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        炭黑生產(chǎn)線高溫高壓發(fā)電工程實踐

        2021-10-28 06:32:22張帆
        能源與環(huán)境 2021年5期
        關鍵詞:汽機炭黑高爐

        張帆

        (寶鋼工程技術集團有限公司 上海 210900)

        伴隨著我國汽車輪胎行業(yè)的快速發(fā)展,炭黑作為輪胎工業(yè)的主要原材料,其產(chǎn)量也在不斷提高。作為炭黑生產(chǎn)線主要副產(chǎn)品,炭黑尾氣的綜合利用也是業(yè)內(nèi)人士不斷探索的方向。目前炭黑尾氣的主要利用途徑有:①作為配套發(fā)電單元鍋爐的燃料氣;②凈化處理后直接混入城市煤氣管網(wǎng)[1];③作為炭黑反應爐的燃料[2]。其中又以尾氣發(fā)電最為常見[3],不僅能充分利用炭黑尾氣的熱能和化學能發(fā)電直接增加生產(chǎn)效益,還能通過鍋爐燃燒將炭黑尾氣中的CO、H2S 等污染物轉化為CO2、H2SO4,經(jīng)脫硫脫硝單元處理達標后排放。

        1 炭黑生產(chǎn)工藝及尾氣特性參數(shù)

        1.1 炭黑生產(chǎn)工藝簡述

        原料油、燃料油、助燃空氣送入炭黑反應爐進行反應,當反應爐內(nèi)裂解反應完成時,噴入的水急冷以終止反應。反應生成的富含炭黑煙塵的炭黑煙氣進入依次主旋風分離器、主袋濾器。主袋濾器濾袋收集的炭黑由空氣輸送系統(tǒng)輸送造粒機,排出的尾氣送至尾氣鍋爐燃燒。造粒機造粒后的粒狀炭黑,進入回轉干燥機干燥,干燥后的炭黑粒進入貯存與包裝系統(tǒng)?;剞D干燥機所需的高溫煙氣源自于燃燒煤氣的燃燒爐。高溫煙氣在干燥炭黑顆粒后,由加壓風機加壓后送至廢氣袋濾器過濾除去顆粒,再送至尾氣鍋爐燃燒處理。完整流程如圖1 所示。本項目炭黑新建年總產(chǎn)能為10 萬t,分二期進行,一期建設4 萬t,二期建設6 萬t。

        圖1 炭黑生產(chǎn)簡要流程圖

        1.2 炭黑尾氣

        炭黑尾氣是原料油在空氣中不完全燃燒裂解的副產(chǎn)物,其主要成分除了原料油裂解產(chǎn)生的CO、H2、CmHn 等可燃氣外,還包括進入炭黑反應爐空氣中帶入的不參加反應的N2及為了冷卻炭黑煙氣而噴入的冷卻水所蒸發(fā)形成的水蒸氣。本項目炭黑尾氣的典型特性參數(shù)詳見表1~表3。

        表1 炭黑尾氣典型成分(體積分數(shù)%)

        表2 炭黑尾氣污染物含量(干基)單位:mg/m3

        表3 炭黑尾氣物理性質

        一期炭黑尾氣量為40 700 Nm3/h,二期建設完成時炭黑尾氣量為80 000 Nm3/h。

        1.3 炭黑廢氣

        自炭黑顆?;剞D式干燥機排出的廢氣主要特性見表4 和表5,廢氣量為一期24 700 Nm3/h,二期建成后62 700 Nm3/h,溫度為150 ℃。

        表4 炭黑廢氣典型成分(%)

        表5 炭黑尾氣污染物含量 單位:mg/Nm3

        2 炭黑尾氣發(fā)電設計

        2.1 裝機規(guī)模

        為節(jié)約投資、減少占地和建設周期,本項目只建設一套發(fā)電單元(一機一爐),發(fā)電單元的裝機容量對應于二期建設完成后的炭黑尾氣量。二期未投產(chǎn)前,通過調(diào)用鋼廠的高爐煤氣來補充炭黑尾氣的不足。

        汽輪發(fā)電機組采用高溫高壓型,鍋爐出口主蒸汽參數(shù)為9.8 MPa、540 ℃,考慮到廠區(qū)用中低壓蒸汽用汽需求,汽機為抽汽凝汽式,抽汽壓力為1.3 MPa。

        二期80 000 Nm3/h 炭黑尾氣工況下,尾氣發(fā)電計算見表6和表7。

        表6 尾氣燃燒計算

        表7 鍋爐產(chǎn)汽及發(fā)電量計算

        根據(jù)上述計算結果,二期建設完成后黑尾氣量為80 000 Nm3/h 工況下,鍋爐產(chǎn)汽量為69 t/h,對應汽輪機組發(fā)電功率為15.3 MW,故最終選擇鍋爐容量為75 t/h,汽機型號為C15-8.85/1.5。鍋爐和汽機的主要參數(shù)見表8 和表9。

        表8 鍋爐主要參數(shù)

        表9 汽輪發(fā)電機組主要參數(shù)

        在一期工況下,調(diào)用高爐煤氣彌補炭黑尾氣的缺口,根據(jù)熱值折算需補充的高爐煤氣量為35 000 Nm3/h。

        2.2 熱力系統(tǒng)

