滿承波,高 超,歐陽子區(qū),潘清波,田繼林,劉敬樟,朱建國
(1.中國科學(xué)院工程熱物理研究所,北京 100190;2.中國科學(xué)院大學(xué),北京 100045;3.中國科學(xué)院潔凈能源創(chuàng)新院,遼寧 大連 116023;4.兗礦中科清潔能源科技有限公司,山東 濟(jì)寧 273516;5.大同市煤炭清潔高效利用研究所,山西 大同 037305)
近年來,我國大型電站鍋爐已基本完成了超低排放改造,但隨著國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,數(shù)量巨大、容量和技術(shù)水平參差不齊的燃煤工業(yè)鍋爐也面臨巨大的減排壓力[1-3]。目前國內(nèi)燃煤工業(yè)鍋爐主要依靠選擇性催化還原(SCR)和選擇性非催化還原(SNCR)等燃燒后煙氣處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)NOx達(dá)標(biāo)排放[4-5],然而上述技術(shù)存在費(fèi)用高、氨逃逸、影響燃燒效率、催化劑重金屬等二次污染問題[6]。因此,開發(fā)低NOx燃燒技術(shù),在燃燒過程中降低NOx原始排放,是滿足環(huán)保需求、推動(dòng)燃煤工業(yè)鍋爐技術(shù)提升的必然要求。
國內(nèi)外對(duì)于煤粉低NOx燃燒技術(shù)方向的研究主要集中在低NOx燃燒器和低NOx燃燒組織兩個(gè)方向。我國曾經(jīng)引進(jìn)或正在使用的國外低NOx燃燒器包括美國B&W 公司的DRB/XCL 燃燒器[7]、FW公司的CF/SF 燃燒器[8]、CE 公司的WR 燃燒器[9]、日本日立-Babcock 公司的HT-NR 燃燒器[10]、三井-Babcock 公司的LNASB 燃燒器[11];國內(nèi)研發(fā)的低NOx燃燒器包括清華大學(xué)“煤粉濃縮低氮燃燒器”[12]、西安交通大學(xué)“強(qiáng)回流低溫低氮燃燒器”[13]、哈爾濱工業(yè)大學(xué)“中心給粉徑向濃淡煤粉燃燒器”[14]、中國煤炭科學(xué)技術(shù)研究院“中心逆噴雙錐燃燒器”[15]、煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司“雙尺度低NOx燃燒技術(shù)”等。上述技術(shù)在研發(fā)人員的不斷優(yōu)化改進(jìn)下,國內(nèi)煤粉工業(yè)鍋爐的NOx原始排放已經(jīng)可以降低至200 mg/m3,其中西安交通大學(xué)開發(fā)的低NOx旋流燃燒器在30 t/h 煤粉工業(yè)鍋爐上實(shí)現(xiàn)了NOx原始排放156 mg/m3[16]。
國內(nèi)外對(duì)低NOx燃燒組織技術(shù)的研發(fā)則出現(xiàn)了多種路線。全俄熱工研究院[17]、西安交通大學(xué)[18]、華中科技大學(xué)[19]開發(fā)了使用氣體燃燒先加熱煤粉并初步脫氮后再配風(fēng)燃燒的技術(shù)路線,德國RWTH Aachen University 研發(fā)了煤粉無焰燃燒技術(shù)[20],這兩種技術(shù)相互配合,實(shí)現(xiàn)了NOx原始排放200~400 mg/m3。西安交通大學(xué)開發(fā)的另一技術(shù)路線的低NOx旋流燃燒器在燃燒器尾部增加了耐火材料保溫的預(yù)燃室[21],通過煤粉的預(yù)燃燒和脫氮實(shí)現(xiàn)降低NOx效果。
