呂一鳴,鄭 坤,王慧明
(昌河飛機工業(yè)集團有限責任公司,江西 景德鎮(zhèn) 333000)
直升機是20世紀航空領域中極具特色的飛行器之一,其廣泛應用在低高度作戰(zhàn)、運輸、巡邏、旅游、救護等多個領域。航空發(fā)動機為直升機的核心部件,是一種高度復雜和精密的熱力機械,是推動航空事業(yè)發(fā)展的重要系統(tǒng)[1]。目前,直升機正在使用的發(fā)動機多為渦輪軸發(fā)動機。發(fā)動機在科研階段,其伴隨性故障也較為復雜。
發(fā)動機燃氣發(fā)生器是產(chǎn)生具有一定壓力及溫度的燃燒氣體作為渦輪工質(zhì)的裝置[2]。燃氣發(fā)生器出口溫度(T4)為發(fā)動機參數(shù)的一項重要指標,該參數(shù)指標有嚴格的范圍,通常說的發(fā)動機超溫就是依靠該項指標反饋的。當燃氣發(fā)生器出口溫度出現(xiàn)異常時,將會導致飛行員認為某一臺發(fā)動機出現(xiàn)異常,直接影響直升機的飛行安全,所以燃氣發(fā)生器出口溫度數(shù)據(jù)采集、傳輸和顯示的穩(wěn)定性極其重要。
在某型機的科研階段,多次出現(xiàn)燃氣發(fā)生器出口溫度顯示異常,其故障在處理過程中進行了多次優(yōu)化改進驗證,并在解決問題的基礎上持續(xù)改善直升機的性能。
某型裝載渦輪軸發(fā)動機的直升機在進行大重量懸停時,在某一時刻,飛行員觀察到2#發(fā)動機的燃氣發(fā)生器出口溫度(T4)柱狀線指示突然下降,其溫度顯示掉落至360 ℃左右后穩(wěn)定在該值,飛行員立即根據(jù)該型機的應急處置措施退出懸停狀態(tài)并進行緊急著陸,隨后關(guān)閉發(fā)動機。
燃氣發(fā)生器出口溫度在直升機上的可視化涉及發(fā)動機參數(shù)采集、機電管理、數(shù)據(jù)綜合顯示,其各系統(tǒng)的交聯(lián)原理如圖1所示。
1)該機型的每臺發(fā)動機均裝載了一個GR-26帶接線盒的熱電偶傳感器,用于直接測量發(fā)動機燃氣發(fā)生器出口的溫度,并將溫度信號轉(zhuǎn)換成熱電動勢信號,此處采集的信號為熱端信號。
2)該機型還裝載了T4溫度傳感器(安裝在發(fā)動機參數(shù)采集器附近),用于采集冷端處的溫度。
3)發(fā)動機參數(shù)采集器通過采集熱端及冷端的信號,在內(nèi)部進行處理后,將信號通過RS422A總線傳輸給機電管理計算機和機電參數(shù)顯示器;機電管理計算機通過RS422A總線將數(shù)據(jù)傳輸給機上綜合顯示處理系統(tǒng)。
4)扭矩測量轉(zhuǎn)換盒為備份數(shù)據(jù)采集路線。
圖1 T4溫度采集原理示意圖
通過故障現(xiàn)象,結(jié)合系統(tǒng)原理可以判斷,故障是由成品采集與分析異常和線路異常引起的,因此可按照圖2所示進行機上檢查,并進行故障定位。
圖2 故障檢查示意圖
按照故障的初步分析,依次對機上進行檢查。
1)使用三用表測量2#發(fā)動機熱電偶電阻值與1#、3#電阻值對比無異常,可排除發(fā)動機熱電偶傳感器故障引起指示異常。
2)更換發(fā)動機參數(shù)采集器后,經(jīng)地面驗證故障依然存在。
3)更換機電管理計算機后,經(jīng)地面驗證故障依然存在。
4)根據(jù)系統(tǒng)接線圖對應的關(guān)系,對發(fā)動機參數(shù)采集器與熱電偶傳感器之間的線路進行測量檢查,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機參數(shù)采集器J1連接器處的24號與25號針腳為連通狀態(tài),與系統(tǒng)接線圖上的線束要求不符。
5)根據(jù)線纜安裝敷設位置情況,對各連接處進行檢查發(fā)現(xiàn),2#發(fā)動機過線盒處的T4溫度補償線纜在插座連接處出現(xiàn)燒蝕、短接的情況,部分連接處的焊錫出現(xiàn)脫落。2#發(fā)動機的T4補償電纜燒蝕造成短接,導致發(fā)動機參數(shù)采集器采集的熱端電動勢信號減小,在對比T4溫度冷端的信號經(jīng)過發(fā)動機參數(shù)采集器分析處理后,傳輸給機電參數(shù)的信號值偏小,從而導致機電參數(shù)顯示器上的T4溫度穩(wěn)定且其數(shù)值在300 ℃左右。因此,故障定位為2#發(fā)動機線路異常直接導致。
