李 亮 馬曉勇 戴田軍 鞠春明
(凌源鋼鐵股份有限公司)
凌鋼5 號高爐設(shè)計爐容2 300 m3,設(shè)有3 個鐵口,30 個風口,配備3 座旋切頂燃式熱風爐,PW串罐無料鐘爐頂,環(huán)保新嘉恒法渣處理系統(tǒng),爐體6~9 段采用銅冷卻壁的全冷卻壁薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu)等,于2012 年10 月12 日投產(chǎn)。由于沒有配套的焦化工序,凌鋼5 號高爐全部使用外購焦炭,80%水熄焦+20%干熄焦,焦炭的供貨廠家有6 家,焦炭品種多,各家焦炭的水分、質(zhì)量波動很大。凌鋼鐵前配備3 臺燒結(jié)機和年產(chǎn)200 萬t 鏈篦機-回轉(zhuǎn)窯一座,燒結(jié)機分別為1 號燒結(jié)機(240 m2),2 號燒結(jié)機(180 m2),3 號燒結(jié)機(320 m2)。入爐原料由自產(chǎn)燒結(jié)礦和球團礦組成,所需礦粉為自產(chǎn)精礦、地方礦粉、澳大利亞FMG、WPF 及鐵谷粉。
2020 年,為降低鐵前配礦成本,大幅度提高了鈦含量較高的地方礦粉的使用量,導致高爐入爐鈦負荷(TiO2)持續(xù)處于高位。鈦負荷的升高引起了爐缸工作狀態(tài)下滑,表現(xiàn)為爐溫穩(wěn)定性差、爐缸活躍性降低、爐缸易堆積,影響了高爐的技術(shù)經(jīng)濟指標。通過積極調(diào)整工藝參數(shù)、優(yōu)化操作制度, 凌鋼5 號高爐的穩(wěn)定性明顯提升,技術(shù)經(jīng)濟指標持續(xù)改善,為生鐵成本的降低奠定了基礎(chǔ)。
高爐鈦負荷即每噸鐵由爐料帶入高爐的TiO2含量。2020 年9 月,對凌鋼5 號高爐的入爐原料進行取樣,并分析了其TiO2含量,結(jié)果見表1。
表1 5 號高爐鈦負荷及來源
由表1 可知,鈦負荷為9.02 kg/t,其中燒結(jié)礦帶入的TiO2的量為4.79 kg/t,球團礦帶入的TiO2的量為4.23 kg/t,燒結(jié)礦與球團礦的TiO2含量分別達到了0.45%、0.70%,處于國內(nèi)高爐中的較高水平。燒結(jié)礦因配比高,帶入的TiO2量最多,占比達53.1%,球團礦因配加含TiO2較高的地方礦粉,使得帶入的TiO2的占比達到了46.9%。根據(jù)河北承鋼的經(jīng)驗[1],燒結(jié)礦中TiO2含量升高會導致燒結(jié)冷強度降低,會造成高爐塊狀帶透氣性變差。2020 年凌鋼5 號高爐鈦負荷變化趨勢如圖1 所示。
圖1 2020 年凌鋼5 號高爐鈦負荷變化趨勢
鐵水[Ti]含量與爐渣中的(TiO2)均來源于含鈦爐料中的TiO2。對于護爐操作來說,TiO2的帶入量一般是3~5 kg/t,在這種情況下,鐵水中的[Ti]含量為0.1%以下,而渣中的TiO2含量為1.0%~1.5%。爐渣中的(TiO2)在爐內(nèi)的高爐還原氣氛條件下,可生成熔點2 000 ℃以上的TiN、TiC及Ti(CN)連接固熔體[2],在爐缸內(nèi)呈顆粒狀,懸浮、彌散在渣鐵中,造成鐵水、爐渣粘度升高,流動性變差。鐵水中[Ti]含量升高后會導致鐵水黏稠,鐵水罐易粘罐、易結(jié)殼、罐容變小,鐵水罐下線處理和鉤罐的次數(shù)增加,高爐兌罐正點率下降,出不凈鐵頻率升高,制約了高爐的正常生產(chǎn),并將會對爐缸活躍程度造成不利影響。2020 年凌鋼5 號高爐鐵中的[Ti]含量與爐渣中的(TiO2)含量的變化趨勢如圖2 所示。
