李露春 ,練章華,蒲克勇,顏 海
1.西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,四川 成都 610500;2.中國石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院,四川 廣漢618300
博孜區(qū)塊位于庫車拗陷克拉蘇構(gòu)造帶西部,天山南麓,其平面大致劃分為BZ1 井區(qū)與BZ3 井區(qū)兩個(gè)扇體控制區(qū),在BZ1 井區(qū)地層大多發(fā)育著超5 000 m的巨厚礫石層,部署在該區(qū)塊的井位大部分屬于超深井;同時(shí),該區(qū)域又屬于庫車拗陷山前高陡構(gòu)造,實(shí)鉆地層傾角甚至達(dá)到30°以上,給鉆井防斜打快帶來了諸多技術(shù)難點(diǎn),導(dǎo)致了該區(qū)塊內(nèi)鉆井機(jī)械鉆速低、鉆井周期長[1-2]。
針對(duì)博孜區(qū)塊上部大尺寸井眼、礫石層機(jī)械鉆速低的難點(diǎn),運(yùn)用氣體欠平衡鉆井的思維,開展了氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)提速實(shí)施方案研究,詳細(xì)分析了巨厚礫石層實(shí)施氣體連續(xù)循環(huán)鉆井時(shí)可能存在的技術(shù)難題,優(yōu)選了氣體連續(xù)循環(huán)鉆井礫石層段,制定了氣體連續(xù)循環(huán)鉆井防斜打快工藝技術(shù)措施,并開展了6 口井、9 井次現(xiàn)場應(yīng)用,平均機(jī)械鉆速達(dá)到了4.88 m/h,成倍地提高了該區(qū)塊機(jī)械鉆速,縮短了鉆井周期。
博孜區(qū)塊目的層埋藏較深,BZ1 井區(qū)目的層大部分埋深在6 000 m 以上,BZ8 井設(shè)計(jì)與實(shí)鉆井深均超過8 000 m,深井超深井上部井眼尺寸大,再加上發(fā)育的巨厚礫石層硬度大、可鉆性差,使得該區(qū)塊鉆井單只鉆頭進(jìn)尺少、機(jī)械鉆速低,提速工具不能達(dá)到理想效果。
礫石成分主要為花崗巖、變質(zhì)巖、玄武巖、石英礫、砂巖礫和灰?guī)r礫,分選差,磨圓以次棱––次圓為主(圖1)。室內(nèi)巖石力學(xué)實(shí)驗(yàn)表明,礫石平均硬度1 115.79 MPa,基質(zhì)平均硬度476.29 MPa,礫石硬度為基質(zhì)硬度的2~4 倍,可鉆性差,這是博孜區(qū)塊礫石層鉆井過程中限制機(jī)械鉆速的關(guān)鍵因素。博孜區(qū)塊BZ1 井區(qū)礫石層平均厚度4 968 m,其中,0~4000 m的變質(zhì)巖+石英礫占30%~50%,4 000~6 000 m的變質(zhì)巖+泥巖占70%~80%;博孜3 井區(qū)礫石層平均厚度2 863 m,0~1000 m的變質(zhì)巖+石英礫占40%~60%,1 000~2 000 m的灰?guī)r礫+變質(zhì)礫占70%~80%,2 000~4 000 m的灰?guī)r礫占70%~80%,巨厚的礫巖分布極大地影響了機(jī)械鉆速。
圖1 基巖礫石主要巖性分布Fig.1 Bedrock gravel main lithology distribution
表1 分別統(tǒng)計(jì)了BZ1 井區(qū)、BZ3 井區(qū)礫石層常規(guī)鉆井平均機(jī)械鉆速,顯示在博孜區(qū)塊礫石層常規(guī)鉆井機(jī)械鉆速較低。
表1 BZ1、BZ3 井區(qū)礫石層常規(guī)鉆井平均機(jī)械鉆速統(tǒng)計(jì)Tab.1 statistics of average ROP of conventional drilling in gravel layer in BZ1 Wellblock,BZ3 Wellblock
博孜區(qū)塊BZ1 井區(qū)礫石層井眼尺寸結(jié)構(gòu)大致可劃分為:444.5 mm 井眼200~3 000 m,333.4 或311.2 mm 井眼3 000~6 500 m。隨著井深的增加,礫石層壓實(shí)程度變高,可鉆性變差,鉆頭易磨損,相應(yīng)機(jī)械鉆速降低,如何提升博孜區(qū)塊巨厚礫石層機(jī)械鉆速一直是困擾塔里木鉆井界的一個(gè)難題[3],近年來,嘗試了不同工藝技術(shù),效果仍然不理想(表2)。
