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        某金屬礦山掘進巷道局部降溫模擬*

        2021-10-22 03:19:00孫玉強陳宜華呂真虎邱樹永
        現(xiàn)代礦業(yè) 2021年9期
        關鍵詞:風速

        孫玉強 張 濤 陳宜華 呂真虎 王 巖 邱樹永 王 攀

        (1.招金礦業(yè)股份有限公司;2.安徽工業(yè)大學能源與環(huán)境學院)

        隨著金屬礦山開采規(guī)模愈發(fā)擴大、人類不斷向深部開采礦產(chǎn),而阻礙深部礦井安全生產(chǎn)的一大問題——高溫熱害問題凸顯,得到廣泛關注。特別是掘進巷道作業(yè)面無法形成貫穿風流,導致高溫熱害問題相較其他巷道更加突出,嚴重影響了礦山的安全、高效生產(chǎn)[1]。

        井下高溫熱害問題主要與圍巖散熱、礦物氧化熱、機電設備放熱等多種因素有關,為了改善高溫礦井掘進面工作環(huán)境,局部制冷通風降溫技術成為首選。研究掘進巷道送風風速、風溫與供冷量合理匹配,對提高掘進工作降溫效果和經(jīng)濟性具有重要意義。本研究以工作面氣相流冷熱交換為對象,利用FLUENT軟件對掘進巷道作業(yè)面的溫度場進行模擬,并結合現(xiàn)場實驗探究掘進面溫度場與送風情況(風溫、風速、送風距離)之間的關系,為掘進面降溫設計提供技術支持[2]。

        1 研究方案

        為解決某礦山-1 040 m水平掘進巷道的熱害問題,本研究以三大守恒定律和2個流動運動方程為基礎,通過FLUENT模擬,探究適合現(xiàn)場實際使用的局部降溫通風方案。在現(xiàn)場進行試驗驗證降溫效果,對巷道風流溫度場變化進行研究,具體方案如下。

        (1)建立掘進巷道氣流流動數(shù)學模型和契合某礦山-1 040 m水平巷道實際開拓布置的幾何模型。對添加制冷措施前的巷道風流溫度進行模擬,得到的風溫結果與現(xiàn)場實測溫度進行比較,驗證模擬可靠性的同時,探究提出制冷措施的必要性。

        (2)以添加制冷措施后的機組、風筒分布修改幾何模型,再次進行模擬。設置2組工況。工況一:風機出風風速為15 m/s,送風溫度為25℃;工況二:風機出風風速為20 m/s,送風溫度為20℃,得到在不同送風溫度、送風風速時,-1 040 m水平巷道風溫變化,確定降溫方案,為現(xiàn)場提供指導。

        (3)按照模擬給出的局部降溫通風方案,在現(xiàn)場進行試運行,驗證制冷機組的降溫效果,研究實際運行時風流溫度場的變化。

        2 數(shù)學模型的建立

        掘進工作面風流流動較復雜,且受多種因素影響,為了簡化模擬過程,對氣流做出如下假設:將氣流設為不可壓縮的理想流體,流動過程中忽略黏性力做功耗散熱以及水蒸氣的解吸;氣流狀態(tài)為具有各向同性的穩(wěn)態(tài)紊流;氣流的各組分之間不產(chǎn)生相互反應。掘進巷道中的氣流流動遵循三大守恒定律和2個流體運動方程。

        (1)質(zhì)量守恒方程為

        式中,ρ為氣體密度,kg/m3;t為時間,s;ui為坐標系中i方向上的速度,m/s;xi為坐標系中i方向上的空間位置,m;Sm是加入到連續(xù)相的質(zhì)量或其他自定義源項。

        (2)動量守恒方程為

        式中,xj為坐標系中j方向上的空間位置,m;uj為坐標系中j方向上的速度,m/s;ρ為靜壓,Pa;τij為應力張力,N;gi和Fi分別為i方向上的重力和外部體積力,N。