        (1)汽水系統(tǒng)。發(fā)電單元采用一機一爐的單元制系統(tǒng),無啟動鍋爐。

        主給水系統(tǒng)與蒸汽均采用單元制。主蒸汽由鍋爐過熱集箱出口經(jīng)切斷閥及調(diào)節(jié)閥送至汽機主汽門。主蒸汽在汽機內(nèi)做功后由各抽汽口及排汽口排出。汽機排汽進入凝汽器,凝汽器為二道表面式凝汽器,設有分隔水室,以滿足一半運行、一半檢修。凝汽器半側運行時,汽輪機能帶不小于75%的額定負荷。凝汽器排出的凝結水由水泵加壓后依次經(jīng)過軸封加熱器、兩級低壓加熱器進入到除氧器。除氧器出水由兩臺電動給水泵將輸送至鍋爐省煤器進口。

        回熱系統(tǒng)為兩低加一除氧三級非調(diào)整抽汽回熱系統(tǒng),低加疏水逐級回流至凝汽器。自汽機工業(yè)抽汽口引出1.3 MPa、420 ℃蒸汽接至分汽缸,分汽缸出口蒸汽分二路,一路DN125管道送除氧器,一路DN50 接至均壓箱,一路DN200 管道經(jīng)減溫至250 ℃后并入廠區(qū)低壓蒸汽管網(wǎng)。鍋爐啟動時,廠區(qū)低壓蒸汽管網(wǎng)通過DN200 管道向分汽缸供汽,作為啟動蒸汽。

        發(fā)電單元原則性熱力系統(tǒng)圖如圖2 所示。

        圖2 發(fā)電單元原則性熱力系統(tǒng)圖

        (2)燃燒系統(tǒng)。自炭黑生產(chǎn)線引出的炭黑尾氣管道和自全廠管網(wǎng)引出的高爐煤氣管道,分別接至鍋爐的燃燒器,在高爐煤氣管道上預留接口,接入二期炭黑尾氣。高爐煤氣和一期炭黑尾氣管道分別預留二者連通接口。在一期項目運行時,二者不連通,避免低溫的高爐煤氣將高溫炭黑尾氣冷卻,導致炭黑尾氣中水分大量凝結腐蝕管道;二期建設時將其連通,一期生產(chǎn)線和二期生產(chǎn)線的炭黑尾氣可以混合,均勻分配給各燃燒器,保證鍋爐燃燒工況的穩(wěn)定。由于炭黑尾氣與高爐煤氣均為低熱值燃氣,較難著火且容易熄滅,故設置焦爐煤氣作為點火煤氣,在鍋爐正常燃燒運行,焦爐煤氣同時燃燒作為保安火焰,防止鍋爐熄火。

        (3)鍋爐本體煙氣系統(tǒng)。為滿足炭黑尾氣和大量炭黑廢氣的環(huán)保處理要求,尾氣鍋爐本體煙氣系統(tǒng)在普通的燃氣鍋爐基礎上進行了多項創(chuàng)新設計。

        (4)炭黑廢氣的處理。炭黑廢氣本質上為NOx 和SO2含量較高的燃燒廢氣,其氧氣含量僅為2%左右,可作為循環(huán)風使用。因此炭黑廢氣分兩路進入的鍋爐:一路進入到空預器后的熱風道中,另一路送入鍋爐煙道和燃燒生成的煙氣混合經(jīng)調(diào)溫后進入SCR 處理裝置。熱風道中混入了炭黑廢氣后,氧含量降低,除主路接至燃燒器鼓風入口外,再分一路直接進入燃燒器附近的爐膛內(nèi)。通過此項措施,不僅可以降低燃燒器的氧含量,還能降低燃燒溫度,因此可有效的減少鍋爐燃燒生成的NOx 含量。

        (5)進SCR的煙氣調(diào)溫處理。SCR 脫硝工藝要求煙氣溫度達到350 ℃左右,同時炭黑工藝產(chǎn)生的炭黑廢氣也需要進行SCR 處理,因此需用鍋爐高溫煙氣與炭黑廢氣進行混合。在鍋爐上級省煤器的位置開孔將炭黑廢氣引入,然后將混合煙氣通過調(diào)節(jié)擋板控制溫度后送入SCR。SCR 處理后的混合煙氣重新回到鍋爐,參與鍋爐后級的受熱面換熱。留過受熱面之后的煙氣流出鍋爐,進入脫硫系統(tǒng),脫硫之后的煙氣經(jīng)引風機送至煙囪排放。

        3 運行效益

        項目投產(chǎn)后,在混燒炭黑尾氣和高爐煤氣。汽輪機純凝工況下,發(fā)電功率達到15 MW,同時經(jīng)脫硝脫硫處理后的煙氣經(jīng)煙囪內(nèi)的CEMS 系統(tǒng)測得正常工況下NOx 含量小于100 mg/m3,SO2量小于35 mg/m3,達到政策規(guī)定的排放要求。

        4 總結

        作為炭黑生產(chǎn)線的配套工程,發(fā)電單元通過合理設計燃燒系統(tǒng)的燃氣管道,滿足炭黑生產(chǎn)線一、二期不同的燃氣的工況要求。另外,系統(tǒng)設計時整體考慮發(fā)電和環(huán)保需求,在鍋爐內(nèi)設置炭黑廢氣處理系統(tǒng)和煙氣調(diào)溫裝置,在鍋爐正常運行的前提下,為尾氣和廢氣的處理提供了條件,達到了經(jīng)濟效益和環(huán)保的統(tǒng)一。

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