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        某退役鈾礦山酸性滲出水治理技術(shù)及工程研究

        2021-11-10 11:03:46張志和楊智興劉峙嶸
        鈾礦冶 2021年4期
        關(guān)鍵詞:工程

        張志和,楊智興,劉峙嶸

        (1.核工業(yè)江西礦冶局,江西 南昌 330000;2.江西核工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司,江西 南昌 330000;3.東華理工大學(xué),江西 南昌 330013)

        礦山酸性滲出水具有滲出水量大、pH低,以及重金屬離子種類多、含量高、持續(xù)性強(qiáng)、不易控制和難治理等特點(diǎn),會(huì)對(duì)礦區(qū)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響[1-3]。礦山酸性滲出水帶來的污染是采礦工業(yè)面臨的具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境問題。

        隨著國家對(duì)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作的高度重視,生態(tài)環(huán)保問責(zé)機(jī)制不斷完善。因此,對(duì)鈾礦山酸性滲出水開展治理技術(shù)研究,并依托實(shí)例工程的實(shí)施,使酸性滲出水處理后達(dá)標(biāo)排放,防止其對(duì)周圍水體和農(nóng)田等環(huán)境造成污染,改善退役鈾礦山周邊的生態(tài)環(huán)境,對(duì)鈾礦山退役治理具有重要意義。

        1 酸性滲出水的來源和特征

        某退役鈾礦山于1985年正式投產(chǎn),1994年關(guān)停。在開采過程中,共剝離廢石198萬t,剝離的廢石堆放在采場四周的山坡上或山谷中,形成了7個(gè)廢石場及2個(gè)露天采場廢墟和1個(gè)堆浸地。鈾礦山退役治理工程于2007年10月開工建設(shè),主要實(shí)施廢石回填露天采場廢墟、集中廢石場的廢石、回填黃土分層壓實(shí)覆蓋、植被等工程措施;至2010年完工,整體上達(dá)到了退役治理的目標(biāo),并于2011年通過了驗(yàn)收。

        2018年在對(duì)該鈾礦退役工程的監(jiān)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)排水溝呈鐵銹色,通過溯源發(fā)現(xiàn)這是由退役工程滲出水所致。現(xiàn)場初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),滲出水位置主要在南部露天采場出口、北部露天采場及1#廢石場坡腳。根據(jù)礦床地質(zhì)資料,該礦床及周邊地區(qū)巖體中含有黃鐵礦等含硫礦物;南、北露天采場裸露邊坡及廢石堆含有黃鐵礦,廢石中平均含硫2.14%。經(jīng)降雨入滲及空氣進(jìn)入廢石堆進(jìn)一步作用后,隨著南、北采場地下水位的上升,黃鐵礦中的S2-被氧化產(chǎn)生硫酸亞鐵和硫酸,硫酸亞鐵進(jìn)一步被氧化為硫酸鐵;在中性或弱酸性溶液中高價(jià)鐵的硫酸鹽將發(fā)生水解作用,最終轉(zhuǎn)變成氫氧化鐵。

        廢石場滲出水pH為3.98~5.75,超過了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)[4]中表4一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求,會(huì)對(duì)水質(zhì)、土質(zhì)和人類健康產(chǎn)生影響。排水溝紅色污染主要由黃鐵礦等硫化物的氧化作用所致,滲出的酸性水持續(xù)污染周圍水體和農(nóng)田等環(huán)境,危及公眾健康和安全。

        為此,對(duì)酸性滲出水的成因和影響范圍等方面開展全面調(diào)查,確定影響因素的權(quán)重及關(guān)聯(lián)路徑等,并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行相應(yīng)的工程研究,找出有效且可靠的工程解決方案。

        2 酸性滲出水現(xiàn)狀調(diào)查及試驗(yàn)

        2.1 酸性滲出水現(xiàn)狀監(jiān)測

        主要滲水點(diǎn)在南部露天采場出口和北部露天采場及1#廢石場坡腳,兩地的滲水量合計(jì)137~220 m3/d,其中:南部露天采場出口處的滲水量為61~118 m3/d,北部露天采場及1#廢石場坡腳處的滲水量為76~102 m3/d。滲出水pH為3.98~5.75。

        2.2 中和沉淀臺(tái)架試驗(yàn)

