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        基于價值流圖分析的火箭氫氧發(fā)動機精益生產(chǎn)分析與改善

        2021-11-16 11:24:32楊國藩龍海波
        新技術(shù)新工藝 2021年10期
        關(guān)鍵詞:工藝流程發(fā)動機效率

        李 歡,楊國藩,龍海波,王 駿,王 東

        (中國運載火箭技術(shù)研究院 首都航天機械有限公司,北京 100076)

        首都航天機械有限公司隸屬中國航天科技集團運載火箭技術(shù)研究院,是全國唯一的火箭氫氧發(fā)動機制造企業(yè),在某種程度上公司精細化管理能力有待提升,如:產(chǎn)品制造周期長、自動化程度低和人員作業(yè)效率低等[1]。近些年,隨著中國航天事業(yè)的高速發(fā)展,航天相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場化轉(zhuǎn)型及軍民融合不斷深化,市場對火箭發(fā)射需求大大增加,相應(yīng)的火箭發(fā)動機需求隨之激增。結(jié)合目前的市場需求,公司制定了相應(yīng)的經(jīng)營戰(zhàn)略:在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,不斷提高火箭發(fā)動機的生產(chǎn)效率,實現(xiàn)各型號火箭氫氧發(fā)動機年交付數(shù)量滿足需求,提升公司的行業(yè)競爭力。

        本文應(yīng)用價值流圖分析方法,識別發(fā)動機裝配的各個流程中存在的浪費類型和精益問題。針對存在的浪費和問題,充分應(yīng)用現(xiàn)場改善方法,制定改善措施[2],從而提高火箭氫氧發(fā)動機裝配效率,以達到提高公司效益和開拓市場的目的。

        1 現(xiàn)狀分析

        1.1 火箭氫氧發(fā)動機原裝配工藝流程

        通過對火箭氫氧發(fā)動機裝配現(xiàn)狀進行分析,首先繪制了產(chǎn)品裝配工藝流程圖,具體如圖1所示。從圖1可以看出,發(fā)動機整個裝配過程為串行裝配,一個工序裝配完成后再裝配下一個工序,裝配效率低,等待周期長。每道工序周期時間相差較大,生產(chǎn)節(jié)拍不平衡。此外,原材料種類較多,一部分為上游車間直接交付,一部分為物流中心訂貨,原材料擺放雜亂無章,尋找花費大量時間。由于庫存方式及配套方法的不合理,造成一部分零件堆積,產(chǎn)生不必要的尋找浪費,另一部分零件供應(yīng)不及時,產(chǎn)生不必要的等待浪費。

        1.2 生產(chǎn)線價值流現(xiàn)狀圖

        價值流管理模式徹底打破了傳統(tǒng)生產(chǎn)組織模式下,各部門畫地為牢、相互扯皮和溝通協(xié)調(diào)不及時的窘態(tài),為企業(yè)在不增加較多投資的基礎(chǔ)上,解決原料投放、工序間半成品、成品堆積和出貨延誤,從而快速響應(yīng)市場,滿足客戶需求提供了應(yīng)對法寶。運用價值流現(xiàn)狀圖,直觀繪制出一個產(chǎn)品從始至終的全部生產(chǎn)活動,通過繪制“產(chǎn)品價值流現(xiàn)狀圖”(見圖2),尋找瓶頸問題,并繪制“產(chǎn)品未來價值流圖”以表達價值流改善的方向和成果。最終實現(xiàn)消除浪費和消除產(chǎn)生浪費的根源,使企業(yè)處于低成本良性運轉(zhuǎn)狀態(tài),能夠及時滿足顧客需求,提升市場核心競爭力。

