王其
摘 要:脫水是污泥處理工藝中的核心環(huán)節(jié)之一,深度脫水之后不僅達(dá)到了減量化的效果,而且為后續(xù)的污泥高效化處理、資源化利用等提供了有利條件。一體式高壓帶式脫水設(shè)備具有運(yùn)行能耗低、占地面積小、系統(tǒng)安全性高、支持連續(xù)運(yùn)行等一系列優(yōu)勢,逐漸成為現(xiàn)代污泥處理項目中常用的設(shè)備。本文結(jié)合某污泥處理項目,首先概述了高壓帶式脫水設(shè)備的各項技術(shù)優(yōu)勢,并對比了該項目現(xiàn)行的高壓板框脫水與一體式高壓帶式脫水工藝的優(yōu)缺點;隨后對污泥脫水工藝改造的工藝設(shè)計、實施過程,以及改造后的運(yùn)行效果和經(jīng)濟(jì)效益等展開了簡要分析。實踐表明,使用高壓帶式脫水設(shè)備后,污泥含水率進(jìn)一步降低,減量明顯,具有推廣應(yīng)用價值。
關(guān)鍵詞:SFD高壓帶式脫水機(jī);污泥處理;SMA型改性劑;二維壓榨
企業(yè)排放的污泥含水率通常在80%以上,通過深度脫水處理可以將含水率降至60%甚至更低,水分被排出后污泥的體積也會隨之減小,從而在提高后續(xù)處理效率和控制污泥處理成本等方面發(fā)揮了重要價值。SFD高壓帶式脫水設(shè)備能夠廣泛適用于市政污泥、工業(yè)污泥、建筑泥漿、河湖底泥以及其他各類廢渣的減量脫水處理,顯著降低含水率等突出問題,在污泥無害化處理和資源化利用等方面也有突出優(yōu)勢。了解SFD高壓帶式脫水設(shè)備的運(yùn)行原理和結(jié)構(gòu)組成,能夠為污泥處理工藝的優(yōu)化和改造提供必要的支持。
1.污泥處理項目概況
某市政污水處理廠日處理規(guī)模1.3×105m3,每天產(chǎn)生污泥量在95-100t(含水量80%計)。該廠原來的污泥處理工藝中,采用的是“高壓板框脫水+石灰干化”組合模式,高壓板框脫水后污泥含水率在75%-80%之間,之后再使用石灰干化將含水率降低至60%以下,最后進(jìn)行填埋。但是該處理工藝存在諸多弊端,例如加入石灰后導(dǎo)致污泥增量明顯,另外石灰價格的上漲也導(dǎo)致污泥處理成本增加等。鑒于此,該廠決定用SFD高壓帶式深度脫水設(shè)備代替現(xiàn)有的高壓板框脫水設(shè)備,達(dá)到降低處理成本、實現(xiàn)污泥減量、提高污泥熱值的效果,實現(xiàn)最終處理產(chǎn)物的資源化利用。
2.高壓帶式脫水設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢
2.1脫水效率高、效果好
通過隨機(jī)取樣測量,該廠排放污泥的平均含水率為87.9%。使用SFD一體式高壓帶式深度脫水設(shè)備后,污泥脫水效果有明顯提升,設(shè)備末端出泥含水率穩(wěn)定控制在70%以下,大部分情況下可以達(dá)到60%。該設(shè)備之所以能夠取得良好的脫水效果,得益于采用了“濃縮+二維壓榨”的復(fù)合技術(shù)。第一步是絮凝和濃縮。絮凝過程利用其分子上所帶電荷與污泥顆料所帶電荷相反,正負(fù)電荷中和后使之脫穩(wěn),同時利用其高分子的長鏈條作用把許多細(xì)小污泥顆粒吸附并纏結(jié)在一起,結(jié)成較大的顆粒。形成絮體的復(fù)相流體通過濾帶,在重力作用下實現(xiàn)固液分離。第二步是改性和壓榨。向污泥中加入適量的SMA型改性劑,通過充分?jǐn)嚢枋蛊渑c污泥均勻混合,達(dá)到提高污泥孔隙率、強(qiáng)化孔隙結(jié)構(gòu)的調(diào)理效果。除此之外,改性劑還具有把結(jié)合水轉(zhuǎn)化成游離水的功能。完成污泥改性之后,再利用雙層濾帶夾帶污泥濾餅在壓輥表面形成徑向力和切向剪切力,讓污泥濾餅在二維作用力下脫水。該設(shè)備提供低壓、高壓、超高壓3種壓榨模式,在超高壓區(qū)的脫水壓力是普通帶式脫水機(jī)的10倍以上,實現(xiàn)了脫水效率和脫水效果的同步提升。正常情況下,只需要10s左右的時間,就可以將污泥含水率降低到70%之內(nèi)。
2.2支持全自動連續(xù)運(yùn)行
