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        CO2相變爆破增裂技術(shù)在煤巷順層預(yù)抽鉆孔中的應(yīng)用

        2021-10-22 06:23:48牛德草
        煤礦現(xiàn)代化 2021年5期
        關(guān)鍵詞:純量透氣性裂孔

        牛德草

        (河南能源化工集團(tuán)貴州豫能投資有限公司黔金煤礦,貴州 畢節(jié) 551700)

        0 引言

        瓦斯抽采是煤礦瓦斯治理的主要技術(shù)手段,通過對(duì)煤層內(nèi)的瓦斯進(jìn)行超前預(yù)抽,不僅能夠防止煤炭開采過程中發(fā)生瓦斯災(zāi)害事故,還能將抽采出的瓦斯作為能源加以利用,減少瓦斯排放造成的環(huán)境污染[1]。但在低透氣性煤層內(nèi)進(jìn)行瓦斯抽采過程中,抽采效率低、成本高是該類煤層瓦斯治理的主要難題。我國大部分井田煤層均屬低透氣性煤層,解決低透氣性煤層的瓦斯抽采主要技術(shù)手段是增透卸壓抽采,通過多年來的現(xiàn)場(chǎng)研究實(shí)踐,產(chǎn)生諸如深孔爆破、穿層鉆孔水力沖孔、水力割縫、開采保護(hù)層等增透卸壓技術(shù)[2],并在全國大范圍礦井實(shí)施,取得了較好效果,但這類技術(shù)在實(shí)施過程中存在治理周期長、成本高、達(dá)不到預(yù)期效果等難題,對(duì)礦井安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)效益、采掘接替等造成較為嚴(yán)重的影響。為不斷提高煤層瓦斯抽采技術(shù)水平,需不斷優(yōu)化、更新低透氣性煤層的增透卸壓技術(shù)。近年來,隨著CO2相變爆破增裂機(jī)理的研究,將CO2相變爆破增裂技術(shù)納入低透氣性煤層的瓦斯抽采是一種新的實(shí)踐方法,采用CO2相變爆破增裂法具有成本低、預(yù)抽效果好、安全系數(shù)高等特點(diǎn)[3],該技術(shù)通過在常村煤礦1213回風(fēng)順槽現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐后取得了良好效果。

        1 CO2相變爆破增裂原理及特點(diǎn)

        1.1 CO2相變爆破增裂技術(shù)原理

        CO2相變爆破增裂技術(shù)是將液態(tài)下的CO2經(jīng)加熱致快速膨脹,瞬間產(chǎn)生高壓氣體形成氣爆,致使煤巖體產(chǎn)生炮震裂隙,從而達(dá)到增加煤巖體透氣性及卸壓的目的[4]。

        煤巷順層預(yù)抽鉆孔CO2相變爆破增裂技術(shù)原理,是在已施工的煤巷順層預(yù)抽鉆孔內(nèi)放入多個(gè)CO2爆破管,并將爆破管發(fā)熱片連接至外部電起爆器,起爆期間發(fā)熱片瞬間加熱,爆破管中的液態(tài)CO2在10~30 ms內(nèi)壓力劇增至20~60 MPa,高壓液態(tài)CO2沖破定壓剪切片迅速轉(zhuǎn)化為氣態(tài),體積膨脹600多倍,瞬間釋放的氣體膨脹能使鉆孔周邊煤巖體致裂,從而增加煤巖體透氣性,提高瓦斯抽采效率。

        1.2 CO2相變致爆過程

        CO2氣體在一定的高壓下可轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài),通過高壓泵將液態(tài)的CO2壓縮至圓柱體容器(爆破筒)內(nèi),并裝入破裂片、導(dǎo)熱棒和密封圈,擰緊合金帽即完成爆破前的準(zhǔn)備工作。將爆破管和電起爆器及電源線攜至爆破現(xiàn)場(chǎng),把爆破管插入鉆孔中固定后,連接起爆器電源。當(dāng)微電流通過高導(dǎo)熱的發(fā)熱片時(shí),產(chǎn)生高溫?fù)舸┌踩?,瞬間將液態(tài)CO2氣化,急劇膨脹產(chǎn)生高壓沖擊波致泄壓閥自動(dòng)打開形成爆破。

        1.3 CO2相變爆破的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)

        1)安全。CO2屬于非易燃易爆的惰性氣體,爆破過程就是體積膨脹的過程,屬物理爆破,液態(tài)CO2體積膨脹過程會(huì)吸收大量的熱量,能有效降低致裂范圍內(nèi)的煤巖體溫度,爆破后不產(chǎn)生任何有害氣體,不產(chǎn)生電弧和電火花,比傳統(tǒng)化學(xué)爆破更安全。因CO2相變爆破過程屬相變膨脹的物理爆破,在卸壓增透方面彌補(bǔ)了水力沖孔、水力割縫和深孔爆破致裂增透方面的缺陷,且不會(huì)將煤巖體過度粉碎,不致過度破壞煤體骨架的完整性,降低爆破誘導(dǎo)煤與瓦斯突出的概率。

