孫 杰
(汾西礦業(yè)集團(tuán)高陽煤礦,山西 孝義 032300)
隨著經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展,煤礦井下生產(chǎn)集約化水平不斷提高,對礦井生產(chǎn)設(shè)備的可靠性要求越來越高。同時(shí),設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測與遠(yuǎn)程控制需求更加強(qiáng)烈[1-2]。傳統(tǒng)的煤礦井下水泵控制系統(tǒng)大部分依賴于操作人員,不再適應(yīng)集約化發(fā)展的趨勢,并且表現(xiàn)出了明顯的能源浪費(fèi)、控制效率低下、管理維護(hù)設(shè)備不利等問題,極大地限制了煤炭企業(yè)的產(chǎn)煤效率和質(zhì)量,現(xiàn)已引起了煤炭行業(yè)的廣泛關(guān)注[3-4]。隨著現(xiàn)場總線、數(shù)據(jù)庫和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)在各行各業(yè)得到了較為廣泛的應(yīng)用,并取得了很好的成效[5-6]。因此針對某煤炭企業(yè)煤礦井下水泵控制系統(tǒng)技術(shù)落后的現(xiàn)狀,開展基于PLC 的煤礦井下水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用工作具有重要意義。
根據(jù)煤礦井下水泵實(shí)際分布情況,基于其原有控制系統(tǒng),完成了基于PLC 的煤礦井下水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)方案的設(shè)計(jì),如圖1 所示。由圖1 可以看出,控制系統(tǒng)主要涉及地面監(jiān)控上位機(jī)和井下PLC 控制系統(tǒng)組成。
圖1 煤礦井下水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)方案
地面監(jiān)控系統(tǒng)包括工控機(jī)、光端機(jī)、顯示器等,其中工控機(jī)的作用是借助以太網(wǎng)完成上位機(jī)與井下PLC 控制系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸;顯示器能夠?qū)崟r(shí)顯示井下各個(gè)水泵的實(shí)時(shí)工作狀態(tài),并且能夠?qū)滤眠M(jìn)行遠(yuǎn)程控制;上位機(jī)可以實(shí)時(shí)存儲井下水泵實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù),具備歷史數(shù)據(jù)調(diào)取功能。
PLC 控制系統(tǒng)涉及隔爆型PLC 控制柜、本安型操作箱、傳感器、電動(dòng)閥、高壓開關(guān)柜等,其中的PLC選擇德國西門子S7-300 系列產(chǎn)品,包括電源模塊、CPU、數(shù)字量輸入輸出模塊與模擬量輸入輸出模塊等,是井下水泵運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測和遠(yuǎn)程控制功能實(shí)現(xiàn)的保障。
PLC 控制器選型需要遵循滿足控制要求、性能穩(wěn)定、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、性價(jià)比高等原則,基于此確定選擇的S7-300 系列的PLC。其中配置的主站模塊型號及參數(shù)如下:1 個(gè)型號為PS307-5A 的電源模塊,輸出電壓為230 V;1 個(gè)型號為PS307-10A 的電源模塊,輸出電壓為230 V;2 個(gè)型號為CPU315-2PN/DP是CPU;1 個(gè)型號為SM321 的數(shù)字量輸入模塊,配置32 點(diǎn),使用24 V 直流電壓;1 個(gè)型號為SM322 的數(shù)字量輸出模塊,配置16 點(diǎn),使用24 V 直流電壓;3 個(gè)型號為SM331 的模擬量輸入模塊,配置8 通道,輸出4~20 mA 電流信號。上述配置能夠滿足井下水泵的遠(yuǎn)程監(jiān)測與控制功能的需求。
煤礦井下水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)中的傳感器主要實(shí)現(xiàn)水泵運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集,是保證整個(gè)系統(tǒng)安裝正確邏輯關(guān)系工作的關(guān)鍵。根據(jù)井下水泵工作的實(shí)際情況,確定需要檢測的參數(shù)包括:水庫的水線、水泵抽水能力、抽水口水壓、各進(jìn)水口水量、裝備重要地方的溫度、電機(jī)電力壓力等。完成了對應(yīng)傳感器的選型:水位傳感器型號為KGU9,真空傳感器型號為GYD10,壓力傳感器型號為GYD10,流量傳感器型號為LCZ-803,溫度傳感器型號為Pt-100,電流傳感器型號為LMZ-6。
原煤礦井下水泵系統(tǒng)中的各種閘門均需要現(xiàn)場操作人員完成啟閉,不僅效率低下,造成了較大的人力資源浪費(fèi),并且閘門不能夠?qū)崟r(shí)顯示閘門開度,出現(xiàn)故障不易檢測。基于上述問題,將水泵系統(tǒng)中的真空閥門和射流閥門全部更換為MGQ 的電磁飄動(dòng)球閥。真空閥門的型號為MGQI DN20-PN1.6MPa,射流閥門的型號為MGQI MGQI DN25-PN10MPa,兩個(gè)電磁閥均使用單相AC127V 的電壓供電,線路簡單、數(shù)據(jù)可靠。
