黃江川
(上海市基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司,上海 200433)
在城市更新改造過程中往往存在較多的地下障礙物,如獨(dú)立基礎(chǔ),筏板基礎(chǔ),短樁等,在施工前必需進(jìn)行清障,否則影響圍護(hù)結(jié)構(gòu)與工程樁的施工,而往往清障回填因各種原因,存在回填不密實(shí)的情形,影響后續(xù)圍護(hù)結(jié)構(gòu)及工程樁的施工,引起孔壁或槽壁的坍塌,設(shè)備地基土的失陷等,造成工程質(zhì)量和安全事故。
對(duì)清障回填土進(jìn)行加固可以采用多種工藝,如注漿、三軸攪拌樁、高壓旋噴樁等,且其加固的斷面形式,水泥摻量也不盡相同。高壓旋噴樁在地墻槽壁加固中應(yīng)用的報(bào)道也屢見不鮮,但往往都是在地墻兩側(cè)進(jìn)行,且水泥摻量較高[1-3]。本文以江浦路越江隧道新建工程浦西工作井地墻施工為依托,通過在清障回填后對(duì)地下連續(xù)墻槽段內(nèi)采用低水泥摻量高壓旋噴樁進(jìn)行土體加固,解決了地墻施工過程中垂直度及槽壁坍塌的問題,取得了較為理想的效果。
江浦路越江隧道浦西工作井位于上海市楊浦區(qū)楊樹浦路南側(cè)、丹東路東側(cè),緊鄰黃浦江,工作井平面尺寸20 m×35 m,開挖深度24 m,地墻深度43 m,厚度1 m。根據(jù)物探資料,浦西工作井區(qū)域存在上海港機(jī)廠工廠綜合車間200 mm×200 mm預(yù)制方樁,樁長(zhǎng)7.5 m~8.0 m;工廠第三車間200 mm×200 mm預(yù)制方樁,樁長(zhǎng)8.0 m。在圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工前必須予以清除。浦西工作井附近地下障礙物分布如圖1所示。
本工程位于黃浦江邊,經(jīng)歷史變遷,場(chǎng)地內(nèi)存在較多的地下障礙物,同時(shí)淺部存在較厚的江灘土?;貎?nèi)土層分布如表1所示。
表1 土層物理性質(zhì)參數(shù)
本工程①3層為江灘土,飽和,松散,不均勻,夾淤泥質(zhì)土,局部為砂質(zhì)粉土,層底埋深約11 m,在地墻施工時(shí)容易產(chǎn)生塌孔問題。
考慮方樁拔除后需要在此進(jìn)行地下連續(xù)墻施工,由于該區(qū)域原本地質(zhì)條件較差,為江灘土,拔樁后土體擾動(dòng)較大,再對(duì)拔除后的樁孔進(jìn)行回填也難以保證其密實(shí)性。為加強(qiáng)槽壁的穩(wěn)定性,防止出現(xiàn)施工隱患,擬采用φ1 200@900高壓旋噴樁進(jìn)行土體改良。高壓旋噴樁施工占地小,機(jī)架也低,施工較為方便。另外,由于回填土密實(shí)度較差,旋噴樁不易成型,地墻兩側(cè)形成的圓弧狀凹凸的加固土體也不利于抓土,其形成的強(qiáng)度也存在差異,在地墻成槽時(shí)抓斗會(huì)往強(qiáng)度弱的一側(cè)傾斜,進(jìn)而對(duì)垂直度也會(huì)產(chǎn)生影響。因此考慮在槽段內(nèi)進(jìn)行加固,采用梅花形布置,數(shù)量102根,水泥摻量取8%,方便后續(xù)挖土成槽,加固深度約15 m,采用雙重管施工工藝。其土體弱加固平面布置如圖2所示。加固平面大樣如圖3所示。
本次土體弱加固擬投入1臺(tái)SJB-Ⅰ型高壓旋噴機(jī)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)作業(yè),采取“隔四跳打”的施工方式,確保相鄰兩樁間距不小于4 m,時(shí)間間隔不小于48 h,防止串孔。
1)雙重管低壓旋噴引孔。鉆機(jī)就位應(yīng)準(zhǔn)確,就位偏差不大于20 mm。采用噴水引孔方式:水壓控制在1 MPa~2 MPa左右,注漿管轉(zhuǎn)速15 r/min~20 r/min,下沉速度1.5 m/min左右。使其形成一個(gè)直徑200 mm~250 mm左右的孔,成孔偏斜率控制在1%以內(nèi)。
2)低摻量噴射注漿施工技術(shù)參數(shù)。采用雙重管高壓噴射注漿法施工,注漿體直徑不小于1 200 mm,樁體搭接300 mm;主要注漿材料為P.O42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥,水灰比1.0;水泥摻量8%,即每立方米水泥用量144 kg。
