亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        某甲醇裝置精餾系統(tǒng)問題分析與改進(jìn)

        2021-11-08 08:47:26劉成佳

        劉成佳

        (中國(guó)石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司,重慶 401254)

        甲醇作為一種重要的基礎(chǔ)化工原料,廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、輕紡等行業(yè)[1,2]。 某甲醇裝置以乙炔尾氣為原料,采用Davy工藝包技術(shù),包括加氫轉(zhuǎn)化、壓縮、合成、精餾、ATR等工序,精餾單元采用三塔工藝,其中預(yù)餾塔脫除粗甲醇中甲醚、甲酸甲酯、丙酮等低沸點(diǎn)的輕組分雜質(zhì),加壓塔和常壓塔為產(chǎn)品采出塔,并在常壓塔中通過雜醇油的采出脫除粗甲醇中的重組分[3,4]。

        該裝置運(yùn)行中,甲醇產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)輕組分含量超標(biāo),導(dǎo)致產(chǎn)品甲醇1+3水溶性不合格。 為確保甲醇產(chǎn)品質(zhì)量, 原預(yù)餾塔排空設(shè)計(jì)工作溫度為45 °C,而實(shí)際控制在(63 ± 1) °C。 提高預(yù)餾塔排空溫度后,大量甲醇隨輕組分進(jìn)入輕組分壓縮機(jī),導(dǎo)致甲醇損失大大增加。 經(jīng)過初步估算,甲醇損失約為1 t/h。 同時(shí),甲醇冷卻后,極易造成輕組分壓縮機(jī)帶液,從而損壞壓縮機(jī)的零部件。 裝置自開車兩年以來輕組分壓縮機(jī)共檢修648.83 h,更換備品備件50件,不僅加大了裝置日常保運(yùn)工作量與維修費(fèi)用,而且影響了壓縮機(jī)的使用壽命和裝置的安穩(wěn)長(zhǎng)運(yùn)行。

        針對(duì)上述情況,本文對(duì)造成精餾系統(tǒng)問題的原因進(jìn)行分析,提出改進(jìn)方案。 并利用Aspen Plus軟件模擬,評(píng)價(jià)改進(jìn)方案的實(shí)施效果。

        1 精餾系統(tǒng)問題分析

        1.1 預(yù)餾塔工段工藝流程

        預(yù)餾塔工段工藝流程如圖1所示。 為脫除粗甲醇中含有的甲醚、甲酸甲酯、丙酮等輕組份,粗甲醇經(jīng)預(yù)熱器E6509被預(yù)熱至74 °C(部分汽化)后進(jìn)入預(yù)餾塔D6501上部,塔頂操作壓力為0.05 MPa、溫度75 °C。 塔頂?shù)臍怏w依次進(jìn)入E6510、E6502兩級(jí)冷卻器進(jìn)行冷卻,將氣相中的絕大部分甲醇與部分輕組分冷凝回收至回流罐R6501 (作為D6501的塔頂回流), 未冷凝的氣體經(jīng)輕組分壓縮機(jī)C6501壓縮至0.52 MPa送入燃料氣總管。同時(shí),為防止預(yù)餾塔內(nèi)的輕組份雜質(zhì)累積,第二級(jí)冷凝器采出小部分二次甲醇送入雜醇油罐。

        圖1 預(yù)餾塔工段工藝流程

        1.2 問題分析

        1.2.1 粗甲醇雜質(zhì)成因

        裝置中甲醇合成反應(yīng)器為徑向流結(jié)構(gòu),因合成塔頂部與底部氣體流通不暢, 造成合成塔中心管(合成氣分布器) 部分堵塞引起催化劑床層溫度分布不均,產(chǎn)生熱點(diǎn)溫度;原始開車過程中鐵元素隨工藝管道焊渣等帶入催化劑床層。 上述因素等造成了甲醇合成反應(yīng)中副反應(yīng)較多, 粗甲醇雜質(zhì)含量高,包括較多高級(jí)烷烴、高級(jí)醇和蠟質(zhì)等。

        其中石蠟進(jìn)入循環(huán)回路冷卻器冷卻后,易造成換熱器結(jié)蠟降低換熱效率,使得循環(huán)氣溫度無法冷卻至要求范圍,最高達(dá)到60 °C(設(shè)計(jì)工作溫度為45°C)。 循環(huán)氣溫度升高后造成循環(huán)氣中甲醇含量升高, 循環(huán)進(jìn)入合成反應(yīng)器抑制甲醇合成反應(yīng),降低甲醇合成效率,并會(huì)參與副反應(yīng)增加雜質(zhì)含量。

