付 毓
上海市水利工程集團有限公司 上海 201612
南新涇泵閘工程主要功能為上海市淀北片的防洪除澇,兼顧水資源調(diào)度和水生態(tài)環(huán)境改善,工程設(shè)計排水流量40 m3/s,單孔水閘凈寬12 m,為Ⅰ等工程,合理使用年限為100 a。本工程設(shè)計高壓旋噴樁止水帷幕長17 m,根據(jù)地勘報告,止水帷幕穿透①1雜填土層、③1淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土層、③2黏質(zhì)粉土層、⑤1-1粉質(zhì)黏土層,無流砂層情況出現(xiàn)。同時根據(jù)地勘報告,擬建場地微承壓水埋藏較深,承壓水含水層層頂最小埋深20.4 m(標(biāo)高為-14.06 m)。
止水帷幕的要求是均勻性、密閉性、具有一定的強度、較低的滲透性。若達(dá)不到,基坑內(nèi)難以保持干燥環(huán)境,不利于正常施工,同時對基坑安全和周邊建筑基礎(chǔ)造成影響。止水帷幕滲水點的修補需要花費大量時間,同時會造成成本升高,不利于項目管理。
通過對相關(guān)事故案例分析及同類工程施工經(jīng)驗總結(jié),從“人、機、料、法、環(huán)”這五個方面分析出控制高壓旋噴樁止水帷幕滲漏風(fēng)險的影響因素主要有:地質(zhì)狀況(如地下障礙物、地下流砂層、承壓水層等)、施工不到位,未形成封閉(如工藝參數(shù)、局部拌和不均勻、土體水泥摻入不足、樁機人員水平不達(dá)標(biāo)、施工監(jiān)管不到位、局部帷幕厚度不足)、機械材料(如水泥原材料、施工拌和用水、水泥漿密度、空氣壓縮機送風(fēng)壓力、泥漿泵壓力)等[1]。結(jié)合本工程實際工況分析,撇開客觀因素,高壓旋噴樁止水帷幕布置、帷幕均勻性和完成性、水泥漿相對密度和施工過程監(jiān)管對高壓旋噴樁止水帷幕滲漏影響較大。
經(jīng)多方探討,本工程的基坑止水帷幕采用樁徑800 mm、間距500 mm的雙排高壓旋噴樁布置(圖1),使用P·O 42.5水泥,每立方米土體中水泥摻量不少于450 kg,水泥摻量≥25%,水灰比宜為0.7~1.0。水泥土加固體的28 d齡期無側(cè)限抗壓強度不宜低于1.0 MPa。施工工藝采用雙重管高壓旋噴灌漿法。
圖1 基坑止水帷幕布置
通過此帷幕布置形式,避免因設(shè)計方面的問題,如支護(hù)樁間距過大、高壓噴射注漿帷幕的水泥用量太少、帷幕的水泥固結(jié)體搭接寬度不足、成樁工藝選擇不合理等原因造成基坑止水帷幕滲漏現(xiàn)象。
本工程先進(jìn)行支護(hù)排樁施工,后進(jìn)行高壓旋噴注漿施工。旋噴施工過程中,冒漿量控制在10%~25%之間,在基坑重要區(qū)域或樁身強度有特殊要求位置,采用復(fù)噴措施。噴射注漿時由下而上均勻噴射;高壓旋噴注漿的施工作業(yè)順序應(yīng)采用隔孔分序方式,相鄰兩孔噴射施工間隔時間不宜小于48 h,并確保有效搭接。
試驗樁長5 m,水泥漿水灰比為1.0,密度為1.52 g/cm3,分別采用不同轉(zhuǎn)速、提升速度、空氣壓力和進(jìn)漿流量進(jìn)行試樁,通過目測檢查樁體均勻性完好程度、成樁直徑以及測量樁身無側(cè)限抗壓強度和滲透系數(shù),確定了基坑高壓旋噴樁采用每立方米土體中水泥摻量455 kg,旋轉(zhuǎn)速度15 r/min,提升速度15 cm/min,噴漿壓力25 MPa,空氣壓力0.7 MPa,進(jìn)漿流量45 L/min的參數(shù)。
3.3.1 水泥漿混合桶內(nèi)刻制標(biāo)準(zhǔn)線
作業(yè)人員在配制水泥漿時往往隨意性較大,或憑借以往經(jīng)驗,導(dǎo)致配制出的水泥漿液密度不一。為了減少該情況的發(fā)生,確保水泥漿密度不小于方案參數(shù)要求,同時降低成本,避免水泥漿密度過大導(dǎo)致堵管,小組成員計劃采取定量化拌制方式。具體如下:按照方案要求,水泥漿中水灰比為1∶1,若向定量的水泥中逐漸加水?dāng)嚢?,容易造成水泥結(jié)塊,不易拌制均勻,進(jìn)而造成注漿管堵管。因此采用向定量水中緩慢加入定量水泥的方式進(jìn)行水泥拌和。
