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        某600 MW發(fā)電機(jī)組凝結(jié)水精處理運(yùn)行工藝優(yōu)化試驗(yàn)研究

        2021-11-15 09:46:40曹士海龐勝林何高祥孟建雄
        湖北電力 2021年4期
        關(guān)鍵詞:混床凝結(jié)水雙層

        曹士海,龐勝林,何高祥,孟建雄,唐 磊,戴 鑫*

        (1.華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠(chǎng),浙江 玉環(huán) 317604;2.浙江西熱利華智能傳感技術(shù)有限公司,浙江 海寧 314400)

        0 引言

        凝結(jié)水精處理的主要目的是去除熱力系統(tǒng)中的腐蝕產(chǎn)物和各種溶解性離子雜質(zhì),對(duì)改善鍋爐給水和熱力系統(tǒng)的水汽質(zhì)量具有重要意義[1~7]。某600 MW 發(fā)電機(jī)組精處理系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中存在的運(yùn)行周期異常偏短、出水氯離子超標(biāo)、再生劑用量偏高的問(wèn)題,許多運(yùn)行指標(biāo)不僅遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)指標(biāo),與同類(lèi)系統(tǒng)相比差距也很大,通過(guò)改造雙層多孔板布水裝置、調(diào)整床體陰陽(yáng)樹(shù)脂比例以及再生工藝的精細(xì)化調(diào)試等優(yōu)化調(diào)整,顯著改善了該機(jī)組經(jīng)處理系統(tǒng)的運(yùn)行狀況:精處理混床周期制水量可提高1 倍以上,再生堿耗及水耗降低了50%以上,同時(shí)出水氯離子也得到了有效控制。一方面有效降低了熱力設(shè)備發(fā)生氯離子腐蝕的風(fēng)險(xiǎn),保障了機(jī)組的運(yùn)行安全,另一方面取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益[8-10]。

        1 精處理系統(tǒng)評(píng)估診斷

        該600 MW機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)置2×50%前置過(guò)濾器和2×50%球形高速混床(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高混”),無(wú)備用,兩臺(tái)機(jī)組公用一套體外分離與再生系統(tǒng),樹(shù)脂體外分離采用高塔法。樹(shù)脂采用陶氏公司精處理專(zhuān)用樹(shù)脂,樹(shù)脂牌號(hào)為550A 和650C。樹(shù)脂設(shè)計(jì)裝填量為6.68 m3,陽(yáng)、陰樹(shù)脂比例為1∶1。

        1.1 陽(yáng)、陰樹(shù)脂裝填體積及比例

        A、B 兩臺(tái)高速混床陽(yáng)、陰樹(shù)脂的裝填體積及比例見(jiàn)表1。根據(jù)表1,兩臺(tái)高速混床陽(yáng)、陰樹(shù)脂比例接近1∶1,且實(shí)際裝填量低于設(shè)計(jì)值的20%左右。根據(jù)《DL/T 5068-2014 發(fā)電廠(chǎng)化學(xué)設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求[11],對(duì)于全揮發(fā)處理工況和混床氫型運(yùn)行控制方式,陽(yáng)、陰樹(shù)脂的裝填比例應(yīng)為3∶2 或2∶1。提高陽(yáng)樹(shù)脂的裝填比例以及補(bǔ)充樹(shù)脂量至設(shè)計(jì)值,對(duì)延長(zhǎng)混床運(yùn)行周期具有顯著作用。

        表1 高混陽(yáng)、陰樹(shù)脂裝填體積和比例Table 1 Volume and proportion of cation and anion resins in mixed bed

        1.2 樹(shù)脂再生用酸、堿量統(tǒng)計(jì)

        樹(shù)脂再生過(guò)程運(yùn)行參數(shù)控制情況見(jiàn)表2。根據(jù)表2 的運(yùn)行參數(shù)可計(jì)算出陽(yáng)、陰樹(shù)脂的再生水平分別為196 kg/m3和304 kg/m3,遠(yuǎn)高于《DL/T 333.1-2010 火電廠(chǎng)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)技術(shù)要求第一部分:濕冷機(jī)組》要求的100 kg/m3,再生過(guò)程的酸堿耗有大幅下降空間。

