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        正通選煤廠降低壓濾煤泥中粗煤泥含量的探索與實(shí)踐

        2021-10-28 12:55:32
        煤炭加工與綜合利用 2021年9期

        解 斌

        (淄博礦業(yè)集團(tuán) 山東博選礦物資源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 正通選煤廠,陜西 長(zhǎng)武 713600)

        1 概 述

        正通選煤廠為礦井型動(dòng)力煤選煤廠,采用塊煤重介淺槽分選機(jī)分選、末煤兩段重介質(zhì)旋流器主再洗分選、粗煤泥水力分級(jí)旋流器+TBS粗煤泥分選+離心脫水回收、細(xì)煤泥濃縮壓濾的聯(lián)合工藝,煤的可選性主要為易選煤和中等可選。

        正通選煤廠的煤泥回收工藝流程見(jiàn)圖1。由圖1可知,原煤脫泥篩篩下煤泥水、煤泥離心機(jī)離心液、煤泥高頻篩篩下水匯集于煤泥水桶,再由煤泥水泵打入水力分級(jí)旋流器中進(jìn)行分級(jí),細(xì)顆粒的溢流進(jìn)入濃縮池沉降濃縮后打入壓濾機(jī);粗顆粒的底流進(jìn)入TBS分選,TBS溢流由弧形篩脫泥、初步脫水,再經(jīng)煤泥離心機(jī)脫水后摻入末精煤產(chǎn)品,TBS底流由篩機(jī)脫水后摻入矸石。分級(jí)旋流器的底流也可以不經(jīng)過(guò)TBS直接進(jìn)入弧形篩,弧形篩篩下水進(jìn)入濃縮池,離心液返回煤泥桶。

        圖1 煤泥回收工藝流程

        2 煤泥回收系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題

        2.1 工藝現(xiàn)狀

        從煤泥回收工藝上分析,壓濾煤泥主要來(lái)源由水力分級(jí)旋流器溢流、煤泥弧形篩篩下水組成。控制好這兩部分中粗煤泥含量,就可以有效降低壓濾煤泥中粗煤泥的含量。

        對(duì)壓濾煤泥、水力分級(jí)旋流器、煤泥弧形篩篩下水進(jìn)行粒度分析,結(jié)果如表1、表2、表3所示。

        表1 壓濾煤泥粒度分析

        表2 水力分級(jí)旋流器粒度分析

        表3 煤泥弧形篩篩下水粒度分析

        從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看:壓濾煤泥中大于0.25 mm的粗煤泥含量為23.31%,水力分級(jí)旋流器溢流中大于0.25 mm的粗煤泥含量為24.16%,煤泥弧形篩篩下水中大于0.25 mm的粗煤泥含量為19.87%,均表明粗煤泥系統(tǒng)存在“跑粗”現(xiàn)象。

        2.2 設(shè)備現(xiàn)狀

        選煤廠使用的煤泥弧形篩篩面尺寸為2100mm×1200mm、篩縫間隙為0.35 mm。煤泥弧形篩長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)出現(xiàn)篩縫磨損大、透篩效果差的情況。因此,為避免影響弧形篩篩分效果,必須及時(shí)翻轉(zhuǎn)或更換新篩面。但翻轉(zhuǎn)或更換過(guò)新弧形篩初期后,物料容易在篩面堆積,一方面影響離心機(jī)的入料連續(xù)性;另一方面會(huì)出現(xiàn)物料瞬時(shí)脫落大量進(jìn)入離心機(jī),造成離心機(jī)入料不穩(wěn)定,影響離心機(jī)的脫水效果。

        煤泥離心機(jī)型號(hào)為WLH1000,篩籃篩縫為0.35 mm,刮刀與篩籃的間隙為0.3~0.5 mm。當(dāng)離心機(jī)使用一段時(shí)間后,篩籃篩條和刮刀就會(huì)磨損,篩縫間隙變大,篩條也極易發(fā)生斷裂,這時(shí)粗顆粒就會(huì)進(jìn)入到離心液中。雖然離心液進(jìn)入到煤泥桶中,但是會(huì)提高煤泥桶的出料濃度,濃度過(guò)高,會(huì)影響分級(jí)旋流器的分選效果。

        水力分級(jí)旋流器型號(hào)為FX710,工作壓力為0.12~0.15 MPa。正通選煤廠采用2組水力分級(jí)旋流器,每組3臺(tái)水力分級(jí)旋流器,每組對(duì)應(yīng)1個(gè)煤泥桶。在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),分級(jí)旋流器入料濃度變化較大,存在濃度過(guò)高的現(xiàn)象。就生產(chǎn)實(shí)踐而言,隨著入料濃度的增加,入料礦漿的密度和粘度也在增加,不但溢流粒度變粗,而且底流中細(xì)粒級(jí)物料含量增加,從而導(dǎo)致分級(jí)效率下降。同時(shí),分級(jí)旋流器的壓力表安裝位置不合理,不能真實(shí)地反映出分級(jí)旋流器的實(shí)際入料壓力,不能很好地指導(dǎo)壓力控制,影響分級(jí)效果。

        脫泥篩篩板為2 mm,篩下煤泥粒度較大,煤泥量多。特別是入洗煤質(zhì)變差時(shí),煤泥量過(guò)多,加重煤泥回收處理系統(tǒng)負(fù)擔(dān)。

        煤泥桶液位計(jì)不準(zhǔn),桶位較低時(shí),存在“喝空”現(xiàn)象,造成分級(jí)旋流器斷續(xù)運(yùn)行,運(yùn)行工況不佳。