3)高壓噴射注漿施工技術(shù)要點(diǎn)。注漿管下沉至設(shè)計(jì)孔深后按要求輸入氣和水泥漿液,待漿壓、氣壓升至設(shè)定值后,按規(guī)定的提升速度和旋轉(zhuǎn)速度提升注漿管,進(jìn)行由下而上的噴射注漿。旋噴開始后應(yīng)連續(xù)作業(yè)。漿液壓力控制在16 MPa~25 MPa,流量控制在96 L/min;氣體壓力控制在0.7 MPa,流量控制在1.0 m3/min~2.0 m3/min;旋噴提升速率控制在25 cm/min;旋轉(zhuǎn)速度控制在15 r/min。
在正式施工前現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝試驗(yàn),通過調(diào)節(jié)旋噴壓力和注漿量,改變噴嘴移動(dòng)方向和提升速度,對(duì)固結(jié)體予以控制。
4)水泥控制措施。每根樁水泥用量=單根樁面積×有效樁長(zhǎng)×土的容量×水泥摻量。φ1 200 mm的樁單根樁面積約1.131 m2、土體容重以1.8 g/cm3計(jì),有效樁長(zhǎng)約15 m。每根樁水泥用量為2.44 t;每桶拌漿為:600 kg水泥(12包、50 kg/包)+600 kg水(水灰比以1.0控制),水泥漿液比重為1.51 g/cm3,攪拌桶內(nèi)漿液體積為0.794 m3,每根樁的拌漿桶數(shù)為4桶。
傳統(tǒng)的采用三軸攪拌樁在地下連續(xù)墻兩側(cè)進(jìn)行槽壁加固,考慮垂直度的影響,三軸攪拌樁往往與地下連續(xù)墻之間空出100 mm的間隙,在地墻成槽時(shí),該100 mm 厚的留土往往隨槽段挖土而塌落,進(jìn)而增加了后續(xù)混凝土的澆灌和鑿除量。本工程若采用傳統(tǒng)的三軸攪拌樁槽壁加固其平面如圖4所示,共布置φ850@600三軸攪拌樁65根,水泥摻量20%,長(zhǎng)度也為15 m,其加固大樣如圖5所示。
在經(jīng)濟(jì)性方面,雖然高壓旋噴樁的施工單價(jià)較三軸攪拌樁的施工單價(jià)高,但高壓旋噴樁選用低摻量水泥后綜合單價(jià)較三軸攪拌樁便宜(見表2)。從表2分析顯示,低摻量高壓旋噴樁弱加固與傳統(tǒng)三軸攪拌樁槽壁加固的工程費(fèi)用相當(dāng)。但是由于三軸攪拌樁設(shè)備較大,考慮加固的方量較小,需額外考慮設(shè)備的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)用,而高壓旋噴樁可以采用小架子,進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)用基本忽略。另外,三軸攪拌樁與地墻兩側(cè)的100 mm的間隙還需要考慮多澆灌的混凝土方量及其鑿除的費(fèi)用。總體來說,槽段內(nèi)高壓旋噴樁低摻量加固還是具有一定的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
表2 工程費(fèi)用比較
在工期上采用低摻量高壓旋噴樁進(jìn)行土體弱加固處理施工相對(duì)靈活,對(duì)施工場(chǎng)地要求不高,施工工期也相對(duì)較短。而采用三軸攪拌樁槽壁加固就一次設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)都要消耗多天時(shí)間,在本次土體弱加固方量不多的情況下,在工期上無任何優(yōu)勢(shì)。
本次高壓旋噴樁土體弱加固從2017年5月12日開始到2017年5月21日結(jié)束,工期10 d。工作井地墻施工于2017年6月開始,對(duì)于采取土體弱加固區(qū)域的槽段充盈系數(shù)及垂直度情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(見表3),以及從開挖后地墻的表面情況來看,如圖6所示,本次對(duì)清障回填區(qū)域采用弱加固處理取得了較好的效果。
表3 槽段弱加固區(qū)域地墻充盈系數(shù)及垂直度統(tǒng)計(jì)表
在清障回填區(qū)域施工地下連續(xù)墻前,對(duì)于清障回填范圍不大的區(qū)域可以采用槽段內(nèi)全斷面高壓旋噴樁弱加固進(jìn)
行土體改良,以提高地下連續(xù)墻泥漿護(hù)壁成槽時(shí)槽壁的穩(wěn)定性,相比傳統(tǒng)三軸攪拌樁槽壁加固,采用低摻量高壓旋噴樁弱加固在經(jīng)濟(jì)性和工期上都具有一定的優(yōu)勢(shì)。本工程清障回填區(qū)域地墻的順利實(shí)施可為其他類似工程提供一定的經(jīng)驗(yàn)。