        2)高效。CO2相變爆破從起爆至結(jié)束整個(gè)過程只需30 ms,爆破準(zhǔn)備時(shí)間短,組裝、充裝操作簡單,且爆破后不需要驗(yàn)炮即可進(jìn)人,有效提高工作效率。

        3)便捷:在灌注二氧化碳之前所有材料皆非爆品,減少繁雜的報(bào)批審核程序和相應(yīng)的管理限制。通過不同的CO2填充量,更換不同型號(hào)的定能泄壓片和發(fā)熱片可控制膨脹系統(tǒng)的工作壓力,從而適應(yīng)不同的工作環(huán)境,可適用于鉆孔卸壓瓦斯抽采、煤巷快速掘進(jìn)、綜采面提前放頂?shù)裙ぷ鳝h(huán)境。

        2 工程概況

        常村煤礦主采3號(hào)煤層,煤層均厚6.73 m,煤層原始瓦斯壓力0.65 MPa,原始瓦斯含量6.85~7.53 m3/t,煤層透氣性系數(shù)0.16~11.35 m3/(MPa2·d),屬典型高瓦斯、低透氣性煤層,瓦斯抽采難度大,常規(guī)抽采方法效率較低。

        1213回風(fēng)順槽位于-325水平12采區(qū)中部,巷道設(shè)計(jì)工程量830 m,巷道標(biāo)高-278~-307 m,地面標(biāo)高+425~478 m,巷道埋深712~775 m。巷道采用綜合機(jī)械化掘進(jìn),36U型鋼架棚支護(hù),棚距600 mm,斷面寬5.6 m,高3.5 m,凈斷面16.2 m2。巷道掘進(jìn)期間瓦斯治理方法為迎頭先抽后掘、鉆場(chǎng)內(nèi)持續(xù)抽采。掘進(jìn)期間,因局部瓦斯含量較高,采用常規(guī)預(yù)抽鉆孔抽采瓦斯效率較低,預(yù)抽時(shí)間較長,導(dǎo)致月單進(jìn)水平較低(預(yù)抽鉆孔深度80 m,保留20 m超前距后,循環(huán)允許掘進(jìn)距離60 m,迎頭停掘施工預(yù)抽鉆孔+預(yù)抽時(shí)間平均為8 d,每月1.5個(gè)預(yù)抽循環(huán),月平均進(jìn)尺90 m),巷道頂?shù)装逯鶢顖D如圖1所示。

        圖1 巷道頂?shù)装逯鶢顖D

        3 鉆孔布置及抽采方案

        3.1 鉆孔布置方案

        根據(jù)工作面防突措施要求,預(yù)抽鉆孔需控制掘進(jìn)巷道前方不小于60 m、兩側(cè)各不小于30 m范圍,同時(shí)根據(jù)預(yù)抽鉆孔影響半徑及CO2相變爆破致裂影響半徑(6~8 m),共設(shè)計(jì)3個(gè)預(yù)抽孔用于超前煤層賦存探測(cè)及瓦斯預(yù)抽,另設(shè)計(jì)5個(gè)CO2相變爆破增裂孔用于瓦斯抽采,鉆孔布置方案如下(見圖2):

        圖2 鉆孔布置平面圖

        1)鉆場(chǎng)及抽采鉆孔布置:為減少掘進(jìn)迎頭停掘進(jìn)行瓦斯抽采的時(shí)間,在每個(gè)掘進(jìn)循環(huán)(60 m)掘進(jìn)到位后,在迎頭向后5、10 m處巷道兩側(cè)各施工一個(gè)鉆場(chǎng),鉆場(chǎng)深度4.5 m,支護(hù)規(guī)格同主巷一致,2個(gè)鉆場(chǎng)前后錯(cuò)位5 m布置(避免應(yīng)力集中)。在1號(hào)鉆場(chǎng)內(nèi)布置1號(hào)抽采孔、4號(hào)增裂抽采孔,在2號(hào)鉆場(chǎng)內(nèi)布置2號(hào)抽采孔、5號(hào)增裂孔。

        2)迎頭抽采鉆孔布置:迎頭布置1個(gè)抽采孔(3號(hào))、3個(gè)增裂孔(1、2、3號(hào))。

        3)鉆孔孔深80~95 m,鉆孔直徑113 mm,采用兩堵一注封孔法,封孔長度12 m。鉆孔參數(shù)見表1。

        表1 鉆孔參數(shù)

