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        某鈾水冶廠壓濾工藝改造方案研究

        2021-11-10 11:33:36張兆光杜桂茹費(fèi)本濤
        鈾礦冶 2021年4期
        關(guān)鍵詞:單臺(tái)壓濾機(jī)制漿

        張兆光,韓 偉,杜桂茹,劉 輝,費(fèi)本濤

        (1.中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司,河北 石家莊 050021;2.中國(guó)中原對(duì)外工程有限公司,北京 100044;3.核工業(yè)北京化工冶金研究院,北京 101149;4.中國(guó)鈾業(yè)有限公司,北京 100013)

        某鈾水冶廠采用堿法攪拌浸出處理砂巖型鈾礦石,主要工藝流程為:礦石破碎—磨礦—分級(jí)溢流—攪拌浸出—廂式隔膜壓濾機(jī)壓濾—離子交換—產(chǎn)品沉淀[1],設(shè)計(jì)要求鈾金屬浸出率大于90%、水冶過程鈾總回收率大于87%、浸回差[2](鈾金屬浸出率與鈾回收率的差)小于3%。但在實(shí)際生產(chǎn)中,該水冶廠多年的鈾浸回差平均值為9.2%,遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)指標(biāo)的要求。浸回差大的根本原因是廂式隔膜壓濾機(jī)(簡(jiǎn)稱壓濾機(jī))的洗滌效果較差[3],且壓濾機(jī)的處理能力不足。

        針對(duì)該水冶廠壓濾工序存在的問題,為進(jìn)一步提高鈾回收率,對(duì)壓濾工序生產(chǎn)現(xiàn)狀(因該水冶廠2015年停產(chǎn),故采用2014年數(shù)據(jù))進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析;并利用現(xiàn)場(chǎng)已有設(shè)備,對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行局部改造方案研究,以達(dá)到提高壓濾機(jī)產(chǎn)能及提高水冶回收率的目的。

        1 壓濾工序現(xiàn)狀分析

        1.1 壓濾工序生產(chǎn)情況

        廂式隔膜壓濾機(jī)具有操作壓強(qiáng)高、適用范圍廣和便于操作等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)[4-6]。廂式隔膜壓濾機(jī)屬于間歇式壓濾機(jī),進(jìn)料、過濾、洗滌、松板、卸料和合板等流程依次進(jìn)行,完成一個(gè)操作循環(huán)即為壓濾一次[7]。

        該水冶廠壓濾工序共有2條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線配置6臺(tái)壓濾機(jī)(5用1備),采用進(jìn)料、預(yù)壓榨、第一次洗滌、預(yù)壓榨、第二次洗滌、預(yù)壓榨、第三次洗滌、濾餅壓榨、松板、卸料、合板的循環(huán)運(yùn)行方式,金屬洗滌效率約為94%,與99%的設(shè)計(jì)指標(biāo)存在一定差距。該水冶廠2014年完成板框壓濾約1.35萬次,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表1??梢钥闯觯瑝簽V機(jī)處理能力大的月份為6月和7月,單臺(tái)壓濾機(jī)單次壓濾處理干礦石量均大于19 t,而全年壓濾機(jī)平均單次處理干礦石量只有15.50 t。主要原因分析如下:一是受礦山條件限制,濾布供應(yīng)經(jīng)常不能滿足生產(chǎn)要求,而濾布是板框式壓濾機(jī)的“心臟”[8],濾布破損后沒有及時(shí)更換導(dǎo)致跑料嚴(yán)重,影響壓濾機(jī)進(jìn)料量;二是液固比控制較差,根據(jù)考察及生產(chǎn)實(shí)際情況來看,進(jìn)料液固比越大,進(jìn)料時(shí)間越長(zhǎng);三是部分班次為處理浸出來料而縮短進(jìn)料時(shí)間,增加了壓濾機(jī)操作的循環(huán)次數(shù),這會(huì)影響壓濾機(jī)單次進(jìn)料量。

        表1 2014年壓濾機(jī)處理量統(tǒng)計(jì)

