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        煤氣化灰水控制指標、影響因素及控制方法

        2021-10-28 13:26:42郭文麗于利紅
        煤炭加工與綜合利用 2021年9期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        郭文麗,于利紅

        (1.滕州生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心;2.充礦水煤漿氣化及煤化工國家工程研究中心有限公司,山東 滕州 277500)

        1 煤氣化灰水控制指標及影響

        煤氣化單元通常采用控制氣化灰水相關(guān)指標保障氣化水系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,包括pH、總堿、總?cè)芄?、懸浮物、濁度、硫酸根、Cl-、NH3-N、COD、BOD等指標,如表1所示。各單位因煤種及煤氣化技術(shù)種類不同控制指標存在差異。

        表1 氣化灰水控制指標

        (1)pH:較低的pH會造成管道設備腐蝕,pH超標會增加系統(tǒng)結(jié)垢風險;

        (2)硬度:用以表征灰水中Ca2+、Mg2+等成垢離子濃度,因系統(tǒng)水循環(huán)利用,易造成成垢離子累積,達到飽和后,形成結(jié)晶,造成管道設備結(jié)垢;

        (4)NH3-N:來源與堿度相同,適量的 NH3可在一定程度上抑制酸性物質(zhì)對設備、管道的腐蝕;氨氮超標一方面導致灰水呈現(xiàn)較強的堿性,增加結(jié)垢風險,另一方面影響水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;

        (5)濁度:氣化水系統(tǒng)固體顆粒含量高易在管道沉降造成結(jié)垢;

        (6)氯濃度:灰水系統(tǒng)氯含量超標會造成設備管道腐蝕,需嚴格控制其含量[2-4]。

        2 煤氣化灰水指標的影響因素與控制方法

        2.1 pH

        2.1.1 影響因素

        氣化單元水系統(tǒng)pH在不同設備中有較大不同,氣化爐、洗滌塔等高壓、高溫設備中,因黑水中溶解了CO2、H2S等酸性氣體,導致黑水呈現(xiàn)酸性,可達4.5。而在閃蒸后灰水槽、澄清槽等因酸性氣體閃蒸溢出,水中溶解的堿性金屬離子會導致系統(tǒng)pH呈現(xiàn)堿性。

        氣化灰水系統(tǒng)pH受較多因素的影響,包括閃蒸系統(tǒng)真空度、分散劑添加量、原料煤的硫含量、灰水排污量等,甲酸也是影響灰水pH的重要因素[5]。

        真空閃蒸罐真空度不達標,造成酸性氣體無法徹底閃蒸出去,造成灰水pH下降?;宜稚┐蠖喑仕嵝?,會對灰水pH造成一定影響,需嚴格控制其添加量。原料煤中硫、氯含量較高,也會造成灰水中酸性物質(zhì)升高,降低pH。另外,系統(tǒng)排污量也是影響系統(tǒng)pH的重要因素,合理控制廢水排放量,能夠起到控制系統(tǒng)pH的作用[5]。

        甲酸是造成氣化爐灰水pH偏低的重要原因,甲酸是一種強酸,在灰水中全部電離,且不具有揮發(fā)性,閃蒸系統(tǒng)無法將灰水中的甲酸去除。隨著氣化爐操作壓力的升高,灰水pH下降。氣化爐操作壓力變化不大的情況下,灰水的pH隨氣化爐負荷的升高而升高[6]。

        2.1.2 控制方法

        排查閃蒸系統(tǒng)運行狀況;進行分散劑投加量實驗,確定分散劑對系統(tǒng)pH的影響。關(guān)注氣化廢水排放量與pH變化間的關(guān)系。對灰水進行取樣分析檢測,檢測水中酸性物質(zhì)成分,分析其來源,以便制定相關(guān)措施。

        2.2 硬度、堿度

        (1)硬度主要表征灰水中Ca2+、Mg2+等成垢離子濃度,主要來源于煤中灰分及外部補水。因系統(tǒng)水循環(huán)利用,離子濃度不斷提高,達到飽和后,系統(tǒng)波動時易形成結(jié)晶,造成設備管道結(jié)垢。

        2.3 濁度

        濁度,指灰水中煤灰渣等固體顆粒含量,當其含量過高時易在管道設備沉降造成結(jié)垢。影響灰水濁度因素包括沉降槽停留時間、絮凝劑效率、系統(tǒng)負荷、含氨廢水加入、煤漿添加劑等。外來廢水中氨含量增加會導致水系統(tǒng)濁度、懸浮物濃度升高,需嚴格控制外來廢水氨含量。煤漿添加劑中氯及硅元素含量也會影響絮凝劑及分散劑效率,造成系統(tǒng)濁度升高。另外,需嚴格控制絮凝劑質(zhì)量,據(jù)系統(tǒng)煤種變化,選擇合適的絮凝劑[7]。

