黃光法
浙江天地環(huán)??萍脊煞萦邢薰?浙江 杭州 310000
近年來,煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制烯烴、煤制氣等煤氣化類的新型煤化工高速發(fā)展,規(guī)模上以年耗煤百萬噸以上的大型或超大型項(xiàng)目為主,大多分布在水資源匱乏、環(huán)境容量薄弱的西北地區(qū)。在取水成本和環(huán)保政策的雙重壓力下,污水必須處理達(dá)標(biāo)并且絕大部分回用,甚至大多數(shù)煤化工企業(yè)不具備納管排污條件,需要實(shí)現(xiàn)污水零排放。
以有機(jī)物含量為區(qū)別,煤化工廢水主要分為清凈廢水和有機(jī)廢水兩類,前者主要是給水系統(tǒng)反滲透濃水、循環(huán)水排污、鍋爐排污等等,主要污染物是懸浮物和鹽分;后者以氣化爐廢水為主,有大量的懸浮物、油、氨、芳香族有機(jī)物等多種污染物,屬于較難處理的工業(yè)廢水。因此,煤化工廢水處理的普遍特點(diǎn)是處理水量大、處理工藝流程長、運(yùn)行調(diào)度復(fù)雜,在運(yùn)行實(shí)踐中存在一些共性的問題和困難。
2015年前后,首批新型煤化工項(xiàng)目投入運(yùn)行,經(jīng)過多年實(shí)踐,煤化工廢水處理系統(tǒng)流程設(shè)置的思路趨于一致,以氣化爐污水經(jīng)酚氨回收處理后的稀酚水為起點(diǎn),基本流程示意圖,如圖1所示。
圖1 煤化工廢水處理系統(tǒng)流程示意圖(零排放系統(tǒng))
如圖1,可將系統(tǒng)全流程分為預(yù)處理+生化處理的生化段,軟化降濁預(yù)處理+超濾+反滲透的回收段和預(yù)處理+膜濃縮+分鹽結(jié)晶的濃鹽水段等三部分。生化段產(chǎn)水滿足回收段進(jìn)水條件是回收段連續(xù)運(yùn)行的前置條件,濃鹽水段消納全部濃鹽水是確?;厥斩翁幚砟芰Φ谋匾獥l件[1]。
酚氨回收運(yùn)行不穩(wěn)定或處理不合格,會對生化處理造成負(fù)面影響,嚴(yán)重時可能導(dǎo)致生化處理受沖擊,兩周甚至更長時間生化出水COD超標(biāo),從而引發(fā)廢水處理全流程的一系列問題。造成沖擊的可能性主要有以下幾種情況:
(1)稀酚水COD或總酚含量超過設(shè)計值
煤化工的生化系統(tǒng)水力停留時間(HRT)一般超過60小時,稀酚水COD或總酚含量短時間超標(biāo)對系統(tǒng)影響不大,但連續(xù)長時間超標(biāo),會導(dǎo)致生化出水COD逐步上升,導(dǎo)致后續(xù)回收段、濃鹽水段的運(yùn)行工況不斷惡化。
因此有必要設(shè)置回流管路,在生化池處理能力允許的情況下,生化產(chǎn)水回流調(diào)節(jié)進(jìn)水水質(zhì),但不建議直接補(bǔ)清凈廢水或生產(chǎn)水。
(2)油含量過高
生化系統(tǒng)前一般設(shè)置有重力隔油和氣浮除油等預(yù)處理設(shè)施,但只能去除污水中的大部分浮油和乳化油,對溶解油去除較少。稀酚水總油含量較高時,進(jìn)入生化系統(tǒng)的油也會增加,使污泥活性下降,出水惡化。
控制生化進(jìn)水含油量的經(jīng)驗(yàn)值為不大于45mg/L,對應(yīng)稀酚水的總油含量應(yīng)不大于120mg/L(煤種、氣化爐型不同,會有所差異),如果無法保證該指標(biāo),必須考慮其它除油措施。如新疆某項(xiàng)目,碎煤加壓氣化爐,酚氨回收裝置運(yùn)行效果不良,稀酚水油含量長年大于300mg/L,只能通過投加專門的除油劑來控制。
(3)溫度過高
夏季氣溫高的時候,稀酚水沿生化段流程呈水溫上升的趨勢,如果酚氨回收冷卻不良或控制不好,稀酚水水溫超過32℃,生化池內(nèi)溫度很可能超過35℃,污泥活性急劇下降。
如果出現(xiàn)此類情況,建議為稀酚水增加冷卻換熱器,其次加強(qiáng)酚氨回收產(chǎn)水的溫度調(diào)節(jié)能力[2]。
煤化工有機(jī)廢水的可生化性普遍較低,如碎煤加壓氣化爐的稀酚水,B/C僅0.2~0.3,粉煤爐、水煤漿爐等爐型因爐內(nèi)反應(yīng)溫度更高,情況會好一些。因此,生化段設(shè)置酸化水解、高級氧化等改性措施提高B/C比,設(shè)置兩到三級的生化池和混凝處理工藝盡量確保有機(jī)物的去除和產(chǎn)水濁度控制,如新疆某煤制氣項(xiàng)目,稀酚水COD約3500mg/L,B/C<0.3,生化段的工藝流程如圖2所示。
圖2 某煤制氣項(xiàng)目生化段工藝流程示意圖
