北控水務(wù)集團質(zhì)量安全中心 北控水務(wù)集團西部大區(qū)|文、圖
工欲善其事,必先利其器。北控水務(wù)作為國內(nèi)水務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè),一直把深入推進本質(zhì)安全建設(shè)工作,作為集團提升管理水平、保障企業(yè)安全發(fā)展的重要舉措,并總結(jié)摸索出一套適合水務(wù)行業(yè)特色的現(xiàn)場安全管控措施,確保一線操作人員能夠最大限度遠離風(fēng)險點,或者即使出現(xiàn)人為操作失誤,設(shè)備系統(tǒng)也能夠自動排除、切換或安全地停止運轉(zhuǎn),從而保障人身、設(shè)備和財產(chǎn)的安全。
脫泥儲泥池在污水處理廠使用普遍,儲泥池池底污泥長期存放,在厭氧發(fā)酵情況下極易產(chǎn)生硫化氫氣體,并隨著泥水進入脫泥車間,從而造成脫泥工作間現(xiàn)場硫化氫時有超標,給脫泥人員安全生產(chǎn)帶來嚴重的事故隱患。
如何從根本上解決脫泥車間硫化氫超標的不安全隱患,北控青白江中科成污水公司員工通過對硫化氫氣體產(chǎn)生的根本原因分析,找到切斷有害氣體產(chǎn)生的有效途徑。他們在儲泥池底部利用廢舊鋼管安裝一組微孔曝氣管,通過空壓機對儲泥池進行曝氣,根據(jù)污泥情況對氣壓進行調(diào)整,經(jīng)濃縮池到儲泥池的污泥能達到泥水充分的混合。這種情況下,儲泥池隨時保持非厭氧狀態(tài),產(chǎn)生的硫化氫氣體較少;同時,由于泥水得到充分攪動,已形成的硫化氫在儲泥池能夠較為充分溢出,使得進入脫泥車間的污泥不含硫化氫氣體,確保了脫泥車間的空氣質(zhì)量(見圖1)。通過此次改造,脫泥車間硫化氫氣體濃度從平均84 mg/L,降低至0 mg/L。
圖1 儲泥池增加曝氣裝置
設(shè)有高效沉淀池工藝的污水處理廠,運行員及化驗員需定期在高效沉淀池螺桿泵操作間進行取樣、排放污泥及觀察高效沉淀池沉泥的性狀,但排放出的污泥如果不沖洗干凈,就有可能產(chǎn)生有毒有害的氣體,存在一定安全隱患。宜賓北控水務(wù)有限公司宜賓市南岸污水處理廠,在高效沉淀池頂部增設(shè)通風(fēng)裝置,并自主研發(fā)設(shè)計紅外感應(yīng)啟動裝置,實現(xiàn)就地啟動、定時自動啟停、人員進入時紅外感應(yīng)自動啟動3 種智慧啟動模式(圖2)。
圖2 高效池泵房等處增設(shè)自動排風(fēng)智能裝置
這3 種智能啟動功能的3 重保護,使螺桿泵房排風(fēng)智能化,確保了作業(yè)人員安全,減少排風(fēng)設(shè)備的機械損耗,同時達到了節(jié)能降耗減少成本支出。
隨著城市建設(shè)和居民生活水平的不斷提高,污水處理廠周邊居民投訴惡臭事件近年來不斷增加,在此背景下,除臭技術(shù)得到迅速發(fā)展,為實現(xiàn)臭氣收集的目的,國內(nèi)普遍的做法是將產(chǎn)生臭氣的場所、設(shè)備直接加罩封閉,造成的結(jié)果是在封閉的作業(yè)場所內(nèi)形成有限空間作業(yè)環(huán)境。以污水處理廠粗格柵為例,粗格柵被封閉之后,作業(yè)人員進行柵渣清理作業(yè)前需進行通風(fēng)、檢測、辦理作業(yè)票等工作流程,耗時至少需要1 小時,而未增加除臭裝置前,柵渣的清理僅需幾分鐘,同時,作業(yè)人員在推拉柵車時,會靠近粗格柵鋼絲繩的卷線器,極易發(fā)生機械傷害事故(見圖3)。
圖3 粗格柵封閉形成“有限空間”
