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        煙氣脫硫脫硝治理多機并一塔的實踐與應(yīng)用

        2021-10-27 07:00:54趙亞紅
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2021年15期
        關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

        劉 江 趙亞紅 晉 波

        (陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西 韓城 715400)

        關(guān)健詞:煙氣治理;超低排放;脫硫脫硝;多機并一塔

        0 引言

        隨著我國大氣環(huán)境形勢的不斷嚴(yán)峻,2019年國家生態(tài)環(huán)保部下發(fā)《鋼鐵行業(yè)超低排放征求意見稿》提出,燒結(jié)機及球團豎爐煙氣在基準(zhǔn)含氧量16%條件下,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物小時均值排放濃度分別不高于10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3;特別限值地區(qū)汾渭平原等,到2020年10月底前,具備改造條件的鋼鐵企業(yè)基本完成超低排放改造。鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機濕法脫硫?qū)嶋H應(yīng)用基數(shù)較大,進行超低排放改造都存在生產(chǎn)系統(tǒng)銜接影響大、周期長、停產(chǎn)經(jīng)濟損失大、改造困難等問題,多機并一塔的成功實踐應(yīng)用為鋼鐵行業(yè)的環(huán)保升級改造開辟了一條捷徑。

        1 脫硫脫硝煙氣治理現(xiàn)狀

        陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司共有265m2、400m2、450m2燒結(jié)機3臺和19.5 m2球團豎爐2臺,其原有煙氣處理系統(tǒng)均采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,無法達到國家超低排放標(biāo)準(zhǔn),為滿足國家環(huán)保要求,公司從2019年8月份開始先后實施了450m2、400m2、265m2燒結(jié)機煙氣綜合治理升級改造項目,并于2020年5月、6月、9月先后投入運行,其中265m2燒結(jié)機煙氣采用活性炭工藝,400m2、450m2燒結(jié)機煙氣采用循環(huán)流化床+SCR脫硝工藝,改造后均達到了國家超低排放標(biāo)準(zhǔn)[1]。

        2019年11月龍鋼公司對球團2臺豎爐煙氣綜合治理項目進行方案論證,經(jīng)過與多個廠家的技術(shù)交流與論證,方案始終圍繞以濕法脫硫為基礎(chǔ)+濕電+消白的工藝進行選型優(yōu)化討論,計劃施工工期7個月,投資費用2300萬。2020年6月400m2燒結(jié)脫硫脫硝半干法系統(tǒng)投運后,因其處理煙氣的設(shè)計富余大且與球團豎窯距離較近,相關(guān)技術(shù)人員提出了將球團豎窯煙氣并入400m2燒結(jié)脫硫脫硝半干法系統(tǒng)的方案,并多方充分論證可行。

        2 煙氣治理多機并一塔必須滿足的條件

        要實現(xiàn)多機煙氣并入一塔運行,必須具備以下條件:1)煙氣的成份、溫度、壓力等相同或相近,各級煙氣排放控制物及排放限值相同。2)終端處理塔的煙氣處理能力必須≥各級煙氣量之和。3)容易施工,投資費用低。4)運行成本低。

        3 球團豎爐煙氣并入400m2燒結(jié)脫硫塔的可行性分析

        球團豎爐系統(tǒng)各項條件參數(shù)如下:1)球團豎爐與燒結(jié)的原料均為鐵礦粉,燃料均為高爐煤氣,其煙氣成份與燒結(jié)基本相同,出口煙氣排放控制物均為SO2、NOx、顆粒物,且排放限值相同(在基準(zhǔn)含氧量16%條件下,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物小時均值排放濃度分別不高于10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3)。2)球團豎爐煙氣溫度≤150℃,燒結(jié)煙氣溫度≤160℃,均滿足400脫硫脫硝系統(tǒng)要求。3)400燒結(jié)的煙氣量≤140萬Nm3/h,球團豎爐煙氣量≤60萬Nm3/h,400脫硫脫硝系統(tǒng)設(shè)計煙氣處理量為200萬Nm3/h,基本能夠滿足2個系統(tǒng)的煙氣處理能力。4)400脫硫脫硝系統(tǒng)與球團豎爐距離較短,直線距離僅有200m,煙道敷設(shè)長度為350m,煙氣阻力小,容易施工,工期較短,投資費用低。5)球團煙氣并入400脫硫脫硝系統(tǒng),不需要另外新建脫硫脫硝設(shè)施,無須設(shè)置操作人員,可以節(jié)省大量動力能源費用和人工費用,運行費用較低。6)因此將球團煙氣引入400脫硫脫硝系統(tǒng)完全可行。