近幾年發(fā)展起來的低NOx燃燒組織技術(shù)大多開始采用初期預(yù)熱后再燃燒的技術(shù)理念,取得了較好的降氮效果。中國科學(xué)院工程熱物理研究所早在2004年即提出了預(yù)熱燃燒技術(shù)[22],煤粉等燃料在循環(huán)流化床型式的燃燒器先進(jìn)行預(yù)熱并脫除部分燃料氮,再通入爐膛通過分級(jí)燃燒進(jìn)一步控制NOx生成,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)低NOx排放。該技術(shù)已在30 kW 小試實(shí)驗(yàn)臺(tái)和2 MW 中試實(shí)驗(yàn)臺(tái)上分別實(shí)現(xiàn)了31 mg/m3[23]和67 mg/m3[24]的NOx原始排放,降氮效果顯著,具有良好的工程化應(yīng)用前景[25]。
本文介紹采用上述預(yù)熱燃燒技術(shù)的40t/h煤粉工業(yè)鍋爐的設(shè)計(jì)、建設(shè)、調(diào)試情況,并通過工業(yè)試驗(yàn)研究了預(yù)熱燃燒技術(shù)的工業(yè)化放大規(guī)律和實(shí)現(xiàn)低NOx排放的參數(shù)調(diào)整原則。
中國科學(xué)院工程熱物理研究所提出的預(yù)熱燃燒技術(shù),將煤粉的燃燒分為2 個(gè)階段:第1 階段為預(yù)熱階段,將煤粉通入流化床型式的預(yù)熱燃燒器中,通入較低當(dāng)量比的空氣,煤粉在預(yù)熱燃燒器中發(fā)生部分燃燒反應(yīng)生成焦炭和煤氣的混合物,反應(yīng)放出熱量將燃料自身加熱至800 ℃以上;第2 階段為燃燒階段,將預(yù)熱產(chǎn)生的高溫焦炭與煤氣混合物送入爐膛,與空氣混合進(jìn)行燃燒,實(shí)現(xiàn)燃料的燃盡。
傳統(tǒng)的煤粉燃燒技術(shù)中,NOx的生成主要通過3 條主要路徑:1)空氣中的N2在1 500 ℃以上溫度下轉(zhuǎn)化為熱力型NOx;2)煤中揮發(fā)分氮先轉(zhuǎn)化為前驅(qū)物HCN 和NH3,然后在氧化性氣氛下被氧化為NOx;3)煤中焦炭氮高溫析出后被氧化為NOx。
預(yù)熱燃燒技術(shù)構(gòu)建了煤中燃料氮轉(zhuǎn)化的新路徑:1)煤中揮發(fā)分氮在預(yù)熱燃燒器中析出并轉(zhuǎn)化為HCN 和NH3,但由于析出反應(yīng)發(fā)生在預(yù)熱燃燒器提供的高溫強(qiáng)還原性氣氛下,因此這些前驅(qū)物不會(huì)轉(zhuǎn)化為NOx;2)煤中焦炭氮在預(yù)熱燃燒器和爐膛中均會(huì)發(fā)生析出,預(yù)熱裝置中析出的焦炭氮在強(qiáng)還原性氣氛下發(fā)生向N2的轉(zhuǎn)化,未析出的焦炭氮通過高溫燃料噴口技術(shù)和深度分級(jí)控制技術(shù)在爐膛內(nèi)大部分轉(zhuǎn)化為N2;3)通過熱燃料全爐膛調(diào)控技術(shù),實(shí)現(xiàn)無明顯高溫區(qū)的全爐膛空間燃燒,最高燃燒溫度不高于1 200 ℃,避免了熱力型NOx的生成。本研究依托的40 t/h 鍋爐采用了預(yù)熱燃燒技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),并遵循預(yù)熱燃燒的降氮理念開展調(diào)試和試驗(yàn),力爭實(shí)現(xiàn)高效燃燒和低NOx排放的協(xié)同控制。
某40t/h煤粉工業(yè)鍋爐使用的燃料為神木煙煤,其工業(yè)分析、元素分析和發(fā)熱量見表1,鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
表1 燃料分析Tab.1 Proximate and ultimate analysis of the coal
表2 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.2 Main design parameters of the boiler
該鍋爐為過熱蒸汽鍋爐,額定蒸汽量為 40 t/h、額定溫度和壓力分別為450 ℃、3.82 MPa,設(shè)計(jì)燃料消耗量為4 734 kg/h。鍋爐的工藝流程如圖1所示。主要包括煤粉儲(chǔ)供系統(tǒng)、煙風(fēng)系統(tǒng)、水系統(tǒng)、點(diǎn)火燃燒系統(tǒng)和尾部煙氣處理系統(tǒng)。