        1.2 壓濾機(jī)完成1次壓濾操作的運(yùn)行時(shí)間

        濾布的洗滌對(duì)壓濾機(jī)運(yùn)行影響較大。為保障壓濾機(jī)的正常運(yùn)行,在2014年度生產(chǎn)過程中,每條生產(chǎn)線僅有5臺(tái)壓濾機(jī)同時(shí)運(yùn)行,安排另外1臺(tái)壓濾機(jī)進(jìn)行濾布拆洗、濾板沖洗及機(jī)器維護(hù)工作。正常生產(chǎn)過程中,壓濾機(jī)完成1次壓濾操作的運(yùn)行時(shí)間見表2。

        表2 壓濾機(jī)完成1次壓濾操作的運(yùn)行時(shí)間計(jì)算

        表2是連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行72 h及以上的數(shù)據(jù),可以較好地反映壓濾機(jī)生產(chǎn)線的單次壓濾操作時(shí)間。在總運(yùn)行時(shí)間384 h內(nèi),共完成壓濾操作1 276次,有10臺(tái)壓濾機(jī)運(yùn)行,則壓濾機(jī)完成1次壓濾操作用時(shí)3.00 h。

        1.3 壓濾機(jī)進(jìn)料時(shí)間

        壓濾機(jī)1個(gè)操作循環(huán)的時(shí)間稱為操作周期,其中松板、卸料和合板等時(shí)間為輔助時(shí)間,它與壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)、漿體性質(zhì)、操作水平和自動(dòng)化程度有關(guān);當(dāng)這些因素一定時(shí),輔助時(shí)間為定值,而進(jìn)料過濾時(shí)間是人為控制的。若進(jìn)料時(shí)間過長(zhǎng),會(huì)導(dǎo)致濾餅過厚,延長(zhǎng)濾餅洗滌時(shí)間,影響壓濾機(jī)的處理能力;相反,若進(jìn)料時(shí)間過短,則需要頻繁卸渣等輔助操作,板框壓濾機(jī)處理能力同樣較小。在該水冶廠生產(chǎn)中,進(jìn)料時(shí)間完整可用的數(shù)據(jù)共422次,見表3。

        表3 壓濾機(jī)進(jìn)料時(shí)間分布情況

        按以上統(tǒng)計(jì)方法,進(jìn)料時(shí)間20~53 min屬于正常范圍,共404次,壓濾機(jī)平均進(jìn)料時(shí)間為33 min。

        1.4 壓濾機(jī)實(shí)際生產(chǎn)能力計(jì)算

        根據(jù)分析,在壓濾機(jī)運(yùn)行工況良好的情況下,單臺(tái)壓濾機(jī)1次平均處理干礦量為19.8 t,單臺(tái)壓濾機(jī)的單次運(yùn)行周期為3 h,每天有2條壓濾生產(chǎn)線共10臺(tái)壓濾機(jī)處于運(yùn)行狀態(tài),壓濾機(jī)每天處理干礦石量為24 h÷3 h×5(臺(tái)/條)×2(條/d)×19.8(t/臺(tái))=1 584 t/d。

        原設(shè)計(jì)每天處理干礦石量為2 000 t。因此在運(yùn)行工況良好的情況下,壓濾機(jī)的實(shí)際生產(chǎn)能力為原設(shè)計(jì)的1 584(t/d)÷2 000(t/d)×100%=79.2%。

        1.5 壓濾機(jī)洗滌效率及回收率

        通過2014年吸附原液金屬量除以浸出金屬量,可得到壓濾機(jī)洗滌效率,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表4。

        表4 2014年吸附原液金屬量統(tǒng)計(jì)

        由表4可知,2014年共浸出金屬370.016 t,吸附崗位統(tǒng)計(jì)金屬量為342.895 t。2014年12月31日盤點(diǎn)數(shù)據(jù)(按浸出后金屬計(jì)算),流程中的金屬為5.200 t(除沉淀崗位),則全年共吸附金屬為342.895 t+5.200 t=348.095 t,壓濾機(jī)洗滌效率為348.095 t÷370.016 t×100%=94.1%,壓濾機(jī)崗位損失金屬為370.016 t-348.095 t=21.921 t,壓濾機(jī)金屬回收損失率為21.921 t÷370.016 t×100%=5.92%。壓濾機(jī)金屬回收損失率與原設(shè)計(jì)3%的浸回差相比,超出了2.92%。