        1.2.2 粗甲醇中共沸物

        除甲醇和水外,粗甲醇還含有醇、醛、酮、酸、醚、酯、烷烴等多種微量雜質(zhì),主要組分及其在常壓下的沸點(diǎn)見表1。 由表1可見, 粗甲醇中雜質(zhì)共分3類,總含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))約占0.46%。 包括:(1)沸點(diǎn)低于甲醇的物質(zhì),如二甲醚、甲酸甲酯、丙酮等輕組分,這類物質(zhì)在精餾裝置的預(yù)餾塔中被脫除;(2)沸點(diǎn)高于甲醇的物質(zhì),如水等重組分,這類物質(zhì)在常壓塔中被脫除;(3)易與甲醇形成共沸物的物質(zhì),如以壬烷、癸烷為主的烷烴類物質(zhì)。

        表1 粗甲醇主要組分含量及其在常壓下的沸點(diǎn)[5]

        表2是甲醇-烷烴共沸物組成及沸點(diǎn)。 由表2可見,壬烷、癸烷等烷烴類物質(zhì)大部分都比甲醇的沸點(diǎn)高,但是這些雜質(zhì)極易與甲醇形成共沸物,而這些共沸物比甲醇的沸點(diǎn)低,所以這些雜質(zhì)可以存在于預(yù)餾塔頂部的初餾分中。 經(jīng)過多次取樣證明,預(yù)餾塔回流中癸烷含量達(dá)0.3%時(shí),就容易引起產(chǎn)品甲醇1+3水溶性不合格。 可見,去除該類烷烴,是穩(wěn)定甲醇產(chǎn)品質(zhì)量、減少甲醇損失、提高裝置運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵。

        表2 甲醇-烷烴共沸物組成及沸點(diǎn)

        2 改進(jìn)方案及模擬評(píng)價(jià)

        2.1 改進(jìn)方案

        萃取精餾是通過加入適當(dāng)?shù)娜軇?,以改善被分離組分間的相對(duì)揮發(fā)度,從而能使共沸物或沸點(diǎn)相近的混合物得以分離[6]。 萃取精餾廣泛應(yīng)用于石化產(chǎn)品深加工、精細(xì)化工及制藥等行業(yè),甲醇行業(yè)主要利用萃取精餾分離甲醇與丙酮。 因此,提出采用萃取精餾的方案,去除與甲醇共沸的烷烴。

        2.1.1 預(yù)餾塔工段增設(shè)萃取精餾

        圖2中虛線部分為增設(shè)的萃取精餾相關(guān)設(shè)備與管道。 預(yù)餾塔頂部的甲醇?xì)饨?jīng)過風(fēng)冷器冷卻后降至70 °C,冷凝的甲醇進(jìn)入回流槽,未冷凝的氣體經(jīng)過第二冷凝器降至65 °C,冷凝的液體送至回流槽,未冷凝的不凝氣通過新增換熱器降至45 °C后進(jìn)入萃取槽,選擇脫鹽水為萃取劑,從萃取槽頂部加入,萃取槽內(nèi)甲醇進(jìn)入水相,回到回流槽;壬烷、癸烷等不溶于水的雜質(zhì)進(jìn)入萃取相,從萃取槽上部的溢流口間斷排至地下槽,萃取槽內(nèi)的輕組分排至燃料氣管網(wǎng)。

        圖2 增設(shè)萃取精餾后預(yù)餾塔工段工藝流程

        2.1.2 萃取劑選擇

        萃取劑一般選擇高沸點(diǎn)組分,且不與原物系組分形成共沸物。 萃取劑的選擇決定了分離物質(zhì)的精餾程度及操作費(fèi)用,選擇良好的萃取劑對(duì)萃取精餾的效果有至關(guān)重要的作用。 萃取劑的選擇需滿足如下條件:具有良好的選擇性;萃取劑的揮發(fā)度要小于所需分離物系中最高沸點(diǎn)組分的揮發(fā)度,使得萃取劑易回收;價(jià)廉易得;毒性、腐蝕性小、對(duì)環(huán)境的污染少;良好的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性;相容性好,即溶劑和被分離組分間具有較大的溶解度[7]。

        根據(jù)以上條件,選擇一級(jí)脫鹽水為萃取劑。 選擇依據(jù)主要包括4點(diǎn):(1)由于合成產(chǎn)出的粗甲醇的水含量為12%左右,甲醇精餾水含量在20%左右,所以在整個(gè)精餾過程中,需要向精餾系統(tǒng)加入一級(jí)脫鹽水;(2)甲醇能與水互溶,而壬烷、癸烷等烷烴類雜質(zhì)微溶于水,滿足萃取劑的特點(diǎn);(3)一級(jí)脫鹽水價(jià)廉易得,且無毒無腐蝕,對(duì)環(huán)境無污染;(4)在萃取過程中不會(huì)引入新的雜質(zhì)。

        2.2 方案模擬與評(píng)價(jià)

        采用Aspen Plus模擬軟件, 熱力學(xué)方程選用NRTL方程,對(duì)增設(shè)的萃取精餾部分進(jìn)行模擬。 采用產(chǎn)品甲醇1+3水溶性不合格時(shí)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù), 第二冷凝器E6502出口氣體中主要雜質(zhì)含量見表3。 新增換熱器進(jìn)料量為3.6 t/h,溫度為65°C,壓力為0.12 MPa,經(jīng)過換熱降溫至45 °C后,從萃取槽頂部進(jìn)入。

