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        鋅濕法冶煉渣污染物分析及綜合利用技術(shù)應(yīng)用研究

        2021-10-31 08:52:02周昱賢
        世界有色金屬 2021年8期
        關(guān)鍵詞:富氧浸出液時(shí)間段

        周昱賢

        (深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司丹霞冶煉廠,廣東 韶關(guān) 512325)

        生產(chǎn)鋅時(shí)會(huì)產(chǎn)生各種類型的渣,而且絕大多數(shù)都屬于危險(xiǎn)的固體廢棄物[1]。雖然大部分都可以返回到主流程當(dāng)中,將含有的有價(jià)金屬提取出來(lái),但是仍然會(huì)存在一些冶煉渣,沒(méi)有辦法有效利用,存在環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn),這成為了行業(yè)發(fā)展當(dāng)中急需解決的技術(shù)和共性問(wèn)題。

        1 冶煉渣的主要來(lái)源和構(gòu)成情況

        濕法煉鋅所包含的具體工序有浸出、凈化以及電積和熔鑄等程序[2]。在采用浸出方法處理之后,會(huì)得到硫酸鋅溶液,這其中包含了鈷、銅、鎘、鎳等物質(zhì)。

        1.1 常規(guī)浸出方法冶煉渣方法

        常規(guī)浸出方法的過(guò)程包含了兩個(gè)階段,分別為中性和酸性[3]。其中中性階段的凈化過(guò)程需要使用到化學(xué)沉淀方法和置換方法,將鋅粉加入硫酸鋅浸出上清液中達(dá)到銅鎘去除的目標(biāo)。通過(guò)對(duì)酸性浸出液的PH值進(jìn)行控制,鐵三價(jià)離子在經(jīng)過(guò)水解之后去除。采用常規(guī)浸出冶煉渣所得到的渣屬于有害的,其中含有的金屬成分比較多,現(xiàn)有的相關(guān)回收技術(shù)也比較成熟。

        1.2 熱酸浸出冶煉渣方法

        此種浸出方法的中性浸出階段和常規(guī)浸出方法存在著一定的差異。在熱酸浸出渣當(dāng)中包含了比較豐富的銀、鉛成分,這些成本合起來(lái)被稱作是鉛銀渣。鉛、銀以及少量鋅、鐵這幾種成分都是以不同的形式存在。在熱酸浸出液將鐵成分去除掉之后,會(huì)重新返回到中性浸出流程當(dāng)中[4]。

        1.3 常壓富氧浸出渣方法

        常壓富氧方式所得到的浸出渣,浸出率比較高,操作比較簡(jiǎn)單,設(shè)備所需要的維護(hù)費(fèi)用也比較低。但此種方式也有一定的缺點(diǎn),即:所需要的試劑成本比較好,整個(gè)反應(yīng)過(guò)程耗費(fèi)的時(shí)間比較長(zhǎng),能量損失率較高。產(chǎn)生的廢渣產(chǎn)出多,廢渣成份復(fù)雜不利于綜合利用[5]。

        1.4 高壓氧浸浸出渣方法

        在高壓釜內(nèi)直接采用高溫氧壓浸出方式,實(shí)現(xiàn)硫化鋅精礦浸出,這樣可以避免出現(xiàn)副產(chǎn)品硫酸的情況。針對(duì)浸出液的處理,整個(gè)過(guò)程和常規(guī)浸出液一致。高壓氧浸出過(guò)程當(dāng)中,結(jié)合所選精礦原料的差異,通過(guò)高壓氧浸得到浸出渣可以分為低銀渣和高銀渣兩種不同類型。

        2 富氧浸出工序工藝綜合利用技術(shù)應(yīng)用分析

        本次研究所開(kāi)展的關(guān)于富氧浸出工藝的實(shí)際應(yīng)用,所選擇的是某廠綜合回收的富氧浸出工藝應(yīng)用流程和取得的結(jié)果。具體的流程及應(yīng)用結(jié)果如下所示。

        2.1 基本原理

        鎵鍺綜合回收系統(tǒng)當(dāng)中采取的富氧浸出工藝,所采用的原材料為置換渣,采用浸出的方式來(lái)回收置換渣原料當(dāng)中的鋅、銅、鎵和鍺。經(jīng)過(guò)第一段和第二段的逆流加壓之后浸出,一段浸出液經(jīng)過(guò)換熱、冷卻、濃密和壓濾、中和、過(guò)濾,送除雜萃取。二段浸出渣采用常壓高濃稀硫酸來(lái)完成加溫浸出。經(jīng)過(guò)機(jī)械攪拌的方式,溶解渣料當(dāng)中的殘余有價(jià)金屬,促進(jìn)這些金屬和溶液的融合。這整個(gè)過(guò)程當(dāng)中涉及到的化學(xué)反應(yīng)方程式主要有:

        2.2 原料要求和輸出產(chǎn)品要求

        在富氧浸出工序?qū)嶋H應(yīng)用之前,是需要針對(duì)本次應(yīng)用制定一系列的具體要求。其中對(duì)于原料和輸出產(chǎn)品的要求內(nèi)容主要如下:

        2.2.1 原料要求

        (1)置換渣成分要求:Zn成分需要不低于3%;Ga成分不低于0.1%,Ge成分不低于0.2%,F(xiàn)e成分不超過(guò)5%,水不超過(guò)55%。置換渣的物理規(guī)格是沒(méi)有雜物、無(wú)大塊或者濾餅。