        3.2 鉆孔施工及抽采方案

        為提高鉆孔施工及抽采效率,迎頭停掘后,立即掘進(jìn)2個(gè)鉆場(chǎng),鉆場(chǎng)掘進(jìn)期間,采用2部鉆機(jī)施工迎頭1個(gè)抽采孔及3個(gè)增裂孔。先施工抽采孔,探清前方煤層賦存情況后,再施工3個(gè)增裂孔,鉆孔施工完畢后,立即對(duì)抽采孔進(jìn)行封孔、聯(lián)網(wǎng)抽放,對(duì)3個(gè)增裂孔采用CO2相變爆破增裂技術(shù)進(jìn)行增裂后封孔、聯(lián)網(wǎng)抽放。2個(gè)鉆場(chǎng)施工完畢后,均先施工抽采孔,再施工增裂孔后進(jìn)行CO2相變爆破增裂、封孔、聯(lián)網(wǎng)抽放。鉆孔封孔期間必須保證封孔效果,并安裝匯流管、孔板,便于抽采期間測(cè)量抽采參數(shù)。

        采用CO2相變爆破增裂期間,每個(gè)增裂孔內(nèi)安裝8根CO2爆破管,從里向外每隔8~10 m固定1根,孔口以里12 m范圍內(nèi)不得放置爆破管(封孔段不增裂)。單孔含液態(tài)CO20.8 kg,每次進(jìn)行1個(gè)增裂孔CO2相變爆破,經(jīng)計(jì)算CO2相變爆破后巷道回風(fēng)流最高CO2濃度為0.5%,遠(yuǎn)低于巷道內(nèi)CO2濃度不得超過1.5%的規(guī)定,滿足安全施工要求。

        4 數(shù)據(jù)觀測(cè)及效果對(duì)比

        為分析采用CO2相變爆破增裂技術(shù)后的抽采效果,統(tǒng)計(jì)持續(xù)預(yù)抽7d內(nèi)的普通預(yù)抽鉆孔和增裂孔瓦斯?jié)舛燃巴咚辜兞?,?duì)比2種鉆孔的抽采效果,并統(tǒng)計(jì)采用CO2相變爆破增裂技術(shù)后的掘進(jìn)進(jìn)度情況。

        4.1 抽采數(shù)據(jù)觀測(cè)

        將抽采期間每天的數(shù)據(jù)變化情況繪制成曲線圖進(jìn)行對(duì)比分析,圖3為7 d內(nèi)瓦斯抽采濃度變化曲線圖,圖4為7 d內(nèi)瓦斯抽采純量變化曲線圖。

        圖3 瓦斯抽采濃度變化曲線圖

        圖4 瓦斯純量變化曲線圖

        根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及圖3顯示結(jié)果可知:采用CO2相變爆破增裂后的增裂孔瓦斯抽采濃度平均值均高于普通抽采孔。增裂孔最高瓦斯抽采濃度為57%,7d內(nèi)平均瓦斯抽采濃度為47.3%。普通預(yù)抽孔最高瓦斯抽采濃度為46%,7 d內(nèi)平均抽采濃度為35.2%,增裂孔平均瓦斯抽采濃度是普通預(yù)抽孔的1.3倍。

        根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及圖4顯示可知,采用CO2相變爆破后增裂孔瓦斯純量平均值均高于普通抽采孔。增裂孔最高瓦斯純量為0.413 m3/min,7d內(nèi)平均純量0.326 m3/min。普通預(yù)抽孔最高瓦斯純量為0.315 m3/min,7d內(nèi)平均瓦斯抽采濃度為0.215 m3/min,增裂孔平均瓦斯純量是普通預(yù)抽孔的1.5倍。

        4.2 抽采效果及對(duì)掘進(jìn)的影響

        通過在1213回風(fēng)順槽進(jìn)行多個(gè)預(yù)抽循環(huán)的試驗(yàn)下,對(duì)預(yù)抽鉆孔采用CO2相變爆破增裂技術(shù)后,預(yù)抽效率明顯提高。未采用CO2相變爆破增裂技術(shù)前,每循環(huán)鉆孔預(yù)抽時(shí)間需7d,每月1.5個(gè)預(yù)抽循環(huán),月平均掘進(jìn)尺90 m。采用CO2相變爆破增裂技術(shù)后,每循環(huán)鉆孔預(yù)抽時(shí)間降為4d,每月完成2個(gè)預(yù)抽循環(huán),月平均進(jìn)尺達(dá)到120 m,有效提高了單進(jìn)水平。

        5 結(jié)論

        1)CO2相變爆破增裂技術(shù)因?qū)傥锢肀?,不產(chǎn)生火花且爆破吸熱,不產(chǎn)生有毒有害氣體,對(duì)煤層增裂效果好,抽采效率高,是煤巷順槽鉆孔瓦斯抽采中技術(shù)先進(jìn)、安全、效果顯著的爆破增裂技術(shù)。

        2)采用CO2相變爆破增裂技術(shù)的鉆孔瓦斯抽采濃度是普通預(yù)抽鉆孔的1.3倍,瓦斯純量是普通預(yù)抽鉆孔的1.5倍,有效提高了瓦斯抽采效率。

        3)提高了瓦斯抽采效率后,掘進(jìn)進(jìn)尺由每月90 m提高至120 m,有效提高了單進(jìn)水平。

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