鄧信文,唐朝勇,王寶云,劉 辰
(中國石油西南油氣田公司川東北作業(yè)分公司,四川成都 610021)
2019 年10 月,川東北高含硫合作開發(fā)項目作業(yè)權(quán)由美國雪佛龍公司移交給中國石油。中國石油接管作業(yè)權(quán)后,宣漢凈化廠成立了公用工程QC(Quality Control,質(zhì)量控制)小組,由10名成員構(gòu)成。
凈化廠鍋爐水處理系統(tǒng)由超濾UF、反滲透RO、電滲析EDI三個主要設(shè)備裝置組成,為凈化廠公用工程的鍋爐單元、天然氣凈化脫硫單元、硫磺回收單元、尾氣處理單元提供合格的除鹽水和除氧水。
2019 年11 月至2020 年1 月,在跟蹤統(tǒng)計鍋爐水處理系統(tǒng)生產(chǎn)運行動態(tài)時,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)每月都會發(fā)生聯(lián)鎖停機20 次左右,對凈化廠各裝置單元的平穩(wěn)運行存在潛在性影響。如何確保“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行,是QC 小組的工作重中之重,因此小組決定展開降低鍋爐水處理系統(tǒng)聯(lián)鎖停機次數(shù)QC 活動。
小組對三個月來引發(fā)鍋爐水處理系統(tǒng)聯(lián)鎖停機的首發(fā)原因進行了統(tǒng)計(表1)。
表1 2019 年11 月至2020 年1 月引發(fā)聯(lián)鎖停機原因次數(shù)
超濾產(chǎn)水罐液位低低引發(fā)鍋爐水處理系統(tǒng)停機聯(lián)鎖的次數(shù)占90%左右(圖1),是鍋爐水處理系統(tǒng)聯(lián)鎖停機次數(shù)高的癥結(jié)所在。
圖1 引發(fā)聯(lián)鎖停機原因次數(shù)百分比圖
小組討論分析認為,將主要癥結(jié)“超濾產(chǎn)水罐液位低低聯(lián)鎖次數(shù)”降低95%以上,則導(dǎo)致鍋爐水處理系統(tǒng)聯(lián)鎖停機次數(shù)可以降低為20.6-17.3×95%=4.165 次/月。
小組成員針對理論測算進行了討論,結(jié)合多年生產(chǎn)運行和設(shè)備管理經(jīng)驗,通過QC 活動能夠解決“超濾產(chǎn)水罐液位低低聯(lián)鎖”的問題,鍋爐水處理系統(tǒng)聯(lián)鎖停機次數(shù)降低到理論測算次數(shù)是可行的。
最終將本次QC 活動目標設(shè)定為:鍋爐水處理系統(tǒng)聯(lián)鎖停機次數(shù)小于4 次/月。
明確問題癥結(jié)后,小組成員查閱超濾產(chǎn)水罐液位變化情況的歷史曲線以及鍋爐水處理系統(tǒng)聯(lián)鎖停機的事件記錄,超濾產(chǎn)水罐液位低低聯(lián)鎖都出現(xiàn)在超濾UF 裝置反洗過程,但并不是每次反洗過程都會觸發(fā)該聯(lián)鎖。
進一步對每次聯(lián)鎖事件發(fā)生過程、DCS 趨勢圖、邏輯控制程序,對比分析發(fā)現(xiàn),鍋爐水處理系統(tǒng)聯(lián)鎖時存在共同相似的生產(chǎn)運行工況,即是超濾UF 裝置啟機運行后,立即就進入反洗過程,即:
(1)超濾UF 制水累計運行時間達到57~58 min,距離自動執(zhí)行反洗程序倒計時只有2~3 min。此時超濾產(chǎn)水罐液位達到80%,超濾UF 程序控制自動停機。
(2)反滲透RO 運行制水,超濾產(chǎn)水罐液位下降到45%,程序控制超濾UF 開機,啟動新一輪制水工作并向超濾產(chǎn)水罐補水。按照PLC 邏輯程序設(shè)定,每次開機后先完成2 min 正沖洗步序,超濾UF 系統(tǒng)開始制水。
(3)超濾UF 裝置在完成啟機后的2 min 正沖洗時間后,其運行時間累計到達60 min,PLC 控制超濾UF 停止制水程序執(zhí)行,轉(zhuǎn)入執(zhí)行反洗程序。
