河鋼股份有限公司承德分公司 劉躍強
長期以來人們在電動機的調速和轉矩控制上做過了大量的研究,嘗試過使用各種不同形式的調速方法,隨著大功率和高開關頻率的半導體器件的開發(fā)研制成功,可控硅整流技術普及應用廣泛。
C鋼鐵企業(yè)280噸鑄造起重機電機調速控制應用最多的是采用MH美恒公司研制和開發(fā)的THYROMAT系列可控硅定子調壓調速裝置,通過調壓和正反向接觸器切換完成三相繞線式電動機的調速。由于接觸器本身壽命問題,線路感應電壓問題,容易出現(xiàn)“非指令性”動作現(xiàn)象,通過升級改造,將接觸器換向方式升級為可控硅換向方式,從而杜絕了因接觸器造成的設備間歇性故障現(xiàn)象。
本文首先介紹了起重機電機調壓調速原理,對接觸器控制與可控硅控制方式進行了比較,以案例形式對C鋼鐵企業(yè)280噸鑄造起重機的“非指令性”動作現(xiàn)象進行分析和改進,有效提升了設備運行的穩(wěn)定性。
起重機電機的運行通常由多臺交流接觸器控制,C鋼鐵企業(yè)50噸位以上的起重機起升機構,均采用了定子調壓調速裝置和接觸器配合控制方式,如圖1所示。本文對于傳統(tǒng)接觸控制不進行詳述。
圖1 起升機構控制原理圖
換向接觸動作時,電機得電驅動起升機構運行。當給定的上升指令到某一檔時,定子調壓調速裝置控制上升接觸器吸合,控制電機沿著加速參數(shù)規(guī)定的模式平穩(wěn)運行。當給定的下降指令到1、2、3檔時,定子調壓調速裝置控制上升接觸器吸合,由于被吊物自身重力拉到機構向下運行,使電動機處于反接制動狀態(tài);下降指令速度到4檔時,定子調壓調速裝置控制下降接觸器吸合,使電動機處于反向電動狀態(tài),如電動機下降速度超過同步速處于再生發(fā)電制動狀態(tài)。
電機轉子串接了電阻消耗低速運行時產(chǎn)生的熱能,調整電機運行速度的變化。上升調速時,轉子接觸器吸合切除1段電阻,增加電機啟動力矩;給定全速上升時,定子調壓調速裝置控制轉子接觸器閉合,分別切除2、3段電阻,使電機平滑過渡到全速,又使切換電流得到控制。下降調速時,為了降低電機電流,確保電機轉矩足夠,增加最后1段電阻,四段電阻全部串聯(lián)到電機轉子上;給定全速下降時,定子調壓調速裝置控制轉子接觸器閉合,分別切除2、3段電阻,使電動機處于再生發(fā)電制動時,速度限制在允許范圍內(nèi)。
可控硅又稱晶閘管是一種具有三個PN結的四層結構的大功率半導體器件。定子調壓調速裝置采用可控硅換向,通過控制可控硅的觸發(fā)角度來改變背對背并聯(lián)的可控硅進行換向,同時能夠調節(jié)電機定子電壓。裝置具有電氣連鎖,以確保系統(tǒng)啟動時,指令必須在零位才能動作。由于裝置是沿斜波連續(xù)加速和減速的,能夠電機和減速機等機構的沖擊減到最小,電流可以限制在滿載電流的兩倍內(nèi)。
起升機構采用可控硅換向不同之處,是由可控硅代替了交流接觸器,放置于調壓調速裝置內(nèi)部,優(yōu)勢主要體現(xiàn)在動作速度快、無機械阻卡、無觸點粘連、無吸合噪音、使用周期長、安全性能高等方面,對比如表1所示。
表1 對比表
C鋼鐵企業(yè)煉鋼現(xiàn)場的鋼包跨、加料跨共6臺280噸鑄造起重機的起升機構都是采用MH美恒公司研制和開發(fā)的THYROMAT系列可控硅定子調壓調速裝置產(chǎn)品,通過調壓和正反向接觸器切換完成三相繞線式電動機的調速,由于接觸器機械阻卡、觸點粘連、動作速度等原因,起升機構曾多次出現(xiàn)“非指令性”動作現(xiàn)象。論證后決定通過升級改造,將接觸器換向方式升級為可控硅換向方式,從根本上杜絕因接觸器造成的“非指令性”動作現(xiàn)象。
鋼包跨51#、52#、55#起重機和加料跨31#、32#起重機主起升系統(tǒng)的主要參數(shù)相同,主起升系統(tǒng)采用繞線式電動機雙驅動,其中31#、32#、55#起重機電動機為天元產(chǎn)的400KW電機,51#、55#起重機主起升電機為佳木斯產(chǎn)的400KW電機。主起升噸位280噸,主起升鉤頭速度1-10m/min,主起升電機參數(shù)如表2所示。
表2 主起升電機參數(shù)
加料跨35#起重機主起升主要參數(shù)與其他5臺起重機不同,35#起重機主要用于提釩煉鋼,不負責吊運-18米地坑接鐵水的鋼包,所用電機為佳木斯產(chǎn)355KW電機。主起升噸位280噸,主起升鉤頭速度0.8-8m/min,主起升電機參數(shù)如表3所示。
表3 主起升電機參數(shù)
在重載下降4檔全速運行時,司機檔位回至3檔,主起升鉤頭速度不減反增,且電機發(fā)出異響,即出現(xiàn)“非指令性”動作現(xiàn)象。通過多種模擬測試,發(fā)現(xiàn)主起升的換向接觸器1KM2的輔助觸點有損壞的情況,也發(fā)現(xiàn)PLC程序中缺少相應保護功能。
分析主起升控制過程,正反向接觸器1KM1,1KM2有機械互鎖也有電氣互鎖,當下降4檔運行時,即1KM2接觸器吸合,當檔位回至3檔時,正常1KM2斷開,1KM1吸合,電機處于反接制動狀態(tài),減速至3檔速度。但由于1KM2的輔助觸點損壞,PLC中又未有相關保護,造成1KM1無法吸合,電機失電無力矩,重物處于自由落體向下運行,電機發(fā)出異響,發(fā)生“非指令性”動作現(xiàn)象。
根據(jù)模擬測試現(xiàn)象對280噸鑄造起重機主起升PLC程序進行重新設計,尤其是需要調壓裝置與PLC的聯(lián)合保護控制增加保護功能,例如(不限于以下保護功能):接觸器故障保護、單電機誤選擇故障保護、電動機電流不平衡故障保護、抱閘接觸器的保護等。
主起升機構換向接觸器曾多次出現(xiàn)故障,為了提高可靠性增強安全性必須進行升級改造。不采用接觸器換向方式,采用可換硅換向式的無觸點調壓調速裝置驅動,帶DP通訊功能,將運行數(shù)據(jù)通過PLC傳輸?shù)絇DA儲存顯示。替換下元件可作為其他車備件,徹底解決由換向接觸器故障引起的“非指令性”動作現(xiàn)象。
C鋼鐵企業(yè)煉鋼現(xiàn)場6臺280噸鑄造起重機的起升機構升級改造后,已經(jīng)使用1年多,再未出現(xiàn)“非指令性”動作現(xiàn)象??煽毓钃Q向式的無觸點調壓調速裝置具有DP通訊功能,通過PLC監(jiān)控,有效地診斷當前狀態(tài)是否異常,改進的雙抱閘控制方式,大大提高了設備運行的安全性。