榮 梅
(中煤科工集團南京設(shè)計研究院有限公司,江蘇 南京 210031)
隨著選煤廠規(guī)模的不斷擴大,選煤廠對生產(chǎn)過程監(jiān)控、生產(chǎn)安全環(huán)境監(jiān)控、生產(chǎn)過程信息綜合利用等方面的網(wǎng)絡(luò)化、自動化和智能化提出了新的要求,對于建設(shè)一套可靠的選煤廠控制系統(tǒng)提出了更高的要求[1]。目前,選煤廠控制基本上都是采用可編程邏輯控制器(PLC)進行集中控制,PLC在選煤廠中應(yīng)用廣泛,具有性能穩(wěn)定、可靠性高、抗干擾能力強、使用方便等優(yōu)點[2-3]。大型選煤廠對智能化要求越來越高,模擬量采集數(shù)量增加,網(wǎng)絡(luò)協(xié)議標準化更高,因此,將分散控制系統(tǒng)(DCS)應(yīng)用于大型選煤廠具有重要意義,可為建設(shè)智能化選煤廠奠定基礎(chǔ)。
結(jié)合產(chǎn)能為12 Mt/a的內(nèi)蒙古察哈素大型選煤廠改造項目,根據(jù)工藝流程和項目分期建設(shè)方案,分析了集中控制系統(tǒng)存在的問題,收集了電廠、化工廠、鋼鐵、水泥等大型企業(yè)普遍使用DCS的實際運行資料[4-5],做了可行性研究報告。利用DCS容量大、處理模擬量點數(shù)多、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議標準化、更好的開放性和拓展性、安全可靠性等優(yōu)點[6],將EDPF-CS分散控制系統(tǒng)應(yīng)用于察哈素選煤廠,對整個選煤廠的控制進行了改造,使系統(tǒng)的運行更加穩(wěn)定可靠,可擴展性更好。
PLC在應(yīng)用、系統(tǒng)功能、體系結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品形態(tài)和實現(xiàn)方法等多個方面與DCS有較大的區(qū)別,但也有共同之處。下面就PLC和DCS的異同點作簡要的比較[7-8]。
PLC 的控制功能以邏輯控制和順序控制為主,與DCS相比,在連續(xù)控制方面效率比較低、成本比較高,主要應(yīng)用領(lǐng)域以離散控制為主。而DCS系統(tǒng)所有I/O模塊均帶CPU,能實現(xiàn)采集及輸出信號的判斷與變換。
PLC包括中央處理單元、存儲器、電源、輸入輸出回路等組成。DCS包括直接控制層、操作監(jiān)控層、生產(chǎn)管理層、決策管理層。
PLC就是可編程邏輯控制器,包括CPU、輸入輸出模塊、電源模塊、通信模塊等安裝在PLC柜內(nèi)。DCS的現(xiàn)場設(shè)備就是控制站,包括輸入輸出單元、過程控制單元、電源等,均安裝在DCS柜內(nèi)。
PLC的特點是其構(gòu)成部分的完全產(chǎn)品化,例如PLC支持標準的通信規(guī)則,可實現(xiàn)不同 PLC間的操作。DCS的特點是控制與顯示分離,采用標準的網(wǎng)絡(luò)通信規(guī)則,完備的開放系統(tǒng),具有可靠性高,擴展靈活,管理能力強等特點。
內(nèi)蒙古察哈素大型選煤廠于2014年投產(chǎn)運行,塊煤采用淺槽重介分選機分選工藝。選煤廠控制系統(tǒng)采用計算機監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)和ROCKWELL AB的PLC相結(jié)合的方式。選煤集成監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍為整個選煤廠主煤流系統(tǒng),在選煤集成監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)操作員站、工程師站對各車間生產(chǎn)設(shè)備進行監(jiān)測、操作、運行管理。在選煤廠集中控制室,上位機操作員站對各車間進行集中監(jiān)視控制。各車間PLC控制機柜布置于各車間本地配電室內(nèi)。在選煤廠集成監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)上位機中,可實現(xiàn)對全廠內(nèi)的電機、閥門、儀表等設(shè)備的控制,并進行監(jiān)測、報警、控制和報表打印。
