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        蠟油加氫裝置的腐蝕調(diào)查與分析

        2021-10-23 05:17:50
        全面腐蝕控制 2021年9期
        關(guān)鍵詞:蠟油封頭分離器

        傅 薔

        (中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司,新疆 獨(dú)山子 833699)

        0 引言

        200萬噸/年加氫裂化裝置以減壓蠟油、焦化蠟油為原料,采用單段一次通過流程,最大限度生產(chǎn)BMCI<10的尾油(作乙烯原料)和硫含量<50ppm,十六烷值>55的優(yōu)質(zhì)柴油,同時(shí)副產(chǎn)輕烴氣體、液態(tài)烴和石腦油。

        近年來,伴隨原油的劣質(zhì)化、設(shè)備的老化,蠟油加氫裝置的腐蝕問題日益突出,嚴(yán)重影響了石化裝置的安全長(zhǎng)周期運(yùn)行[1]。例如:高溫臨氫部位發(fā)生表面脫碳和氫腐蝕、奧氏體不銹鋼設(shè)備在停工期間的連多硫酸應(yīng)力腐蝕開裂、低溫部位冷換設(shè)備的NH4Cl及NH4HS腐蝕?;谏鲜鲈?,2019年對(duì)蠟油加氫裝置17臺(tái)設(shè)備、79條管線采用目視、錘擊、測(cè)厚、垢樣分析等方法進(jìn)行了腐蝕調(diào)查,對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行了匯總和分析,并以此提出了相關(guān)防腐措施,為蠟油加氫裝置的腐蝕和防腐工作提供參考依據(jù)。

        1 腐蝕調(diào)查方法及發(fā)現(xiàn)問題

        1.1 腐蝕調(diào)查方法

        裝置停工檢修期間常用腐蝕檢查方法如表1所示。

        表1 停工檢修常用腐蝕檢查方法

        1.2 主要發(fā)現(xiàn)問題

        通過對(duì)17臺(tái)設(shè)備、79條管線進(jìn)行腐蝕調(diào)查,發(fā)現(xiàn)如下問題,如表2所示。

        表2 腐蝕檢查發(fā)現(xiàn)問題匯總表

        2 腐蝕原因分析

        統(tǒng)計(jì)了2018年至2019年停工檢修前蠟油加氫裂化裝置混合原料油所含腐蝕性介質(zhì)情況(如圖1、圖2所示)。結(jié)合SH/T 3096—2012《高硫原油加工裝置設(shè)備和管道設(shè)計(jì)選材導(dǎo)則》,屬低硫高酸原油。當(dāng)酸值高于0.5mgKOH/g時(shí),就會(huì)引起高溫部位的酸腐蝕。

        圖1 蠟油加氫裝置硫含量

        圖2 蠟油加氫裝置酸值

        2.1 反應(yīng)系統(tǒng)腐蝕檢查情況

        2.1.1 腐蝕機(jī)理

        在反應(yīng)部分,由于原料中含有一定量的硫、氮、氧、氯等化合物,在加氫過程中會(huì)與氫反應(yīng)生成H2S、NH3、H2O、HCl等,在一定條件下會(huì)產(chǎn)生氯化銨垢下腐蝕。尤其是近年來油田為了提高原油采收率而使用含有有機(jī)氯的注劑,造成原油中有機(jī)氯含量增加,而有機(jī)氯在電脫鹽過程中無法脫除,這部分氯被帶到下游裝置的原料中,在高溫下分解或與氫反應(yīng)生成HCl,造成腐蝕加劇。

        2.1.2 發(fā)現(xiàn)腐蝕問題及原因分析

        此次腐蝕調(diào)查,反應(yīng)部分主要檢查了熱高壓分離器V-102、熱低壓分離器V-103、冷高壓分離器V-104、冷低壓分離器V-105、反應(yīng)流出物/熱原料油換熱器E-102、熱循環(huán)氫換熱器E-101設(shè)備及部分管線。E101熱循環(huán)氫換熱器部分管口焊縫出現(xiàn)豁口,管束有兩處變形,主要原因是管內(nèi)表面氫損傷所導(dǎo)致(如圖3、圖4所示)。熱低分氣空冷器E109至V109管線存在硫化氫腐蝕與沖刷腐蝕,彎頭外彎下部測(cè)厚數(shù)值為4.1~4.4mm,原設(shè)計(jì)壁厚7.0mm,與設(shè)計(jì)厚度相比較,偏差率達(dá)到-42%(如圖5所示)。V104界位切液線放空閥短接由于銨鹽垢下腐蝕和酸性水腐蝕,存在明顯腐蝕減薄。設(shè)計(jì)壁厚5.5mm,實(shí)測(cè)最薄處壁厚3.95mm,減薄29%(如圖6所示)。

