馮二蓮 樊曉東 韓建 賀建國(guó)
(烏海包鋼萬(wàn)騰鋼鐵有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古烏海 016000)
烏海包鋼萬(wàn)騰一臺(tái)燒結(jié)機(jī)保供兩座高爐所需的燒結(jié)礦,燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量水平對(duì)鐵前系統(tǒng)乃至公司整體效益至關(guān)重要。2019年7月燒結(jié)機(jī)擴(kuò)容改造,臺(tái)車(chē)內(nèi)寬由4m加到4.5m,臺(tái)車(chē)欄板由700mm加高到900mm,燒結(jié)機(jī)布料和點(diǎn)火顯得尤為重要,生產(chǎn)中臺(tái)車(chē)邊部效應(yīng)加大,尤其使用高爐煤氣點(diǎn)火,臺(tái)車(chē)邊部點(diǎn)火效果差,返礦量增加,為此推行低負(fù)壓點(diǎn)火技術(shù),保持原始料層透氣性,改善表層點(diǎn)火效果且降低煤氣單耗,成品率提高2%,取得可觀(guān)改造效益。
(1)風(fēng)箱之間串風(fēng)嚴(yán)重,表現(xiàn)為所有風(fēng)箱負(fù)壓基本為一條水平線(xiàn)。
(2)從打開(kāi)點(diǎn)火風(fēng)箱蝶閥排料到關(guān)閉蝶閥約15min內(nèi)點(diǎn)火負(fù)壓波動(dòng)大。
(3)風(fēng)箱磨損嚴(yán)重,約3個(gè)月出現(xiàn)破損漏風(fēng)現(xiàn)象。[1]
(1)減少冷空氣從點(diǎn)火爐四周吸入,點(diǎn)火爐火焰不內(nèi)收,改善臺(tái)車(chē)邊部點(diǎn)火效果[2]。
(2)點(diǎn)火燃料中的可燃成分不被過(guò)早地吸入料層,表層固體燃料燃燒緩慢,降低煤氣單耗,延長(zhǎng)點(diǎn)火高溫保持時(shí)間,提高表層成品率[3]。
(3)點(diǎn)火火焰不被拉長(zhǎng),減輕火焰穿透料層深度,降低點(diǎn)火帶入煙氣中的NOx濃度。
(4)保持原始料層透氣性,減少料層阻力,抑制邊部效應(yīng),提高有效風(fēng)量和垂燒速度,減少進(jìn)入風(fēng)箱支管的灰量[1]。
(5)減輕大風(fēng)量對(duì)風(fēng)箱支管的沖刷,減小點(diǎn)火風(fēng)箱的嚴(yán)重漏風(fēng)。
(6)點(diǎn)火風(fēng)箱內(nèi)的風(fēng)量與積料雙行互不干涉,徹底解決點(diǎn)火風(fēng)箱卡阻現(xiàn)象。
內(nèi)蒙古建龍360m2燒結(jié)機(jī)于2020年8月22日至26日由秦皇島金呈科技開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)施低負(fù)壓點(diǎn)火技術(shù)改造。
(1)點(diǎn)火風(fēng)箱之間彈性密封板與臺(tái)車(chē)體底梁緊密貼合,點(diǎn)火風(fēng)箱分離獨(dú)立控制,徹底消除風(fēng)箱隔板串風(fēng)問(wèn)題。見(jiàn)圖1,點(diǎn)火風(fēng)箱上部中部密封板代替風(fēng)箱隔板。
圖1 點(diǎn)火風(fēng)箱上部安裝中部密封板代替風(fēng)箱隔板
(2)從點(diǎn)火風(fēng)箱上引出旁通風(fēng)管,使點(diǎn)火風(fēng)箱內(nèi)風(fēng)量與排料雙行互不干涉。見(jiàn)圖2,點(diǎn)火風(fēng)箱下部風(fēng)量與排料分流。
