聞成才 王龍濤 姚威 何春雨 張立杰 宋博瀚
(1:馬鞍山鋼鐵股份有限公司四鋼軋總廠 安徽馬鞍山 243003;2:北京科技大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 北京 100083)
層流冷卻系統(tǒng)作為控制軋制和控制冷卻的一個組成部分,直接影響帶鋼的組織和性能,所以層流冷卻過程是熱軋生產(chǎn)過程中非常重要的環(huán)節(jié)[1]。下集管是層流冷卻系統(tǒng)中不可或缺的設(shè)備,集管結(jié)構(gòu)的設(shè)計直接影響水的均勻性和水的流速,從而影響帶鋼表面溫差,冷卻能力和金相組織,同時水流在集管中流動,流動的路徑、管道阻力及產(chǎn)生的旋流等對冷卻效果具有重大影響[2],因此對下集管結(jié)構(gòu)和流體分析具有重要的意義。本文采用ANSYSfluent對下集管噴水均勻性進行仿真分析。
下集管通過氣動開閉閥、氣動調(diào)節(jié)閥、流量計、過濾器和手閥與高位水箱進行連接。其組建的層流冷卻系統(tǒng)具有冷卻能力強,流量可調(diào)的特點,這樣就可以根據(jù)鋼種、尺寸規(guī)格以及卷取溫度的要求來設(shè)定工作集管數(shù)、調(diào)節(jié)各組集管流量和上下集管流量比來控制鋼板的冷卻過程,以滿足鋼板性能要求[3]。下集管采用三排噴嘴,入口直徑為94mm,出口直徑6mm,如圖1所示。本文模擬水從下集管入口流入從出口噴出的過程?,F(xiàn)有下集管上下腔體是直接連通的,在使用過程中發(fā)現(xiàn)噴嘴出水水柱存在高度不一致、粗細(xì)有差異的情況,這樣就導(dǎo)致在帶鋼寬度方向冷卻不均勻的現(xiàn)象。為了找出下集管噴嘴水柱不均勻的原因,對下集管采用了有限元的方法進行流體仿真。
圖1 下集管結(jié)構(gòu)示意圖
運用SolidWorks軟件[4]對下集管進行三維建模,將模型文件保存為IGS格式在ICEM CFD中打開,首先對模型進行檢查,確保導(dǎo)入模型正確性,無丟失。然后定義邊界INLET、OUTLET等設(shè)置部件網(wǎng)格尺寸,如圖2所示,最小尺寸為2mm,是因為下集管整體尺寸較大,最小尺寸為6mm,為了保證計算的準(zhǔn)確度,同時為了提高仿真計算的速度。尺寸參數(shù)設(shè)置完成后,進行網(wǎng)格劃分。因為模型較為復(fù)雜同時為了節(jié)省劃分網(wǎng)格的時間,選擇四面體網(wǎng)格,網(wǎng)格類型選擇Tetra/Mixed,生成網(wǎng)格的方法采用Robust,生成的網(wǎng)格如圖3所示。
圖2 各部分網(wǎng)格大小
圖3 下集管網(wǎng)格劃分
通過Quality對生成的網(wǎng)格進行質(zhì)量檢測,檢測結(jié)果如圖4所示,可以看出:網(wǎng)格質(zhì)量在0.2以上,滿足使用要求[5]。通常網(wǎng)格質(zhì)量在0.2以上就可進行計算,網(wǎng)格質(zhì)量太大會影響求解的精度和速度。
圖4 網(wǎng)格質(zhì)量信息
將ICEM CFD軟件生成的mesh文件在Fluent中打開,進行流體分析。本文分析下集管內(nèi)水從無到有的過程。選擇 Transient,model選擇Multiphase-Eulerian和標(biāo)準(zhǔn)k-e模型[6]。其中相數(shù)為2,分別為空氣和水。監(jiān)測出口速度和下集管內(nèi)水體積分?jǐn)?shù)。邊界條件設(shè)置如表1所示,其中入口速度是通過生產(chǎn)現(xiàn)場實測下集管出口流速反推計算所得?,F(xiàn)場實測下集管出口速度2.2m/s,則水入口速度設(shè)置為1.3m/s。