        目前,在國內(nèi)外礦山酸性廢水處理中應(yīng)用最廣泛的方法是中和法[5-10]。2019年底對(duì)周邊滲出水、積水坑水進(jìn)行了取樣,對(duì)酸性滲出水進(jìn)行了片堿中和、絮凝劑沉淀臺(tái)架試驗(yàn),包括中和耗堿量、絮凝劑耗量探索性試驗(yàn)和中和沉淀試驗(yàn)。

        片堿中和試驗(yàn)結(jié)果表明:隨著片堿的加入,溶液pH逐漸升高;pH=6.44時(shí),片堿耗量為2.00 kg/m3滲出水,鈾去除率為99.60%;pH=9.24時(shí),片堿耗量為2.54 kg/m3滲出水,鈾去除率為99.88%。

        中和絮凝沉淀臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果表明:絮凝劑(聚丙烯酰胺)可明顯加快中和懸浮物的沉降速度,聚丙烯酰胺加入量為2~10 g/m3滲出水;對(duì)片堿中和體系,懸浮物沉降速度提高99倍;對(duì)氫氧化鈣中和體系,懸浮物沉降速度提高61倍。

        3 滲出水處理工藝

        3.1 滲出水處理工藝流程

        將南北采場酸性滲出水收集至各點(diǎn)收集池,然后自流或通過耐腐耐磨泵泵入中和池。選用片堿做中和劑,通過對(duì)排入中和池的原水進(jìn)行取樣檢測,根據(jù)檢測結(jié)果和片堿中和絮凝沉淀臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果計(jì)算確定片堿加入量。將片堿加入中和池內(nèi),通過攪拌器使片堿與酸性廢水充分中和,在中和過程中對(duì)廢水pH進(jìn)行不定時(shí)檢測,并調(diào)整片堿加入量,以使中和池內(nèi)水的pH達(dá)到7以上;然后在中和池加入聚丙烯酰胺進(jìn)行絮凝沉降。中和池內(nèi)的水達(dá)標(biāo)后自流入沉淀池,沉淀6 h后輸送至槽式排放池。在排放池再次對(duì)水中pH和U含量進(jìn)行檢測,檢測合格后排放;如發(fā)現(xiàn)外排水pH低于6時(shí),通過離心泵將異常廢水返回中和池再次進(jìn)行中和處理,直至合格后外排。絮狀沉淀物經(jīng)板框壓濾機(jī)處理后形成中和渣,中和渣存放在暫存庫,集中運(yùn)往某尾礦庫處置。該工藝流程如圖1所示。

        圖1 滲出水中和處理工藝流程示意圖

        3.2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

        3.2.1 滲出水源項(xiàng)

        退役鈾礦山滲出水量為137~220 m3/d,pH為3.98~5.75。

        3.2.2 主要材料、動(dòng)力消耗

        1)片堿加入量為2 kg/m3滲出水,片堿配制濃度為400~500 g/L,袋裝或桶裝片堿(≥96%氫氧化鈉)消耗量為160 t/年。

        2)聚丙烯酰胺(陽離子800萬型)加入量為5 g/m3滲出水,聚丙烯酰胺配制濃度為0.1%~0.5%,消耗量為0.4 t/年。

        3)工藝設(shè)備安裝功率為62 kW。

        3.2.3 處理指標(biāo)

        混合攪拌時(shí)間為0.5 h,沉淀時(shí)間為6 h。滲出水經(jīng)處理后pH為6~9,相關(guān)指標(biāo)符合國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。按含水率70%、堆密度1.7 t/m3估算,中和渣(膏體狀)產(chǎn)生量≤642 t/年,中和渣pH 6~9。

        4 滲出水治理工程實(shí)施

        4.1 治理工程設(shè)計(jì)要點(diǎn)

        根據(jù)滲出水現(xiàn)狀及中和試驗(yàn)結(jié)果,設(shè)計(jì)酸性滲出水處理設(shè)施,在南采場和北采場的周界溝渠區(qū)域以及排水溝邊廢石場下部附近各布置1個(gè)滲水收集池,在南采場排水溝下游建設(shè)一套滲出水處理設(shè)施(1個(gè)中和池、1個(gè)沉淀池和2個(gè)排放池),如圖2所示。

        圖2 某退役鈾礦山滲出水治理工程示意圖

        北采場因滲水點(diǎn)位置標(biāo)高較低,通過抽水泵和φ200PE管將收集的滲出水抽排至3#收集池。南采場收集的酸性滲出水與北采場的排水管路匯集排入3#收集池進(jìn)行初步沉淀,然后排至中和池進(jìn)行片堿中和處理,中和后排入絮凝沉淀池沉淀,最后排入排放池,監(jiān)測達(dá)標(biāo)后外排。

