鄭春銘
(中鐵二十二局集團第一工程有限公司 黑龍江 哈爾濱 150006)
隨著我國高速鐵路的快速發(fā)展,隧道機械化、標準化作業(yè)是新時代安全、環(huán)保和人文的基本要求,而光面爆破的施工效果成為提升隧道施工水平、保證工程質(zhì)量和降低施工成本的有效手段,是杜絕紅線問題、降低安全風險、改善作業(yè)環(huán)境、提高施工功效的必然途徑。
本文依托杭溫隧道群金山隧道,全長4516m,進口位于永嘉縣楓林鎮(zhèn),出口位于沙頭鎮(zhèn);設計為單洞雙線隧道,線間距5.0m,最大埋深506m;其中Ⅱ、Ⅲ級圍巖占隧道比例的88%,Ⅱ級圍巖采用全斷面法,Ⅲ級圍巖采用臺階法,隧道內(nèi)存在斷層、侵入巖界線、節(jié)理密集帶等不良地質(zhì)。
爆破設計參數(shù)調(diào)整原則:一是周邊孔小孔距大排距;二是輔助孔大孔距小排距[1];三是掏槽孔5-6-7 原則,即第一豎排57°而后每增加一排增加10°。通過調(diào)整排距控制巖石大小,孔間凹凸通過炸點數(shù)量調(diào)整。
2.1.1 周邊孔
減少周邊眼兩孔之間的裂隙連通距離,能夠使開挖輪廓面更加平順,有利于光面爆破效果的提升,但無限減小增加鉆孔數(shù)量將延長作業(yè)時間,通過將周邊眼間距(35cm、40cm、45cm、50cm)多次調(diào)整對比,根據(jù)輪廓面超欠挖、作業(yè)時間、炮眼痕跡保存率效果,最終確定周邊眼間距40cm。
2.1.2 抵抗線
最小抵抗線過大,產(chǎn)生大塊或留底根;最小抵抗線過小,則在反射波作用下,可能導致圍巖破壞嚴重,影響光爆效果和圍巖的穩(wěn)定性[2]。針對現(xiàn)場圍巖情況和爆破效果,通過光爆層厚度50cm、55cm 和60cm 對比試驗,最后選擇最小抵抗線W=50cm。
2.1.3 底板孔
為保證邊墻與底板的拱腳處不欠挖,避免補炮,將底板眼兩排調(diào)整為三排,同時加強拱腳炮眼裝藥密度,確保光爆一次到位。
優(yōu)化后爆破參數(shù)如下:周邊孔間距40cm,環(huán)向共70 個孔,與二圈輔助孔排距50cm,輔助孔間距80cm,共73 個孔,第一列掏槽孔距輪廓線320cm,共36 個孔,底板眼間距120cm,共10 個孔,合計189 個孔;每循環(huán)進尺3.0m,鉆孔深3.5m,鉆桿5.0m。通過優(yōu)化每循環(huán)炸藥量由360kg 降低至297kg,導爆管由284 個降低至245 個,導爆索由334m 降低至261m,每循環(huán)爆破器材成本由最初的5149 元降低至4247 元,折合平均每延米爆破材料成本為1416 元。
圖1 爆破參數(shù)圖
通過公式計算單孔裝藥量,= ×(0.2~0.3)kg/m, 為裝藥量;L 為孔深。周邊眼用導爆索連接,1~2 個整支(0.30m/支)和3 個三分之一支藥卷(0.1m/支);采用竹片輔助間隔裝藥,用導爆索進行串聯(lián)起爆;其它炮眼連續(xù)裝藥,均采用反向裝藥結(jié)構,起爆藥卷先裝入,采用非電毫秒雷管起爆。
圖2 周邊眼裝藥結(jié)構圖
外插角的控制是機械化光爆施工的難點,外插角過大會造成孔底超出輪廓線過多,相鄰兩排炮的炮茬過大,隧道超挖明顯,圍巖平整度變差。周邊眼外插角控制主要采用鉆機緊貼巖壁,利用長鉆桿鉆孔兩種方式進行控制。
第一循環(huán)周邊孔測量畫4m 長紅線做參照,鉆孔時對應紅線做平行參照,嚴格按炮孔位置鉆孔,保證鉆孔垂直度和平行度,后每一循環(huán)參照上一循環(huán)的殘留炮孔平行。