從圖2 可以看出,1~12 月份的[Ti] 含量在0.119%~0.176%之間,爐渣中的(TiO2)含量在1.46%~2.28%之間。這些都說明凌鋼高爐生鐵含鈦量偏高,高爐常年處于護爐狀態(tài)。
圖2 5 號高爐2020 年鐵水中[Ti]與渣中(TiO2)含量的變化趨勢
通過調(diào)整焦炭篩孔規(guī)格,加強焦炭篩分效果,提高焦炭粒度,將優(yōu)質(zhì)焦炭布到中心,增加高爐中心死焦堆的透氣性、透液性。5 號高爐設(shè)置5 個焦槽,焦篩尺寸為25 mm,焦丁比為40~45 kg/t,將5 號焦炭篩棒條間距調(diào)整為30 mm,焦丁篩棒條間距由10 mm 改為8 mm,增加了焦丁回收量,焦丁比達到50~60 kg/t。焦丁隨球團礦布入高爐中間環(huán)帶,焦丁比的提高改善了料柱中間環(huán)帶的透氣性,既節(jié)約了焦炭量,同時中心焦的粒度又得到了保證,利于開放并穩(wěn)定中心氣流。
1 號燒結(jié)機和5 號高爐的距離達2 km 左右,且經(jīng)多個轉(zhuǎn)運站,加劇了燒結(jié)礦的破碎。為了最大限度降低入爐粉末,采取燒結(jié)礦槽位下限值預(yù)警機制,燒結(jié)礦槽位下限值不準低于5 m(滿槽位9 m),槽位臨界預(yù)警時采取停槽或及時補加落地燒結(jié)礦等措施。同時,5 號高爐制定了原燃料監(jiān)控體系,通過微信平臺及時上傳原燃料信息。針對原燃料異常情況,提前采取控制手段,防止爐況出現(xiàn)波動,保障了高爐的長期穩(wěn)定運行。高爐燒結(jié)礦入爐粒級組成見表2。
表2 凌鋼5 號高爐燒結(jié)礦的粒度組成 %
高爐在高鈦負荷下冶煉的核心問題是如何保證爐缸工作狀態(tài)活躍[3]。保證足夠的入爐風量是保證爐缸活性的前提,2020 年5 號高爐突破常規(guī),歷史性的將風量提高至5 000 Nm3/min,高爐實際風速維持在290~295 m/s,鼓風動能突破15 000 kgm/s。爐頂壓力由200 kPa 提高至220 kPa,高爐壓差控制上限由180 kPa 放寬至190 kPa。風量和鼓風動能的提高對高爐爐況的改善發(fā)揮了巨大的作用。
(1)有利于吹透中心和中心氣流的發(fā)展,改善了爐缸的工作狀態(tài),為高爐長周期穩(wěn)定順行打下基礎(chǔ)。
(2)隨著風量的提高,產(chǎn)量大幅度增加,加快了爐內(nèi)各類物理、化學反應(yīng),爐缸渣鐵溫度更加均勻,進一步促進了爐缸的活躍,使得高爐各項指標明顯改善。
(3)促進了鋅等有害元素的上部排出,對爐況順行有積極作用。
5 號高爐2020 年各月份送風參數(shù)變化見表3。
表3 2020 年5 號高爐送風參數(shù)變化
因入爐鈦負荷高致使高爐冶煉受爐溫影響較大,爐溫高易生成TiN、TiC 和Ti(CN)連接固熔體,導致渣鐵黏稠、渣鐵分離困難、流動性變差,造成出鐵時間延長,渣鐵不易出凈,全爐壓差升高,爐況波動。
