朱宏偉
(中國鋁業(yè)股份有限公司連城分公司,甘肅 蘭州 730335)
引風(fēng)機是電解鋁企業(yè)重要的輔助設(shè)備之一,占廠用電較大份額。凈化引風(fēng)機依靠擋板閥開度控制流量,能量損耗較大,系統(tǒng)響應(yīng)速度慢、調(diào)節(jié)線性差、調(diào)節(jié)精度低。隨著電解鋁凈化系統(tǒng)負荷的大范圍調(diào)整,引風(fēng)機的風(fēng)量需要隨著負荷的變化而調(diào)整,日常在工頻狀態(tài)下低效率運行,導(dǎo)致大量的能量消耗在風(fēng)道擋板上。由于風(fēng)機的調(diào)速范圍寬,節(jié)能潛力大,采用高效節(jié)能技術(shù)不僅可以減少能源消耗,而且還可有效控制實時變化的風(fēng)量。電解鋁凈化高壓引風(fēng)機是目前應(yīng)用高壓變頻調(diào)速技術(shù)進行節(jié)能改造的主要對象。
某500kA電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的凈化系統(tǒng)分為3個工區(qū),每區(qū)配置3臺凈化高壓風(fēng)機(風(fēng)機Y4-73No29.5D、4200Pa、595000m3/h;配套電機1120kW、6kV、功率因數(shù)0.85),擋板閥調(diào)節(jié)的控制方式,擋板開度約為75%。原系統(tǒng),無調(diào)速裝置,生產(chǎn)實際為定速運行,靠擋板閥調(diào)節(jié)風(fēng)量,能量損耗較大,同時系統(tǒng)響應(yīng)速度慢、調(diào)節(jié)線性差、調(diào)節(jié)精度不高。
第1個月運行時間5659.6小時,平均運行628.8小時;耗電量489.58萬千瓦時,平均54.4萬千瓦時;引風(fēng)機月平均功率857.1KW。
第2個月運行時間5477.9小時,平均運行時間608.7小時;耗電量471.1萬千瓦時,平均耗電量52.34萬千瓦時;引風(fēng)機月平均功率852.3KW。
第3個月剔除檢修的一凈化3#引風(fēng)機,運行時間5235.9小時,平均運行時間675.3小時;耗電量515.5萬千瓦時,平均耗電量64.4萬千瓦時;引風(fēng)機月平均功率953.3KW。
第4個月運行時間5687.7小時,平均運行時間691.3小時;耗電量538.42萬千瓦時,平均耗電量66.49萬千瓦時;引風(fēng)機月平均功率962KW。
4個月總運行時間22061小時,總電量20145.98千千瓦時,平均功率906.17kW。
節(jié)能和減排兩大技術(shù)領(lǐng)域統(tǒng)稱節(jié)能減排,二者相互依存。減排需要節(jié)能技術(shù)的支持,若片面追求減排會造成的能耗激增,節(jié)能改造需注重社會、環(huán)境效益的均衡。
隨著國內(nèi)科學(xué)技術(shù)水平不斷發(fā)展,大功率引風(fēng)機的節(jié)能技術(shù)有了長足進步。從初期的閥門調(diào)速、串級調(diào)速到液力耦合器,到近十年開始的日益成熟的變頻調(diào)速技術(shù),以及近幾年出現(xiàn)的永磁調(diào)速技術(shù)。各種技術(shù)均有一定的優(yōu)缺點,比較如下表1。
表1 大功率引風(fēng)機的節(jié)能技術(shù)比較
通過比較,在大功率引風(fēng)機節(jié)能技術(shù)方案上,高壓變頻器的應(yīng)用具有較高的優(yōu)勢。
供風(fēng)生產(chǎn)系統(tǒng)中,對于高壓風(fēng)機,風(fēng)量(Q)、風(fēng)壓(H)、轉(zhuǎn)速(n)和軸功率(P)之間存在如下關(guān)系:
Q=K1×n
H=K2×n2
P=K3×H×Q=K1×K2×K3×n3=K×n3