        圖3 E-101管口焊縫

        圖4 E-101管束變形

        圖5 彎頭外彎下部示意圖

        圖6 V104界位切液線放空閥短接最薄處

        V-102、V-103、V-104、V-105等反應(yīng)部分設(shè)備,均未發(fā)現(xiàn)明顯腐蝕,一方面是因?yàn)檫@些設(shè)備選材合理,另一方面和反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入空冷器前注入除鹽水,有效減輕了銨鹽腐蝕。

        2.2 分餾系統(tǒng)腐蝕檢查情況

        2.2.1 腐蝕機(jī)理

        蠟油加氫裝置的分餾部分按照溫度不同,可能發(fā)生低溫部位的腐蝕(如塔頂系統(tǒng))和高溫部位(如塔底系統(tǒng))的腐蝕。

        低溫部位(一般指不大于 150℃)的腐蝕主要是硫化物在加工過程中分解而產(chǎn)生的,當(dāng)環(huán)境含水時(shí),成為H2S—H2O型腐蝕。其腐蝕機(jī)理如下:H2S為弱酸,在水中發(fā)生電離:

        在H2S-H2O溶液中H+、HS-、S2-和H2S分子,對(duì)金屬產(chǎn)生氫去極化腐蝕,其反應(yīng)式為:

        高溫部位的腐蝕主要是指溫度高于240℃時(shí),隨著溫度的提高,高溫硫的腐蝕逐漸加大。到400℃左右,H2S開始分解,產(chǎn)生單質(zhì)硫,腐蝕達(dá)到最高值。

        高溫硫化氫的腐蝕機(jī)理為化學(xué)腐蝕,化學(xué)反應(yīng)式子為:

        在溫度為400℃左右,發(fā)生如下反應(yīng):

        2.2.2 發(fā)現(xiàn)腐蝕問題及原因分析

        此次腐蝕調(diào)查,分餾部分主要檢查了主汽提塔C-201、干氣脫硫塔C-205、主汽提塔頂后冷器E-202等設(shè)備,發(fā)現(xiàn) CC-201塔底封頭復(fù)合板襯里分散存在著局部密集坑蝕1~1.5mm(如圖7、圖8所示)。判斷原因?yàn)楫?dāng)溫度超過260℃時(shí),低分油中含有溶解的H2S和活性硫化物對(duì)設(shè)備造成高溫硫腐蝕,導(dǎo)致塔底封頭腐蝕。

        圖7 C-201塔底封頭

        圖8 C-201塔底封頭

        3 結(jié)語

        (1)總體而言,蠟油加氫裝置腐蝕狀況良好,設(shè)備選材較為合理,原料性質(zhì)總體與設(shè)計(jì)一致,材質(zhì)等級(jí)基本能夠滿足現(xiàn)在生產(chǎn)條件下的需要。在腐蝕調(diào)查的 17臺(tái)設(shè)備、79條管線中,僅4處部位發(fā)現(xiàn)了明顯的腐蝕;

        (2)蠟油加氫裝置的腐蝕防護(hù)要從原料、裝置選材、工藝防腐蝕三個(gè)方面予以重點(diǎn)關(guān)注,第一,和上游裝置合作,對(duì)原料中的腐蝕介質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制;第二,對(duì)不符合選材導(dǎo)則或者實(shí)踐證明材質(zhì)不當(dāng)?shù)脑O(shè)備進(jìn)行材質(zhì)升級(jí);第三,做好工藝防腐,如注水、注氨和注緩蝕劑,并對(duì)工藝防腐蝕的效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整工藝防腐蝕的詳細(xì)方案;

        (3)加強(qiáng)腐蝕監(jiān)測(cè)。對(duì)于重點(diǎn)腐蝕的設(shè)備和管線要重點(diǎn)監(jiān)測(cè),尤其對(duì)腐蝕狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)??赏ㄟ^定點(diǎn)測(cè)厚方式,進(jìn)行采樣分析,掌握腐蝕的動(dòng)態(tài)狀況以及裝置關(guān)鍵部位,提高設(shè)備維護(hù)的主動(dòng)性、有效性。提高檢修主動(dòng)性與設(shè)備維護(hù)水平,避免過多非計(jì)劃性停工現(xiàn)象,將腐蝕降到最低。

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