圖2 點(diǎn)火風(fēng)箱下部風(fēng)量與排料分流
(3)主控室遠(yuǎn)程自動(dòng)控制點(diǎn)火風(fēng)箱風(fēng)量,實(shí)時(shí)可調(diào)可控點(diǎn)火風(fēng)箱負(fù)壓。[1]
(1)提高料層厚度,改善料面點(diǎn)火效果。料層厚度由830~850mm提高到900mm,料面點(diǎn)火由泛黃欠火改善為通體青色[2]。
(2)一定總管負(fù)壓下,控制點(diǎn)火負(fù)壓越低,降低點(diǎn)火高爐煤氣幅度越大。見(jiàn)表1。
表1 不同點(diǎn)火負(fù)壓下點(diǎn)火高爐煤氣降低幅度不同
(3)降低點(diǎn)火高爐煤氣單耗、電耗、燒結(jié)內(nèi)返。見(jiàn)表2。
表2 低負(fù)壓點(diǎn)火改造前后點(diǎn)火高爐煤氣單耗、電耗、燒結(jié)內(nèi)返比較
1)點(diǎn)火風(fēng)箱負(fù)壓由-15kPa/-16.8kPa降低到-4kPa/-8.5kPa以下,高爐煤氣單耗由38.17m3/t降低到21.91m3/t,且點(diǎn)火風(fēng)箱內(nèi)的積料能夠自動(dòng)順暢排放。
2)低負(fù)壓點(diǎn)火下,保持原始料層透氣性,點(diǎn)火前后料層收縮量由80mm~90mm明顯減小到55mm~70mm以?xún)?nèi),兩煙道負(fù)壓趨于一致,終點(diǎn)溫度易于控制且升高約50℃,電耗由改造前43.24kWh/t降低到41.76kWh/t,與實(shí)施低負(fù)壓點(diǎn)火有關(guān),同時(shí)與主抽風(fēng)機(jī)三元流葉輪改造和南煙道取直改向阻力減小風(fēng)量增大關(guān)系密切。
3)提高精粉配比情況下,內(nèi)返配比由16.4%降到14.7%,成品率提高近2%。
4)低負(fù)壓點(diǎn)火技術(shù)改造和11月年修后減少漏風(fēng)提高燒結(jié)產(chǎn)量,固體燃耗由58.86kg/t降低到54.98kg/t。
5)低負(fù)壓點(diǎn)火技術(shù)改造前后,因燒結(jié)原料配比、燒結(jié)礦堿度變化,對(duì)燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度和粒度組成不做詳細(xì)分析,但燒結(jié)礦外觀(guān)質(zhì)量有所改善,粒度組成趨于均勻。
烏海包鋼萬(wàn)騰燒結(jié)低負(fù)壓點(diǎn)火生產(chǎn)實(shí)踐表明,點(diǎn)火負(fù)壓基本可調(diào)可控在-4kPa/-8.5kPa以下,點(diǎn)火煤氣單耗由38.17m3/t降低并穩(wěn)定在21.91m3/t,點(diǎn)火前后料層收縮量減小20mm~25mm,燒結(jié)成品率提高近2%,燒結(jié)終點(diǎn)位置易于控制且終點(diǎn)溫度提高50℃,降低固體燃耗,主抽風(fēng)機(jī)節(jié)省電耗,入爐燒結(jié)礦粒度組成趨于均勻,取得可觀(guān)改造效益,投資回報(bào)2個(gè)月。
隨著燒結(jié)產(chǎn)能的不斷提高,低負(fù)壓點(diǎn)火的好處越來(lái)越突顯,會(huì)在提高成品率降低返礦率、降低固體燃耗等方面進(jìn)一步發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)。
低負(fù)壓點(diǎn)火是燒結(jié)工藝的提升,是一項(xiàng)易實(shí)施、投資少、見(jiàn)效大的技術(shù),具有很好的推廣價(jià)值。