也就是說,清理柵渣的工作效率降低的同時,作業(yè)人員處于危險的作業(yè)環(huán)境之中。北控蜀都投資有限公司合作污水處理廠對原有渣車進行改造:將方向不便控制、移動阻力大的萬向輪,更換為固定輪;同時在地面安裝導(dǎo)軌;加工了一根長度4 米的拉桿。當進行柵渣清理作業(yè)時,工人只需要站在封閉罩的外面,用拉桿將渣車拉出來,清理完之后,用拉桿將渣車沿著軌道推進去即可(見圖4)。經(jīng)過這樣的安全創(chuàng)新改造之后,作業(yè)人員距離封閉空間保持在1 米以上,作業(yè)安全風(fēng)險降低,實現(xiàn)本質(zhì)安全。
圖4 用拉桿將渣斗車拉出粗格柵
每個污水處理廠內(nèi)都存在數(shù)量不等的地下閥門,地下閥門井含有H2S、CO 等有毒有害氣體,氧氣含量可能不足。因此,在操作地下閥門之前,必須嚴格按照“有限空間操作規(guī)程”,先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)。通風(fēng)時間至少2 小時以上,不僅嚴重影響作業(yè)效率,更重要的是在有限空間作業(yè),造成中毒、窒息、跌落、機械傷害等生產(chǎn)安全事故的概率很高。
圖5 地下閥門地上操作裝置
合作廠員工經(jīng)過分析思考,決定采用延長操作閥門導(dǎo)桿的方式進行解決:加工一根導(dǎo)桿,下端焊接一個鋼筋爪卡住閥門的手柄,上端延伸到地面以上,然后在上端增加一個手柄(見圖5)。通過這個改造,在不進入有限空間的情況下,即可對閥門進行操作,最大限度地降低了安全風(fēng)險,同時作業(yè)效率顯著提升。
生化池是每個水廠必不可少的裝置,近年來,很多水廠給生化池蓋了房子,將其封閉在室內(nèi)。生化池冷凝水需要每天至少排放1 次,每次排放30 分鐘。每次排放時,需要2 個人分別對一、二期的4 組生化池排放冷凝水,每個人需要圍繞好氧區(qū)一周打開幾十個閥門,然后等待約30 分鐘,再圍繞一周逐一關(guān)上閥門。整個過程需要耗時40 分鐘,工作效率低。整個操作過程中存在較大的中毒、窒息、落水淹溺風(fēng)險。
合作廠員工自主設(shè)計了冷凝水自動排放系統(tǒng)。在冷凝水管的閥門后端,裝上電磁閥,并由時間繼電器控制。在時間繼電器的控制下,每隔12 小時電磁閥打開20 分鐘(間隔時間、打開時間可調(diào)),這樣便可實現(xiàn)冷凝水的定時、自動排放目的(見圖6)。
圖6 冷凝水自動排放裝置
隨著氣溫的上升,沉淀池出水堰容易大量滋生青苔,特別是到了夏季,滋生速度極快,不但影響外觀形象,而且一旦青苔堆積太多,也會堵塞出水堰,造成出水困難。污水處理廠需經(jīng)常安排作業(yè)人員進行人工清理青苔作業(yè)(圖7),不僅作業(yè)頻次高、勞動強度大,而且存在一定滑倒、跌落、淹溺的風(fēng)險隱患,并且大量浮渣進入水體也會造成出水SS(懸浮物,suspended solids )偏高,影響出水水質(zhì)。
圖7 人工清理青苔存在風(fēng)險較大
圖8 沖洗裝置
成都北控蜀都投資有限公司合作污水處理廠自主研發(fā)設(shè)計自動沖刷裝置,利用高壓沖洗水,對出水堰板和出水渠進行沖刷,防止青苔滋生;同時利用高壓水對配水渠表面的浮泥進行沖刷,使其更好地隨污水進入沉淀池內(nèi),然后利用開口的堰板排出去,從而防止其聚集、干化、結(jié)塊(見圖8)。該裝置從本質(zhì)上降低了作業(yè)人員作業(yè)時的風(fēng)險,除延長了青苔的清理周期外,完全避免了清理浮泥的工作,顯著降低滑倒、淹溺、高處跌落等風(fēng)險。本質(zhì)安全的實現(xiàn),提升了勞動效率的同時也促進成本的節(jié)約,經(jīng)濟效益顯著。