圖1 鍋爐工藝流程Fig.1 Technical process of the boiler
煤粉儲(chǔ)供系統(tǒng)包括煤粉儲(chǔ)備和煤粉輸送系統(tǒng)。煤粉儲(chǔ)存在2 個(gè)100 m3的煤粉倉中,煤粉倉設(shè)置惰性氣體安全保護(hù)裝置。供粉時(shí)煤粉通過給粉機(jī)落入送粉管,由送粉風(fēng)攜帶送入預(yù)熱燃燒器。為了確保鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行,儲(chǔ)倉和輸送系統(tǒng)均設(shè)置2 套,一用一備。
煤粉在預(yù)熱燃燒器中與一次風(fēng)、送粉風(fēng)混合后實(shí)現(xiàn)流態(tài)化高溫預(yù)熱反應(yīng),形成高溫煤氣和焦炭混合的高溫預(yù)熱燃料。高溫預(yù)熱燃料從預(yù)熱燃燒器流出后經(jīng)過一段連接段進(jìn)入爐膛,由于預(yù)熱燃料溫度高于800 ℃,因此預(yù)熱燃燒器和連接段均采用耐火保溫材料制成,控制外表面溫度<60 ℃,預(yù)熱和輸送過程完全密封,可保證析出的煤氣和焦炭全部進(jìn)入爐膛參與燃燒,因此不會(huì)造成煤粉的熱值損失和散熱損失,即不會(huì)因?yàn)轭A(yù)熱而造成經(jīng)濟(jì)性降低。
二次風(fēng)和三次風(fēng)均經(jīng)過高溫空氣預(yù)熱器和低溫空氣預(yù)熱器預(yù)熱,預(yù)熱后的二次風(fēng)從爐膛底部配入,與高溫預(yù)熱燃料混合進(jìn)行燃燒;三次風(fēng)分2 層在爐膛4 000 mm、8 000 mm 2 個(gè)高度位置水平送入爐內(nèi),用于實(shí)現(xiàn)煤粉燃盡。燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)余熱回收及廢氣處理系統(tǒng)后由引風(fēng)機(jī)送至煙囪。再循環(huán)煙氣從袋式除塵器后面抽出,在必要時(shí)送入爐底,與二次風(fēng)混合進(jìn)入爐膛,以調(diào)節(jié)燃燒溫度和NOx排放。
傳統(tǒng)煤粉燃燒時(shí),煤粉進(jìn)入爐膛的溫度較低,小型工業(yè)煤粉鍋爐一次風(fēng)溫一般不高于200 ℃,采用熱風(fēng)送粉的鍋爐一次風(fēng)溫度一般為300~400 ℃。傳統(tǒng)煤粉燃燒器在噴口區(qū)域須構(gòu)建“三高”區(qū),即高溫、高煤粉濃度、較高氧濃度,煤粉射流卷吸高溫?zé)煔鈳頍崃考訜岬蜏氐拿悍?,使其在較高氧濃度下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的著火和燃燒?!叭摺敝械母邷睾洼^高氧濃度,均對(duì)NOx的生成起到一定的促進(jìn)作用,因此一直以來煤粉的“高效穩(wěn)定燃燒”和“低NOx”都是一對(duì)矛盾體,很難同時(shí)實(shí)現(xiàn)。因此研究人員提出了空氣分級(jí)技術(shù),力圖在噴口區(qū)域建立還原區(qū)以降低NOx,但目前最低只能將噴口區(qū)域的空氣當(dāng)量降至0.8,否則將影響燃燒穩(wěn)定性。
40 t/h 鍋爐煤粉預(yù)熱為基礎(chǔ),煤粉在預(yù)熱燃燒器中經(jīng)過高溫預(yù)熱,進(jìn)入爐膛時(shí)溫度達(dá)到800 ℃以上,已高于自身著火點(diǎn),無需強(qiáng)烈摻混即可實(shí)現(xiàn)著火和穩(wěn)燃。另外,煤粉在預(yù)熱燃燒器中通過預(yù)熱實(shí)現(xiàn)了的燃料改性,煤粉的孔隙增加,反應(yīng)活性提高[23],更加有利于著火和燃盡。因此,采用預(yù)熱燃燒技術(shù)可擺脫傳統(tǒng)煤粉燃燒的穩(wěn)燃和燃盡要求限制,無需建立“三高”區(qū),可以更靈活地進(jìn)行燃燒組織?;谏鲜隼砟?,本文提出二次風(fēng)在爐膛底部預(yù)熱燃料噴口四周均勻配入,三次風(fēng)分上下2 層配入。二次風(fēng)當(dāng)量比可在0.2~0.6 靈活調(diào)節(jié),主燃燒區(qū)總空氣當(dāng)量比最低可低至0.4,依然有望實(shí)現(xiàn)良好的著火和穩(wěn)燃效果。