        表2 再生參數(shù)匯總Table 2 Summary of regeneration parameters

        備注:1.酸、堿為同時(shí)再生,再生水總流量為25 m3/h,酸進(jìn)水流量計(jì)顯示值不準(zhǔn)確,堿進(jìn)水流量計(jì)故障。酸、堿耗值均根據(jù)酸、堿貯罐液位差計(jì)算得出;2.陽(yáng)樹(shù)脂再生過(guò)程中用的酸為31%鹽酸,陰樹(shù)脂再生過(guò)程中用的堿為30%氫氧化鈉。酸、堿耗均需換算成100%鹽酸和100%氫氧化鈉;3.本次評(píng)估的陽(yáng)樹(shù)脂體積為3.11 m3,陰樹(shù)脂體積為2.85 m3;陽(yáng)樹(shù)脂體積參考值為4.18 m3,陰樹(shù)脂體積參考值為2.79 m3。4.標(biāo)準(zhǔn)《DL/T 333.1-2010 火電廠(chǎng)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)技術(shù)要求第一部分:濕冷機(jī)組》要求樹(shù)脂再生水平為100 kg/m3,電廠(chǎng)運(yùn)行規(guī)范按照130 kg/m3控制,實(shí)際的酸堿耗(再生水平)遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)和電廠(chǎng)規(guī)范要求。

        1.3 混床出水水質(zhì)

        在運(yùn)行末期,對(duì)A、B兩臺(tái)高速混床進(jìn)出水的陰、陽(yáng)離子含量進(jìn)行了分析檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果分別見(jiàn)表3和表4。

        表3 高混進(jìn)、出水陽(yáng)離子含量Table 3 Cation content of inlet and outlet water in mixed bed

        表4 高混進(jìn)、出水陰離子含量Table 4 Anion content of inlet and outlet water in mixed bed

        1.4 高混布水裝置診斷

        對(duì)A混床進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),樹(shù)脂面偏斜度大,混床運(yùn)行存在偏流的情況,另外部分水帽被樹(shù)脂堵塞,容易導(dǎo)致局部壓力增大、配水不均等情況[20~23]。

        1.5 周期制水量

        對(duì)該機(jī)組A、B兩臺(tái)高速混床的周期制水量進(jìn)行了跟蹤,結(jié)果見(jiàn)表5,兩臺(tái)混床周期制水量在5.0 萬(wàn)t 左右,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。

        表5 高速混床周期制水量統(tǒng)計(jì)(2021.1~2021.4)Table 5 Statistics of periodic water production of mixed bed

        1.6 陽(yáng)樹(shù)脂工作交換容量評(píng)價(jià)

        氫型高混的除鹽容量主要體現(xiàn)在陽(yáng)樹(shù)脂除氨的工作交換容量上,評(píng)估氫型高混除鹽容量的最直接依據(jù)便是陽(yáng)樹(shù)脂的工作交換容量。陽(yáng)樹(shù)脂工作交換容量的計(jì)算方法如下:

        式(1)中,ER為陽(yáng)樹(shù)脂的工作交換容量,mol/m3樹(shù)脂;VR為陽(yáng)樹(shù)脂體積(m3);Q為高混的周期制水量(m3);CNH3為高混的運(yùn)行周期內(nèi),凝結(jié)水的平均氨含量(mmol/L)。

        根據(jù)式(1)計(jì)算,該機(jī)組精處理高混陽(yáng)樹(shù)脂工作交換容量約900 mol/m3。遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值1 250 mol/m3,布水是否均勻也是影響工作交換容量的重要因素之一。

        2 精處理系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整

        針對(duì)以上診斷結(jié)果,對(duì)該機(jī)組精處理系統(tǒng)運(yùn)行做出了以下優(yōu)化調(diào)整[24~25]。

        2.1 樹(shù)脂比例、裝填量調(diào)整

        按照標(biāo)準(zhǔn)《DL/T 5068-2014 發(fā)電廠(chǎng)化學(xué)設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求[11],將精處理混床陽(yáng)、陰樹(shù)脂裝填比例調(diào)整為3∶2,樹(shù)脂裝填量調(diào)整為6.97 m3,其中陽(yáng)樹(shù)脂量為4.18 m3,陰樹(shù)脂量為2.79 m3。

        2.2 高混布水裝置改造

        為解決混床運(yùn)行偏流的問(wèn)題,應(yīng)更換配水效果更好的混床進(jìn)水裝置。高混進(jìn)水分配裝置改造時(shí),必須滿(mǎn)足如下要求:

        1)高混運(yùn)行流速在60~120 m/h 范圍內(nèi)波動(dòng)時(shí)仍能正常使用;

        2)不能損壞高混設(shè)備原有的襯膠,對(duì)原系統(tǒng)影響??;

        3)裝置耐負(fù)荷沖擊能力強(qiáng),不易損壞,檢修工作量少。

        基于上述要求以及原設(shè)計(jì)配水裝置的缺點(diǎn),現(xiàn)有布水裝置更換為某研究院研發(fā)的專(zhuān)利產(chǎn)品—雙層孔板式進(jìn)水分配裝置。該裝置為兩級(jí)配水,其中一級(jí)采用一級(jí)穹形擋板,二級(jí)采用雙層多孔板,雙層多孔板無(wú)水帽,兩板之間的緩沖距離以及雙層多孔板的錯(cuò)位孔設(shè)計(jì),可有效克服傳統(tǒng)布水裝置布水不均的缺點(diǎn)。雙層多孔板如圖1所示。