以往使用的高壓板框脫水設(shè)備,在完成污泥脫水之后,需要將設(shè)備停運(yùn),人工鏟落脫水壓縮后的泥餅,然后再重新啟動設(shè)備。這種頻繁起停的間歇運(yùn)行模式,不僅增加了設(shè)備耗電成本和人工管理成本,而且操作難度較高,污泥脫水效率也會受到影響。相比之下,SFD一體式高壓帶式深度脫水設(shè)備支持全自動連續(xù)運(yùn)行,出泥無需人工干預(yù)。全自動運(yùn)行流程如下:首先,污泥經(jīng)污泥螺桿泵輸送至高壓帶式污泥深度脫水機(jī),在污泥管道中加入PAM絮凝,進(jìn)入高壓帶式污泥深度脫水機(jī)濃縮段濃縮。其次,濃縮段的前部連接加藥裝置,可向污泥中加入改性劑。在攪拌作用下,改性劑與污泥發(fā)生物理、化學(xué)反應(yīng),使污泥持水性降低,為提高脫水效果奠定了基礎(chǔ)。最后,改性后的污泥進(jìn)入到壓榨區(qū),在壓力作用下實現(xiàn)了深度脫水。最后從出泥口排出含水率在60%左右、直徑在5-10mm之間的多孔薄片狀泥餅。排出的泥餅掉落到下放的輸送帶上,運(yùn)輸至集料倉完成收集。
2.3技術(shù)工藝的比選
該污水處理廠原來的污泥脫水工藝為高壓板框設(shè)備脫水,現(xiàn)決定使用SFD一體式高壓帶式深度脫水設(shè)備進(jìn)行替換,選擇運(yùn)行費(fèi)用、占地面積、操作便捷性和系統(tǒng)安全性等指標(biāo)進(jìn)行對比,具體內(nèi)容如表1所示。
結(jié)合表1可知,SFD一體式高壓帶式脫水設(shè)備在運(yùn)行費(fèi)用、臭氣收集、裝機(jī)功率等多項技術(shù)指標(biāo)上,均優(yōu)于該污水處理廠現(xiàn)行的高壓板框脫水設(shè)備,技術(shù)工藝的優(yōu)勢明顯,具有改造優(yōu)化的可行性。
3.高壓帶式脫水設(shè)備在污泥處理項目中的應(yīng)用
3.1物料準(zhǔn)備
根據(jù)該污水處理廠污泥產(chǎn)量和處理要求,改造工藝中需要配置2臺SFD-1400型一體式高壓帶式脫水機(jī),基本參數(shù)為:濾布寬幅1.4m;外形尺寸3800mm×2100mm×2500mm;處理能力1.5-3.5t/h(含水率80%計);絕干污泥0.3-0.7。結(jié)構(gòu)組成方面,該設(shè)備采用模塊化分區(qū)設(shè)計,由布料系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、立式排布壓榨系統(tǒng)等組成。壓榨系統(tǒng)主要壓榨輥系統(tǒng)采用立式排布,每組壓榨輥下方設(shè)置獨(dú)立的集水盤,以防止壓濾液重新流入壓榨輥,且接水盤循環(huán)自清洗,減少人工清洗。另外,還需要配備污泥改性混合機(jī)、改性劑投加裝置、沖洗水泵等裝置。改造后的脫水工藝流程如圖1所示。
3.2改造工藝
3.2.1污泥改性
污水處理廠排放的原始污泥中,不僅含水率高,而且水分多以結(jié)合水的形式存在,這導(dǎo)致壓榨脫水的難度較高,因此最終出泥的減量不明顯。污泥改性的原理就是通過摻加改性劑,將污泥中比較穩(wěn)定的結(jié)合水,轉(zhuǎn)化成游離水,從而降低壓榨難度,使水分更容易從污泥中脫出,實現(xiàn)固液分離,讓污泥減量更加明顯。作為深度脫水的核心工藝,污泥改性中選用的改性劑類型,以及改性劑的用量等,是決定改性效果的關(guān)鍵因素。本項目中選用的是SMA-4型改性劑,可用于市政污泥、工業(yè)污泥的改性處理,投加量為污泥質(zhì)量的0.5-2.0%。提前將改性劑裝入專用的投加裝置中,該裝置可根據(jù)污泥調(diào)理混合機(jī)中當(dāng)前污泥的量,自動控制投加裝置閥門的開閉,保證改性劑的加入量合適。既避免了加入量不足導(dǎo)致污泥無法完全反應(yīng)的情況,又解決了過量加入導(dǎo)致成本升高的情況。通過取樣分析表明,在未加入SMA-4型改性劑前,污泥微觀形態(tài)以片狀為主,孔隙尺寸在3-5μm;而加入改性劑后,污泥微觀形態(tài)以顆粒狀為主,孔隙尺寸增加至6-8μm??紫对龃蟆⒖紫堵噬仙?,使得壓榨環(huán)節(jié)水分更容易排出。