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        選煤廠自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究

        2021-10-21 12:30:58房偉林
        機(jī)械管理開發(fā) 2021年10期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)控制精煤裝車

        房偉林

        (山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤礦,山西 洪洞 041600)

        引言

        隨著經(jīng)濟(jì)社會的飛速發(fā)展,重工業(yè)發(fā)展速度較快,煤炭作為工業(yè)社會發(fā)展的重要能源保障,其需求量不斷增大,煤炭采掘工作任務(wù)日益繁重[1-2]。選煤工藝作為煤炭采掘工作中的重要環(huán)節(jié),直接關(guān)系著煤炭的生產(chǎn)產(chǎn)能和效率,現(xiàn)已引起了煤炭行業(yè)的廣泛關(guān)注[3-4]。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,選煤工藝不斷更新,傳統(tǒng)自動(dòng)控制系統(tǒng)已不能滿足當(dāng)前先進(jìn)選煤設(shè)備的要求,有必要與時(shí)俱進(jìn)[5]?,F(xiàn)在選煤廠不斷向著智能化、集中化方向發(fā)展,尤其是集中控制系統(tǒng),已成為未來發(fā)展的必然趨勢[6]。因此針對某選煤廠自動(dòng)化程度較低、可靠性較差的現(xiàn)狀,開展自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究工作,對于提高選煤廠的選煤效率和經(jīng)濟(jì)效益具有重要的意義。

        1 選煤廠概述

        該選煤廠生產(chǎn)規(guī)模與礦井井形相適應(yīng),選用了較為先進(jìn)的選煤技術(shù),設(shè)計(jì)年選煤120 萬t。目前選煤工藝方法為動(dòng)篩跳汰入洗塊煤,采用重介旋流器入洗原煤,TBS 回收粗煤泥和浮選入洗級細(xì)煤泥,主要涉及原煤系統(tǒng)、重介系統(tǒng)、浮選系統(tǒng)、裝運(yùn)系統(tǒng)等。煤礦原煤第一步進(jìn)入箕斗倉,由給煤機(jī)和膠帶機(jī)轉(zhuǎn)至動(dòng)篩跳汰工位,完成大塊精煤的篩選;其余進(jìn)入原煤緩沖倉,之后轉(zhuǎn)至重介選煤工位,經(jīng)重介旋流器篩選出精煤,干燥之后進(jìn)入精煤倉,中煤轉(zhuǎn)至原煤倉和添煤倉裝運(yùn);煤泥轉(zhuǎn)至浮選工位繼續(xù)進(jìn)行精煤篩選,最終煤泥進(jìn)行濃縮壓濾,得到干燥煤泥進(jìn)行倉儲代售。選煤工藝過程復(fù)雜,控制環(huán)節(jié)較多,當(dāng)前控制系統(tǒng)未能真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,中間環(huán)節(jié)存在設(shè)計(jì)不合理的情況,因此,有必要進(jìn)行自動(dòng)化控制系統(tǒng)的重新設(shè)計(jì)。

        2 選煤廠自動(dòng)化系統(tǒng)方案

        基于原有控制系統(tǒng),完成了選煤廠自動(dòng)化系統(tǒng)方案設(shè)計(jì),如圖1 所示,主要包括現(xiàn)場控制層、生產(chǎn)監(jiān)視層和生產(chǎn)管理層?,F(xiàn)場控制層主要包括現(xiàn)場儀表、各種傳感器、操控部件等,由PLC 經(jīng)RIO 網(wǎng)絡(luò)連接各控制站,實(shí)現(xiàn)選煤廠的自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備的操控與監(jiān)視功能。生產(chǎn)監(jiān)視層主要涉及以太網(wǎng)交換機(jī)、組態(tài)監(jiān)控工作站、集控中心站、顯示系統(tǒng)等,PLC 與上位機(jī)配合完成現(xiàn)場選煤設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)顯示與遠(yuǎn)程控制功能,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制一體化的目標(biāo)。生產(chǎn)管理層主要包括信息管理服務(wù)器、信息終端計(jì)算機(jī)、交換機(jī)等,完成選煤廠控制信息數(shù)據(jù)的管理,通過網(wǎng)絡(luò)與自動(dòng)控制系統(tǒng)之間的通信,實(shí)現(xiàn)選煤廠生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)存儲,包括產(chǎn)量、成分、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等,同時(shí)也能夠及時(shí)掌握現(xiàn)場生產(chǎn)、物流等多種信息,實(shí)現(xiàn)選煤廠范圍內(nèi)統(tǒng)一監(jiān)控的目的,還具有遠(yuǎn)程辦公接口,達(dá)到集團(tuán)實(shí)時(shí)監(jiān)控廠房的效果。