水泥漿拌和桶直徑800 mm,高度1.5 m,體積約為0.75 m3,水泥漿密度為1.52×103kg/m3,則一桶水泥漿的質(zhì)量為1.14 t,其中水的質(zhì)量為0.57 t,桶內(nèi)預(yù)先加入的水的高度為1.14 m,在該位置做好標(biāo)線,每次拌和水加至此高度處停止。
由水泥筒倉自由倒入水泥,先倒入5 s,攪拌20 s后測定水泥漿密度,若水泥漿密度達(dá)不到1.52×103kg/m3,繼續(xù)倒入5 s,攪拌20 s,持續(xù)該流程直至水泥漿密度達(dá)到1.52×103kg/m3。經(jīng)試驗,需持續(xù)倒入25 s左右,水泥漿密度達(dá)到1.52×103kg/m3,故要求現(xiàn)場作業(yè)按照該方法進(jìn)行水泥漿配制。
3.3.2 每桶水泥漿測定水泥漿密度
每桶水泥漿液配制完成后,現(xiàn)場使用泥漿比重計進(jìn)行泥漿密度測定校核,測定結(jié)果需記錄在冊,便于復(fù)查。
3.4.1 制作高噴參數(shù)-儀表讀數(shù)對照
(2)思想政治教育工作未能引起足夠重視,企業(yè)高層的決策人員和管理人員片面追求生產(chǎn)經(jīng)營效益,對供電企業(yè)職工的思想動態(tài)和心理狀態(tài)重視不足,認(rèn)為思想政治教育工作可有可無,難以有效發(fā)揮其“育人”作用。
高壓旋噴樁機上使用的儀表為不同量程的轉(zhuǎn)速表,其讀數(shù)不能直接反映提升速度和轉(zhuǎn)速。作業(yè)人員施工時通常按照經(jīng)驗或感覺進(jìn)行參數(shù)控制,常造成較大的偏差。
本工程在正式施工前,選取不同的儀表讀數(shù),實測對應(yīng)的實際提升速度和注漿管轉(zhuǎn)速,并將數(shù)據(jù)記錄后,利用Excel進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合,形成儀表讀數(shù)與實際轉(zhuǎn)速、提升速度之間的關(guān)系,同時根據(jù)所得的線性關(guān)系,帶入需要的施工參數(shù),得到實際現(xiàn)場控制的儀表轉(zhuǎn)速。
3.4.2 樁架垂直度控制
樁身垂直度主要受樁架垂直度影響。本工程于樁架伸出位置懸掛一吊錘,樁機移機到位后,帶吊錘穩(wěn)定,測定標(biāo)高h(yuǎn)1位置吊錘與樁架邊緣的距離為l1,測定標(biāo)高h(yuǎn)2位置吊錘與樁架邊緣的距離l2,則樁架垂直度為(l1-l2)/(h1-h(huán)2)。計算結(jié)果小于0.5%,則垂直度滿足要求。
3.4.3 加強過程管控
高壓旋噴樁后臺受揚塵影響,流量計長時間使用后,表面積灰嚴(yán)重,且儀表元器件接觸失效,影響流量計正常測定和讀數(shù)。因此,小組成員安排專人定期對流量計等設(shè)備進(jìn)行維護(hù)清洗,同時進(jìn)行校準(zhǔn),確保儀器正常使用。
為進(jìn)一步確保施工質(zhì)量,施工過程中需安排專人進(jìn)行值班,在樁機移位過程中確保樁機底部平整,鋪設(shè)鋼板,且導(dǎo)軌、枕木無變形,樁機移到樁位,無偏差;在鉆桿下鉆過程中控制水泥漿配制,測定水泥漿密度;在鉆桿提升過程中控制提升速度、轉(zhuǎn)速、漿液壓力、漿液流量、氣體壓力,隨時糾偏。
待主基坑范圍內(nèi)高壓旋噴樁全部施工完成、基坑開挖后,南新涇泵閘工程發(fā)現(xiàn)的滲漏點為四處,滲水面積約0.24 m2,占整個基坑豎直方向面積930 m2的0.000 258,達(dá)到預(yù)期控制目標(biāo)。同時避免了基坑滲水影響施工和引起周邊沉降的不良影響,具備較強的施工可操作性,也為同類型基坑高壓旋噴樁止水帷幕施工提供了借鑒。
[1] 李林林,黨龍磊.深基坑止水帷幕失效原因分析及滲漏處理[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計,2017(11):2429.