        圖1 改善前發(fā)動機裝配工藝流程

        圖2 氫氧發(fā)動機價值流現(xiàn)狀圖

        2 精益生產(chǎn)的實施

        通過對氫氧發(fā)動機價值流現(xiàn)狀圖進一步分析,改善主要集中在如下幾方面:1)施行5S與定置管理,調(diào)整零件庫存方式與供貨方式,解決零件誤放和相互擠占位置的混亂狀況,使零件的配套和領(lǐng)取更加方便準確;2)優(yōu)化裝配工藝流程,靈活調(diào)整人員配置,均衡生產(chǎn)節(jié)拍,避免工序安排不合理造成的人員閑置等待;3)提高部分工序的自動化水平[3],減少動作浪費,降低人為誤操作概率。在確定改善方向后,按精益生產(chǎn)思想分別制定了相應(yīng)的改善措施,并繪制了未來價值流圖[4-5]。

        2.1 5S與定置管理

        庫房內(nèi)零件庫存采用5S與定置管理方法[6-7],通過實際測量每一根導管拐點的距離和長度,設(shè)計了針對不同導管個性化的導管擺放貨架,訂制了專門的標準件擺放盒,每種不同規(guī)格的標準件依次按需整齊擺放,方便出、入庫控制。導管、標準件等產(chǎn)品按形狀、圖號、規(guī)格區(qū)分擺放并且以固定數(shù)量為一組整齊擺放,節(jié)約庫管人員配套時間,提高配套效率,減少庫存浪費。通過顏色標簽來區(qū)分庫存狀況。優(yōu)化產(chǎn)品配套方法,根據(jù)每個工序所需要的零件,制作了相應(yīng)的“工序沙盤”,沙盤上標注了零件的圖號、規(guī)格和數(shù)量,出庫時,將零件放置在沙盤上相應(yīng)的位置,使裝配人員領(lǐng)取各工序所需的零件圖號、規(guī)格和數(shù)量一目了然,同時有效地防止了錯、漏裝的情況發(fā)生,提高了庫管人員和操作人員的效率。

        建立庫存預(yù)警體系,通過顏色標簽來區(qū)分庫存狀況。正常情況下,庫存為20臺份的數(shù)量,當某個零件數(shù)量少于10個時用黃色標簽提醒訂貨,當零件數(shù)量少于5個時,用紅色標簽提醒緊急訂貨,通過這種方式,使原材料的缺件情況及時反饋,一方面及時訂貨,另一方面對上游車間下發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)實現(xiàn)拉動,有利于高效配合及時生產(chǎn)模式,減少等待浪費[8]。

        2.2 工序流程優(yōu)化

        改善前,發(fā)動機整個裝配過程為串行裝配,一個工序裝配完成后再裝配下一個工序,裝配效率低,存在加工浪費的現(xiàn)象。通過分析整個發(fā)動機結(jié)構(gòu)和裝配工藝流程,采用ESCRI原則,將工序重排與新增[9]。

        1)重排:將安裝氫氧泵工序,銼修、焊接主、副、泄出與燃氣導管工序,安裝主、副、泄出、燃氣、增壓導管工序,氣密檢查工序和補裝防火層工序進行重排,將其劃分為模塊一;將安裝4個象限軟管工序,安裝泵前系統(tǒng)工序,銼修焊接增壓系統(tǒng)工序,安裝控制、吹除系統(tǒng)工序,氣密檢查工序進行重排,將其劃分為模塊二,2個模塊可并行進行裝配。

        2)新增:新增氣密檢查工序。改善前發(fā)動機裝配完后對整機進行氣密檢查,如果氣密性試驗不合格,應(yīng)對不合格部位進行分解、再裝。由于發(fā)動機結(jié)構(gòu)復雜,空間操作位置狹小,如果不合格的部位在內(nèi)側(cè),應(yīng)先分解外側(cè)部位,再分解內(nèi)側(cè)部位,整個過程浪費了大量的時間。改善后,2個模塊分別進行裝配,裝配后分別進行氣密性檢查,雖然增加了一次氣密檢查工序,但2個模塊獨立操作時,空間位置良好,針對不合格部位進行分解再裝時,避免分解其他部位,不僅節(jié)省了時間,同時保證了裝配質(zhì)量。