        4.2 治理工程建設(shè)

        滲出水治理工程于2020年6月開始實(shí)施,11月投入使用。建設(shè)內(nèi)容主要包括3個(gè)滲出水收集池、1個(gè)中和池、1個(gè)沉淀池、2個(gè)排放池以及輔助設(shè)施等。中和渣采用板框壓濾機(jī)壓濾后,集中處置。

        1)滲出水收集池。滲出水收集池為半地上敞口鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)襯環(huán)氧樹脂玻纖布(三油兩布、底油一道)。北采場滲出水收集池(1#)規(guī)格:長×寬×高=5.0 m×3.0 m×2.0 m,有效容積24.0 m3;南采場滲出水收集池(2#、3#)規(guī)格:長×寬×高=5.0 m×5.0 m×2.0 m,有效容積40.0 m3。

        2)中和池。中和池為地上敞口鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)襯環(huán)氧樹脂玻纖布(三油兩布、底油一道)。中和池規(guī)格:長×寬×高=8.0 m×4.0 m×2.5 m,內(nèi)分兩格,兩格內(nèi)分別設(shè)置一個(gè)長1.0 m、寬1.0 m、深1.0 m的排污池,并分別布置1臺(tái)排污泵,以排除沉淀池內(nèi)的沉淀物及污泥。

        3)沉淀池。沉淀池為地上敞口鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)襯環(huán)氧樹脂玻纖布(三油兩布、底油一道)。沉淀池規(guī)格:長×寬×高=8.0 m×4.0 m×2.5 m,內(nèi)分兩格。

        4)排放池。排放池為地上敞口鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)襯環(huán)氧樹脂玻纖布(三油兩布、底油一道)。單個(gè)排放池規(guī)格:長×寬×高=8.0 m×8.0 m×2.0 m。

        5)輔助設(shè)施。辦公輔助設(shè)施包括材料庫(貯存片堿)、化驗(yàn)分析室、值班室和柴油發(fā)電機(jī)房、中和渣暫存庫等,建筑物長15.0 m、寬5.0 m、檐口高3.0 m,為單層巖棉夾芯板板房。

        4.3 主要工藝設(shè)施、設(shè)備及規(guī)格型號(hào)

        滲出水治理工程包括主要設(shè)施7座,配套設(shè)施75 m2,主要工藝設(shè)備10臺(tái)/套,詳見表1。

        表1 主要工藝設(shè)備設(shè)施及規(guī)格型號(hào)

        5 應(yīng)用效果分析

        運(yùn)行結(jié)果表明,采用片堿中和工藝處理南北采場酸性滲出水,具有工藝流程可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、操作方便、投資省、占地面積小、動(dòng)力消耗少、運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)勢,獲得了較好的處理效果。

        5.1 酸性滲出水處理運(yùn)行情況

        2020年11月,運(yùn)行單位對(duì)酸性滲出水處理前、處理后情況進(jìn)行了連續(xù)10天現(xiàn)場監(jiān)測,分析結(jié)果見表2。滲出水處理前pH 3.2~5.0,處理后pH 6.5~8.5,達(dá)到了國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。

        表2 運(yùn)行單位酸性滲出水處理前、后監(jiān)測結(jié)果

        5.2 第三方監(jiān)測分析結(jié)果

        委托江西核工業(yè)環(huán)境地質(zhì)局測試研究中心開展監(jiān)測分析,先后3次對(duì)滲出水進(jìn)行了取樣分析,監(jiān)測結(jié)果見表3。滲出水處理前pH 2.80~3.06,處理后pH 6.34~7.60。

        表3 第三方酸性滲出水處理前、后監(jiān)測結(jié)果

        6 結(jié)論

        采用片堿中和工藝處理某退役鈾礦山酸性滲出水,治理工程設(shè)計(jì)和建設(shè)合理,中和處理設(shè)施運(yùn)行正常,有效防止了酸性滲出水對(duì)周圍水體和農(nóng)田等環(huán)境的污染,改善了該退役鈾礦山周邊的生態(tài)環(huán)境。該工藝技術(shù)成熟可靠,運(yùn)行穩(wěn)定,操作方便,投資較少,治理效果顯著。

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