        表3 進(jìn)料氣體主要雜質(zhì)含量

        萃取槽底部辛烷、壬烷、癸烷含量隨萃取劑用量的變化如圖3。 由圖3可見,隨著萃取劑用量增大,萃取槽底部中的辛烷、壬烷、癸烷的含量降低。 當(dāng)萃取劑用量在8 t/h時(shí),辛烷、壬烷、癸烷脫除率分別達(dá)到82.7%、94.4%、80.4%。 進(jìn)一步增加萃取劑用量分離效果增加幅度較小,同時(shí)會(huì)造成進(jìn)入預(yù)餾塔中的水含量增多,增加運(yùn)行負(fù)荷以及污水排放量。

        圖3 萃取劑用量對(duì)萃取槽底部組分含量的影響

        選擇萃取劑用量為8 t/h,對(duì)改進(jìn)前后的流程進(jìn)行模擬,結(jié)果如表4和表5所示。 由表4可見,增設(shè)萃取精餾后,預(yù)餾塔回流中辛烷、壬烷、癸烷含量明顯降低。 由表5可見,辛烷、壬烷、癸烷從萃取槽頂部通過溢流口排至地下槽,而萃取槽底部主要為甲醇和水的混合物。

        表4 預(yù)餾塔回流中組分含量

        表5 萃取槽各部位中組分含量

        增加萃取槽后,烷烴類雜質(zhì)萃取后從萃取槽溢流口排出, 輕組分壓縮機(jī)進(jìn)口前溫度可降至45 °C,從而減少輕組分中的甲醇,避免了壓機(jī)帶液;預(yù)餾塔回流中的烷烴類雜質(zhì)減少,進(jìn)入產(chǎn)品塔中的該類雜質(zhì)也相應(yīng)減少,可適當(dāng)關(guān)小加壓塔的排空閥。 以上措施能夠回收甲醇約1 t/h,折合增產(chǎn)甲醇8000 t/a。此外,增加萃取槽后,脫鹽水的調(diào)節(jié)由現(xiàn)場(chǎng)班組人員通過截止閥控制改為調(diào)節(jié)閥控制,改善了調(diào)節(jié)時(shí)無法掌控脫鹽水用量的問題,降低了班組的操作難度,脫鹽水的用量也得到了有效控制。

        3 結(jié)論

        某甲醇裝置運(yùn)行中,為增加輕組分從系統(tǒng)中的去除量, 預(yù)餾塔排空實(shí)際溫度遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)溫度,此措施雖然保障了產(chǎn)品質(zhì)量,但是以辛烷、壬烷、癸烷為主的烷烴類物質(zhì)與甲醇形成共沸物,使甲醇大量損失。 本文通過分析提出了采用萃取精餾的方案去除與甲醇共沸的烷烴。 在預(yù)餾塔工段增設(shè)萃取槽并以脫鹽水為萃取劑,通過Aspen Plus模擬,發(fā)現(xiàn)在萃取劑用量為8 t/h時(shí),辛烷、壬烷、癸烷脫除率分別可達(dá)82.7%、94.4%、80.4%。經(jīng)估算,該方案增產(chǎn)甲醇可達(dá)8000 t/a,同時(shí)也避免了壓機(jī)帶液,降低了維護(hù)成本,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

        天天爽夜夜爽夜夜爽| 国产激情在线观看免费视频| 国产一区二区三区中文在线| 中文亚洲av片在线观看| 欧美人与物videos另类xxxxx| 九月色婷婷免费| 亚洲啪啪色婷婷一区二区| 亚洲小说区图片区色综合网| 久久久久久人妻毛片a片| 国产妇女乱一性一交| 91亚洲精品久久久中文字幕| 无套内谢孕妇毛片免费看| 香蕉久久福利院| 婷婷综合缴情亚洲狠狠| 美女福利视频在线观看网址| 色窝窝亚洲av网在线观看| 在线观看午夜亚洲一区| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区色播| 在线小黄片视频免费播放| 欧美成人秋霞久久aa片 | 抽搐一进一出试看60秒体验区| 国产亚洲视频在线观看播放| 日本按摩偷拍在线观看| 国产日产欧洲系列| 水蜜桃久久| 国产目拍亚洲精品二区| 午夜秒播久久精品麻豆| 色八区人妻在线视频免费| 依依成人影视国产精品| 亚洲天堂av一区二区三区不卡| 黑人巨茎大战俄罗斯美女| 成人区人妻精品一区二区不卡网站 | 国产主播一区二区在线观看| 精品国免费一区二区三区| 久久精品国产亚洲综合av| 极品少妇小泬50pthepon| 美女又色又爽视频免费| 国产成人亚洲精品电影| 亚洲啪啪色婷婷一区二区| 老师露出两个奶球让我吃奶头| 思思久久99er热只有频精品66|