        (3)能量守恒方程為

        式中,T為溫度,℃;u為速度,m/s;h為流體的傳熱系數(shù),W/(m2·℃);Cp為比熱容,J/(kg·℃);ST為其他體積熱源。

        (4)組分運輸方程為

        式中,cs為物質(zhì)濃度,kg/m3;Ds1g為該組分的擴散系數(shù);Ss為系統(tǒng)內(nèi)部單位時間內(nèi)單位體積該組分生成質(zhì)量,kg。

        (5)工作面風流流動的控制方程選擇K-ε雙方程為

        式中,k表示為紊流動能,J;ε表示為紊流動能耗散率,%;v表示為尾流動力黏性系數(shù),Pa·s;C1z、C2z為經(jīng)驗常數(shù);?k、?ε分別為k和ε對應的Prandtl數(shù);Gk為平均速度梯度引起的紊動能產(chǎn)生項。

        在K-ε雙方程模型中,通過對各守恒定律進行數(shù)學描述獲得控制方程,然后將其與礦山井下掘進巷道的邊界條件和初始條件相結合,構造了掘進工作面內(nèi)風流的數(shù)學模型[3]。

        根據(jù)經(jīng)驗值以及試驗驗證,模型常數(shù)值分別取C1z=1.44,C2z=1.92,σk=1.00,σε=1.30。

        3 礦山熱環(huán)境現(xiàn)狀模擬

        3.1 幾何模型建立

        為探究深部工作面溫度變化,提供合理通風降溫方案,以某礦山-1 040 m水平中段平面圖建立模型。每個掘進巷前端是獨頭作業(yè)面,設置熱源1個,如圖1所示。為了減少計算量,巷道長度為50 m,簡化為長方體,掘進巷與沿脈大巷90°相接,連接處用圓角修正,減少空氣進入探礦巷的局部阻力。由于調(diào)熱圈厚度一般在20 m以上,故在巷道周圍設置厚20 m的圍巖,通過設定圍巖壁面溫度,耦合計算巷道內(nèi)空氣溫度,更符合實際。-1 040 m水平地下涌水較多又無法找到固定出水點,地下水放熱在壁面邊界條件中進行設定[4]。

        網(wǎng)格劃分設置1組膨脹層,2組面尺寸控制。在空氣與熱源、巷道壁面的流固交界面需要設置膨脹層,本模擬設置8層膨脹層,最大膨脹層厚度設置為0.15 m,膨脹層邊界為熱源壁面和巷道壁面。2組面尺寸控制分別為空氣進出口面控制0.1 m和圍巖壁面控制1.5 m,產(chǎn)生共4 902 398個網(wǎng)格,最大偏度(skewness)為0.67<1,經(jīng)獨立性驗證,網(wǎng)格質(zhì)量良好,可導入FLUENT中開始計算。

        3.2 邊界條件設置

        -1 040 m水平:進風口溫度為27.5℃,風速為4.5 m/s,粗糙高度等設置默認值。出口條件設壓力出口,表壓為0 Pa,回流溫度保持默認。圍巖邊界類型設為恒壁溫36℃。除底面外其余巷道壁面設置為耦合類型。底面巷道存在熱水,設置為恒壁溫37.8℃。熱源設為熱通量放熱,取150 W/m2。

        解算強調(diào)氣固兩相的熱交換,采用Couple算法,松散因子取FLUENT默認值,從全區(qū)域進行初始化。各項殘差低于1×10-6后結束。解算過程中設置監(jiān)視面,觀察溫度和風速數(shù)值變化以及模擬結果是否收斂。

        3.3 模擬結果分析

        實測數(shù)據(jù)顯示,-1 040 m水平原巖溫度約為36℃,進風井送入新風溫度較低,但巷道內(nèi)有熱涌水,實測表面溫度為37.8℃,同時,掘進巷內(nèi)有掘進用機電設備,兩熱源通過空氣與圍巖表面發(fā)生換熱。