        將發(fā)動機分為2個模塊,采用2個模塊并行裝配模式,優(yōu)化了裝配工藝流程(見圖3),縮短了發(fā)動機整個裝配周期,很大程度上減少了加工浪費與等待浪費,提高了裝配效率。

        圖3 改善后發(fā)動機裝配工藝流程

        2.3 靈活配置人員

        裝配的特殊性表明80%~90%的工作是由操作者手工完成的,這也尤其顯得員工技能的重要。人員配置完成后的另一個重要目標是進行標準作業(yè)的培訓,以達到精益生產(chǎn)的真正目的[10]。

        改善前,由組合閥組到安裝電纜,整個過程由6名裝配工,需要240 h,一班制工作完成。車間積極推進多能工培養(yǎng),對員工安排多崗位培訓和實習,掌握多項技能,如鉗工兼裝配工,氬弧焊工兼裝配工,根據(jù)能力安排適合的崗位,根據(jù)生產(chǎn)進度需求,合理配置人員,避免人員的浪費。根據(jù)發(fā)動機結(jié)構(gòu)原理,將組合閥組與傳感器組獨立出來,整個過程由8名裝配工,需要134 h,兩班制工作完成。通過增加班次和靈活配置人員,6人增加為8人,一班增加為兩班,該部分工序裝配時間由原來的240 h減少為134 h,很大程度上縮短了裝配周期,減少了等待浪費,平衡了生產(chǎn)節(jié)拍。

        2.4 提高自動化水平

        針對安裝電纜,設(shè)計自動化電纜測試工裝。改善前應(yīng)對電纜的每個接點逐個通過按扭進行測試,按下對應(yīng)的按鈕,指示燈亮則為合格,不亮則為不合格,檢測過程中,應(yīng)頻繁依次進行開合動作,工作量大,工作效率低,存在大量的動作浪費。同時開關(guān)的開合為純手工操作,存在誤開或少開開關(guān)的隱患,檢測結(jié)果由操作者根據(jù)指示燈的明暗來判別并記錄,也存在記錄錯誤的隱患。對此,設(shè)計了電纜自動測試工裝,將所有電纜的接點嵌入到工裝應(yīng)用程序中,電纜總插頭與工裝連接后,一次即可在電腦屏幕上查看所有接點的導通、絕緣情況,不僅節(jié)省了測試時間,將原來每根電纜的測試時間2~3 h減少為30 min,減少了動作浪費,同時也降低了人員誤操作概率。

        2.5 改善效果及未來價值流圖

        根據(jù)上述制定的改善方案,繪制了氫氧發(fā)動機的未來價值流圖(見圖4)。從圖2和圖4可以看出,1臺氫氧發(fā)動機的裝配周期由原來的86天縮短至現(xiàn)在的51.1天,制造流程平衡率由原來的177.5 h/(18 h×17) =46.2%提升至118.5 h/(17.5 h×11)=61.3%。經(jīng)核算,考慮人工成本、制造成本、生產(chǎn)動力成本等因素,改善前1臺發(fā)動機單機的裝配成本為96萬元,改善后成本降低為82.8萬元,單臺發(fā)動機的成本降低了13.2萬元。

        圖4 氫氧發(fā)動機未來價值流圖

        3 結(jié)語

        通過實施精益生產(chǎn),火箭氫氧發(fā)動機裝配現(xiàn)場發(fā)生了巨大變化,發(fā)動機裝配周期極大縮短,效率明顯提高,作業(yè)環(huán)境與勞動強度得到了改善,提高了員工士氣與員工滿意度,達到了良好的預(yù)期效果。

        由于生產(chǎn)效率的提升,公司在交付數(shù)量上滿足了顧客需求,同時做到了保質(zhì)保量,提高了顧客滿意度,有益于長期顧客關(guān)系管理,為今后公司從客戶拿到更多訂單及開拓市場奠定了基礎(chǔ)。

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