成國利
(北京中煤煤炭洗選技術(shù)有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
納林河二號(hào)礦井選煤廠位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市境內(nèi),行政區(qū)劃屬鄂爾多斯市烏審旗納林河鎮(zhèn)管轄,設(shè)計(jì)能力為10.00 Mt/a,屬特大型動(dòng)力煤選煤廠。該廠分選工藝為: > 13 mm粒級(jí)塊煤采用淺槽重介分選機(jī)分選,< 13 mm 粒級(jí)末原煤采用有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,粗煤泥采用弧形篩 + 離心機(jī)聯(lián)合回收,細(xì)煤泥采用濃縮機(jī) + 加壓過濾機(jī)或 ZCCA 新型煤泥壓濾機(jī)回收,粗細(xì)煤泥脫水后全部摻入混煤產(chǎn)品。該廠入選原煤以長焰煤為主,其次為不黏煤,是良好的民用及動(dòng)力用煤。但是,該廠投入生產(chǎn)運(yùn)營后生產(chǎn)能力不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,主要表現(xiàn)在部分設(shè)備選型不合理和設(shè)計(jì)存在缺陷,造成生產(chǎn)系統(tǒng)故障率高、生產(chǎn)效率低、系統(tǒng)小時(shí)處理能力低等。為此,對(duì)制約納林河二號(hào)礦井選煤廠生產(chǎn)效率提升的瓶頸進(jìn)行了分析,并通過制訂、實(shí)施科學(xué)可行的解決方案,最終使選煤廠的生產(chǎn)效率得到了大幅提升。
納林河二號(hào)礦井選煤廠317#/318#精煤破碎機(jī)為雙齒輥破碎機(jī),處理能力為400 t/h,入料粒度上限為200±30 mm,設(shè)計(jì)破碎機(jī)齒輥為外旋。在處理較大塊物料時(shí)(粒度>150 mm), 因其齒輥轉(zhuǎn)動(dòng)方向以及破碎腔結(jié)構(gòu)等因素的影響,使其不能高效運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致其實(shí)際最大處理能力僅為200 t/h,嚴(yán)重制約了選煤廠生產(chǎn)能力的正常發(fā)揮。破碎機(jī)破碎腔結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
圖1 破碎機(jī)破碎腔結(jié)構(gòu)示意圖
納林河二號(hào)礦井選煤廠臨時(shí)裝車系統(tǒng)采用地量衡稱重+人工操作的方式,即當(dāng)觀察到地量衡數(shù)值達(dá)到要求裝車噸位時(shí),由人工手動(dòng)操作閘板切換裝車位置,一車一切換,操作較為頻繁,不僅工作強(qiáng)度較大,且裝車效果受工作人員工作狀態(tài)等因素影響,無法精確控制裝車煤量,導(dǎo)致裝車煤量頻繁出現(xiàn)超裝或欠裝,需要對(duì)超裝或欠裝車輛進(jìn)行二次補(bǔ)裝或超裝卸煤,嚴(yán)重制約了裝車效率。
納林河二號(hào)礦井選煤廠泵軸封水采用傳統(tǒng)設(shè)計(jì),各車間內(nèi)所有的軸封水均由一臺(tái)功率較大的清水泵供應(yīng),在停產(chǎn)期間,當(dāng)檢修、檢查、打掃衛(wèi)生等需要短時(shí)間啟動(dòng)離心泵時(shí),會(huì)頻繁啟動(dòng)清水泵提供軸封水,容易造成泵故障,同時(shí)啟動(dòng)清水泵時(shí)其他各泵盤根處都在進(jìn)水,也造成清水資源浪費(fèi)。
納林河二號(hào)礦井選煤廠由于集中控制系統(tǒng)電路合閘信號(hào)取自斷路器的輔助觸點(diǎn),而隔離開關(guān)配電柜因未設(shè)計(jì)斷路器與隔離開關(guān)間的連鎖機(jī)構(gòu),致使電工在送電過程中存在因疏忽大意只送斷路器不送隔離開關(guān)的現(xiàn)象,此時(shí)集控室顯示設(shè)備已送電就緒,但設(shè)備卻不能正常啟動(dòng),從而產(chǎn)生生產(chǎn)延誤。
針對(duì)工藝系統(tǒng)中存在的上述問題,納林河二號(hào)礦井選煤廠逐一制訂了整改措施,并為每項(xiàng)措施制訂了科學(xué)可行的實(shí)施方案,同時(shí)將改造任務(wù)落實(shí)到人,規(guī)定完成期限,確保改造效果。此外,針對(duì)部分設(shè)備電氣保護(hù)不足的問題,選煤廠技術(shù)人員也根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行了設(shè)計(jì)安裝。
通過對(duì)精煤破碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及物料在破碎機(jī)內(nèi)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行研究分析,最終確定采用改變精煤破碎機(jī)齒輥旋轉(zhuǎn)方向以及增加破碎梁的方式對(duì)破碎機(jī)進(jìn)行改造,從而優(yōu)化了破碎腔結(jié)構(gòu)及物料破碎的受力方式,并且提高了破碎機(jī)的處理能力[1-4]。
