陳彥銘,潘偉恩,楊 君
(廣東韶鋼煉鐵廠,廣東 韶關 512123)
韶鋼8號高爐(3200m3)于2009年10月18日點火開爐,本體冷卻壁、爐底水冷管和熱風閥配備了一套軟水密閉循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。2019年9月開始,8號高爐爐腹和爐腰相鄰兩段開始出現冷卻壁燒壞現象,并沿著燒壞水道向著兩邊擴散。該套冷卻系統(tǒng)生產10年,未出現冷卻壁燒壞等問題,在3200m3大高爐生產上發(fā)揮了積極的引領作用。
軟化水具有水質好、不結垢、無污染、熱交換率高等特點,軟化水密閉循環(huán)系統(tǒng)具有水溫、水壓穩(wěn)定等優(yōu)點,使用該系統(tǒng)可延長高爐的使用壽命,使一代爐齡>15年[1]。8號高爐本體冷卻壁設計了軟水密閉循環(huán)冷卻水系統(tǒng),水質管控要求如下表1所示。
表1 凈環(huán)水關鍵指標控制標準
8號高爐軟水密閉循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設置了兩系,即軟水Ⅰ系統(tǒng)和軟水Ⅱ系統(tǒng)。軟水Ⅰ系統(tǒng)設循環(huán)泵2臺,1用1備,冷卻范圍包括爐底水冷管、熱風閥,冷卻水量為680m3/h。冷卻水經爐底水冷管后,供給熱風閥冷卻,然后由熱風爐區(qū)域的脫氣罐脫氣后直接返回水泵房,經過蒸發(fā)式空冷器冷卻降溫,再經循環(huán)水泵加壓后循環(huán)使用,形成閉式循環(huán)。由于冷卻用戶比較穩(wěn)定,所以軟水Ⅰ系冷卻水溫基本維持在35℃。軟水密閉循環(huán)冷卻水如下圖1所示。
圖1 軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)流程圖
軟水Ⅱ系設循環(huán)泵5臺,采用3用2備,冷卻范圍為爐體冷卻壁,冷卻水量為6300m3/h,水壓為0.75MPa,分為兩路:第一路(水量為2800m3/h)冷卻爐缸冷卻壁和爐身鑄鐵冷卻壁,從爐喉水冷壁排出;第二路(水量為3500m3/h)冷卻爐腹、爐腰的銅冷卻壁。兩路軟水的排水均回到脫氣罐,然后通過同一管道返回水泵房,經過蒸發(fā)式空冷器冷卻降溫,再經循環(huán)水泵加壓后循環(huán)使用,形成閉式循環(huán)。軟水Ⅰ系統(tǒng)和軟水Ⅱ系統(tǒng)各設了1套柴油機泵,用于停電時應急供水。
8號爐設置12組蒸發(fā)式空冷器,單臺冷卻水量約550m3/h。軟水I系1組,設計冷卻能力為5℃;軟水II系11組,設計冷卻能力為7℃。空冷器為管式結構,材質為304不銹鋼。每組空冷器設置獨立循環(huán)冷卻水接水槽,噴淋泵從接水槽吸水,送到管式換熱器上方的噴淋灑水裝置,然后將水噴灑到管束表面,帶走管體內部軟水傳導到管體表面的熱量;每臺空冷器設置風機,加速空氣流動,強化傳熱效果。設置1臺上塔泵,從凈環(huán)水池吸水,補充空冷器噴淋水蒸發(fā)水分。
由于噴淋水是每組空冷器內部循環(huán)使用,當空冷器冷卻能力小于軟水從爐體帶出來的熱量時,接水槽的循環(huán)冷卻水水溫就會升高,不斷接近內部軟水的溫度,冷卻效果下降。2019年增加了噴淋水池的補充水量,同時每個池子增加了一組溢流管,加快了噴淋水池冷卻水的置換速度,噴淋水溫由43℃降低到40℃,提高了冷卻效果。當噴淋水池水溫長時間>43℃,采取外排部分冷卻水,更換使用高爐凈環(huán)水的措施降低冷卻水溫。
縱橫多層的管道設計使得中間部位的冷卻管表面清洗難度非常大,304不銹鋼管表面結垢導致傳熱效率下降,冷卻效果差。至2018年,單臺空冷器的進出水溫差只有3℃~4℃,高爐供水溫度長期>43℃。2019年采取逐臺退出,整體更換冷卻管道的方式檢修,冷卻能力提高到5℃~6℃左右。
空冷器水槽貯水池小、蒸發(fā)量大、濃縮倍數高是結垢的根本原因[2]。每年定期清理空冷器水槽的淤泥;根據水槽水質的變化情況,更換、補充新水,濃縮倍數宜控制在<6倍,濁度<10 NTU,提高冷卻效果,減少空冷器冷卻管的結垢風險。及時更換破損的噴淋頭,保證噴淋水均勻,避免成股噴出,保證噴淋效果。日常班組檢查注意空冷器百葉窗是否存在破損,脫落和結灰等情況,并及時維護,確保足夠的冷卻風量和均勻進風,并根據百葉窗的使用壽命,做定期更換計劃。
軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)在注水和補充水過程中會帶入少量溶解氧、細菌和微量垢質,長期運行會有大量細菌繁殖,腐蝕管壁,影響換熱。8號爐循環(huán)水管線采用鈍化預膜處理,同時設置兩套加藥裝置,定期向系統(tǒng)中加入緩蝕劑、防腐劑等藥品。8號爐水質運行整體比較穩(wěn)定,為延長高爐冷卻壁壽命創(chuàng)造了良好的作業(yè)環(huán)境,主要指標控制如下圖2所示。
圖2 2020年8號爐軟水電導率、濁度趨勢
隨著爐役的延長和冶煉強度的增加,本體冷卻水水溫差在逐步增加,維持在8℃以上。為了增加冷卻強度,2018年3月份開始,軟水Ⅱ系采用4用1備的運行模式,總水量增加到6800m3/h,在一定程度上緩解水溫差長期偏高的問題。在暑季或爐墻渣皮穩(wěn)定性差的階段,供水供水溫度長期保持在43℃~45℃左右,排水溫度>50℃。水泵房通常采取大量置換軟水的方法降低軟水Ⅱ系的水溫<42℃。
軟水在與冷卻壁進行熱交換的過程中會產生一定量的氣泡。8高爐在爐頂平臺設置了2個脫氣罐,及時把產生的氣泡排出,避免水冷管產生汽阻現象,相當于增加冷卻水量,提高冷卻強度,同時也可減少水中溶解氣對水管的腐蝕,延長冷卻壁的壽命。
高爐足夠的冷卻強度是保證高爐安全運行的基本條件,尤其是在爐身下部、爐腰、爐腹和爐缸等位置,隨著爐役延長,冷卻強度需求也會提高。8號爐本體軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)供水設兩路,更有利于爐役后期冷卻水量的控制。2019年增開一臺軟水泵提高冷卻水量,通過冷卻水閥門開度調整,維持爐缸及爐身上部區(qū)域冷卻水量不變的情況下,增加爐腹、爐腰區(qū)域銅冷卻壁薄弱環(huán)節(jié)的冷卻水量,供水量由原來3500m3/h增加到4000m3/h,調節(jié)更加靈活的,精準。
冷卻壁的檢漏十分重要。如能及時地查出漏水冷卻壁,就能把漏水事故消滅在萌芽中,同時有利于高爐長壽[3]。軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)查漏難度比較大。在少量漏水階段,需要杜絕軟水系統(tǒng)跑冒滴漏現象,通過長期觀察脫氣罐液位的趨勢來判斷是否存在漏水。在冷卻壁破壞嚴重,補水次數會明顯增加,補水量也大幅提高。這個階段可以根據風口狀態(tài)及水跡、氫氣含量和鐵口爐溫變化等判斷漏水冷卻壁所在區(qū)域,然后用排氣孔點火法確認漏水點所在串號。2019年開始8號高爐燒壞38根水道,通過系統(tǒng)性監(jiān)控,及時發(fā)現和準確處置,避免因冷卻壁漏水引發(fā)爐況異常。
預防措施:
8號高爐冷卻壁給排水水管采用的是法蘭連接,在處理漏水冷卻壁過程中,拆分管頭花費的時間占75%。2020年開始,爐腹至爐身下部3層冷卻壁的法蘭硬連接管全部改成快速接頭,用不銹鋼金屬軟管連接,大大提高了管頭漏水和冷卻壁漏水處理的速度,同時也避免了因爐殼上漲造成的管頭拉裂、漏水。
(1)軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)設計足夠的冷卻水量,分段式靈活的水量控制為高爐冷卻壁維持10年沒有燒壞的長壽管理發(fā)揮著非常重要的作用。
(2)軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)供水溫度是保證冷卻水有足夠的冷卻能力的關鍵所在,需要做好空冷器噴淋水質、水量和水溫的日常管理,維護百葉窗通風良好,設備穩(wěn)定運行,等。
(3)執(zhí)行嚴格的水質管理,去除溶解氧、細菌和微量垢質,有效脫氣等是避免管道內細菌繁殖,腐蝕管壁,提高換熱效果的有效途徑。
(4)軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)性能總體優(yōu)于開路的凈環(huán)水冷卻,但也給查漏帶來了困難,這需要做好日常水路整體密封性維護,落實相關操業(yè)參數監(jiān)控,提高快速排查和處理漏水點的能力。