        2 壓濾工藝改造方案研究

        2.1 壓濾工藝改造方案

        鑒于目前壓濾機(jī)生產(chǎn)能力不足及洗滌效率較低的情況,本次設(shè)計(jì)改造方案為:1)浸出礦漿進(jìn)壓濾機(jī),其中第一次、第二次洗滌仍采用壓濾機(jī)機(jī)洗方式,第三次洗滌調(diào)整為再制漿洗滌、濃密沉降方式;2)改變第一次、第二次洗滌進(jìn)液方式,由對(duì)角洗滌改為中心孔進(jìn)液洗滌。將壓濾機(jī)第二次洗滌后的濾餅,用吸附尾液制漿(液固比為2∶1)并添加絮凝劑后[9],進(jìn)濃密機(jī)進(jìn)行濃密沉降,溢流液去壓濾機(jī)作為洗水或再制漿用;濃密底流采用壓濾機(jī)進(jìn)行固液分離,濾液返回原壓濾機(jī)作為第二次洗水,尾渣仍使用尾礦皮帶輸送至尾礦庫(kù)。

        試驗(yàn)表明,在相同條件下未添加絮凝劑的礦漿采用布氏漏斗抽濾,用時(shí)約25 min;添加絮凝劑的礦漿,10 min即可抽干(自然過濾約2 min礦漿表面即無積液)。結(jié)合相似礦山運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及礦漿實(shí)際過濾試驗(yàn)[10-11],在該礦壓濾機(jī)進(jìn)料前添加絮凝劑,可使進(jìn)料時(shí)間由33 min縮短至28 min,縮短5 min。

        同時(shí),第一次、第二次洗滌由對(duì)角進(jìn)液改為中心孔進(jìn)液洗滌后,洗滌時(shí)間可節(jié)約3 min左右。通過添加絮凝劑改變?yōu)V餅性能,卸料將會(huì)更加容易,只需3~5 min即可合板。

        2.2 壓濾工藝改造效果

        2.2.1 產(chǎn)能提高分析

        通過在礦山開采過程中對(duì)泥巖的剝離及絮凝劑的添加,結(jié)合對(duì)2014年該礦水冶廠壓濾機(jī)部分運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析,改造后單臺(tái)壓濾機(jī)的運(yùn)行周期可縮短至123 min,見表5。

        表5 壓濾機(jī)運(yùn)行周期對(duì)比

        壓濾機(jī)的處理能力不僅與單臺(tái)壓濾機(jī)的運(yùn)行周期有關(guān),還與進(jìn)料時(shí)間有關(guān)(每條線1個(gè)進(jìn)料管)。單臺(tái)壓濾機(jī)運(yùn)行周期為123 min,進(jìn)料時(shí)間為28 min,有2條壓濾生產(chǎn)線,每條按5用1備考慮,壓濾機(jī)的處理能力計(jì)算如下。

        按單臺(tái)壓濾機(jī)運(yùn)行周期計(jì)算,壓濾機(jī)每天處理干礦石量為24(h/d)×60(min/h)÷123 min×5(臺(tái)/條)×2(條/d)×19.8(t/d)=2 318 t/d。原設(shè)計(jì)壓濾機(jī)處理干礦石量為2 000 t/d,改造后的生產(chǎn)能力為原設(shè)計(jì)能力的115.9%(即:2 318÷2 000×100%=115.9%)。

        按壓濾機(jī)進(jìn)料時(shí)間計(jì)算,壓濾機(jī)每天處理干礦石量為24(h/d)×60(min/h)÷28(min/條)×2(條/d)×19.8(t/d)=2 036.6 t/d,改造后的生產(chǎn)能力為原設(shè)計(jì)的101.8%(即:2 036.6÷2 000×100%=101.8%)。

        壓濾機(jī)生產(chǎn)能力必須同時(shí)滿足進(jìn)料時(shí)間和運(yùn)行周期條件,因此該條件下壓濾機(jī)的生產(chǎn)能力為原設(shè)計(jì)的101.8%,可實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。