        4 設(shè)計依據(jù)

        嘉惠球團廠現(xiàn)有2臺19.5m2豎爐,配套石灰石-石膏濕法脫硫全部凈化處理;400m2燒結(jié)機脫硫脫硝系統(tǒng)設(shè)計處理煙氣量220萬m3/h(工況),現(xiàn)實際工況運行風(fēng)量130 m3/h~140 萬 m3/h,剩余一定富余量。嘉惠球團豎爐實際工況運行風(fēng)量45m3/h~55 萬m3/h,考慮到生產(chǎn)運行變化,擬將80%煙氣接引至400脫硫脫硝系統(tǒng),利用400脫硫脫硝系統(tǒng)設(shè)計剩余富余量進行凈化處理。將20%煙氣繼續(xù)由原石灰石-石膏濕法脫硫進行處理,根據(jù)實際情況盡可能的將所有煙氣進行全接引處理,嘉惠球團廠豎爐煙氣具體參數(shù)見表1。

        通過上述表1、表2的煙氣參數(shù)對比,除了NOx濃度和含氧量數(shù)值外其余成份相差不大,混合后進入400m2燒結(jié)煙氣脫硫脫硝裝置進行處理,設(shè)計完全可以滿足要求。

        表1 嘉慧球團豎爐設(shè)計參數(shù)表

        表2 400m2脫硫脫硝除塵裝置設(shè)計參數(shù)

        5 接引改造方案

        球團煙氣引入400 m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)的煙氣流程:1#/2#球團豎爐煙氣—1#/2#球團主抽風(fēng)機—2臺球團豎爐煙氣匯合—新增豎爐增壓風(fēng)機—400m2燒結(jié)煙氣治理島—煙囪排放。

        為克服煙道阻力,同時為了便于煙氣量調(diào)節(jié)控制,增加1臺變頻增壓風(fēng)機,風(fēng)量為60萬Nm3/h,將球團煙氣引到400 m2燒結(jié)煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)。

        自球團豎爐主抽風(fēng)機出口兩路煙氣混合處后端開始至400 m2燒結(jié)脫硫吸收塔入口煙道駁接法蘭之間敷設(shè)安裝煙道350m,并增設(shè)煙道檔板門,便于煙氣量調(diào)節(jié)和控制。

        在保證400 m2燒結(jié)煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)安全可靠穩(wěn)定運行的條件下,擬將嘉惠球團45萬m3/h(工況,暫定)球團煙氣引入400m2燒結(jié)機的脫硫脫硝除塵裝置內(nèi)進行煙氣處理,實現(xiàn)2套煙氣處理系統(tǒng)同時運行并全部達到國家超低排放要求。系統(tǒng)流程圖如圖1所示。