表2 多種提速工具對(duì)比Tab.2 Comparison of various speed increasing tools
在常用的提速工藝中,渦輪+孕鑲在BZ103、BZ104 與BZ3 井444.5 mm 井眼試驗(yàn)3 井次,總進(jìn)尺309.00 m,平均單只鉆頭進(jìn)尺103.00 m,平均機(jī)速1.12 m/h,提速效果不明顯(圖2);在333.40 mm井眼試驗(yàn)15 井次,總進(jìn)尺3 381.00 m,平均單只鉆頭進(jìn)尺199.00 m,較常規(guī)牙輪提高124%,平均機(jī)械鉆速1.75 m/h,較常規(guī)牙輪提速97%(圖3)。
圖2 444.5 mm 井眼試驗(yàn)渦輪+孕鑲對(duì)比Fig.2 444.5 mm hole test turbine+pregnant inlaid contrast
圖3 333.4 mm 井眼試驗(yàn)渦輪+孕鑲對(duì)比Fig.3 333.4 mm hole test turbine+pregnant inlaid contrast
由于使用垂鉆、扭沖、大扭矩螺桿等多種提速效果有限,故在該區(qū)域使用氣體連續(xù)循環(huán)鉆井工藝。
常規(guī)旋轉(zhuǎn)鉆井在接單根(或立柱)時(shí),需停泵中斷鉆井液循環(huán),造成井底壓力下降,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起井涌[4]。當(dāng)恢復(fù)循環(huán)時(shí),開泵瞬間會(huì)造成井底壓力驟增,在窄安全密度窗口地層處,極易壓漏地層,引發(fā)井漏等一系列井下復(fù)雜情況[5]。1995 年,Laurie Ayling 提出了連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)(Continuous Circulation Drilling,CCD),在接單根(或立柱)以及起下鉆期間,保持鉆井液的連續(xù)循環(huán),維持穩(wěn)定的鉆井循環(huán)排量和當(dāng)量循環(huán)密度,不間斷地排出巖屑,改善了井眼條件和鉆井的安全性,從而提高了復(fù)雜地層鉆井作業(yè)成功率,特別是在窄安全密度窗口下的鉆井作業(yè)[6-11]。
目前,連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)主要分為連續(xù)循環(huán)系統(tǒng)(Continuous Circulation System,CCS)和連續(xù)循環(huán)閥(Continuous Circulation Valve,CCV)兩類(圖4),國內(nèi)主要采用連續(xù)循環(huán)閥實(shí)現(xiàn)連續(xù)循環(huán)作業(yè)[5],它預(yù)先將連續(xù)循環(huán)閥配在立柱(單根)頂端,鉆完上一個(gè)帶有連續(xù)循環(huán)閥的立柱(單根),連接側(cè)循環(huán)管線至連續(xù)循環(huán)閥側(cè)閥,進(jìn)行側(cè)向循環(huán)通道切換,待立柱(單根)接卸完畢后再進(jìn)行正向倒換,實(shí)現(xiàn)了在起下鉆、接立柱(單根)過程中循環(huán)介質(zhì)不中斷的鉆井工藝[12-15]。目前,國外已有比較成熟的鉆井液鉆井連續(xù)循環(huán)技術(shù)[16-18],國內(nèi)在其基礎(chǔ)上,研究了閥式連續(xù)循環(huán)氣體鉆井技術(shù)。
圖4 連續(xù)循環(huán)閥實(shí)物Fig.4 Material object of continuous circulation valve
2.1.1 巨厚礫石層氣體鉆井存在問題
(1)井壁穩(wěn)定性