作為世界首臺(tái)用于發(fā)電的基于預(yù)熱燃燒技術(shù)路線的煤粉鍋爐,該鍋爐建成后首先進(jìn)行了調(diào)試,驗(yàn)證了系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。
需要指出的是,本文介紹的鍋爐運(yùn)行數(shù)據(jù)均為工況連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行24 h 后,連續(xù)4 h 測(cè)量的平均值,溫度數(shù)據(jù)記錄間隔為1 min,煙氣成分?jǐn)?shù)據(jù)記錄間隔為5 min。
40 t/h 鍋爐的燃燒器為循環(huán)流化床結(jié)構(gòu)的預(yù)熱燃燒器。送粉風(fēng)攜帶煤粉進(jìn)入燃燒器,一次風(fēng)提供床料和燃料的流化所需空氣,送粉風(fēng)和一次風(fēng)共同提供了預(yù)熱燃燒器內(nèi)煤粉化學(xué)反應(yīng)所需氧氣,二者總的空氣當(dāng)量比不高于0.2。在最初升溫引燃過程完成后,煤粉可以穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)自持預(yù)熱。預(yù)熱燃燒器中設(shè)置4 個(gè)K 型熱電偶,分別位于預(yù)熱燃燒器提升管的底部、中部和上部,另一個(gè)在U 型返料器內(nèi)。在168 h運(yùn)行考核過程中,鍋爐按照考核要求在90%以上負(fù)荷運(yùn)行,4 個(gè)點(diǎn)測(cè)得的溫度曲線如圖2所示。由圖2 可以看出,在運(yùn)行過程中,4 個(gè)溫度點(diǎn)溫度相近且曲線平滑,說明預(yù)熱燃燒器運(yùn)行穩(wěn)定、溫度均勻,反映出循環(huán)流化床內(nèi)物料循環(huán)正常,證明了0.2 左右的空氣當(dāng)量比可保證煤粉發(fā)生部分燃燒、氣化、熱解等反應(yīng)所放出的總熱量將煤粉穩(wěn)定連續(xù)地預(yù)熱至900 ℃左右。
圖2 預(yù)熱燃燒器內(nèi)的溫度變化(168 h)Fig.2 Temperature changes in the preheating burner(168 h)
鍋爐爐膛中沿高度方向布置了9 個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),168 h 運(yùn)行過程中(負(fù)荷90%),測(cè)得爐膛內(nèi)的各點(diǎn)溫度時(shí)間均值分布如圖3所示。從圖3 可以看出,爐膛內(nèi)溫度在650~950 ℃,最高溫度未超過1 000 ℃。傳統(tǒng)煤粉鍋爐主燃燒區(qū)的火焰中心溫度一般超過1 400 ℃,較高的燃燒溫度是為了促進(jìn)煤粉燃盡,但也容易促進(jìn)熱力型NOx的生成。該鍋爐較傳統(tǒng)煤粉鍋爐內(nèi)的溫度明顯偏低,主要原因是該鍋爐的爐膛采取了較為均勻的配風(fēng)方式,較低的爐膛溫度基本杜絕了熱力型NOx的生成。168 h 內(nèi)煙氣平均氧體積分?jǐn)?shù)為3.68%,CO 平均質(zhì)量濃度為117 mg/m3,驗(yàn)證了本鍋爐均勻的爐膛布風(fēng)方式能夠?qū)崿F(xiàn)鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。
圖3 爐膛內(nèi)沿高度方向溫度分布Fig.3 Temperature distribution in the furnace along the height direction