但在實(shí)際運(yùn)行中,生化段的產(chǎn)水COD仍然達(dá)不到預(yù)期的≤60mg/L,濁度也高達(dá)30~50NTU,距離回收段反滲透膜進(jìn)膜要求相差較大,因此該項(xiàng)目在生化段的最末端又增加了浸沒式超濾裝置,能保證出水濁度穩(wěn)定在3NTU以下,但COD只能維持在80~150mg/L范圍。從國內(nèi)多個碎煤加壓氣化爐項(xiàng)目廢水生化段運(yùn)行數(shù)據(jù)看,生化處理出水COD高的問題普遍存在[3]。
因有機(jī)廢水可生性的限制,生化處理后難降解有機(jī)物的解決思路有兩種,一是生化段末端增加吸附類工藝,簡單易行且處置效果可以預(yù)期,如活性焦吸附可以去除COD約40mg/L,但吸附劑的再生和報廢處置麻煩,運(yùn)行成本非常高;另一種是高級氧化等對難降解有機(jī)物有針對性的處理工藝,目前以臭氧催化氧化最受關(guān)注,芬頓氧化因?yàn)樘幹眠^程中引入鹽分多、藥劑用量大、處理副產(chǎn)物多等原因,在較大規(guī)模的廢水系統(tǒng)中應(yīng)用相對較少。
生化段產(chǎn)水經(jīng)過回收段的多段反滲透處理后,即使生化段產(chǎn)水COD約60mg/L,產(chǎn)生的濃鹽水一般電導(dǎo)超過15000μS/cm、COD約500mg/L。常見的濃鹽水處理分鹽結(jié)晶系統(tǒng)工藝流程設(shè)計思路為:經(jīng)預(yù)處理軟化處理后,采用一到兩級納濾膜處理,納濾產(chǎn)水經(jīng)海淡、DTRO或ED等適合處理來水高鹽分的設(shè)備工藝,進(jìn)一步濃縮減量,再送多效蒸發(fā)或MVR等蒸發(fā)結(jié)晶裝置處理成工業(yè)純氯化鈉;納濾濃水經(jīng)合適的預(yù)處理工藝后,進(jìn)一步濃縮到硫酸鈉濃度超過某一限度后,再進(jìn)行冷凍結(jié)晶析出芒硝,殘液干化處理成雜鹽,最終實(shí)現(xiàn)污水零排放[4]。
此時納濾濃水的COD會超過1500mg/L左右,某些項(xiàng)目納濾濃水COD約2600mg/L,且基本為難降解有機(jī)物,很難用常規(guī)生化工藝處理,對后續(xù)的硫酸鈉結(jié)晶系統(tǒng)運(yùn)行帶來比較嚴(yán)重的干擾,是分鹽結(jié)晶設(shè)計和運(yùn)行的突出難點(diǎn)。
處理納濾濃水COD的工藝,目前研究應(yīng)用的有大孔吸附樹脂,兩級處理的情況下可使COD降低到300mg/L以下,處理效果較好,但大孔吸附樹脂的再生需要消耗大量液堿,給系統(tǒng)引入大量鹽分,且再生廢液處置困難。也有采用高級氧化如臭氧催化、芬頓氧化去除COD和改性后返送生化段或單獨(dú)生化處理的,目前還處于摸索階段[5]。
煤化工有機(jī)廢水的硬度大多為150~300mg/L(以碳酸鈣計),主要與煤種有關(guān);清凈廢水的硬度主要與水源水質(zhì)和循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍率等因素有關(guān)。因此回收段進(jìn)水必須軟化處理;濃鹽水段的進(jìn)水,視回收段軟化處理效果和反滲透裝置設(shè)計的情況,硬度可能高達(dá)800~1100mg/L,需再度軟化處理。軟化工藝的選擇對廢水處理全流程的運(yùn)行成本和運(yùn)行穩(wěn)定影響非常大[6]。
軟化工藝應(yīng)根據(jù)硬度的來源組成即鈣鎂離子比例、暫時硬度和永久硬度的比例,以及堿度的來源組成,同時軟化過程盡量減少鹽分的引入等因素來選擇,例如生化段出水的碳酸氫根堿度一般比較高,適合先用氫氧化鈣去除大部分硬度和堿度,再適量投加氫氧化鈉將PH調(diào)節(jié)至10左右,以確保硬度小于200mg/L,過濾處理后再加鹽酸將PH反調(diào)至7左右。直接用氫氧化鈉、碳酸鈉和鹽酸進(jìn)行軟化,雖然軟化效果能得到保證,但過程中會引入大量的鈉離子、氯離子等鹽分,給后續(xù)的回收段和濃鹽水段運(yùn)行造成負(fù)擔(dān),也增加了結(jié)晶鹽的產(chǎn)生量[7]。
煤化工廢水處理通常是規(guī)模大、流程長的復(fù)雜系統(tǒng),物理處理、生物處理和化學(xué)處理類工藝均有涉及,需要從設(shè)計到運(yùn)維管理等多方面完善才能確保全流程的運(yùn)行正常,尤其實(shí)現(xiàn)了分鹽結(jié)晶污水零排放的系統(tǒng),各類問題和困難更多。本文根據(jù)現(xiàn)有項(xiàng)目的運(yùn)行情況作了一些初步匯總和討論,希望能對煤化工廢水處理的技術(shù)發(fā)展有所助益。