地質(zhì)上將博孜地區(qū)礫石層按膠結(jié)強(qiáng)度劃分為未成巖段、準(zhǔn)成巖段和成巖段,礫石的硬度為基質(zhì)的2~4 倍,是鉆井中限制鉆速及造成卡鉆等情況的關(guān)鍵因素。未成巖段:地層欠壓實(shí),膠結(jié)疏松,BZ1井區(qū)平均厚度1 500 m,平均行程鉆速1.17 m/h;準(zhǔn)成巖段:壓實(shí)程度增加,膠結(jié)程度趨于致密,BZ1井區(qū)平均厚度500 m,平均行程鉆速0.82 m/h;成巖段:礫石含量減少,地層壓實(shí),BZ1 井區(qū)平均厚度2 500 m,平均行程鉆速0.88 m/h。在未成巖、準(zhǔn)成巖段地層松散,膠結(jié)程度低,由于氣體鉆井時(shí),返速高,對(duì)井壁沖刷較大,形成不規(guī)則井壁,沉砂不能有效帶出井筒,導(dǎo)致井底沉砂較多,氣體連續(xù)循環(huán)技術(shù)可有效提升井眼凈化,減小井底沉砂卡鉆風(fēng)險(xiǎn)。
(2)地層出水
在BZ1 井區(qū)井深2 500 m 以前,水層分布較為集中,在井深2 500 m 以后水層少量分布,室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明,在博孜上部地層(200~2 500 m)泥質(zhì)含量約59%~81%,地層出水后,水化作用明顯,地層坍塌密度和井眼擴(kuò)大率明顯增大。
BZ8 井在井深200 m 地層出水量大于12 m3/h,實(shí)施空氣霧化鉆進(jìn)56 m 后,由于井壁失穩(wěn)結(jié)束氣體鉆井。
(3)井斜控制與測量
博孜區(qū)塊屬于庫車拗陷山前高陡構(gòu)造,地層傾角較大,實(shí)鉆過程甚至達(dá)到30°以上,井斜控制難度較大,常規(guī)鉆井主要采用垂鉆或犧牲鉆井時(shí)效進(jìn)行防斜。在目前技術(shù)條件下,電磁波和微波井斜測量技術(shù)在井深4 000 m 以下信號(hào)傳輸困難,氣體鉆井還未有成熟的隨鉆測量工具與井下動(dòng)力鉆具,氣體鉆井井斜控制與測量存在難度。
綜合分析博孜區(qū)塊地質(zhì)特征和壓力體系,運(yùn)用氣體欠平衡鉆井降低壓持效應(yīng)的特征,針對(duì)礫石層井壁失穩(wěn)、沉砂多、地層出水等博孜區(qū)塊巨厚礫石層鉆井難點(diǎn),設(shè)計(jì)采用氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù),在整個(gè)氣體鉆井與起下鉆期間,持續(xù)懸浮巖屑,減少地層水在井底聚集,避免了因沉砂與地層水聚集引起的埋鉆具、卡鉆與井壁失穩(wěn)等井下復(fù)雜事故。
(1)氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)
由于氣體相對(duì)鉆井液對(duì)巖屑的懸浮、攜帶能力較弱,氣體鉆井主要靠較高的氣體返速來排出井筒巖屑,在氣體鉆井接立柱(或單根)期間,若停止循環(huán),巖屑迅速沉降,將會(huì)引起沉砂埋鉆具、卡鉆等井下事故。采用氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù),在鉆井期間,循環(huán)介質(zhì)不中斷,能有效解決這一類問題。同時(shí),在微量出水地層,氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)能有效延長氣體鉆井進(jìn)尺。
(2)優(yōu)選氣體鉆井實(shí)施井段
在BZ1 井區(qū)井深2 500 m 以后,地層水分布較少,優(yōu)選在2 500~5 000 m 井段,在庫車組––康村組中下部地層實(shí)施氣體連續(xù)循環(huán)鉆井工藝,井壁穩(wěn)定性較好,較為適合氣體連續(xù)循環(huán)鉆井工藝。在鉆遇地層出水前,采用空氣連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù),在鉆遇地層出水后,視出水量大小與井壁穩(wěn)定性,采取加大氣量烘干與轉(zhuǎn)空氣霧化鉆井工藝技術(shù)措施。
(3)井斜控制措施與井斜測量