本研究在40 t/h 鍋爐上開展了工程試驗(yàn),探討了鍋爐負(fù)荷、二次風(fēng)當(dāng)量比、內(nèi)外二次風(fēng)比例、三次風(fēng)配入位置等因素對(duì)NOx排放的影響,本文的NOx原始排放均按照氧體積分?jǐn)?shù)6%進(jìn)行折算。
圖4 為不同二次風(fēng)當(dāng)量比條件下的NOx排放情況。各工況均是在60%負(fù)荷、預(yù)熱空氣當(dāng)量比0.2,只開啟上層三次風(fēng)的條件下進(jìn)行。從圖4 可以看出,各工況排放最低的點(diǎn)在二次風(fēng)當(dāng)量比0.41,可以推測(cè)NOx排放最低的二次風(fēng)當(dāng)量比區(qū)間在0.35~0.50,可能在0.40 左右。造成這一現(xiàn)象的原因可能是在0.40 左右的二次風(fēng)當(dāng)量比下,爐膛底部能夠維持合理的還原區(qū)氣氛,同時(shí)足夠高的燃燒份額可以提供NOx還原所需要的足夠高的溫度。當(dāng)二次風(fēng)當(dāng)量比提高時(shí),還原區(qū)的還原性氣氛減弱,可能出現(xiàn)更多的局部氧化性氣氛;當(dāng)二次風(fēng)當(dāng)量比降低時(shí),盡管還原氣氛更強(qiáng),但還原區(qū)的溫度不夠高,還原反應(yīng)減弱。因此,比此最佳值更高或者更低的二次風(fēng)當(dāng)量比都無法獲得最低的NOx排放。
圖4 不同二次風(fēng)當(dāng)量比下的NOx 原始排放質(zhì)量濃度Fig.4 The original NOx emission mass concentrations at different secondary air ratios
本鍋爐的二次風(fēng)配風(fēng)形式與傳統(tǒng)煤粉燃燒器不同,預(yù)熱燃料噴口位于爐膛底部中心,將預(yù)熱燃料從下向上噴入爐膛,二次風(fēng)在噴口四周由4 根風(fēng)管均勻配入爐膛,其中靠近噴口的2 根為內(nèi)二次風(fēng),遠(yuǎn)離噴口的為外二次風(fēng),內(nèi)外二次風(fēng)均可以單獨(dú)調(diào)節(jié)和控制風(fēng)量(圖5)。
圖5 二次風(fēng)配風(fēng)形式Fig.5 The secondary air distribution mode
圖6 為內(nèi)外二次風(fēng)不同配比下的NOx排放情況。各工況均是在60%負(fù)荷、預(yù)熱空氣當(dāng)量比為0.2,二次風(fēng)當(dāng)量比約為0.4,三次風(fēng)開啟上下2 層的條件下進(jìn)行。從圖6 可以看出,外二次風(fēng)比例越高,NOx排放質(zhì)量濃度越高,即內(nèi)二次風(fēng)較外二次風(fēng)更有利于降低NOx排放量。這是由于噴口區(qū)域的總空氣當(dāng)量比在0.6~0.7,屬于還原性氣氛,但如果預(yù)熱燃料和二次風(fēng)摻混不佳,依然可能出現(xiàn)局部氧化區(qū),不利于抑制NOx生成,而二次風(fēng)距離噴口較近,有利于燃料與二次風(fēng)的摻混,外二次風(fēng)距離預(yù)熱燃料噴口過遠(yuǎn),無法及時(shí)摻混,摻混不均勻容易造成局部氧化區(qū),對(duì)NOx的生成無法起到足夠的抑制作用。
圖6 不同內(nèi)外二次風(fēng)配比的NOx 原始排放質(zhì)量濃度Fig.6 The original NOx emission mass concentrations with different secondary air distributions