        圖1 球團豎爐煙氣并入400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)煙氣流程圖

        如圖所示自球團豎爐主抽風(fēng)機出口兩路煙氣混合處后端球團脫硫增壓風(fēng)機前端煙道處進行開口接引,須新建大約300m管道,中間設(shè)計若干膨脹節(jié)(采用軟連接耐高溫、耐腐蝕材料的膨脹節(jié)),須開挖煙道支架基坑約20個,采用H型鋼全部制作門型支架架設(shè)接引煙道,煙道利用8mm鋼板卷板自制焊接成直徑3850mm的圓型管道,大約須消耗鋼板、型材共計600t,接引煙道中間增加變頻風(fēng)機1套(采用10kV變頻電機及高壓變頻器調(diào)節(jié)控制)通過風(fēng)機調(diào)頻及風(fēng)門控制接引煙氣流量、風(fēng)壓等,煙道接引開口處去原濕法脫硫及新設(shè)增壓風(fēng)機前后煙道上各增加密封性能較好的風(fēng)擋門控制煙氣開關(guān),風(fēng)擋門調(diào)節(jié)采用電動執(zhí)行器遠程控制,原濕法脫硫及新接引至400新脫硫脫硝的兩段煙道煙氣流量、風(fēng)壓等參數(shù)主要由各自增壓風(fēng)機調(diào)頻及風(fēng)門開度控制調(diào)節(jié)。

        新增引風(fēng)機須增加高壓開關(guān)1套,風(fēng)機配套變頻器1臺(帶工、變頻2種啟動方式),操作控制電腦1套(配套整套ABB控制系統(tǒng))并且并入400脫硫脫硝系統(tǒng),煙氣在線監(jiān)測CEMS分析系統(tǒng)1套(監(jiān)測新接引段煙道的風(fēng)壓、風(fēng)量、煙溫、氮氧化物、粉塵、SO2等參數(shù)),新建變頻器室1座,CEMS監(jiān)測室1座。

        6 項目技術(shù)難點

        該項目實施過程中攻克了4項技術(shù)難點。1)球團脫硫與400m2燒結(jié)脫硫脫硝2個系統(tǒng)合二為一,球團豎爐的2臺主抽風(fēng)機、400m2燒結(jié)機的2臺主抽風(fēng)機、新增加的增壓風(fēng)機、脫硫脫硝的引風(fēng)機共6臺大型風(fēng)機的串并聯(lián),導(dǎo)致多臺風(fēng)機風(fēng)量、風(fēng)壓之間的矛盾,如何避免風(fēng)機之間的頻率、風(fēng)門控制引起的喘振及煙氣發(fā)生紊流對兩套系統(tǒng)的穩(wěn)定運行造成影響是該項目的技術(shù)難點之一。2)由于400脫硫脫硝系統(tǒng)設(shè)計時未考慮球團煙氣系統(tǒng),高濃度球團煙氣如果無法全部引入,如何分配煙氣量實現(xiàn)濕法脫硫和半干法脫硫2套煙氣凈化系統(tǒng)的并列運行是該項目又一技術(shù)難點[2]。3)兩股煙氣碰到一起后互相干擾,導(dǎo)致煙氣阻力加大、煙氣紊流。4)如果嘉慧球團豎爐煙氣接引不完,濕法脫硫繼續(xù)運行,日常運行人員、設(shè)備備件動力能源消耗等成本,造成單一系統(tǒng)復(fù)雜化。

        7 消除技術(shù)難點的措施

        針對以上技術(shù)難點,采取相應(yīng)的措施。1)將6臺風(fēng)機的電流、風(fēng)門開度、頻率、壓力等運行參數(shù)信號全部接引至400m2燒結(jié)脫硫脫硝主控室進行實時監(jiān)控,由400m2燒結(jié)脫硫脫硝主控室統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮球團豎爐、400m2燒結(jié)生產(chǎn),生產(chǎn)異常信息及時上報主控室,各風(fēng)機風(fēng)門、頻率調(diào)整由主控室各統(tǒng)一發(fā)令。2)在球團煙氣管道上安裝煙氣在線監(jiān)測設(shè)備,將球團煙氣的風(fēng)量、風(fēng)壓、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等運行參數(shù)信號接引至400m2燒結(jié)脫硫脫硝主控室,便于實時監(jiān)控和工藝參數(shù)操作、調(diào)整。3)在球團煙氣接引管道并入400m2燒結(jié)煙氣治理島的駁接處增設(shè)導(dǎo)流板,減少煙道阻力,防止煙氣紊流。4)對球團豎爐2臺引風(fēng)機進行增風(fēng)改造,提高風(fēng)量和風(fēng)壓,降低新增豎爐增壓風(fēng)機的負荷,力爭實現(xiàn)球團煙氣的全部接引。