        圖2 為-1 040 m水平巷道,A、B和E為獨頭掘進工作面,C、D為巷道監(jiān)視面。圖3為A、B和E掘進工作面平均溫度解算結果。

        由圖2,A和B掘進面平均溫度為36.087℃,E處掘進面平均溫度為36.204℃,C和D處巷道監(jiān)視面平均溫度為33.2℃?,F(xiàn)場實測A和B處掘進面溫度為35.5℃,E處掘進面溫度為34.9℃,相對誤差分別為1.65%和3.73%,誤差在允許的范圍內(nèi),模擬具有可靠性。《金屬非金屬安全規(guī)程》(GB 16423—2020)中明確指出,人員連續(xù)作業(yè)場所的濕球溫度不高于27℃,通風降溫不能滿足要求時,應采取制冷降溫或其他防護措施,當濕球溫度超過30℃時,應停止作業(yè)。該礦山-1 040 m水平掘進面為保證安全作業(yè),須加降溫通風措施。

        4 壓入式通風降溫措施模擬

        為了使掘進作業(yè)面的溫度下降,滿足安全生產(chǎn)要求,需對掘進作業(yè)面采取通風降溫措施。目前,金屬礦山井下局部通風降溫方式有壓入式、抽出式和壓抽混合式,因壓入式通風降溫送風距離遠,方便布置,管理簡單易行,多采用壓入式。模擬采用壓入式通風降溫系統(tǒng)。根據(jù)空冷器的布置方式,該系統(tǒng)可分為集中式和分散式2種。分散式指將空冷器布置在每個掘進巷的入口,冷風通過風筒送入作業(yè)面,這種布置冷損少,空冷器可能影響設備行走。集中式指空冷器產(chǎn)生的冷風通過局部風機由風筒分別送入作業(yè)面[5]。本模擬選用集中式布置空冷器,并直接將冷空氣送入作業(yè)面的終端降溫通風系統(tǒng)。

        4.1 模擬前處理

        模擬前處理即包括幾何模型建立、網(wǎng)格劃分、邊界條件設置等步驟。壓入式通風降溫措施模擬在礦山原熱環(huán)境模擬的幾何模型基礎上,加入風機和風筒模型。制冷機組布置位于進風井(圖1中“入口”)井底車場,風機通過風筒將制冷機組產(chǎn)生的冷風送入3個掘進面。網(wǎng)格劃分上,風筒內(nèi)存在風流與風筒內(nèi)的流固交界面,設置5層膨脹層,最大膨脹層厚度設為0.1 m,風筒入風口和出風口設置面尺寸控制在0.05 m,其他設置同前。邊界條件設置上,需對風筒入風口的溫度、風速進行設置,類型為速度進口,具體數(shù)值在下述不同工況模擬結果中展示。風筒材料選擇合成塑料PVC,其他條件與原熱環(huán)境模擬一致。

        4.2 模擬結果分析

        對于工況一,盲混合井進風速度為4.5 m/s,進風溫度為27.5℃(實測數(shù)據(jù));風機出風風速為15 m/s,送風溫度25℃。-1 040 m水平工況一溫度分布模擬結果見圖4。

        圖4 (b)中,掘進面位置與圖2編號對應。-1 040 m水平在工況一設置的送風溫度和風速條件下,降溫后的掘進面平均溫度由36.15℃降至26.49℃,低于27℃,掘進面熱環(huán)境得到顯著改善。同時,原熱環(huán)境模擬中的C、D位置風溫由33.2℃降至28.2℃,巷道熱環(huán)境也得到了改善。

        對于工況二,盲混合井進風風速為4.5 m/s,進風溫度為27.5℃(實測數(shù)據(jù));風機出風風速為20 m/s,送風溫度為20℃。-1 040 m水平工況二獨頭掘進面溫度見圖5。

        -1 040 m水平工況二掘進面平均溫度已低于26℃,AC和BD巷工作面平均溫度為25.03℃,AC巷工作面溫度為23.98℃,掘進面平均溫度24.51℃。工況二相較于工況一送風溫度更低、送風風速更大,帶來的降溫效果也更佳,但更大功率的風機以及制冷量的提高,意味著基建成本和運行成本加大。若工期緊張,井下運輸車輛、提升設備等其他熱源產(chǎn)熱量較高,可采用工況二的參數(shù)進行終端通風降溫。

