黃 平
(西南油氣田公司蜀南氣礦生產(chǎn)運(yùn)行科,四川瀘州 646000)
某公司已投用30 臺(tái)電驅(qū)壓縮機(jī)組,采用280~1800 kW 額定功率不等的高壓隔爆型三相異步電機(jī)作為驅(qū)動(dòng)機(jī),其額定電壓為10 kV、額定電流20.5~121 A、額定轉(zhuǎn)速987~1500 r/min,軸承均為德國舍費(fèi)勒深溝球軸承(表1)。正常運(yùn)行時(shí),其進(jìn)口壓力為1.39~4.08 MPa,出口壓力為2.05~6.47 MPa,主電機(jī)軸承溫度30.12~55.09 ℃。其主要工作是增壓平臺(tái)、集氣站的原料氣,壓縮機(jī)組投運(yùn)以來已累計(jì)運(yùn)行592.9~34 929.45 h。
表1 某公司30 臺(tái)電驅(qū)壓縮機(jī)組基本情況
2019 年11 月上旬,多臺(tái)機(jī)組的主電機(jī)軸承溫度突然升高(最高達(dá)167.23 ℃)報(bào)警并同時(shí)聯(lián)鎖停機(jī)(電機(jī)軸承溫度設(shè)計(jì)高報(bào)值90 ℃,高聯(lián)鎖值95 ℃)。故障前主電機(jī)軸承無明顯緩慢溫升趨勢,溫度從正常運(yùn)行溫度30~50 ℃,到達(dá)高報(bào)警及高聯(lián)鎖值只有10 min;電氣專業(yè)人員打開主電機(jī)后端軸承泄脂檢查口,發(fā)現(xiàn)有稀釋潤滑脂溢出;儀表專業(yè)人員確認(rèn)增壓機(jī)PLC 儀表報(bào)警聯(lián)鎖正常,動(dòng)作可靠;操作崗位人員盤車,發(fā)現(xiàn)主軸“抱死”。
11 月中旬,維護(hù)人員進(jìn)一步進(jìn)行檢查,拆下主電機(jī)后端外罩、風(fēng)扇葉輪、軸承蓋后,發(fā)現(xiàn)軸承損壞嚴(yán)重,保持架斷裂,滾珠磨損嚴(yán)重,溫升嚴(yán)重,軸承臺(tái)附近可見金屬發(fā)藍(lán)變色;由于軸承內(nèi)環(huán)與主軸“抱死”,采用局部切割方式拆卸;拆下端蓋和軸承后,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)曲路環(huán)安裝臺(tái)拉損,曲路環(huán)、內(nèi)端蓋抱死,內(nèi)端蓋變形開裂(圖1)。
圖1 電機(jī)后端蓋變形開裂及軸承內(nèi)環(huán)與主軸抱死
經(jīng)技術(shù)人員檢測,電機(jī)主軸發(fā)生扭曲變形,軸承臺(tái)跳動(dòng)達(dá)到0.85~0.90 mm(標(biāo)準(zhǔn)為:0~0.02 mm),軸伸端跳動(dòng)達(dá)到0.2~0.25 mm(標(biāo)準(zhǔn)為0~0.046 mm)。本次故障造成多臺(tái)主電機(jī)主軸軸頸曲路環(huán)安裝部位損傷、曲路環(huán)損壞、電機(jī)軸承損壞、軸承端蓋損壞。
本次故障主要由電機(jī)軸承引起,軸承故障引起的異常高溫造成曲路環(huán)、內(nèi)端蓋抱死,進(jìn)而拉損主軸;后軸承抱死,造成主軸扭曲變形、跳動(dòng)超標(biāo)(最大跳動(dòng)0.85 mm),電機(jī)主軸報(bào)廢。拆開電機(jī)后端蓋后發(fā)現(xiàn)軸承故障非常嚴(yán)重,保持架斷裂變形、滾珠卡死、滾珠及滑道嚴(yán)重磨損。
造成軸承故障可能有以下幾種原因,并逐一進(jìn)行排查:一是軸承長時(shí)間缺油;缺油造成潤滑不良,使軸承溫度逐漸升高(電機(jī)軸承溫度設(shè)計(jì)高報(bào)值90 ℃,高聯(lián)鎖值95 ℃),同時(shí)軸承會(huì)發(fā)出尖銳的異響。通過故障前歷史趨勢、操作巡檢記錄和日常維修記錄調(diào)查,不存在上述異常情況,而且維護(hù)人員按要求定時(shí)加注潤滑脂;因此排除軸承缺油的可能性。二是電機(jī)運(yùn)行中有雜質(zhì)進(jìn)入軸承;這種情況會(huì)引起軸承溫度升高、異響、振動(dòng)加大現(xiàn)象(主電機(jī)振動(dòng)高報(bào)值10 mm/s,高聯(lián)鎖值12 mm/s),通過故障前歷史趨勢和操作巡檢記錄調(diào)查,不存在上述異常情況,可以排除此種可能。三是潤滑油品質(zhì)不良或混用不同型號(hào)潤滑油。該故障現(xiàn)象與缺油造成的故障現(xiàn)象一樣,故障前未出現(xiàn)異常,且這批機(jī)組從投運(yùn)以來,維保時(shí)均加注同型號(hào)鋰基脂,故排除。四是過負(fù)荷運(yùn)行;壓縮機(jī)組超負(fù)荷運(yùn)行,以致主電機(jī)軸承負(fù)荷過大,導(dǎo)致軸承損壞,通過機(jī)組運(yùn)行記錄和曲線未發(fā)現(xiàn)機(jī)組有超負(fù)荷運(yùn)行現(xiàn)象,故排除。
綜合以上分析認(rèn)為,多臺(tái)電驅(qū)壓縮機(jī)組軸承溫度高的直接原因是軸承先天缺陷。
由于軸承保持架在制造過程中有細(xì)微裂紋或內(nèi)部應(yīng)力集中等原因,制造檢測過程中不易發(fā)現(xiàn),致使運(yùn)行過程中保持架發(fā)生突然斷裂,鋼條伸入軸承滑道,造成滾珠卡死,軸承溫度急劇升高,引起一系列嚴(yán)重?fù)p傷。
電機(jī)軸承在正常運(yùn)行中溫度為30~50 ℃,溫度高報(bào)警值設(shè)定為90 ℃,聯(lián)鎖設(shè)定為95 ℃,軸承溫度高報(bào)警設(shè)置不合理,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)溫度變化。
故障處理措施:①電機(jī)主軸和繞組返回廠家檢測,檢測結(jié)果為電機(jī)主軸發(fā)生扭曲變形,軸承臺(tái)跳動(dòng)和軸伸端跳動(dòng)超標(biāo),主軸報(bào)廢;更換損壞部件和主軸,并返廠完成電機(jī)裝配和試車;②安裝壓縮機(jī)、電機(jī)聯(lián)軸器并開展精對(duì)中;③進(jìn)行空負(fù)荷試車和負(fù)荷試車,滿足使用要求。
預(yù)防措施:①加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng),按設(shè)備使用維護(hù)說明定時(shí)定量加注指定型號(hào)潤滑脂;②機(jī)組大修時(shí)應(yīng)對(duì)主電機(jī)軸承做全面檢查,以便發(fā)現(xiàn)軸承使用過程中的細(xì)微變化,提前發(fā)現(xiàn)和處理隱患;③摸索關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置,合理設(shè)定報(bào)警聯(lián)鎖值,為故障緊急情況預(yù)留足夠的處置時(shí)間。