從式中可看出,改變電機的轉(zhuǎn)速,可調(diào)節(jié)風(fēng)量。風(fēng)機轉(zhuǎn)速降低后,其軸功率以轉(zhuǎn)速的3次方的速率減少,對應(yīng)的電機的電功率亦可大大減少,因此調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速是高壓引風(fēng)機節(jié)能降耗的重要途徑。
高壓變頻器電源輸入、輸出符合相應(yīng)的標準,無需安裝單獨的輸入濾波器,可節(jié)省相應(yīng)的諧波治理設(shè)備費用;提高系統(tǒng)功率因,可有效增加有功輸入,減少輸入容量。單元串聯(lián)脈寬調(diào)制疊波技術(shù)在高壓變頻器的應(yīng)用,有效抑制輸出諧波含量,輸出波形接近完美的正弦波。
(1)變頻技術(shù)應(yīng)用方案
為防止工頻電源直接送到高壓變頻器的輸出端子上,在變頻器的旁路柜內(nèi)設(shè)置三臺真空斷路器。
圖1 引風(fēng)機改造前后高壓系統(tǒng)簡圖
(2)變頻器主要結(jié)構(gòu)形式:
變頻器由變壓器柜、控制/單元柜、啟動柜(大功率時配置)幾部分組成。柜體中間設(shè)計通風(fēng)道,通過前、后柜門空氣過濾網(wǎng),冷空氣流經(jīng)單元散熱器,把功率單元的熱量經(jīng)通風(fēng)道,由柜頂通風(fēng)風(fēng)機將熱量排出。柜體上外裝空氣過濾網(wǎng),防止粉塵進入柜體內(nèi)部。柜門裝設(shè)柜門開關(guān),當柜門打開時能發(fā)出報警信號。
改造后(一年計)風(fēng)機系統(tǒng)耗電量688.88kWh/h。較改造前平均功率913.19kW,下降224.31kW,節(jié)能效果明顯。
項目節(jié)能量=(改造前風(fēng)機系統(tǒng)單小時耗電量-項目改造后風(fēng)機系統(tǒng)單小時耗電量)×風(fēng)機系統(tǒng)年運行時間×電標煤系數(shù)
項目改造后年節(jié)電量=(913.19kWh/小時-688.88 kWh/小時)×77714.6=17432160kWh。
折標系數(shù)取0.315 kgce/kWh。
項目改造后年節(jié)能量=17432160kWh×0.315kgce/kWh÷1000=5491tce。
電價按0.41元/度計算,預(yù)計年節(jié)能效益=17432160kWh×0.41元/kWh÷10000=714.72(萬元)
(1)采用變頻調(diào)節(jié)后,轉(zhuǎn)速降低,風(fēng)機運行平穩(wěn),無任何附加的異常振動和噪音,有效消除了風(fēng)機的喘振現(xiàn)象,減輕了風(fēng)機本體各部件(葉輪、軸承等)的磨損,有效延長了設(shè)備壽命和維護周期,降低了運行和維護費用。
(2)通過變頻改造,電機實現(xiàn)了軟起動,啟動電流小于電機額定電流的1.2倍,避免工頻起動時大電流對電動機、電網(wǎng)的沖擊,延長受電設(shè)備的使用壽命。
(3)變頻運行時,風(fēng)機入口擋板開度可達100%,減少了擋板閥的維護量。變頻器運行中,只需定期對濾網(wǎng)除塵(不停機),確保了生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
(4)變頻器具有過流、短路、過壓、欠壓、缺相、溫升等多項保護功能,增強電機的保護功能。由于調(diào)速系統(tǒng)在運轉(zhuǎn)設(shè)備與備用設(shè)備之間實現(xiàn)計算機聯(lián)鎖控制,機組實現(xiàn)自動運行和相應(yīng)的保護及故障報警,操作工作由手動轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)控,大大降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,為優(yōu)化運營提供了可靠保證。
電解高壓引風(fēng)機的變頻改造效果明顯,具有良好的直接和間接經(jīng)濟效益,大量節(jié)約了電能。因此高壓變頻技術(shù)在電解高壓引風(fēng)機的應(yīng)用具有較大的市場前景。