        5 現(xiàn)場試驗

        為了降低-1 040 m水平掘進作業(yè)面溫度,設計安裝一套制冷系統(tǒng),主要設備包括井下制冷機組、冷卻水泵、井下水倉、排水泵、蒸發(fā)器、排水管、冷凍水泵、軸流風機、空冷器、空氣凈化器等,結構圖見圖6。

        圖6 中,冷凍水進入空冷器后產(chǎn)生冷風。冷凍水來源于制冷機組內(nèi)制冷劑與冷卻水的熱交換,而冷凝熱隨著冷卻水進入地下水倉。水倉中有低溫涌水,布置換熱器或直接將熱水混入水倉,均可將冷卻水溫度降低。降溫后的冷卻水再次進入制冷機組進行換熱。吸熱后的水倉水通過排水泵排至地面,進行處理或二次利用。

        對井下掘進作業(yè)面溫濕度進行測定,監(jiān)測點選擇在送風筒前后,溫濕度的測定使用數(shù)字式測試儀器,讀數(shù)穩(wěn)定后讀取數(shù)據(jù),測定結果見表1。

        表1 中,測點間隔約為10 m。1#~3#測點遠離送風風筒,測量數(shù)據(jù)為制冷機組安裝處的巷道風溫;4#~7#測點逐漸遠離風筒出口,4#測點位于風筒出風口2 m處。通過現(xiàn)場實際檢測,送風風筒前(1#~3#測點)的巷道風溫高于30℃,隨著與風筒出風口距離不斷接近,風溫有降低的趨勢,冷風出風口附近位置溫度24.7℃,添加降溫通風措施后的工作面溫度得到顯著改善,模擬顯示的降溫效果為24.51℃,相對誤差為0.77%,模擬具有指導意義。

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        隨著送風距離的升高,4#~7#測點空氣溫度持續(xù)升高,至7#點空氣溫度為29.1℃。溫度升高的斜率較大,原因在于該礦山-1 040 m水平采深大,圍巖放熱量高,掘進面有大型機械設備放熱,同時巷道底板存在溫度較高的熱涌水,在這些熱源的加熱下,制冷機組送入的冷風會隨著與送風口的距離增大而快速攀升?,F(xiàn)場降溫工程中,風筒材料應具備可伸縮性,風筒送風口的位置可以根據(jù)生產(chǎn)進度進行調(diào)整。當送風口位置固定,僅靠提高風機送風速度和制冷量,無法保證遠距離的制冷效果,還會增加基建和運行成本。

        6 結論

        (1)熱環(huán)境現(xiàn)狀的數(shù)值模擬顯示,在現(xiàn)有通風條件下,A和B掘進面平均溫度為36.087℃,E處掘進面平均溫度為36.204℃?,F(xiàn)場實測A和B處掘進面溫度為35.5℃,E處掘進面溫度為34.9℃,相對誤差分別為1.65%和3.73%,模擬與現(xiàn)場擬合度較高,具有指導意義。模擬結果和實測溫度均高于安全規(guī)程中的要求,應添加降溫通風措施。

        (2)對于壓入式通風降溫系統(tǒng),送風距離一定時,制冷降溫系統(tǒng)送風溫度越低,送風風筒風速越高,降溫效果就越好。模擬結果表明,進風溫度為27.5℃(實測數(shù)據(jù))時,當風機出風風速為15 m/s,送風溫度為25℃,掘進巷工作面平均溫度由36.15℃降至26.49℃;當風機出風風速為20 m/s,送風溫度為20℃,掘進巷工作面平均溫度降至24.51℃。

        (3)現(xiàn)場試驗說明,在入風風速和溫度一定時,壓入通風降溫風筒出口位置到工作面距離越短,降溫效果越好。礦山巷道的開拓隨著生產(chǎn)進度發(fā)生改變,選取具有可伸縮性的風筒材料,改變送風距離比一味地提高送風風速和制冷量更加節(jié)約經(jīng)濟成本,符合礦山實際需求。

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