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        淺談風(fēng)機控制方案隱患分析及改造

        2021-11-18 16:10:24馬靈芝李照霞徐伊麗王琳
        裝備維修技術(shù) 2021年34期
        關(guān)鍵詞:改造

        馬靈芝 李照霞 徐伊麗 王琳

        摘? 要:風(fēng)機對機械能進(jìn)行運用,將氣體壓力進(jìn)行提升,對氣體實施排送,屬于從動型流體機械。風(fēng)機的使用范圍較廣,可被應(yīng)用到工業(yè)爐窖、鍋爐、建筑物以及隧道中。在風(fēng)機應(yīng)用的過程中,對風(fēng)險進(jìn)行控制是較為必要的工作,否則可能會引發(fā)風(fēng)機安全問題。現(xiàn)結(jié)合實際風(fēng)機應(yīng)用案例,探討控制方案中潛藏的隱患,并確定改造方法。

        關(guān)鍵詞:風(fēng)機;控制方案;隱患;改造

        引言

        生產(chǎn)運行期間,風(fēng)機在應(yīng)用系統(tǒng)中處于重要位置,控制風(fēng)機是重點安全保障工作,然而在實際的風(fēng)機控制活動中,隱患問題阻礙風(fēng)機的正常運行。本文以工廠中實際應(yīng)用風(fēng)機的情況,研究繼電器與PLC系統(tǒng)合并運用時,形成的幾種隱患因素,并分析隱患應(yīng)對方法,開展安全改造工作。

        1風(fēng)機控制基本情況分析

        現(xiàn)有工廠使用4套風(fēng)送設(shè)備,其主要通過氮氣完成粒料與粉料的輸送工作,壓縮機可提供壓縮型氮氣,以保障輸送工作的順利開展,共有14臺無油型高壓螺桿壓縮機,將低壓型油霧分離器設(shè)置給壓縮機使用,選擇組合化控制體系。在常規(guī)運行期間,某臺粒料風(fēng)機產(chǎn)生使用異常的情況,操作人員實施停機指令,壓縮機并未立即完成指令,同時控制系統(tǒng)提示壓縮機設(shè)備已經(jīng)停機,此次故障造成嚴(yán)重后果,機制被燒毀,該工廠承擔(dān)巨大損失。因此必須了解控制系統(tǒng)存有的問題,并實施改造,以恢復(fù)風(fēng)機的正常使用狀態(tài)。

        2控制方案中的主要隱患

        2.1信號輸送問題

        該風(fēng)機選用PLC控制系統(tǒng),控制盤由繼電器支持,通過控制盤可完成壓縮機的有效控制。系統(tǒng)維持就地控制狀態(tài)時,操作者可直接在現(xiàn)場實施停止操作與啟動相應(yīng)的操作。在分析控制系統(tǒng)的隱患與診斷故障問題時,必須明確繼電控制的基本原理。停止、啟動高壓電機主電機的命令,需要通過PLC控制體系,該體系可將正脈沖信號發(fā)出,控制盤可直接接收,再繼續(xù)向高壓柜發(fā)送,油霧分離器對命令進(jìn)行有效啟動,控制系統(tǒng)繼續(xù)發(fā)送脈沖信號,將命令中止,形成負(fù)脈沖信號。端子輸出啟動命令,控制系統(tǒng)輸送現(xiàn)場停車信號、緊急停車信號與停車信號,三路有效匯總,具體匯總位置為控制盤,端子繼續(xù)輸出。該控制故障形成后,操作者對緊急停車按鈕和現(xiàn)場停車按鈕進(jìn)行操作,但是電源無法被及時切斷,進(jìn)行檢查后,發(fā)現(xiàn)接線端子產(chǎn)生松動,因此高壓柜并不能獲取停機信號,阻礙停止設(shè)備運行的工作,電源不能被立即切斷??稍谙到y(tǒng)中切斷壓縮機的電源,但是這種操作存在明顯隱患。

        2.2中間繼電器問題

        控制盤內(nèi)部的中間繼電器提供停止?fàn)顟B(tài)與啟動狀態(tài)的信號,動作命令指令被傳遞到中間繼電器中時,控制系統(tǒng)收取指令,操作人員面對的工作界面中顯示工廠電機的狀態(tài),具體為運行狀態(tài)。從該信號中可明確繼電器的使用情況,在常規(guī)條件下,電機狀態(tài)與繼電器狀態(tài)具有一致性,然而控制系統(tǒng)已經(jīng)出現(xiàn)故障問題,無法將電機設(shè)備的真實運行情況呈現(xiàn)出來,MCC和控制柜的連接系統(tǒng)中產(chǎn)生節(jié)點故障,現(xiàn)場使用的壓縮機設(shè)備與處于室內(nèi)的應(yīng)用型壓縮機產(chǎn)生差異化的動作狀態(tài),壓縮機維持空轉(zhuǎn)狀態(tài),出口壓力大幅提升,產(chǎn)生過載運行的問題,雙轉(zhuǎn)子隨之嚙合,外殼溫度迅速升高,最終受損,給該工廠造成程度極為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。繼電器可支持電機控制系統(tǒng)展開多數(shù)邏輯控制工作,控制系統(tǒng)所具有的SOE功能未得到有效運用,因此不能精準(zhǔn)地診斷與分析控制故障問題。