應(yīng)用PLC控制技術(shù)對(duì)裝車系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化改造,現(xiàn)場安裝電腦、PLC控制器、翻板切換控制接觸器、繼電器等,通過電腦輸入預(yù)定裝車噸位,再經(jīng)過通訊模塊、PLC控制器,實(shí)現(xiàn)了汽車地量衡數(shù)據(jù)的采集及與預(yù)設(shè)噸位的比較計(jì)算,在達(dá)到預(yù)設(shè)噸位后,切換控制翻板接觸器吸合翻板切換裝車位置,如此往復(fù),實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)定量裝車控制[5-7]。
在廠房高于用水點(diǎn)位置增設(shè)清水桶及管道增壓泵,增壓泵排水管與各泵軸封水管連接,并在增壓泵排水管與各泵軸封水管路上設(shè)置電磁控制閥門,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)單線控制;增壓泵及電磁控制閥門通過PLC與各離心泵的啟動(dòng)信號(hào)連接,當(dāng)離心泵啟動(dòng)時(shí),增壓泵及電磁控制閥門立即啟動(dòng),實(shí)現(xiàn)選擇性運(yùn)行;因增壓泵功率、結(jié)構(gòu)與清水泵不同,相比之下運(yùn)行更加穩(wěn)定,從而避免了清水泵因頻繁啟動(dòng)所造成的設(shè)備故障[8-10]。
在隔離開關(guān)配電柜中加裝輔助觸點(diǎn),在隔離開關(guān)出線位置取一相電,并將之加裝至交流接觸器線圈上,再將交流接觸器輔助觸點(diǎn)串接至PLC設(shè)備合閘信號(hào)點(diǎn)處,只有同時(shí)合斷路器與隔離開關(guān),集控才能顯示設(shè)備已合閘就緒。
3.1.1 精煤破碎機(jī)
改造后破碎機(jī)破碎腔結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。在精煤破碎機(jī)前增設(shè)預(yù)先篩分,提前將合格粒級(jí)分離,不僅降低破碎機(jī)負(fù)荷,提高物料總體通過能力,而且避免了物料的過度粉碎[11-12]。改造后,破碎機(jī)處理能力由原來200 t/h提高到350 t/h,破碎機(jī)小時(shí)處理能力提高約150 t,系統(tǒng)平均小時(shí)處理能力提高了400 t左右,達(dá)到了2 000 t以上,日均原煤處理能力突破4萬t。此外,改造后破碎機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,電流較改造前下降約30 A,破碎能力顯著提升,噸煤電耗較改造前下降0.7 kW·h,全年節(jié)約電能560 kW·h 左右,節(jié)約電費(fèi)約260 萬元。
圖2 改造后破碎機(jī)破碎腔結(jié)構(gòu)示意圖
3.1.2 定量裝車系統(tǒng)
改造后的定量裝車系統(tǒng)電腦顯示面板如圖3所示,PLC控制器如圖4所示。改造后,裝車效率大幅提升,每小時(shí)裝車量由原手動(dòng)控制時(shí)的23車提升至32車,此外,裝車噸位的準(zhǔn)確性也大幅提高,原手動(dòng)控制誤差為±0.3 t,現(xiàn)自動(dòng)控制誤差的±0.05 t。
圖3 電腦顯示面板
圖4 PLC控制器
3.1.3 軸封冷卻水控制系統(tǒng)
改造后,軸封冷卻水控制系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),各離心泵啟動(dòng)時(shí)軸封水壓力均能滿足生產(chǎn)需要,清水消耗量較改造前降低了30%。軸封冷卻水系統(tǒng)控制原理如圖5所示。
圖5 軸封冷卻水系統(tǒng)控制原理圖
3.1.4 配電保護(hù)系統(tǒng)
改造后配電保護(hù)系統(tǒng)控制原理如圖6所示[13-15]。此項(xiàng)改造實(shí)施后,徹底杜絕了送電誤操作情況,實(shí)現(xiàn)了技術(shù)保安的作用,優(yōu)化了配電控制系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的安全系數(shù)。
圖6 改造后配電保護(hù)系統(tǒng)控制原理圖
經(jīng)過上述改造后,納林河二號(hào)礦井選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)愈加完善可靠,年處理能力較改造前增加528萬t,為企業(yè)創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。此外,系統(tǒng)的生產(chǎn)效率提高,降低了噸煤電耗,年節(jié)約電費(fèi)260萬元;控制、保護(hù)等環(huán)節(jié)的優(yōu)化改造,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了職工作業(yè)的安全保障系數(shù),降低了企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),社會(huì)效益顯著。
通過對(duì)納林河二號(hào)礦井選煤廠工藝系統(tǒng)進(jìn)行改造,突破了限制其生產(chǎn)能力及效率的“瓶頸”,使整個(gè)工藝系統(tǒng)的產(chǎn)能得到發(fā)揮,使塊煤系統(tǒng)處理能力由調(diào)試期的1 500 t/h提升到2 500 t/h,與設(shè)計(jì)產(chǎn)能1 893 t/h相比,處理能力提高了607 t/h;同時(shí)有效減少了設(shè)備故障次數(shù),降低了設(shè)備維檢工作量,為安全、文明生產(chǎn)提供了先決條件,也可為其他情況相似、設(shè)施相近的選煤廠提供了借鑒。