(4)在整個反洗過程中產(chǎn)水罐D(zhuǎn)-073423 液位會下降30%左右,觸發(fā)超濾產(chǎn)水罐液位低低聯(lián)鎖液位設(shè)定值15%,造成鍋爐水處理系統(tǒng)聯(lián)鎖停機,超濾UF 裝置反洗程序中斷。
QC 小組成員通過頭腦風(fēng)暴法,從人、機、料(液位計)、法(程序)、環(huán)5 個方面總結(jié)了超濾UF 裝置反洗過程中,可能導(dǎo)致超濾產(chǎn)水罐液位低低的7 條末端因素(圖2)。
圖2 超濾產(chǎn)水罐液位低低因果圖
小組全體成員對找出的7 條末端因素,制定要因確認表,并通過現(xiàn)場測試、運行工況模擬推演等方式方法,逐條分析并確定要因。
要因確定一:超濾制水啟動液位與液位低低聯(lián)鎖設(shè)定值之間的安全冗余小
小組成員按照水處理系統(tǒng)超濾UF 運行步序、水處理系統(tǒng)制水工藝參數(shù)和生產(chǎn)運行工況,開展超濾UF 反洗過程工藝推算,反洗過程中超濾產(chǎn)水罐液位變化(圖3)。
圖3 優(yōu)化前的超濾反洗步序圖
運行工藝參數(shù)如下:超濾UF 的產(chǎn)水量80 m3,反滲透RO 進水量73 m3,推演計算整個9.35 min 反洗流程期間,超濾UF 產(chǎn)水罐液位會下降33.3%,在特定45%液位啟動制水程序,產(chǎn)水罐液位下降到11.7%,低于超濾水罐液位低低聯(lián)鎖的設(shè)定值15%。
因此,超濾UF 制水啟動液位與超濾產(chǎn)水罐低液位聯(lián)鎖設(shè)定值之間的安全冗余小是要因。
其余末端因素:人員操作技能不足、雷達液位計測量范圍與設(shè)計不對應(yīng)、反滲透RO 進水流量大、超濾UF 產(chǎn)水流量小、超濾UF 反洗流程步序間響應(yīng)時間較長、環(huán)境對雷達液位計的干擾經(jīng)驗證均為非要因。
針對找到的一條主要原因,小組成員經(jīng)過方案優(yōu)選,從工作量、有效性、經(jīng)濟性、時間性、可靠性進行綜合評價,最終選出最佳方案——優(yōu)化超濾UF 反洗程序步序。
通過查詢鍋爐水處理系統(tǒng)的《技術(shù)操作和維修手冊》之超濾UF 運行步序表中,建議程序運行按“運行→進氣→排水→反洗1→反洗2→正洗→運行”循環(huán)進行。
外方公司主導(dǎo)作業(yè)權(quán)期間,在對UF 超濾的反洗流程的邏輯控制程序優(yōu)化設(shè)計時,超濾UF 反洗程序的最后一個45 s 正沖洗步序執(zhí)行結(jié)束后,仍從超濾UF 開機制水的120 s 正沖洗步序執(zhí)行。結(jié)合小組成員多年對鍋爐水處理系統(tǒng)的管理經(jīng)驗,結(jié)合工藝核實和驗證,這兩個步序的工藝目標和作用是相同的,可以將其中一個省略。因此,將超濾UF 連續(xù)運行時超濾UF 反洗和進入制水環(huán)節(jié)之間的120 s 正沖洗步序(圖3)進行優(yōu)化省略,優(yōu)化后的超濾運行步序如圖4 所示。
圖4 優(yōu)化后的超濾反洗步序圖
UF 裝置的PLC 程序(圖5)。
圖5 PLC 程序修改情況
優(yōu)化超濾UF 反洗程序,取消正沖洗步序后,通過對2020年3—8 月份鍋爐水處理系統(tǒng)運行動態(tài)的跟蹤統(tǒng)計,超濾UF 運行順暢,平穩(wěn),制水水量和水質(zhì)的均符合工藝要求,未發(fā)生因超濾產(chǎn)水罐液位低低聯(lián)鎖鍋爐水處理系統(tǒng)。超濾UF 反洗程序優(yōu)化后,運行時間縮短了2 min,每天減少新鮮水用量約43 t,鍋爐水處理系統(tǒng)制水率提升2%。
鍋爐水處理系統(tǒng)月平均聯(lián)鎖停機次數(shù)下降到0.67 次,達到了本次QC 活動目標:鍋爐水處理系統(tǒng)聯(lián)鎖停機次數(shù)小于4 次/月。