按照故障定位結(jié)果,將機上2#發(fā)動機T4溫度補償線進行了更換及重新焊接,并在完成線纜更換后進行地面工作驗證。
1)目視檢查。
再次對1#、2#、3#發(fā)動機過線盒處的導線狀態(tài)進行檢查,導線表面無破損,焊點處連接正常。
2)地面動態(tài)檢查。
a.按照正常程序啟動3臺發(fā)動機運轉(zhuǎn)一段時間,實時監(jiān)控機電參數(shù)顯示器及綜合顯示器上T4溫度指示未見異常,且查看地面運轉(zhuǎn)時的飛參數(shù)據(jù)的T4溫度曲線未見異常。
b.在直升機地面運轉(zhuǎn)過程中,為了對T4溫度補償電纜出現(xiàn)燒蝕的情況加強監(jiān)測,機組人員使用紅外溫度測試儀對貨艙內(nèi)1#、2#、3#發(fā)動機過線盒處的溫度進行監(jiān)控記錄,其鈑金件表面溫度曲線記錄如圖3所示(測試條件:氣壓高度為0 m,大氣溫度為30 ℃,風速≤3 m/s)[3]。
圖3 測量溫度曲線示意圖
c.從圖3溫度曲線可以看出,2#發(fā)動機過線盒處的溫度較1#、3#發(fā)動機過線盒處的溫度偏高約30 ℃,但其在導線可耐溫度范圍內(nèi)。在直升機停車后,機組人員立即檢查1#、2#、3#發(fā)動機艙的過線盒導線情況,發(fā)現(xiàn)導線及連接處焊錫均正常。
3)飛行驗證。
a.為了在飛行驗證時繼續(xù)監(jiān)控過線盒溫度,分別在1#、2#、3#發(fā)動機過線盒處平臺上方與下方粘貼溫度試紙。
b.機組人員將直升機配重至13 000 kg,飛行機組人員按照任務單執(zhí)行飛行任務,在直升機進行30 m無地效懸停約45 min后,故障再次復現(xiàn),飛行機組人員按照飛行手冊要求著陸,關(guān)閉發(fā)動機[4]。
c.機組人員分解檢查1#、2#、3#發(fā)動機過線盒處T4溫度補償導線均出現(xiàn)不同程度的燒傷,2#發(fā)動機溫度補償導線燒蝕情況較1#、3#發(fā)動機處嚴重。記錄溫度試紙數(shù)據(jù)見表1。
表1 測試溫度記錄表
對比其他裝載該型發(fā)動機型機的T4溫度補償線,發(fā)現(xiàn)其補償電纜材質(zhì)與該型機不一致。查閱資料發(fā)現(xiàn)該型機T4溫度補償電纜使用的是普通導線,型號為KHSMLG22,其可承受的溫度約為180 ℃,結(jié)合表1的溫度測試結(jié)果,2#發(fā)動機處的高溫將會導致其融化;而導線與分離插座連接的焊錫為低溫焊錫,也無法承受高溫。
經(jīng)過上述溫度測試與分析,為解決導線和焊錫無法承受高溫的情況,需更換不同材質(zhì)的導線。最后選擇PX-HB-FBR和KNX-HB-FBR的電纜,其可承受的溫度高達350 ℃,滿足使用要求;連接焊錫更換為HIAgPb-97,其熔點高于300 ℃,滿足使用要求,焊接工藝要求也隨之提升。
在更換新型號的耐高溫導線和高溫焊接工藝后,直升機后續(xù)飛行過程中未再次出現(xiàn)該類故障。
根據(jù)表1,比較1#、2#、3#發(fā)動機燃氣發(fā)生器出口溫度顯示,在直升機進行大功率懸停時,1#、3#發(fā)動機燃氣發(fā)生器出口溫度較2#發(fā)動機燃氣發(fā)生器出口溫度低45 ℃左右,其過線盒處導線與2#發(fā)動機過線盒處相比,也僅是輕微損傷,因此,應針對導致2#發(fā)動機過線盒處線路燒蝕的原因繼續(xù)深入研究。
根據(jù)2#發(fā)動機布局及成品情況進行如下初步分析。
1)2#發(fā)動機功率出現(xiàn)較大程度的損失或其內(nèi)部出現(xiàn)異常,其在進行大功率懸停時所需功率比1#、3#發(fā)動機大,導致其燃氣發(fā)生器出口溫度也較高,較高的溫度通過平臺金屬的熱傳導后,導致分離插座處的溫度較高。