該工程的集中控制采用ROCKWELL AB集成架構(gòu)方案,集中監(jiān)控設(shè)集中控制中心1處,采用研華工控機,布置在選煤廠綜合辦公樓二層,綜合樓配電室放置PLC控制主站;設(shè)原煤倉上PLC分站、壓風機房PLC分站、濃縮車間PLC分站、原煤倉下PLC分站、產(chǎn)品倉下PLC分站、產(chǎn)品倉上PLC分站和地銷煤倉倉上PLC分站。主要管理人員可以通過個人電腦使用IE瀏覽方式監(jiān)視生產(chǎn)系統(tǒng)實時狀況。板框壓濾機通過DH+網(wǎng)與主網(wǎng)進行通訊;空氣壓縮機、高低壓變頻器、軟啟動器、濃縮機等設(shè)備通過DeviceNet與主網(wǎng)進行通訊;自動加藥系統(tǒng)、淺槽分選系統(tǒng)及快速裝車站控制系統(tǒng)采用以太網(wǎng)通訊,最終通過主網(wǎng)光纖傳送到集控室內(nèi)。
EDPF-CS系統(tǒng)由現(xiàn)場控制站、人機界面及通信網(wǎng)絡(luò)等構(gòu)成[9-10]。具體EDPF-CS網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 EDPF-CS網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
現(xiàn)場控制站包括控制器和I/O兩部分,控制器具有數(shù)據(jù)采集和處理、控制算法、輸出以及通信等功能,作為DCS的核心,能與現(xiàn)場設(shè)備連接,并通過通信網(wǎng)絡(luò)與上位機界面相連;I/O模塊主要完成現(xiàn)場模擬量、開關(guān)量、脈沖量等信號的采樣和轉(zhuǎn)化。
人機界面主要包括操作員站、工程師站、服務(wù)器等,操作員站為操作員提供生產(chǎn)過程實時數(shù)據(jù),操作員能夠通過實際數(shù)據(jù)做出判斷,并可對設(shè)備遠程操作;工程師站主要對DCS進行組態(tài)[11]、管理和維護。
通信網(wǎng)絡(luò)主要實現(xiàn)DCS各級之間的數(shù)據(jù)通信,使生產(chǎn)過程的檢測、控制、操作、管理等形成一個整體。通過人機界面可與局域網(wǎng)連接,實現(xiàn)對現(xiàn)場設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)控及進行遠距離操作和控制。
(1)工程師站ES。該工程設(shè)一個主工程師站,布置在選煤廠集控室,用于存放整個系統(tǒng)的組態(tài)文件,并進行組態(tài)發(fā)布、多人組態(tài)、組態(tài)備份、組態(tài)網(wǎng)絡(luò)同步和還原等工作。
(2)操作員站OS。該工程設(shè)置2臺操作員站,布置在選煤廠集控室,對選煤廠進行集中操作與監(jiān)視。操作員站安裝實時監(jiān)控軟件,并提供流程圖、趨勢圖、報警窗口、控制分組、數(shù)據(jù)一覽、操作面板以及系統(tǒng)狀態(tài)信息等監(jiān)控界面。通過操作員站,對現(xiàn)場設(shè)備進行實時控制,了解工藝過程信息和報警信息,并可調(diào)用歷史數(shù)據(jù)庫進行趨勢查看和報表輸出。
(3)控制器P2-CU01。CPU頻率采用1 GHz,內(nèi)存為1 G,閃存為4 G,以太網(wǎng)口2個 10/100/1 000 Mbps,輸入電壓為24 VDC±5%,紋波≤150 mVp-p,功耗為5 W。
(4)I/O模塊。具有冗余功能,單個I/O模塊還具有供電和通訊的冗余,互為冗余的I/O模塊之間能監(jiān)控雙方的工作狀態(tài),根據(jù)工作狀態(tài)控制冗余切換;支持熱插拔,支持即插即用;具備自診斷功能,包括上電自診斷和運行過程自診斷。