本鍋爐的三次風(fēng)分2 層配入,分別在噴口以上4 000 mm 和8 000 mm 高度的位置,三次風(fēng)配入位置的變化將改變爐內(nèi)還原區(qū)的高度,對(duì)NOx的生成也有一定影響。本研究分別開展了2 個(gè)不同三次風(fēng)配入位置工況的對(duì)比研究,其中工況1 的三次風(fēng)在4 000 mm 和8 000 mm 配入,工況2 的三次風(fēng)只在8 000 mm 配入,兩者的NOx原始排放質(zhì)量濃度分別為178 mg/m3和90 mg/m3。這說明當(dāng)三次風(fēng)延遲配入爐膛時(shí),在爐膛內(nèi)造成了更大區(qū)域的還原區(qū),更加有利于降低NOx排放。
圖7 為3 種不同負(fù)荷下鍋爐的NOx原始排放質(zhì)量濃度。由圖7 可以看出,NOx原始排放質(zhì)量濃度隨鍋爐負(fù)荷的提高而逐漸升高,這主要是由于鍋爐負(fù)荷升高后,爐膛內(nèi)的燃料和空氣摻混均勻性變差所致。
圖7 不同鍋爐負(fù)荷下的NOx 原始排放質(zhì)量濃度Fig.7 The original NOx emission mass concentrations at different operating loads
3 個(gè)工況雖然負(fù)荷不同,但預(yù)熱燃燒器內(nèi)的脫氮效果是相同的。這是由于預(yù)熱燃燒器的運(yùn)行溫度與空氣當(dāng)量比是相對(duì)應(yīng)的,要保持良好的預(yù)熱改性和脫氮效果,就必須將預(yù)熱燃燒器內(nèi)的溫度維持在800 ℃以上,而決定預(yù)熱溫度的,是煤粉與空氣發(fā)生反應(yīng)的燃燒份額,因此在不同鍋爐負(fù)荷下,保持相同的預(yù)熱空氣當(dāng)量比,其脫氮效果也就基本保持一致。
3 個(gè)工況不同的是爐膛內(nèi)預(yù)熱燃料與空氣的摻混情況。在不同的工況下,燃料量和空氣量均有所不同,負(fù)荷越高預(yù)熱燃料量越大,燃料與空氣的摻混就越難達(dá)到均勻,就會(huì)在整體還原性氣氛中形成局部氧化性氣氛,導(dǎo)致NOx的生成。但即使在100%負(fù)荷下,本鍋爐依然實(shí)現(xiàn)了119 mg/m3以下的NOx原始排放,這說明預(yù)熱燃燒系統(tǒng)盡管受到諸多參數(shù)的影響,但其在降低NOx排放方面,較傳統(tǒng)煤粉燃燒方式仍然有明顯優(yōu)勢(shì)。
NOx與鍋爐熱效率尤其是CO 的質(zhì)量濃度有較為緊密的聯(lián)系,若CO 質(zhì)量濃度過高,則NOx的排放數(shù)據(jù)參考意義將大打折扣。本文測(cè)試了3 個(gè)不同負(fù)荷工況的鍋爐熱效率和CO 質(zhì)量濃度,結(jié)果見表3。由表3 可見,3 個(gè)工況的鍋爐熱效率都在92%以上,CO 質(zhì)量濃度在350 mg/m3以下,NOx原始排放質(zhì)量濃度<119 mg/m3的結(jié)果是在較高的鍋爐熱效率和較低的CO 質(zhì)量濃度下獲得的,說明預(yù)熱燃燒技術(shù)的降氮效果可以在不犧牲鍋爐效率的前提下獲得。
表3 鍋爐熱效率和NOx 排放質(zhì)量濃度Tab.3 The boiler thermal efficiency and NOx emission mass concentration
1)某40t/h煤粉預(yù)熱燃燒鍋爐的NOx排放隨鍋爐負(fù)荷的提高而逐漸升高,能夠在50%~100%負(fù)荷實(shí)現(xiàn)NOx原始排放質(zhì)量濃度低于119 mg/m3(φ(O2)=6%),同時(shí)滿負(fù)荷熱效率可達(dá)到92%以上。
2)在鍋爐目前的設(shè)備狀態(tài)和二次風(fēng)配風(fēng)組織形式下,NOx排放存在1 個(gè)最優(yōu)的二次風(fēng)當(dāng)量比區(qū)間,在0.35~0.50 范圍內(nèi)。
3)加強(qiáng)預(yù)熱燃料和二次風(fēng)的摻混,如提高內(nèi)二次風(fēng)比例降低外二次風(fēng)比例,有利于降低NOx排放。
4)開啟上層三次風(fēng)關(guān)閉下層三次風(fēng),即延遲三次風(fēng)配入,有利于降低NOx排放。