表1 邊界條件設(shè)置
選取Coupled算法[7],初始化方法采用Standard Initialization,對模型設(shè)置迭代次數(shù)2000次,每次時長0.005s,并進行求解計算,得之收斂[8]。
首先對舊下集管進行流體仿真分析。圖5為舊下集管不同時間時水的占比情況。
由圖5得舊下集管先充滿腔體下部,然后從遠(yuǎn)離進水口端逐步充滿腔體。由圖5c可得到當(dāng)水流穩(wěn)定后從入口段到遠(yuǎn)離入口段,噴嘴管內(nèi)水含量的占比升高。
圖5 舊下集管不同時間時水的占比情況
從創(chuàng)建模型的中間截面來觀察流體的運動,中間截面壓力分布云圖如圖6所示。
圖6 中間截面壓力分布云圖
由圖6可得:舊下集管噴嘴靠近入水口段壓力明顯高于后邊的噴嘴壓力,中后端水壓力均勻,這就造成了水柱高度不均勻的情況。將圖中靠近進水端噴嘴底部放大,如圖7所示。
圖7 靠近噴嘴根部區(qū)域壓力分布云
圖8為舊下集管充滿水出口的速度云圖。由圖8可得,舊下集管各個噴嘴內(nèi)速度分布不均勻,通常情況下中心出速度最快,沿著徑向方向到管壁面逐漸減小。由此可知上腔體內(nèi)水均勻性不佳。
圖8 舊下集管出口速度云圖
圖9為舊下集管縱向方向上出口處的速度分布圖。由圖可得舊下集管近進水端水流速明顯高于其他位置,水流速范圍約3.00m/s~3.75m/s。
圖9 舊下集管縱向方向上出口處的速度分布圖
通過對舊下集管仿真結(jié)果的分析,得到舊下集管腔體上部中水未完全充滿就從噴嘴中噴出了,為解決這一問題,在上下腔體之間增加了阻尼裝置,這樣能起到穩(wěn)流的作用,使水盡量充滿腔體然后再從噴嘴中噴出,設(shè)計出新型內(nèi)部結(jié)構(gòu)的下集管。
同樣的仿真步驟和方法對新下集管進行仿真計算。
圖10為新下集管不同時間時水的占比情況。由圖10得新下集管在阻尼裝置的作用下先充滿下腔體,然后通過阻尼裝置進入上腔體再從噴嘴中噴射出去,同時每根噴嘴中水的占比是基本相同的。
圖10 新下集管不同時間時水的占比情況
圖11為新下集管的中間截面的壓力云圖。由圖11可知:壓力過渡較平穩(wěn),沒有較大幅度的波動,噴嘴出口的壓力分布均勻,從而導(dǎo)致水流速均勻。將圖中靠近噴嘴根部的區(qū)域放大,如圖12所示。
圖11 中間截面壓力分布云圖
圖12 靠近噴嘴根部區(qū)域壓力分布云圖
圖13為新集管的出口處的速度云圖。圖14為新下集管縱向方向上出口處的速度分布圖。由圖13與圖8進行對比可得,新下集管每個噴嘴出口速度云圖更加飽滿,基本呈圓狀,舊下集管噴嘴出口速度云圖多數(shù)呈不規(guī)則形狀,所以同等設(shè)置條件下改進后下集管出口速度更加均勻。
圖13 新下集管入口和出口速度云圖
圖14 新下集管縱向方向上出口處的速度分布圖
由圖14與圖9進行對比可得,水流速縱向方向上分布更加均勻,改進后下集管的速度為2.75m/s~3.25m/s,水流速更加均勻了,跨度小了。阻尼裝置起到了平穩(wěn)水流的作用,但同時也降低了水的流速。但是總體效果達到了,出口處的速度更加均勻和平均。
本文主要對層冷線下集管以及現(xiàn)場應(yīng)用出現(xiàn)的問題進行了闡述,運用仿真軟件對舊下集管進行流體仿真,并對仿真結(jié)果進行分析,得到了導(dǎo)致現(xiàn)場出現(xiàn)水柱高度、粗細(xì)不均的原因。在此基礎(chǔ)上設(shè)計出新的下集管,用同種方法作了仿真分析,并把仿真結(jié)果與舊下集管進行對比。對比結(jié)果表明:新下集管內(nèi)部壓力分布較好;同時出口處速度分布更均勻,證明了設(shè)計的合理性和正確性。