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        超高壓開關(guān)站電流互感器二次繞組開路故障分析與處理

        2021-10-25 14:47:17聞會波許乃平賈英杰李念飛楊旭
        科技研究·理論版 2021年11期
        關(guān)鍵詞:振動故障

        聞會波 許乃平 賈英杰 李念飛 楊旭

        摘要某核電廠400/500kV氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(GIs)超高壓開關(guān)站運行期間電流互感器(CT)二次繞組發(fā)生開路故障,導(dǎo)致核電機組主外電源不可用,嚴重時會造成機組停機停堆。本文從CT安裝方式、斷口形貌和能譜分析、模擬振動試驗3方面分析了開路故障的原因,并提出了2種解決方案。其中的CT二次繞組引出線在線修復(fù)工藝已成功應(yīng)用于某核電廠CT斷線搶修和全站CT二次繞組開路隱患處理,修復(fù)完成的CT各項參數(shù)驗收合格,從根本上消除了CT二次繞組開路隱患。

        關(guān)鍵詞氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(GIs);電流互感器(CT);開路故障;在線修復(fù)工藝

        某核電廠400/500kV氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(CIs)[1]開關(guān)站選用IPME1/560-T155型電流互感器(CT),其主要用于繼電保護.測量.計量等工作,通過夾具安裝固定在CIs殼體上,斷路器分合閘操作時,CT會跟隨一起振動。自該開關(guān)站投運至今,其CT二次繞組均存在不同程度的損傷,累計發(fā)生4起開路故障,給核電廠帶來巨大的經(jīng)濟損失。解體故障CT后發(fā)現(xiàn)斷點位于CT二次繞組引出線位置,通過截取斷口部位(具體指的是哪一部分?建議作者詳述)金屬進行失效分析,得出開路故障產(chǎn)生的具體原因,并制定了切實可行的處理措施。

        1 CT二次繞組開路故障

        CT是依據(jù)電磁感應(yīng)原理將一次側(cè)大電流轉(zhuǎn)換成二次側(cè)小電流來進行保護.測量.計量的設(shè)備。CT的一次繞組匝數(shù)很少,二次繞組匝數(shù)較多并串接在二次測量或保護回路中。CT在工作時,要求其二次側(cè)閉合,當二次側(cè)開路時,感應(yīng)電流主要用于激磁,造成鐵芯過度飽和,引起鐵芯發(fā)熱,同時在二次側(cè)感應(yīng)出危險的高電壓,其峰值可達幾千伏,危及人身及設(shè)備安全。產(chǎn)生的高電壓將嚴重燒蝕CT本體,使其內(nèi)部橡膠層碳化,同時喪失功能,發(fā)電機變壓器組高壓設(shè)備則失去保護,導(dǎo)致核電機組主外電源不可用,嚴重時機組狀態(tài)需后撤甚至停機停堆,給電廠帶來了巨大的經(jīng)濟損失及負面影響。

        2 原因分析

        2.1 CT內(nèi)部結(jié)構(gòu)與安裝方式分析

        此開關(guān)站采用環(huán)氧樹脂澆注式結(jié)構(gòu)的CT,總重量約76kf,CT內(nèi)部鐵芯由硅鋼片組成,二次繞組為單股銅導(dǎo)線,均勻緊密地纏繞在環(huán)形鐵芯上,外層由環(huán)氧樹脂澆注,鐵芯和環(huán)氧樹脂之間由多層軟性橡膠層包裹填充(圖1),存在間隙,當操作斷路器時,CT跟隨振動,CT內(nèi)部存在活動的間隙,由于CT自身慣性與澆筑環(huán)氧層和金屬鐵心在承載時變形存在差異,因此振動過程中CT二次繞組引出線會承受應(yīng)力作用,在應(yīng)力作用下發(fā)生斷裂失效。

        CT按照安裝位置分為串內(nèi)CT和串外CT。串內(nèi)CT的安裝方向為接線盒朝上安裝,串外CT的安裝方向為接線盒朝下安裝。當CT為接線盒朝上安裝時,振動過程中,CT內(nèi)部鐵芯繞組在重力作用下下沉,拉扯澆筑固定在環(huán)氧樹脂中的二次引出線,使其承受拉應(yīng)力作用,而CT為接線盒朝下安裝時,振動過程中,鐵芯繞組下沉壓縮二次引出線,使其承受壓應(yīng)力作用,銅線在拉應(yīng)力的作用下更易發(fā)生斷裂。結(jié)合歷史故障情況,發(fā)生故障的CT安裝方式均為接線盒朝上安裝,接線盒朝下安裝的CT未發(fā)生故障,與理論分析相符。

        2.2 斷口金屬形貌與能譜分析

        截取CT開路部分的斷口金屬,從宏觀形貌.化學成分.斷口形貌.

        微觀組織.硬度等方面進行失效分析,分析結(jié)論是∶①從金屬斷口形貌(圖2)可見明顯的裂紋擴展路徑,終斷區(qū)可見明顯的拉長韌窩,擴展區(qū)可見等軸韌窩,證明銅線是在應(yīng)力的作用下發(fā)生斷裂:②從微觀組織的晶粒變形情況分析,可證明斷口不是瞬間的過應(yīng)力斷裂:③從化學成分分析也表明材料雜質(zhì)含量比較低,不是因材料脆化或成分不合格而發(fā)生的斷裂。

        綜合分析得出斷口為應(yīng)力作用下的疲勞斷裂,即低周疲勞斷裂。

        2.3 模擬CT振動試驗分析

        1.2.1 水平振動

        為驗證振動工況下CT失效是否能夠復(fù)現(xiàn),挑選同型號的CT進行振動試驗。經(jīng)2h的x軸隨機振動試驗后,未見故障:Y軸隨機振動試驗進行1h50min后,CT出現(xiàn)開路故障。