        8 接引實施過程

        2020年11月17日9:00,球團煙氣開始引入400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng),先引入1臺球團豎爐煙氣,風(fēng)量為30萬Nm3/h左右,增壓風(fēng)機頻率為28Hz,球團煙道風(fēng)壓為-0.4kPa左右, 400m2燒結(jié)脫硫脫硝引風(fēng)機風(fēng)門開度由76%提高到82%,電流由330A左右提高到420A左右,400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)運行穩(wěn)定。隨后于2020年11月17日14:00,將2臺球團豎爐煙氣全部引入,風(fēng)量為58萬Nm3/h左右,增壓風(fēng)機頻率為41Hz,球團煙道風(fēng)壓為-0.3kPa左右, 400m2燒結(jié)脫硫脫硝引風(fēng)機風(fēng)門開度提高到90%,電流增至530A左右,總煙氣量為180Nm3/h~190Nm3/h,400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)各項運行參數(shù)正常,出口排放指標(biāo)全部合格,達到國家超低排放標(biāo)準(zhǔn),球團豎爐煙氣全部成功接引至400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)。

        球團煙氣引入400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)后,球團煙道負壓波動較大,400m2燒結(jié)脫硫脫硝系統(tǒng)電、石灰、氨水、水、壓縮空氣等消耗相應(yīng)增加,經(jīng)過不斷摸索和優(yōu)化,增壓風(fēng)機頻率調(diào)整至43Hz,球團煙道風(fēng)壓為-0.35kPa左右,400m2燒結(jié)脫硫脫硝引風(fēng)機風(fēng)門開度控制在85%左右,電流下降到500A左右,既保證了球團生產(chǎn)的穩(wěn)定,又降低了運行成本。

        9 改造后的效果

        多機并一塔的成功改造應(yīng)用降低了投資及運行成本,實現(xiàn)了環(huán)保改造目標(biāo),提供了寶貴的借鑒先例。1)將球團和燒結(jié)機2套煙氣系統(tǒng)并入一塔運行的成功實踐應(yīng)用,屬于國內(nèi)首創(chuàng),對全國鋼鐵行業(yè)煙氣治理具有借鑒推廣意義。2)通過各項工藝參數(shù)的不斷摸索和優(yōu)化,最終實現(xiàn)了球團煙氣全接引,球團濕法脫硫全部停運,2套系統(tǒng)均實現(xiàn)了超低排放,煙氣觀感良好,無白煙現(xiàn)象。3)球團煙氣引入后的實際運行成本為10.8元/t礦,與原改造方案(在濕法脫硫的基礎(chǔ)上+濕電+消白)13元/t礦的運行成本相比,下降2.2元/t礦,年節(jié)約運行費用396萬元。4)該項目工期與原改造方案(在濕法脫硫的基礎(chǔ)上+濕電+消白)相比,工期縮短2個半月,投資費用節(jié)約1200萬元左右。

        10 結(jié)語

        煙氣脫硫脫硝治理多機并一塔的研究與實踐,在200Nm3/h煙氣量的400m2大型燒結(jié)機上能夠大膽地成功探索與應(yīng)用實屬不易,攻克了6臺大型離心風(fēng)機的串、并聯(lián)風(fēng)量、風(fēng)壓之間的矛盾技術(shù)難點,同時還可在大型企業(yè)燒結(jié)機等不停機停產(chǎn)的前提下進行環(huán)保施工改造,不僅減少了企業(yè)工藝鏈的一系列停產(chǎn)經(jīng)濟損失,還大大縮短了施工工期,降低了投資費用和運行成本,排放達標(biāo),屬于國內(nèi)首創(chuàng),為全國鋼鐵行業(yè)煙氣治理提供借鑒。對2個系統(tǒng)之間的相互影響、運行成本、生產(chǎn)協(xié)調(diào)等問題,我們將繼續(xù)優(yōu)化和完善各項工藝參數(shù),使系統(tǒng)穩(wěn)定、經(jīng)濟地運行。

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