圖3 長鉆桿鉆孔/鉆機緊貼巖壁控制錯臺
表1 全斷面開挖人員設備配置表
2.61 測量放樣
施工前對掌子面炮孔進行精確放樣,根據(jù)圍巖情況和爆破設計,結(jié)合地質(zhì)情況,周邊眼用紅油漆標記;在拱頂距掌子面4 米范圍內(nèi)畫中心線作為基準線,以確保炮孔沿隧道中心線鉆孔。
圖4 拱頂畫中心線平行鉆孔長鉆桿鉆孔
2.6.2 精確鉆孔
對周邊孔實行“定人、定崗、定位置”,開挖工嚴格照定位點精確鉆孔,周邊孔要達到“準、直、平、齊”的標準。
(1)“準”:孔位要準確;(2)“直”:各炮孔應垂直于工作面,先以拱頂孔為方向打好起拱處拱腳孔,插上炮桿,作為邊墻各孔的方向線;(3)“平”:各炮孔互相平行,平行于中線;(4)“齊”:調(diào)整各炮眼深度,使孔底落在同一斷面上。采用長鉆桿鉆孔,鉆機緊貼巖壁,控制錯臺。
底板鉆孔采用小爬梯[4],通過爬梯提供水平作用反力,減小風動鑿巖機的鉆桿與水平面的夾角,減少隧道底板超挖量,保證施工質(zhì)量。
2.6.3 裝藥和連線
周邊眼采用竹片輔助間隔裝藥,用導爆索進行串聯(lián)起爆;其它炮眼連續(xù)裝藥,均采用反向裝藥結(jié)構,起爆藥卷先裝入,采用非電毫秒雷管起爆。
周邊眼:使用導爆索連接,1 個整支(0.30m/支)和4 個三分之一支藥卷(0.1m/支);
輔助眼:采用5~6 個整支藥卷(0.30m/支)在孔底連續(xù)裝藥;
掏槽眼:7~8 個整支藥卷(0.30m/支)在孔底連續(xù)裝藥;
底板眼:7~8 個整支藥卷(0.30m/支)在孔底連續(xù)裝藥。
2.6.4 起爆
起爆順序:掏槽眼→輔助眼→周邊眼→底板眼。
2.6.5 超欠挖測量
利用3D 掃描儀及時對隧道進行初支斷面檢測,檢測結(jié)果及時反饋項目部和施工現(xiàn)場。建立超欠挖處理復核驗證機制,對檢測問題及時糾偏,做到閉合管理。
采用3D 斷面掃描儀進行斷面掃描(見圖5),直觀查看隧道超欠挖情況,二級圍巖平均線性超挖控制在13~20cm、兩炮銜接臺階最大尺寸控制在22cm 內(nèi)、炮痕殘留率達93%、炮眼利用率達95%,光爆質(zhì)量均達到評定標準。
圖5 3D 斷面掃描圖
噴射砼成本高,在光爆輪廓較好且圍巖穩(wěn)定噴射砼圓順的前提下,盡量減少初支噴射砼厚度,采用單價較低的襯砌砼進行超挖回填,還可以增加襯砌砼的厚度。通過對砼耗用量進行分析,初支噴射砼用量由設計量的188%降到135%~145%;底板墊層砼用量由設計量的210%降到140%;二襯砼用量為設計量的131%,總體砼平均超耗量為38.7%,每延米砼超耗成本3273 元/m。
表2 光爆線性超挖和仰拱砼超耗統(tǒng)計表
表3 光爆線性超挖和二襯砼超耗統(tǒng)計表
表4 全斷面光爆超挖量統(tǒng)計表
圖6 光面爆破效果圖
通過時時動態(tài)控制預留變形量+精確的斷面控制+細到炮眼的考核制度控制,目前光面爆破平均線性超挖能夠控制在10cm 以內(nèi),混凝土回彈量為設計量的1.9 倍(未算超挖回填設計量)和0.4%~0.6%倍(含超挖回填設計量),極大的減少了噴射混凝土和襯砌混凝土用量,降低成本;同時降低了超挖、欠挖處理的時間,提高了施工效率;良好的光面爆破,使隧道壁受力均勻,有效避免塌方,保證施工安全;混凝土表面平整,降低了防水板背后脫空幾率,提高了工程質(zhì)量,降低了后期缺陷整治的成本。