        2.2.2 金屬回收率提高分析

        設(shè)計(jì)年處理60萬t礦石(原礦品位0.130%),尾渣含水率20%,則產(chǎn)生尾渣量為75萬t(固相60萬t,液相15萬t)。2014年生產(chǎn)工藝洗液鈾質(zhì)量濃度為411.0 mg/L,濾餅液相中的金屬量為61.65 t,回收率損失為7.90%。

        根據(jù)改造后的壓濾工藝,在制漿液固比分別為2∶1、1.5∶1條件下計(jì)算回收率,結(jié)果見表6。

        表6 不同液固比制漿洗滌后的回收率

        由表6可見,按設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)算,優(yōu)化壓濾工藝后,按2∶1液固比制漿,壓濾崗位回收率提高約6.25%,每年多回收金屬約48.8 t;按1.5∶1液固比制漿,壓濾崗位回收率提高約5.70%;每年多回收金屬約44.5 t。

        2.3 改造固定投資及新增生產(chǎn)成本測(cè)算

        測(cè)算依據(jù):設(shè)計(jì)年處理60萬t礦石(原礦品位0.130%);壓濾工藝按2∶1液固比制漿。

        2.3.1 固定投資

        新增主要工藝設(shè)備情況見表7。可以看出,需一次性投入設(shè)備費(fèi)用約2 129.8萬元。

        表7 新增主要工藝設(shè)備明細(xì)

        2.3.2 新增生產(chǎn)費(fèi)用

        新增生產(chǎn)費(fèi)用為壓濾多回收48.8 t金屬產(chǎn)生的費(fèi)用,壓濾工序前的其他各工序的化工材料不會(huì)變化,主要是增加壓濾后續(xù)生產(chǎn)原材料、電力、人力及其他成本,具體見表8??梢钥闯?,每年需新增人力、材料成本約663.34萬元。

        表8 壓濾工藝改造后新增人力、材料成本測(cè)算

        2.4 改造后收益分析

        測(cè)算依據(jù):設(shè)計(jì)年處理60萬t礦石(原礦品位0.130%);壓濾工藝按2∶1液固比制漿,每年多回收金屬約48.8 t。以40美元/磅U3O8、人民幣兌美元匯率按6.5∶1估算,折合得出67.7萬元/t金屬。則每年因提高回收率、多產(chǎn)出金屬產(chǎn)生的收益為:48.8 t×67.7(萬元/t)≈3 304萬元。

        提高壓濾機(jī)洗滌效率不僅提高金屬回收率,也會(huì)降低堿耗。因在試生產(chǎn)過程中,堿耗問題未做專題考察,此處做粗略測(cè)算。壓濾機(jī)二洗后碳酸鈉質(zhì)量濃度約22.1 g/L,碳酸氫鈉質(zhì)量濃度約8.1 g/L;經(jīng)測(cè)算采用制漿洗滌后,碳酸鈉、碳酸氫鈉質(zhì)量濃度均可降低50%以上,按年處理60萬噸礦石計(jì)算,每年可回收碳酸鈉約1 658 t、碳酸氫鈉約608 t,按2014年價(jià)格測(cè)算可節(jié)約費(fèi)用約838萬元。

        結(jié)合投入及產(chǎn)出費(fèi)用,改造后第一年即可收回全部投資,且可實(shí)現(xiàn)增收1 348.8萬元(即:3 304萬元-2 129.8萬元-663.4萬元+838萬元≈1 348.8萬元,未扣除設(shè)備安裝及運(yùn)輸費(fèi)用)。

        3 結(jié)論

        在考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合類似礦山的生產(chǎn)數(shù)據(jù),進(jìn)行了壓濾工藝改造方案研究。測(cè)算結(jié)果表明,改造后單臺(tái)壓濾機(jī)運(yùn)行周期可由目前的180 min縮短至123 min;按設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)算,每年可多回收金屬約48.8 t,提高金屬回收率約6.25%。此改造方案可提高濾餅洗滌效率,增加回收率,同時(shí)可降低壓濾機(jī)作業(yè)運(yùn)行周期,提升壓濾機(jī)產(chǎn)能。

        壓濾工藝改造方案需一次性投入設(shè)備費(fèi)用約2 129.8萬元,每年需新增人力、原材料成本約663.4萬元,改造后第一年即可收回全部投資,且可實(shí)現(xiàn)增收1 348.8萬元。

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