        圖1 雙層多孔板示意圖Fig.1 Schematic diagram of double-layer perforated plate

        2.3 優(yōu)化樹(shù)脂再生工藝

        傳統(tǒng)的樹(shù)脂再生工藝中酸、堿量是以時(shí)間作為控制量,當(dāng)進(jìn)酸、堿時(shí)間達(dá)到預(yù)設(shè)時(shí)間時(shí)停止再生進(jìn)入置換階段,這樣會(huì)造成酸、堿量不定,影響再生效果。因此為解決這一問(wèn)題,在本次優(yōu)化過(guò)程中,以酸、堿液位下降高度作為控制量,再生過(guò)程中的進(jìn)酸、進(jìn)堿控制參數(shù)由時(shí)間t優(yōu)化為液位下降高度H,通過(guò)酸、堿貯罐液位高度與容積的關(guān)系建立公式,精確計(jì)算進(jìn)酸、堿量,提高樹(shù)脂再生度,從而提高出水水質(zhì)[20,23]。

        3 實(shí)施效果評(píng)估

        3.1 高混出水水質(zhì)

        對(duì)精處理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整后,分別對(duì)運(yùn)行中期和末期的出水進(jìn)行水質(zhì)分析,結(jié)果見(jiàn)表6和表7,根據(jù)分析結(jié)果,出水水質(zhì)顯著提高,Na+、Cl-和SO42-檢測(cè)結(jié)果基本處于離子色譜儀檢測(cè)下限,符合《GB/T 12145-2016 火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》要求[12,26~28]。

        表6 高混出水陽(yáng)離子含量Table 6 Cation content in outlet water of mixed bed

        表7 高混出水陰離子含量Table 7 Anion content in outlet water of mixed bed

        3.2 高混周期制水量

        優(yōu)化調(diào)整后,對(duì)A、B 兩臺(tái)混床的周期制水量進(jìn)行了跟蹤,結(jié)果見(jiàn)表8。根據(jù)表8,通過(guò)本次優(yōu)化,混床周期制水量明顯提升,平均可達(dá)到11.7 萬(wàn)t,增幅達(dá)到了133%。

        表8 高混周期制水量統(tǒng)計(jì)Table 8 Statistics of periodic water production of mixed bed

        3.3 高混再生劑耗量和水耗

        優(yōu)化調(diào)整后樹(shù)脂再生酸、堿耗量和自用水量對(duì)比見(jiàn)表9。由表9 可知,樹(shù)脂再生自用水量大幅減小,再生酸、堿用量均大幅減小,酸、堿耗均大幅降低[29-30]。

        表9 項(xiàng)目實(shí)施前后的高混再生自用水量和酸、堿耗量對(duì)比Table 9 Comparison of self water consumption,acid and alkali consumption of mixing regeneration before and after project implementation

        3.4 陽(yáng)樹(shù)脂工作交換容量

        對(duì)優(yōu)化后的高混陽(yáng)樹(shù)脂工交進(jìn)行了計(jì)算,優(yōu)化后的陽(yáng)樹(shù)脂工作交換容量達(dá)1 394 mol/m3,比優(yōu)化前提高了55.6%,超過(guò)了電廠(chǎng)的一般要求1 250 mol/m3,保證了高混氫型運(yùn)行條件下的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

        4 結(jié)語(yǔ)

        1)該機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的優(yōu)化效果明顯,樹(shù)脂再生的酸、堿耗都降至約130 kg/m3,自用水耗降至30.4 m3/m3,均達(dá)到了同類(lèi)型機(jī)組的領(lǐng)先水平,每年可節(jié)省酸堿水費(fèi)用在50萬(wàn)元以上。

        2)優(yōu)化調(diào)整后,精處理混床周期制水量大幅提升。與此同時(shí),高混出水水質(zhì)更加優(yōu)良和穩(wěn)定,在高混完整的一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi),出水鈉、氯離子含量均小于1 μg/L,其中鈉離子含量低至0.2 μg/L,氯離子含量低至0.1 μg/L,徹底解決了高混出水“漏鈉”和“漏氯”現(xiàn)象。高混出水水質(zhì)得到明顯改善后,熱力設(shè)備發(fā)生腐蝕、結(jié)垢和積鹽的風(fēng)險(xiǎn)將顯著降低,可有效避免鍋爐爆管、汽輪機(jī)葉片腐蝕斷裂等安全事故的發(fā)生。

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