5 號高爐將生鐵[Si] 含量控制標準由0.35%~0.50%降低至0.30%~0.45%,鐵水物理熱由1 480 ℃降低至1 470 ℃。5 號高爐爐渣堿度由1.20±0.05 降低至1.15±0.05,同時將爐渣中的(MgO)含量提高至9%~10%,控制爐渣W(MgO)/W(Al2O3)>0.65。降低鐵水溫度可抑制TiN、TiC和Ti(CN)的生成,改善渣鐵流動性,促進渣鐵分離,而適當降低爐渣堿度和提高鎂鋁比也可改善爐渣的流動性能,降低渣鐵在料柱中的停留時間,提高料柱透氣性。2020 年爐渣成分控制見表4。
表4 凌鋼5 號高爐爐渣成分
建立了TiO2在高爐內(nèi)的收支平衡體系。利用入爐的TiO2總量減去進入鐵水中的[Ti](轉(zhuǎn)化為TiO2)及進入爐渣中的TiO2含量,分析Ti 在爐內(nèi)的富集情況。Ti 在高爐內(nèi)主要以TiC、TiN 和Ti(CN)的形式富集。高爐操作者每天要做Ti 在高爐內(nèi)的平衡計算工作,及時掌握Ti 在高爐內(nèi)的富集情況。在入爐鈦負荷一定的情況下,鐵水中的[Ti]高,則進入爐渣中的TiO2的量會減少;鐵水中的[Ti]低,則進入爐渣中的TiO2的量會增加,日常生產(chǎn)應(yīng)密切關(guān)注TiO2在爐內(nèi)的富集情況,如果Ti 在高爐內(nèi)的富集總量呈上升趨勢,應(yīng)密切關(guān)注,防止出現(xiàn)爐缸堆積,必要時配加錳礦或螢石進行洗爐。
隨著生鐵產(chǎn)量的提高,渣鐵能否及時排凈直接影響到爐況的穩(wěn)定順行。加上鈦負荷較高,導致鐵中[Ti]及渣中(TiO2)含量較高,造成渣鐵分離困難、產(chǎn)生泡沫渣等,渣鐵在爐內(nèi)時間越長,渣鐵流動性越差。為了適應(yīng)生產(chǎn)的需要,5 號高爐樹立憋渣憋鐵就是事故的理念,首先,從改善炮泥質(zhì)量入手,保障鐵口的工作狀態(tài),有效保證了鐵口深度和出鐵的均勻性;其次,由兩個鐵口輪流出鐵改為三個鐵口輪流出鐵,采取零間隔出鐵模式,縮短渣鐵在爐內(nèi)的停留時間;提高爐前主鐵溝的壽命,必保過鐵量15 萬t 以上,減少主鐵溝檢修頻率;爐前工作的細化有力保障了爐內(nèi)操作優(yōu)化的順利進行。
通過優(yōu)化操作技術(shù),實現(xiàn)了5 號高爐的長周期穩(wěn)定順行,主要經(jīng)濟指明顯改善,特別是高爐產(chǎn)量,實現(xiàn)了跨越式的突破,創(chuàng)造歷史最好水平,燃料比、煤比等主要經(jīng)濟指標也都處于歷史較好水平,取得了明顯的經(jīng)濟效益,具體見表5。
表5 凌鋼5 號高爐操作優(yōu)化前后的主要指標變化
因使用地方礦粉比例較高,導致凌鋼高爐入爐原料中鈦負荷較高,使得高爐生鐵中鈦含量偏高。為了確保爐況穩(wěn)定順行,在鐵前配礦不能有效降低入爐鈦負荷的情況下,結(jié)合5 號高爐生產(chǎn)操作實踐,建議關(guān)注以下幾點:
(1)高鈦負荷冶煉應(yīng)使用“開放中心,兼顧邊緣”的布料制度,平衡好兩道煤氣流。
(2)在送風制度方面,應(yīng)提高風量和實際風速,維持較高的鼓風動能,確保爐缸工作狀態(tài)活躍。
(3)優(yōu)化爐渣成分,控制適宜的爐渣鎂鋁比,適當降低爐渣的二元堿度以提高爐渣的流動性。
(4)在保持鐵水物理熱充沛的前提下,適當降低生鐵[Si]含量,利于改善鐵水的流動性能。
(5)爐前渣鐵排放對于高爐冶煉非常重要,及時排凈渣鐵是高鈦負荷下爐況穩(wěn)定順行的必要條件。