蔣 柯,胡高斌,陸 偉,薛泳泳
(江蘇國信靖江發(fā)電有限公司,江蘇泰州 214500)
江蘇某電廠現(xiàn)有2 臺660 MW 超超臨界汽輪發(fā)電機組,發(fā)電機冷卻方式為水氫氫冷卻。1#機組定冷水系統(tǒng)補充水設計有兩路補充水源,一路取自凝結(jié)水雜用水母管,此補充水源因電導率高從未使用過;另一路取自凝補水泵出口母管,運行期間由凝補水系統(tǒng)補充至定冷水系統(tǒng)。定冷水處理系統(tǒng)使用隨上海電機廠配套的小混床處理裝置,目前小混床采用Na、H、OH 型三種混合樹脂,小混床旁路開度為定冷水水量的1%左右,利用小混床中樹脂的離子交換,除去定冷水中因銅線圈腐蝕產(chǎn)生的銅離子和其他離子,降低銅離子的濃度和定冷水的電導率。DL/T 801—2010《大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》內(nèi)對定冷水系統(tǒng)內(nèi)的pH 值提出了相應要求,系統(tǒng)內(nèi)pH 值必須在8~9。如果pH 值長期不達標將導致定子繞組內(nèi)部發(fā)生腐蝕,嚴重時甚至會導致發(fā)電機燒毀。某電廠1#機組運行期間定冷水pH 值維持在7.0~7.5,銅離子濃度偏高。在2019 年1#機組C 修期間將定冷水小混床改造為分床處理裝置,定冷水水質(zhì)得到改善,銅離子含量降低至5 μg/L 以下,pH 值穩(wěn)定在8.1~8.5,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,保證了發(fā)電機安全運行。
氫冷機組的汽輪發(fā)電機所采用的冷卻介質(zhì)是氫氣和水,原因是氫氣和水的冷卻性能比較好。若假設空氣的流量和性能指標為1,與之相比較,空氣、水、氫氣、油的冷卻性能指標見表1。定子繞組采用水冷卻的方式,冷卻效果較好,同時由于水冷卻降溫比較均勻,可以減少系統(tǒng)內(nèi)部零件的溫差,降低定子繞組內(nèi)熱膨脹不均的情況。定子線圈中的定冷水管道所用材料與定子線圈相同。
表1 空氣、水、氫氣、油冷卻性能
當發(fā)電機銅線圈處于中性或是弱酸性的水溶液中,其內(nèi)部Cu-H2O 體系的反應式為O2+Cu +H2O=Cu2++2OH-。根據(jù)反應式可知,銅線圈在定冷水中腐蝕的主要因素是定冷水中氧的濃度和定冷水的OH-,即定冷水的pH 值,所以降低定冷水中的氧濃度或者改善定冷水的pH 值都能夠有效阻止發(fā)電機銅線圈的腐蝕情況[1]。
DL/T 801—2010《大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》對定冷水系統(tǒng)水質(zhì)做出如下規(guī)定:①電導率0.4~2.0 μS/cm;②pH 值8.0~9.0;③Cu2+含量≤20 μg/L。試驗證明當定冷水系統(tǒng)的pH 值在8.0~9.0 時,銅線圈的腐蝕速率最低;當pH=7 時,銅的腐蝕速率是pH=8 時腐蝕速率的6 倍[2]。
分床處理技術(shù)的主要原理是:將裝置中的鈉離子樹脂、氫離子樹脂和OH-離子樹脂按照配置好的比例,將鈉離子樹脂與氫離子樹脂并聯(lián)之后,再與OH-離子樹脂串聯(lián)接入系統(tǒng),其中鈉離子樹脂和OH-離子樹脂發(fā)生反應產(chǎn)生氫氧化鈉,可以提高系統(tǒng)pH值。運行期間可以通過調(diào)整鈉離子樹脂的進出水流量來調(diào)節(jié)出水pH 值和電導率,這樣不僅可以降低系統(tǒng)中銅離子含量,還可以維持系統(tǒng)的pH 值在合格范圍[3]。采用分床處理技術(shù),系統(tǒng)操作簡單,日常維護及檢修較為方便,可靠性及安全性更有保障。
通過調(diào)研并結(jié)合水質(zhì)控制、成本、安全環(huán)保等多方面綜合性能考慮,認為分床處理技術(shù)更符合該電廠使用需求。實施后的情況如下:
2019 年C 修期間,某電廠1#機組定冷水系統(tǒng)分床處理裝置改造完成,系統(tǒng)沖洗調(diào)試完成后投入運行(圖1)。改造完成后對定冷水處理裝置進行監(jiān)視,出水水質(zhì)良好(表2)。
表2 定冷水水質(zhì)統(tǒng)計表
圖1 定冷水處理裝置
(1)pH 值達標:改造前pH 值為7.0~7.4,低于行業(yè)標準;改造后pH 值在8~9,符合電力行業(yè)標準規(guī)定的水質(zhì)要求。
(2)調(diào)節(jié)水質(zhì):改造前,離子交換器小混床投入運行后無法調(diào)節(jié)水質(zhì),若不達標需在線更換樹脂;改造后可以實現(xiàn)對定冷水pH 值及電導率的調(diào)節(jié)控制并且操作非常簡單。
(3)攔截效率提高:改造前,原離子交換器內(nèi)部設有0.2 mm濾網(wǎng),對微小顆粒樹脂攔截效率偏低;改造后設置的專用樹脂捕捉器可以對微小顆粒樹脂進行有效攔截,攔截效率較高。
(4)安裝便捷:該裝置為成套設備,安裝時只需在系統(tǒng)上增設一進一出兩路DN15 不銹鋼接口,安裝較為簡單便捷。
(5)調(diào)試周期短:依據(jù)各電廠調(diào)研結(jié)果,該裝置沖洗調(diào)試周期較短,僅需3~4 d。
(6)維護成本低:分床處理技術(shù)樹脂為2 年更換一次,較之前半年更換一次有很大改善;并且該樹脂可以回廠再生,降低了維護成本。
(7)有效降低系統(tǒng)補水率:將分床處理裝置的就地pH 值及電導率測點接入集控系統(tǒng)(DCS),并且就地裝置可進行取樣,可以取消機組汽水取樣間內(nèi)定冷水系統(tǒng)的長流水,有效減少了系統(tǒng)內(nèi)部水量的損失,降低其補水率。
介于目前國內(nèi)發(fā)電機定冷水水質(zhì)pH 值普遍偏低和小混床處理技術(shù)調(diào)節(jié)效果不佳的情況,分床處理技術(shù)是提高定冷水系統(tǒng)pH 值,并使系統(tǒng)pH 值長期穩(wěn)定的有效保障,從根本上抑制和降低發(fā)電機銅線圈的腐蝕。從某電廠近年的運行情況來看,各項水質(zhì)指標均能夠符合國家相關的規(guī)定。無論是從水質(zhì)、技術(shù)、安全性還是經(jīng)濟性等方面考慮,分床處理技術(shù)在定冷水的水質(zhì)處理方面值得推廣借鑒。