        3 可用改造方式與應(yīng)用效果

        3.1改造方式應(yīng)用效果

        在進(jìn)行改造控制電機系統(tǒng)的工作時,不能破壞電機控制體系的完整性,同時還要使輸送信號的過程保持可靠與安全,避免將既有的信號消除,在MCC與PLC間增加新的信號,達(dá)到電機控制目標(biāo)。分割停車信號,停車信號應(yīng)當(dāng)對系統(tǒng)的其他邏輯進(jìn)行有效參與,因此加入新的電纜,數(shù)量為兩對,適當(dāng)保存系統(tǒng)原來的停車信號,以PLC系統(tǒng)為起點,向MCC系統(tǒng)傳送停車信號,通過這一改造調(diào)整行為,可保障獲得正確的停車信號,實際操作與現(xiàn)場設(shè)備的運用情況并不會產(chǎn)生差異,可以在電機的運行中始終維持一致,控制工作也能夠順利實施。

        添加停止與運行信號,改變信號輸送軌跡,將起點設(shè)置為MCC,終點設(shè)置為PLC,采用直接輸送的方式,將現(xiàn)場控制盤裝置中的信號取消,具體取消停止與運行信號,信號能夠進(jìn)入連鎖控制活動,控制設(shè)備顯示流程畫面,信號運轉(zhuǎn)存在的可判斷性與真實性缺失的問題被解決?;谙到y(tǒng)信號應(yīng)用與功能方面的隱患,添加現(xiàn)場停車信號與連鎖停車信號,并對兩種信號進(jìn)行區(qū)分,在控制壓縮機的運行狀態(tài)時,可自由選擇停止信號,均能夠完成停機功能,不僅操作可靠性被增強,同時還能夠在較短的維修時間內(nèi),確定停車原因,停車操作也不會產(chǎn)生異常情況。為實現(xiàn)該改造目標(biāo),可將接線端子設(shè)置MCC與控制系統(tǒng)之間。

        3.2落實改造方案

        確定風(fēng)機控制隱患與改造方向后,可在該工廠中,實施改造方案,先完成硬件方面的改造工作,而后再結(jié)合系統(tǒng)控制需求,開展軟件改造活動。通過改造形成智能化的人機交互操作頁面。MCC與PLC系統(tǒng)需要新增設(shè)備作為硬件支持,具體選擇的設(shè)備主要是繼電器與控制電纜。針對油霧分離器與主電機的使用需要,增設(shè)電纜,使停止命令的信號能夠被正常地輸送,所有的設(shè)備均需安裝相應(yīng)的電纜,因此電纜安裝數(shù)量為32對。在安裝設(shè)備前期,需掌握實際使用電纜的長度,結(jié)合工廠的現(xiàn)場情況,需準(zhǔn)備9000m的電纜材料,以備敷設(shè)工作,同時還要關(guān)注硬件設(shè)備的性能與質(zhì)量,進(jìn)行必要的調(diào)試,完成敷設(shè)電纜的工作前,實施絕緣保護(hù),檢查接地情況,敷設(shè)工作結(jié)束后,同樣需要檢查接地與絕緣情況。參考設(shè)計圖信息,確定儀表設(shè)備的接線口位置,安裝密封接頭,安全接入電纜,安裝后檢查防爆情況,確定達(dá)到防爆標(biāo)準(zhǔn),規(guī)避電纜應(yīng)用風(fēng)險,無論是在進(jìn)入槽盒還是展開穿管操作時,都不可破壞電纜,硬件改造的最后一項工作是布置盤柜,設(shè)置電纜標(biāo)簽。

        完成硬件部分的改造工作,即可實施軟件安裝與調(diào)試工作,運行風(fēng)機控制系統(tǒng),為類別相同的設(shè)備設(shè)置統(tǒng)一的控制準(zhǔn)則與方法,另外應(yīng)針對設(shè)備對應(yīng)的備用通道,展開查找與分配的工作,在處理一臺控制器時,應(yīng)從該控制器出發(fā),確定備用通道。增加DI點與DO點,數(shù)量均設(shè)置為32個,進(jìn)行分配處理后,在展開軟件的組態(tài),調(diào)試、下裝與修改程序,保持控制程序各個模塊的條理性。在部分信號之間建設(shè)直接化的邏輯關(guān)系,使信號能夠安全地從起點抵達(dá)終點。

        經(jīng)過全面的改造工作,該工廠的風(fēng)機控制系統(tǒng)所具有的信號控制方面的故障被消除,電機控制達(dá)到了應(yīng)有的控制效果,相關(guān)生產(chǎn)工作也得以正常展開。風(fēng)機設(shè)備支持廠內(nèi)生產(chǎn)活動,但是一旦控制系統(tǒng)形成問題,給工廠造成的影響并不只在經(jīng)濟(jì)方面,同時還有可能帶來巨大安全事故,因此需定期對風(fēng)機控制系統(tǒng)進(jìn)行排查與維護(hù),以此達(dá)到規(guī)避風(fēng)機應(yīng)用風(fēng)險。

        結(jié)語

        本文參照工廠中較為常見的風(fēng)機控制系統(tǒng),研究了當(dāng)前運用的控制方案中存在的隱患,并提供了改造建議,結(jié)合該類設(shè)備的具體運用情況,調(diào)整了原本的控制指令,信號控制源裝置,將控制體系在處于運行狀態(tài)中的問題全面解決,改造期間,并未調(diào)整主體控制裝置,避免產(chǎn)生幅度過大的改造,縮減維修量,改造工作實施難度得以降低,在處理這一類問題時,均可參考該改造方案,同時可針對具體情況以及風(fēng)機控制的實際問題,適當(dāng)調(diào)整改造方案,以此實現(xiàn)風(fēng)機安全運行目標(biāo)。

        參考文獻(xiàn)

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