        2.4 氨氮

        2.4.1 影響因素

        氣化單元水中氨氮來源于煤的氣化反應,煤快速熱解所產(chǎn)生的揮發(fā)分中含氮芳烴環(huán)的裂解。煤漿中水分有利于NH3、HCN 的生成,過量水分會降低氮污染物生成量。一部分NH3、HCN存在于合成氣中,一部分存在于合成氣洗滌水中。合成氣中氨氮經(jīng)變換單元進入冷凝液中返回氣化單元作為洗滌塔進料[8]。

        氣化系統(tǒng)灰水中NH3可中和HCl,HCOOH和HCN等酸性物質(zhì),抑制其對管道及設備的腐蝕。但氨氮含量超標會使灰水堿性提高,當與鈣鎂離子濃度較高的灰水混合時易結(jié)垢,造成管道堵塞。另一方面,灰水氨含量過高,會影響污水處理系統(tǒng)生物體、菌類生存環(huán)境,從而影響污水處理效果。

        2.4.2 控制方法

        提高汽提塔操作溫度,閃蒸出液體中的氨氣。降低氣提塔壓力,提高氣提效果。將汽提塔氣分離器凝液稀釋后送污水處理,從而減少返回到系統(tǒng)中的氨氮量[9]。

        2.5 氯

        2.5.1 影響因素

        胡敏等研究了煤中氯元素的遷移規(guī)律,煤中氯元素的存在狀態(tài)影響其在氣化系統(tǒng)的分布。一類氯元素以離子形態(tài)存在于煤孔道溶液中或取代有機質(zhì)中羥基基團,這類氯元素較容易釋放出去,一般存在于合成氣及水系統(tǒng)中;另一類氯元素存在于煤灰礦物中不易釋放出去,一般殘存在灰渣中。在采用神府煤的氣流床水煤獎氣化裝置中,廢水(包括廢水以及粗渣、細渣所攜帶的水)中有88.09%,粗渣中占有4.38%,細渣中占有1.59%。

        2.5.2 控制方法

        氣化單元氯離子含量超過一定濃度會造成激冷室、激冷水管線、洗滌塔等設備的腐蝕,氣化單元一般規(guī)定氯離子質(zhì)量濃度低于500 mg/L。

        可以通過選用防腐性能好的材料來防止Cl-的腐蝕,如400合金、825合金、600合金、625合金和C276合金、2205合金和2507合金等??刂骗h(huán)境因素降低氯腐蝕的影響:降低環(huán)境溫度、降低系統(tǒng)內(nèi)氯的濃度、降低氧氣或氧化劑的濃度和提高pH,還可以控制溫度高于露點,避免發(fā)生露點腐蝕[10-12]。

        2.6 COD

        COD主要來源于氣化反應過程中生成的烴類物質(zhì)、機泵的潤滑油及外界進入的油類物質(zhì)?;宜腃OD含量則隨氣化爐氣化溫度降低和煤燃燒形成的烴類物質(zhì)增多而增大,系統(tǒng)外部進入渣水系統(tǒng)的油類物質(zhì)則可以通過人工干預予以避免。

        控制氣化爐爐溫,減少煤的低溫烴化反應,是降低系統(tǒng)COD的有效手段[7]。

        3 結(jié) 論

        (1)氣化灰水系統(tǒng)pH受較多因素的影響,包括閃蒸系統(tǒng)真空度、分散劑添加量、原料煤的硫含量、灰水排污量等,需系統(tǒng)分析各種原因并合理控制。甲酸是造成氣化爐灰水pH偏低的重要原因。氣化爐的操作壓力是影響灰水pH的關(guān)鍵因素。

        (2)灰水中氯元素含量與煤中氯元素含量及氯的存在狀態(tài)相關(guān)。氯化物會對渣水處理工序的管道造成腐蝕現(xiàn)象??刂坡雀g一種方法為使用較好的材料;另一種為控制環(huán)境因素,降低系統(tǒng)溫度、降低氯濃度、降低氧氣濃度等。結(jié)合氣化系統(tǒng)運行情況,控制氯含量較易實現(xiàn)的方法為控制氣化用煤氯含量,控制氣化外排廢水量。在允許情況下可設置灰水處理回用系統(tǒng),節(jié)約系統(tǒng)耗水量,同時降低氯含量超標狀況。

        (3)氮污染物 NH3主要來自煤快速熱解時的揮發(fā)分。NH3經(jīng)洗滌、凈化后聚集在洗滌冷凝水中,作為粗合成氣的洗滌冷卻水返回系統(tǒng)。變換凝液中的氨氮含量與氣化爐的操作壓力有關(guān),操作壓力越高,變換凝液中的氨氮含量越高。氨氮超標會導致灰水呈現(xiàn)較強的堿性、提高管道結(jié)垢風險、破壞下游污水處理系統(tǒng)中的生物菌生存環(huán)境,影響污水處理效果。

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