        1.2.2 豎直振動

        CT在水平放置和豎立放置2種安裝方式下,內(nèi)部受力情況存在差異,為了消除安裝方式對振動試驗的干擾,定制了CT專用夾具(圖3),使用專用夾具可使CT豎立放置,且按照現(xiàn)場120。三點式受力方式固定,盡可能模擬現(xiàn)場受力情況。在豎立放置的安裝方式下,Z軸試驗5min后測得CT內(nèi)部二次繞組發(fā)生開路。在開關(guān)站停電檢修窗口下,現(xiàn)場采集斷路器分合閘動作后的CT實際振動波形,并按照實測波形數(shù)據(jù)進行振動試驗,Z軸試驗4min20s后測得CT內(nèi)部二次繞組發(fā)生開路。

        2.4 綜合分析

        當斷路器分合閘動作時,CT受到振動作用,由于內(nèi)部鐵芯和外層環(huán)氧樹脂之間存在較大間隙,且2種材料在承載時變形存在差異,產(chǎn)生相對位移,導(dǎo)致CT內(nèi)部二次繞組引出線受到應(yīng)力作用,由于此種類型CT的引出線工藝在設(shè)計上存在缺陷,當引出線受到應(yīng)力作用時,應(yīng)力易集中,不易釋放,最終二次繞組引出線部位在振動作用下發(fā)生低周疲勞斷裂。

        3 解決方案與實施效果

        3.1 改進CT安裝方式

        目前此開關(guān)站CT安裝固定方式是CT與CIs外殼固定連接,斷路器分合閘操作時,CT會隨CIs外殼一起振動,從而促成CT二次繞組引出線斷線,如果杜絕CT振動則可避免CT因振動原因而導(dǎo)致斷線。

        如果將CT與CIs外殼脫開,通過單獨的鋼支架支撐(圖4),使CT不與CIs外殼接觸。當斷路器分合閘操作振動時,CT將不會隨之振動,從而消除振動引起CT斷線的影響因素。此方案雖可消除CT二次繞組開路的促成因素,但未能對已受損的引出線部位進行修復(fù),因此,該解決方案無法從根本上消除CT開路隱患。

        3.2 CT二次繞組引出線在線修復(fù)

        使用自主設(shè)計的專用工具對CT二次繞組引出線部位進行解剖,從環(huán)氧樹脂中剝離出CT二次繞組引出線,使用多股軟銅線代替原受損單股硬銅導(dǎo)線,重新壓接牢固后,使用環(huán)氧樹脂材料澆筑,可實現(xiàn)在CIs不解體情況下徹底消除CT二次繞組引出線斷線隱患。具體修復(fù)工藝過程如下∶(1)用x射線機拍出清晰的CT二次繞組引出線部分分布圖,以判

        斷CT二次繞組2根引出線是否交叉,在CT本體上做出標記,便于確定修復(fù)后CT二次繞組引出線位置,保證CT極性。

        (2) 用電吹風(溫度設(shè)定在300℃)加熱CT外層環(huán)氧樹脂材料,待其軟化后,使用鑿具將二次繞組引出線從環(huán)氧樹脂材料中剝離,直至軟性橡膠層位置。

        (3) 將繞組引出線從靠近鐵芯位置剪斷,然后使用多股軟銅線代替原來單根銅線,用小銅管將多股軟銅線和繞組引出線連接,壓接后用焊錫點焊,增加壓接牢固性和導(dǎo)電接觸性。

        (4) 用熱縮管套在壓接銅管位置,加熱熱縮管固定在此位置,熱縮管外再套一層黃臘管,用電纜頭填充膠密封壓接位置,防止?jié)沧h(huán)氧材料進人軟性橡膠層,影響繞組絕緣性能。

        (5) 對照開始時在CT本體上做的引出線標記和x射線圖,將更換后的繞組引出線另一端固定在澆注模具上,繞組引出線走向不要靠近鐵芯引出接地線和接地銅排,以保證絕緣,然后使用環(huán)氧樹脂材料重新澆注,充分冷卻凝固后對其進行耐壓試驗.匝間絕緣試驗.誤差試驗.極性試驗。修復(fù)后的CT經(jīng)生產(chǎn)廠家鑒定,滿足驗收試驗標準,驗收合格。

        該在線修復(fù)工藝首次應(yīng)用于某核電廠運行期間CT開路搶修,成功避免了非計劃停機。

        4 結(jié)束語

        CT二次繞組引出線在線修復(fù)工藝成功應(yīng)用于某核電廠運行期間CT斷線搶修以及1號與2號機組主變壓器出口間隔.2條線路間隔共計118個CT二次繞組引出線斷線隱患處理,修復(fù)后CT各項參數(shù)均符合驗收要求,并1次送電成功,CIs設(shè)備安全穩(wěn)定運行。

        CT二次繞組引出線在線修復(fù)工藝縮短了關(guān)鍵檢修工期,減少了人力成本,提高了設(shè)備檢修效率及安全性.穩(wěn)定性。該CT二次繞組引出線在線修復(fù)工藝在現(xiàn)場多次成功應(yīng)用,徹底解決了CT二次繞組開路故障帶來的隱患,現(xiàn)已成熟并具有很強的推廣價值,可對使用同類型CT的單位提供技術(shù)服務(wù)。

        參考文獻

        [1] 左亞芳.CIs設(shè)備運行維護及故障處理[M].北京∶中國電力出版社,2013∶8.

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