(5)網(wǎng)絡(luò)[14]。網(wǎng)絡(luò)包括系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和控制網(wǎng)絡(luò),主要完成相對獨立的數(shù)據(jù)采集和設(shè)備控制等功能。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)工程師站和操作員站與現(xiàn)場控制站的實時通訊網(wǎng)絡(luò),用于工程師站/操作站和主控單元之間的雙向數(shù)據(jù)傳輸。
EDPF-NT+分散控制系統(tǒng)支持多域網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,使用工程管理器PO在一臺全局工程師站可以同時對多套DCS子系統(tǒng)進行組態(tài)和維護。
EDPF-CS分散控制系統(tǒng)的控制組態(tài)簡單、快捷,而且支持SAMA圖、邏輯圖等全圖形化控制組態(tài)語言,并實現(xiàn)自定義算法,所有算法均被模塊化封裝,組態(tài)過程簡單、高效。
根據(jù)工程實際,對已運行的PLC系統(tǒng)和改造后的DCS系統(tǒng)進行分析。
PLC系統(tǒng)采用計算機監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)和可編程控制器相結(jié)合的方式,三臺獨立的監(jiān)控上位工控機作為操作員站(其中一臺兼工程師站),配置1臺IBM的服務(wù)器。該工程采用國產(chǎn)的EDPF-CS,在2019年改造實施完成,費用大約是原系統(tǒng)費用的一半。
若按進口設(shè)備作DCS系統(tǒng)的報價,費用與PLC系統(tǒng)費用差不多。由此可知:同樣規(guī)模的系統(tǒng),采用進口的PLC和采用進口的DCS兩套系統(tǒng)的價格差不多,采用進口的PLC和采用國產(chǎn)的DCS,后者價格為前者的一半。
隨著選煤廠規(guī)模的擴大和智能化選煤廠不斷的推進,模擬量信號越來越多,使用DCS系統(tǒng)的可靠性更高,數(shù)據(jù)采集更快更精確,而PLC系統(tǒng)實現(xiàn)起來就比較困難。因此,對于小型的選煤廠,工藝簡單,模擬量少,可采用PLC系統(tǒng),相比DCS系統(tǒng)更經(jīng)濟;對于大型的選煤廠,工藝復(fù)雜,模擬量多,可采用DCS系統(tǒng)。
大型的選煤廠建設(shè)都是分期完成,例如一期主要完成原煤分級系統(tǒng)建設(shè),二期主要完成塊煤分選系統(tǒng)建設(shè),三期主要完成末煤分選系統(tǒng)建設(shè)。DCS系統(tǒng)可以從中央集線器對用戶受信進行管理,更容易實現(xiàn)升級。而PLC系統(tǒng),則需要增加更多的硬件和數(shù)據(jù)庫,并且需要單獨維護,實現(xiàn)升級更為費時費力費錢。
將EDPF-CS應(yīng)用到大型選煤廠可使選煤廠控制系統(tǒng)更加安全可靠,解決了大型選煤廠控制系統(tǒng)容量大、模擬量點數(shù)多、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議不標準、可擴展性差等缺點,為選煤廠智能化建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。由于該系統(tǒng)是在原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改造完成的,與原有配電系統(tǒng)開關(guān)量連接方面存在著不匹配問題,在實際工程中增加了硬件轉(zhuǎn)換,因此增加了投資成本和故障點,建議今后在設(shè)計階段采取措施盡力避免,以使系統(tǒng)更加簡潔、安全可靠。