2)直升機在進行大功率懸停時,2#發(fā)動機所產(chǎn)生的尾氣由于氣流的原因無法充分排放[5],導致部分高溫氣體積壓在發(fā)動機艙內(nèi),從而導致平臺溫度提升,線纜燒蝕。
針對2#發(fā)動機艙內(nèi)溫度較高,考慮可能為發(fā)動機產(chǎn)品內(nèi)部的問題,地面維護人員將2#與3#發(fā)動機進行了對調(diào),在直升機進行試飛后發(fā)現(xiàn)其溫度未出現(xiàn)明顯的變化,排除是由于發(fā)動機異常導致。
為了解決發(fā)動機平臺溫度過高的問題,首先采用最直接的方式為在平臺處增加隔熱墊,減少發(fā)動機產(chǎn)生的熱量通過金屬的熱傳導。
經(jīng)過在平臺增加隔熱墊,再次進行直升機大功率懸停后,對平臺各處進行溫度測量,其數(shù)據(jù)見表2。
表2 增加隔熱墊后溫度記錄表
從表2的數(shù)據(jù)可以判斷出,發(fā)動機艙內(nèi)傳輸?shù)狡脚_的溫度有少許的下降,但其相對溫度還是較高,并未得到明顯的改善。
直升機在進行懸停時,2#發(fā)動機所處的環(huán)境較差。由于2#發(fā)動機的進氣道位于直升機的后部,在直升機旋翼帶動的空氣擾動[6]和直升機進行前飛時,其所引入進氣道的初始大氣溫度較1#、3#發(fā)動機高,也將導致2#發(fā)動機進氣溫度高,所產(chǎn)生的排氣溫度也較1#、3#發(fā)動機高。
為了改善2#發(fā)動機進氣溫度較高以及2#發(fā)動機所排出的高溫氣體無法得到充分散出等問題,結(jié)合廠區(qū)其他機型的結(jié)構(gòu)方式分析,可考慮對2#發(fā)動機的尾噴和進氣道進行優(yōu)化。
通過設計人員對旋翼下洗氣流對2#發(fā)動機進氣及排氣系統(tǒng)的建模分析[7],提出了如下更改意見。
1)進氣網(wǎng)材料更改:由原進氣網(wǎng)材料(1Cr18Ni9Ti(平)2/05)更改為(0Cr18Ni9 GF2W11.2/1.12(平紋)GB/T 5330)。
2)排氣管長度更改:排氣管進行了適應性的裁剪,并優(yōu)化2#發(fā)動機排氣整流罩內(nèi)罩,其更改方式如圖4所示。
圖4 排氣管更改示意圖
在同種高溫天氣下,直升機再次進行了大功率懸停[8],并在直升機飛行時長2 h后,地面維護人員再次檢查發(fā)動機艙內(nèi)溫度試紙的溫度,得出結(jié)果見表3。
表3 結(jié)構(gòu)更改溫度記錄表
從表3的結(jié)果可以得出結(jié)論:在對直升機2#發(fā)動機進氣系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)優(yōu)化更改后,2#發(fā)動機艙內(nèi)的溫度有了明顯的降低,優(yōu)化更改方式有效。結(jié)合后續(xù)直升機長時間的飛行檢查結(jié)果來看,燃氣發(fā)生器出口溫度顯示正常。
通過對該型機T4溫度顯示異常故障處理可以總結(jié)出如下2個結(jié)論。
1)在導線選取方面,選取耐高溫性能更好的導線及高溫焊錫,雖然提高了焊接的工藝要求,但是高溫區(qū)域該導線的穩(wěn)定性得到了增強,最大程度地降低了T4溫度異常的可能性,提高了直升機參數(shù)顯示的穩(wěn)定性。
2)在排氣系統(tǒng)方面,更改2#發(fā)動機進氣網(wǎng)材料并優(yōu)化2#發(fā)動機排氣整流罩內(nèi)罩后,明顯降低了2#發(fā)動機艙內(nèi)溫度,提升了直升機飛行的穩(wěn)定性能[9]。
在科研階段完成故障分析處理后,將其結(jié)論應用于設計改進,并將其推廣到批產(chǎn)架次中去,提升了直升機的穩(wěn)定性能,降低了T4溫度顯示異常的發(fā)生率。
直升機從研制階段到最后批產(chǎn)階段,會出現(xiàn)許許多多的問題,這些問題可能是直升機維護性能問題,也可能是選材問題,還可能是需進一步優(yōu)化改進的問題;但是只有在遇到問題時,認真對待每一個問題,舉一反三并提出優(yōu)化改進,直升機的維護性、穩(wěn)定性、人機工效[10]等方面才會變得更加優(yōu)越。