礫石層氣體連續(xù)循環(huán)鉆井采用“牙輪鉆頭+預(yù)彎短接+雙扶正器”的鐘擺鉆具組合,輔以控時(shí)鉆進(jìn)方式,主動(dòng)防斜。運(yùn)用近鉆頭預(yù)彎短節(jié)隨鉆柱繞井眼中心軸線與鉆柱中心轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的渦動(dòng)效果,增加鉆具側(cè)向力,增強(qiáng)鐘擺鉆具的防斜效果。同時(shí),在井斜3 000 m 以下,配套電纜測斜車方式,每鉆進(jìn)200~300 m 進(jìn)尺,進(jìn)行井斜監(jiān)測,適時(shí)調(diào)整鉆進(jìn)參數(shù)。在鉆井過程中,探索井斜與地層傾角、鉆井參數(shù)的規(guī)律,減少中途停止鉆進(jìn)測斜次數(shù),提高氣體鉆井純鉆時(shí)效。
截至目前,氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)已在博孜區(qū)塊BZ1 井區(qū)巨厚礫石層應(yīng)用6 口井、9 井次,其中,8 井次優(yōu)選在2 500~5 000 m 井段(表3),累計(jì)進(jìn)尺9 481.99 m,平均機(jī)械鉆速達(dá)到4.88 m/h,顯著提高了機(jī)械鉆速,縮短了鉆井周期,氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)正在成為博孜區(qū)塊巨厚礫石層提速的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。
表3 BZ1 井區(qū)氣體連續(xù)循環(huán)鉆井應(yīng)用統(tǒng)計(jì)Tab.3 BZ1 Wellblock application statistics of gas continuous circulation drilling
如表3 所示,氣體連續(xù)循環(huán)鉆井在BZ8 井與BZ2 井微出水地層氣體鉆井進(jìn)尺達(dá)到1 500 m 以上,最長進(jìn)尺達(dá)到了2 180 m,實(shí)鉆表明,氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)有效減少了地層水在井筒的聚集以及對(duì)井壁的浸泡,克服了地層微量出水后純氣體鉆井難以實(shí)施的困難,延長了在微出水情況下,氣體鉆井進(jìn)尺。
統(tǒng)計(jì)對(duì)比BZ1 井區(qū)氣體連續(xù)循環(huán)鉆井與部分泥漿鉆井周期(圖5),氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)鉆井周期平均縮短50 d 以上,較大提升了礫石層大尺寸井眼鉆井時(shí)效。
圖5 BZ1 井區(qū)氣體連續(xù)循環(huán)鉆井、泥漿鉆井周期對(duì)比Fig.5 BZ1 Wellblock cycle comparison of gas continuous circulation drilling and mud drilling
統(tǒng)計(jì)分析博孜區(qū)塊BZ1 井區(qū)與BZ3 井區(qū)礫石層常規(guī)牙輪、垂鉆、渦輪+孕鑲、個(gè)性化鉆頭以及提速工具組合等鉆井工藝平均機(jī)械鉆速,如圖6所示。
圖6 BZ1、BZ3 井區(qū)礫石層提速工藝機(jī)械鉆速對(duì)比Fig.6 BZ1、BZ3 Wellblock comparison of ROP of gravel layer speed increasing technology
由圖6 可見,空氣鉆井(氣體連續(xù)循環(huán)鉆井)技術(shù)機(jī)械鉆速提高了2 倍以上,使用效果較好。對(duì)比BZ1 井區(qū)BZ7 與BZ2 井3 420~4 813 m 井段,同一井眼尺寸相同井段(表4),氣體連續(xù)循環(huán)鉆井提速3.34 倍,縮短鉆井時(shí)長57 d,節(jié)省鉆頭8 只,較大縮短了鉆井周期,節(jié)省了鉆井成本,提升了鉆井時(shí)效。