        (2)礦漿的酸洗置換:化學(xué)成分的PH值控制在2.5到3.5之間;物理規(guī)格為礦漿沒(méi)有雜物以及大塊的物料。

        (3)稀硫酸的化學(xué)成分:硫酸含量在180g/l到350g/l之間。物理規(guī)格為無(wú)雜物,顏色清亮。

        (4)中和劑:其化學(xué)成分為碳酸鈉,為白色的粉末狀。

        2.2.2 輸出產(chǎn)品具體要求

        表1為輸出產(chǎn)品的具體要求情況,如下表所示。

        表1 富氧浸出輸出產(chǎn)品具體要求

        2.3 富氧浸出技術(shù)應(yīng)用結(jié)果分析

        表2為本次采用富氧浸出技術(shù)后各種金屬元素成分在不同時(shí)間浸出情況的對(duì)比結(jié)果,如下表所示:

        表2 不同時(shí)間段富氧浸出技術(shù)應(yīng)用結(jié)果

        結(jié)合具體的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我們能夠發(fā)現(xiàn),在3月11日夜班開(kāi)始時(shí),一浸液酸水平在35g/l到40g/l之間。過(guò)了一段時(shí)間之后,開(kāi)始出現(xiàn)鐵沉淀情況,鐵沉淀又導(dǎo)致了鎵沉淀出現(xiàn),降低了鎵的浸出率。但是在3月11日之前的一段時(shí)間之內(nèi)是沒(méi)有出現(xiàn)沉鐵情況的。

        在表2、表3當(dāng)中對(duì)比了不同時(shí)間段各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)的變化,開(kāi)展相應(yīng)分析。具體為:

        表3 置換渣處理情況對(duì)比結(jié)果

        (1)第一周和第二周兩個(gè)時(shí)間段消耗的濃硫酸量、產(chǎn)出-浸液以及一浸液含酸量相差比較小。

        (2)在3月9日到15日,一段卸渣的數(shù)量增加了63臺(tái),這就說(shuō)明在這個(gè)階段出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的沉鐵情況。

        (3)第一周和第二周兩個(gè)時(shí)間段的生產(chǎn)控制條件整體上相差并不大,在第一周并未出現(xiàn)沉鐵,而在第二周一段浸出出現(xiàn)了沉鐵情況。此種情況的出現(xiàn)和置換渣原料發(fā)生改變存在著密切的相關(guān)性。

        (4)就2月份和3月份投入置換渣與產(chǎn)出浸出渣的結(jié)果的對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),投入置換渣和產(chǎn)出浸出渣,3月份與2月份相比都有所增加,但是產(chǎn)出浸出渣的增長(zhǎng)率低于投入置換渣增長(zhǎng)率,最終得到的渣率降低了2.58%。

        置換渣原料成分波動(dòng)大,一段浸出還會(huì)出現(xiàn)沉鐵、沉鎵的現(xiàn)象,造成鍺的吸附沉淀,影響鍺浸出率。置換渣含鐵高,導(dǎo)致高鐵置換渣的鍺浸出困難,影響鍺的浸出率。通過(guò)調(diào)整置換渣的加入量、調(diào)整酸的含量,嚴(yán)格控制一段浸出回流提高浸出液固比,減少管道結(jié)晶現(xiàn)象??刂埔欢谓鼋K酸,可以防止在一段浸出因酸低造成沉鐵、沉鎵鍺的現(xiàn)象。

        除此之外,鍺、銅浸出率下降還可能與浸出釜低釜壓長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行和置換渣含硅高有關(guān),當(dāng)酸性溶液當(dāng)中二氧化硅含量較高后,會(huì)出現(xiàn)以下情況:在高溫、高PH值以及離子強(qiáng)度高可以迅速聚集的情況下,可能會(huì)形成膠體性質(zhì)的顆粒密集堆積物,增大渣率,影響鍺、銅的浸出率。

        3 結(jié)論

        (1)當(dāng)前,隨著生態(tài)環(huán)境的不斷惡化,國(guó)家對(duì)于環(huán)境保護(hù)的力度也在加強(qiáng)。冶煉行業(yè)產(chǎn)生的冶煉渣,需要采取更加綠色和經(jīng)濟(jì)的方式來(lái)處理冶煉渣。

        (2)在對(duì)冶煉渣進(jìn)行處理過(guò)程中必須要遵循循環(huán)經(jīng)濟(jì)的基本原則。對(duì)于規(guī)模比較大的企業(yè)而言,可以盡可能將鋅返回到主流程當(dāng)中。而其他的有價(jià)金屬是可以采取相應(yīng)合理的方式來(lái)開(kāi)展集中處理綜合利用。

        (3)研究當(dāng)中選擇某廠綜合回收浸出系統(tǒng)為分析對(duì)象,對(duì)兩個(gè)不同時(shí)間段的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。說(shuō)明了基于外部各種條件的變化,最終的浸出率必然會(huì)受到影響。除了需要考慮到有價(jià)金屬浸出率的提升,還需要關(guān)注到浸出渣當(dāng)中包含的污染環(huán)境的成分。要確保經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益達(dá)到雙贏,這樣才能促進(jìn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

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