        圖1 選煤廠自動(dòng)化系統(tǒng)構(gòu)架

        3 自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        3.1 系統(tǒng)控制流程

        3.1.1 原煤準(zhǔn)備控制流程

        原煤準(zhǔn)備作為選煤廠開始工作的第一步,系統(tǒng)設(shè)計(jì)按照逆煤流順序啟動(dòng)、順煤流方向停止的原則展開,將主井口原煤運(yùn)輸至緩沖倉過程中的設(shè)備啟停動(dòng)作設(shè)計(jì)成閉鎖結(jié)構(gòu)。原煤系統(tǒng)設(shè)備啟停動(dòng)作主要受礦井影響,獨(dú)立于洗煤系統(tǒng),工作時(shí)采煤系統(tǒng)啟動(dòng),原煤系統(tǒng)也要啟動(dòng),是原煤存儲至緩沖倉內(nèi);采煤系統(tǒng)停止工作,要求原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)停止,以便節(jié)約能源;因此原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),需要根據(jù)煤炭礦井實(shí)際工作情況進(jìn)行啟停控制。

        3.1.2 重介控制流程

        重介控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)按照逆序啟動(dòng)、順序停止的原則展開,相鄰的選煤設(shè)備之間互為閉鎖,控制系統(tǒng)以旋流器為分點(diǎn),涉及精煤、中煤和研石等環(huán)節(jié)。精煤環(huán)節(jié)需要裝車系統(tǒng)進(jìn)入準(zhǔn)備工作階段,順序啟動(dòng)膠帶機(jī)、精煤離心機(jī)、精煤脫介質(zhì)篩、重介質(zhì)旋流器、原煤脫泥篩、除鐵器等設(shè)備;中煤環(huán)節(jié)需要順序啟動(dòng)轉(zhuǎn)載膠帶機(jī)、膠帶機(jī)、中煤離心機(jī)、中煤破碎機(jī)、中煤脫介篩等設(shè)備;研石環(huán)節(jié)需要順序啟動(dòng)膠帶機(jī)、研破碎機(jī)、研石脫介篩等設(shè)備。通過自動(dòng)化系統(tǒng)將上述啟停環(huán)節(jié)進(jìn)行整合,實(shí)現(xiàn)集中控制目的。

        3.1.3 浮選系統(tǒng)控制流程

        選煤廠浮選系統(tǒng)的起始點(diǎn)為浮選入料池,之后涉及浮選、壓濾和濃縮等環(huán)節(jié),因該部分選煤裝置對于煤炭流轉(zhuǎn)影響較小,將其設(shè)計(jì)成單車啟停,但是為了提高控制系統(tǒng)的安全性,各個(gè)選煤設(shè)備之間需要設(shè)計(jì)成連鎖控制關(guān)系,包括加藥泵自動(dòng)化控制,加壓過濾機(jī)控制、風(fēng)機(jī)控制等。

        3.1.4 裝車系統(tǒng)控制流程

        裝車系統(tǒng)作為選煤過程的最后環(huán)節(jié),在車皮行至裝煤位置時(shí),自動(dòng)識別車輛信息,放下溜槽,啟動(dòng)皮帶機(jī)和煤倉閘門開始裝車。當(dāng)裝車量達(dá)到額定裝載量的90%左右時(shí)僅開一個(gè)倉口即可,通過稱重系統(tǒng)控制倉口下放量進(jìn)行補(bǔ)煤,直到裝煤完成。具體的裝車系統(tǒng)控制流程如圖2 所示,系統(tǒng)中涉及多種信號檢測裝載,如車號識別儀、光電開關(guān)、稱重系統(tǒng)、車廂高度檢測等,采集得到了的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸至自動(dòng)化控制系統(tǒng)并顯示于系統(tǒng)人機(jī)交互界面中。