表4 BZ7 與BZ2 井3 420~4 813 m 井段對(duì)比分析Tab.4 Well BZ7 and Well BZ2 comparative analysis of 3 420~4 813 m well section
在博孜區(qū)塊BZ1 井區(qū)井深2 500~5 000 m 地層,礫石層為準(zhǔn)成巖與成巖地層,隨井深增加,礫石層成巖性變好,在氣體鉆井過程中,氣體高速?zèng)_刷與井壁不規(guī)則,井筒沉砂不能完全排出,停止循環(huán)后,井底沉砂較多,經(jīng)常存在沉砂超過30 m 以上。
礫石層鉆井沉砂厚度之所以有一個(gè)先增加再減少的過程,是由于博孜區(qū)塊巨厚礫石層成巖性隨井深增加而逐漸變好,平均井眼擴(kuò)大率變小,沉砂厚度就逐漸減小。其中,BZ18 井沉砂高達(dá)80 m,主要原因是BZ18 井鉆速最快達(dá)6.40 m/h,是同構(gòu)造平均機(jī)械鉆速4.88 m/h的1.31 倍,導(dǎo)致循環(huán)時(shí)間不夠,井下沉砂增加快(圖7)。氣體連續(xù)循環(huán)鉆井在鉆進(jìn)與接立柱期間循環(huán)介質(zhì)不中斷,持續(xù)懸浮巖屑,有效克服了超30 m 沉砂無法接立柱、無法鉆進(jìn)的困難,避免了因沉砂埋鉆具、卡鉆等復(fù)雜事故。
圖7 BZ1 井區(qū)氣體連續(xù)循環(huán)鉆井沉砂厚度統(tǒng)計(jì)Fig.7 BZ1 Wellblock statistics of deposition sand thickness in gas continuous circulation drilling
在庫車山前構(gòu)造地層,若不采取工藝措施對(duì)井斜進(jìn)行控制,極易造成井斜超標(biāo),嚴(yán)重則造成井眼報(bào)廢,特別是在氣體鉆井機(jī)械鉆速較高的情況下,井斜控制更是重難點(diǎn)。礫石層氣體連續(xù)循環(huán)鉆井采用“預(yù)彎+雙扶正器”+控時(shí)鉆進(jìn)的主動(dòng)防斜方式,鉆具組合配以合理的預(yù)彎短節(jié)及扶正器大小,在鉆進(jìn)期間,根據(jù)監(jiān)測井斜數(shù)據(jù),適時(shí)調(diào)整鉆進(jìn)參數(shù),在提升機(jī)械鉆速的同時(shí),有效地將最大井斜控制在5°的安全范圍內(nèi)(圖8),未影響后期技術(shù)套管下入以及完井改造工藝的實(shí)施。
圖8 BZ1 井區(qū)氣體連續(xù)循環(huán)鉆井井斜統(tǒng)計(jì)Fig.8 BZ1 Wellblock deviation statistics of gas continuous circulation drilling
(1)氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)克服了博孜區(qū)塊巨厚礫石層,上部大尺寸井眼鉆井沉砂超30 m 無法接立柱的困難,有效避免了沉砂埋鉆具、卡鉆等復(fù)雜事故的發(fā)生。
(2)在微出水地層使用氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù),可有效減少接立柱時(shí)井筒地層水在聚集,延長出水地層氣體鉆井進(jìn)尺,有效地提高了機(jī)械鉆速和鉆井時(shí)效,縮短鉆井周期,大幅節(jié)約鉆井成本。
(3)庫車山前高陡構(gòu)造氣體鉆井時(shí),采用“預(yù)彎短節(jié)+雙扶正器+控時(shí)鉆進(jìn)”防斜方式,適時(shí)調(diào)整鉆井參數(shù),提高了機(jī)械鉆速,達(dá)到了防斜打直的目的,滿足了井身質(zhì)量的要求。
(4)為提高氣體連續(xù)循環(huán)鉆井技術(shù)在博孜區(qū)塊的應(yīng)用效果,建議對(duì)該區(qū)塊水層分布進(jìn)行精細(xì)描述,并嘗試在井深2 500 m 以上地層實(shí)施氣體鉆井,進(jìn)一步擴(kuò)大氣體鉆井應(yīng)用范圍,同時(shí),優(yōu)化氣液轉(zhuǎn)換時(shí)替漿工藝和鉆井液性能,減少替漿過程中的漏失,提高轉(zhuǎn)換時(shí)效。