        2.3 管理現(xiàn)狀

        生產(chǎn)過(guò)程中,設(shè)備多少存在“跑冒滴漏”的現(xiàn)象。跑出的煤,通過(guò)人工清理到系統(tǒng)內(nèi),但是一些細(xì)顆粒物就需要用水沖洗,打掃衛(wèi)生的水進(jìn)入到集中水池中,集中水池中的煤泥水可以進(jìn)入到煤泥水系統(tǒng)中。這部分帶入的粗顆粒,也是影響“跑粗”的因素。

        對(duì)系統(tǒng)設(shè)備的維護(hù)不到位,例如篩板篩縫的變大、分級(jí)旋流器的底流口磨損等,都會(huì)影響細(xì)煤泥中粗煤泥的含量。

        3 采取的措施

        3.1 對(duì)水力分級(jí)旋流器的改造

        (1)一般情況下,對(duì)于低濃度的入料,水力分級(jí)旋流器的分級(jí)效果較好,而對(duì)于高濃度入料,水力分級(jí)旋流器的分級(jí)效果相對(duì)較差。這是由于流體的粘滯阻力增加,分級(jí)粒度變粗,導(dǎo)致分級(jí)效率降低。

        所以對(duì)水力分級(jí)旋流器的入料煤泥桶增加自動(dòng)補(bǔ)水系統(tǒng),保證水力旋流器低的入料濃度。自動(dòng)補(bǔ)水系統(tǒng)由自動(dòng)補(bǔ)水閥、濁度儀、液位計(jì)組成。通過(guò)檢測(cè)旋流器入料煤泥桶中的煤泥濃度和液位,來(lái)控制補(bǔ)水閥門的開(kāi)度,將煤泥桶煤泥水濃度稀釋至合理范圍內(nèi)并保持煤泥桶液位穩(wěn)定。通過(guò)此項(xiàng)改造,實(shí)現(xiàn)分級(jí)旋流器入料濃度的穩(wěn)定,保證煤泥桶液位,避免“喝空”現(xiàn)象。

        (2)入料壓力是水力分級(jí)旋流器的重要參數(shù)。提高入料壓力,可以增大礦漿流速,物料所受離心力增大,可以提高分級(jí)效率和底流濃度,但通過(guò)增大壓力來(lái)降低分級(jí)粒度收效甚微,動(dòng)能消耗卻大幅度增加,旋流器整體特別是底流口磨損更加嚴(yán)重。所以保證合適穩(wěn)定的入料壓力是非常必要的。對(duì)水力分級(jí)旋流器入料閥進(jìn)行智能控制改造,在每組3個(gè)旋流器入料管路上各安裝1個(gè)壓力表,使每臺(tái)旋流器對(duì)應(yīng)一個(gè)壓力表,可以真實(shí)反映旋流器的實(shí)際入料壓力。根據(jù)各旋流器的壓力信號(hào),控制各旋流器入料閥門的開(kāi)度,保證入料壓力在工作壓力范圍內(nèi),使各分級(jí)旋流器均處于最佳工作狀態(tài)。

        3.2 優(yōu)化粗煤泥處理工藝

        根據(jù)弧形篩篩下水流量和煤泥桶液位情況,對(duì)粗煤泥弧形篩篩下水流程進(jìn)行優(yōu)化改造。在弧形篩篩下水進(jìn)入濃縮池管路上增加進(jìn)入煤泥桶的管路,進(jìn)濃縮池管路和2個(gè)煤泥桶管路的流量分別由閥門控制,進(jìn)一步回收篩下水中的部分粗顆粒,同時(shí)還可以作為煤泥桶補(bǔ)加水,降低煤泥桶內(nèi)煤泥濃度。

        3.3 優(yōu)化脫泥篩篩板

        根據(jù)入洗原煤煤質(zhì)情況,適當(dāng)調(diào)節(jié)脫泥篩篩縫,降低篩下煤泥粒度和煤泥含量,減少煤泥回收系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)。

        3.4 在管理上的加強(qiáng)

        (1)在集中水池地坑泵周圍用2 mm篩板圍成篦子,減少大顆粒物料進(jìn)入,同時(shí)加強(qiáng)“跑冒滴漏”的治理,進(jìn)一步減少粗顆粒進(jìn)入到集中水池中。

        (2)建立完善的篩縫管控制度,制定合理的篩縫控制尺寸,嚴(yán)格執(zhí)行篩縫管控制度,對(duì)篩縫磨損嚴(yán)重的篩板、篩籃及時(shí)進(jìn)行更換。

        (3)加強(qiáng)分級(jí)旋流器底流口管理,定期觀察旋流器底流物料形態(tài),測(cè)量底流口尺寸,保證旋流器底流口磨損程度在合理范圍內(nèi)。

        4 效果分析

        通過(guò)采取上述一系列技術(shù)、管理措施后,對(duì)正通選煤廠水力分級(jí)旋流器和壓濾煤泥重新進(jìn)行了粒度分析試驗(yàn)(表4、表5)。

        表4 采取措施后壓濾煤泥粒度分析

        表5 采取措施后水力分級(jí)旋流器粒度分析

        從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,壓濾煤泥中大于0.25 mm的粗煤泥含量為3.52%,下降了19.79個(gè)百分點(diǎn);水力分級(jí)旋流器溢流中大于0.25 mm的粗煤泥含量為1.43%,下降了22.73個(gè)百分點(diǎn)。表明分級(jí)旋流器溢流截粗效果明顯,壓濾煤泥中粗煤泥含量降低。

        5 結(jié) 語(yǔ)

        選煤廠降低壓濾煤泥中粗煤泥含量的措施實(shí)施后,壓濾煤泥中粗煤泥含量得到了有效降低,降低后的粗煤泥全部回收進(jìn)入了洗煤產(chǎn)品中,提高了洗煤產(chǎn)品產(chǎn)率,實(shí)現(xiàn)了煤泥減量,增加了經(jīng)濟(jì)效益。

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