        圖2 裝車系統(tǒng)控制流程

        3.2 PLC 選型及架構(gòu)

        自動(dòng)化控制系統(tǒng)自主井口來煤開始,涉及動(dòng)篩、選煤、濃縮、壓濾及裝車等模塊組成,結(jié)合原有選煤廠工藝流程及設(shè)備現(xiàn)在位置,集中控制站設(shè)置在選煤廠的電氣樓中??刂破鬟x擇Schneider Quantum 系列PLC,包括控制主站、原煤倉變電所和濃縮工位配電室分站,PLC 自帶以太網(wǎng)通信接口,實(shí)現(xiàn)選煤設(shè)備參數(shù)的實(shí)時(shí)顯示??刂浦髡九cI/O 分站通過RIO 網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成一個(gè)控制層網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動(dòng)化控制,上位機(jī)監(jiān)控軟件采用與Quantum 系列PLC 配套的Citect 軟件實(shí)現(xiàn)全廠范圍內(nèi)設(shè)備監(jiān)控。

        監(jiān)控中心主站PLC 自帶RJ45 以太網(wǎng)口,與上位機(jī)之間的信息通信由EtherNet/IP 通訊協(xié)議完成,以此達(dá)到實(shí)時(shí)顯示選煤設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)的功能。各控制器機(jī)架位置增設(shè)1 塊RIO 通訊模塊,以便更好地實(shí)現(xiàn)主站與分站之間的系統(tǒng)通信。原煤倉變電所和濃縮工位配電室分站的每個(gè)機(jī)架各配置1 塊140CRA93100 通訊模塊,同樣采用RIO 通訊協(xié)議確保PLC 主站與分站之間的聯(lián)系。

        3.3 關(guān)鍵部件選型

        選煤廠自動(dòng)控制系統(tǒng)中介質(zhì)泵的控制選擇艾默生生產(chǎn)的MegaVert-G0500-06/06C 型變頻器,配套選擇山西防爆電機(jī)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的型號為YRKK450-8 的電機(jī),以實(shí)現(xiàn)選煤量的控制。自動(dòng)控制系統(tǒng)選擇錦州第一開關(guān)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的型號為XGN2-10 的高壓柜,其額定電壓為6 kV,額定電流為75 A,防護(hù)等級為IP3X,額定熱穩(wěn)定電流為4 kA/4 s,額定動(dòng)穩(wěn)定電流為10 kA,額定短路開斷電流為4 kA,主母線額定電流為1 205 A。

        3.4 上位機(jī)

        上位機(jī)作為選煤廠自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控選煤設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)的窗口,是實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)測與控制的紐帶。上位機(jī)組態(tài)設(shè)計(jì)選擇Vijeo Citect 軟件,因其與PLC 同屬于一個(gè)廠家,為變量的導(dǎo)入提供了便利,節(jié)約了建立數(shù)據(jù)庫的時(shí)間。選煤廠自動(dòng)控制系統(tǒng)上位機(jī)主界面如圖3 所示,實(shí)現(xiàn)了選煤廠選煤過程的自動(dòng)化監(jiān)測與控制。監(jiān)控界面中通過工藝界面上設(shè)備顏色的變化可以監(jiān)視設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),鼠標(biāo)移動(dòng)到設(shè)備上時(shí)顯示該設(shè)備的名稱,獲取對應(yīng)的運(yùn)行狀態(tài)參數(shù),供監(jiān)控人員獲取想要的信息,同時(shí),也可以根據(jù)實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程指令的下發(fā),實(shí)現(xiàn)選煤廠選煤設(shè)備的遠(yuǎn)程控制。

        圖3 自動(dòng)化控制系統(tǒng)主監(jiān)控界面

        4 應(yīng)用效果評價(jià)

        為了驗(yàn)證選煤廠自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可行性,將其投入選煤廠進(jìn)行施工應(yīng)用,跟蹤記錄半年時(shí)間內(nèi)系統(tǒng)的運(yùn)行情況,結(jié)果表明,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,能夠滿足選煤廠各設(shè)備之間邏輯控制的要求。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,選煤廠自動(dòng)化控制系統(tǒng)的投入使用,提高了選煤廠自動(dòng)控制系統(tǒng)的安全性,未出現(xiàn)邏輯混亂導(dǎo)致的設(shè)備停機(jī)事故,可減少3~4 名監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維人員,提高了近15%的選煤設(shè)備有效利用率,降低了煤炭成本,預(yù)計(jì)為煤炭企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益近100萬元/年,取得了很好的應(yīng)用效果。

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