PLC 控制系統(tǒng)的觸摸屏能夠?qū)崿F(xiàn)控制器參數(shù)設(shè)置和水泵系統(tǒng)現(xiàn)場操作等功能,每個(gè)水泵配置一個(gè)觸摸屏,選擇型號為PT150-1/2/4/6 的觸摸屏,其運(yùn)存為64 kB,彩色顯示。同時(shí),該觸摸屏具有以太網(wǎng)RSC422/485 兩個(gè)接口,能夠與PLC 直接串接在一起工作。為了提高煤礦井下水泵泵水工作的自動(dòng)化、智能化,避免其一直工作在相同的電壓供電中,需要在PLC 和水泵電機(jī)之間配置變頻器,以提高水泵工作的效率和安全性。依據(jù)水泵工作時(shí)的實(shí)際電流,負(fù)荷量和過載特點(diǎn),選擇了型號為HIVERT-YO6/060,運(yùn)用變頻工頻并聯(lián)方法運(yùn)作,減小消耗的同時(shí)作出全方位保護(hù),實(shí)現(xiàn)智能化頻速度工作。
煤礦井下水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)硬件選型完成之后規(guī)劃設(shè)計(jì)其工作流程,如圖2 所示,其中,系統(tǒng)設(shè)定了4 組水位界限數(shù)值。圖2 中的H1為水庫水位規(guī)定的最小水位線,H2為水庫水位規(guī)定的較小中間水位線,H3為水庫水位規(guī)定的較大中間水位線,H4為水庫水位規(guī)定的最大水位線。井下水泵系統(tǒng)工作時(shí),若將實(shí)時(shí)水位高度標(biāo)記為h,則在h 大于H2時(shí),通過監(jiān)視計(jì)算電網(wǎng)的負(fù)荷程度,當(dāng)處于用電谷段時(shí),開啟水泵,相反,不啟動(dòng)水泵;隨著水位線的不斷升高,達(dá)到H3位置時(shí),不論電網(wǎng)負(fù)荷處于何種狀態(tài),必須立刻打開水泵;當(dāng)水庫水位超過了H4時(shí),同時(shí)打開兩臺水泵運(yùn)行,避免出現(xiàn)水位超限情況;當(dāng)水位降低至H1水位線之下后,水泵全部停止運(yùn)行。
圖2 系統(tǒng)工作流程
水泵自動(dòng)開啟、運(yùn)行、停止故障保護(hù)工作流程如圖3 所示,水泵開啟之前需要將電動(dòng)球閥和射流泵同時(shí)打開,進(jìn)行注水和放氣工作。當(dāng)真空閥檢測得到的真空度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求時(shí),關(guān)閉射流泵球閥,之后啟動(dòng)水泵電機(jī)。當(dāng)水壓檢測數(shù)值滿足標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),開啟電動(dòng)閘閥??刂葡到y(tǒng)開啟射流泵時(shí)需要記錄工作時(shí)長,若工作時(shí)間過長,聲光報(bào)警器發(fā)出警報(bào),將水泵關(guān)閉,停止運(yùn)行。水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),需要實(shí)時(shí)監(jiān)測其壓力、電流、溫度以及流量等的狀態(tài)量,一旦出現(xiàn)狀態(tài)參數(shù)超標(biāo),立即關(guān)閉水泵并報(bào)警,指出問題出現(xiàn)的具體情況。
圖3 水泵自動(dòng)開啟、運(yùn)行、停止故障保護(hù)工作流程
人機(jī)交互界面的作用是實(shí)時(shí)顯示井下水泵運(yùn)行參數(shù)數(shù)值,供監(jiān)控人員實(shí)現(xiàn)井下水泵的遠(yuǎn)程監(jiān)測。同時(shí),監(jiān)控人員也可以根據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)值及變化趨勢,修改井下水泵運(yùn)行參數(shù),實(shí)現(xiàn)井下水泵遠(yuǎn)程控制的目的。如圖4 給出了井下水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)的界面顯示,其中涉及水泵運(yùn)行的溫度、正負(fù)壓、流量和液位等參數(shù)。系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)存儲各個(gè)參數(shù)數(shù)據(jù),形成對應(yīng)的曲線,由參數(shù)變化曲線可以了解變化趨勢,指導(dǎo)監(jiān)控人員及時(shí)調(diào)整水泵參數(shù),同時(shí)也能為水泵系統(tǒng)運(yùn)維人員的檢修工作提供數(shù)據(jù)參考。
圖4 煤礦井下水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)界面顯示
為了驗(yàn)證煤礦井下水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的合理性和可行性,將其應(yīng)用于某煤炭井下水泵系統(tǒng),對其進(jìn)行半年的跟蹤記錄,結(jié)果顯示,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)了井下水泵系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測與遠(yuǎn)程控制功能。相關(guān)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,相較于原水泵自動(dòng)控制系統(tǒng),新系統(tǒng)的應(yīng)用達(dá)到了井下水泵自動(dòng)化控制的目的,節(jié)省了運(yùn)維人員3~4 名,降低了水泵系統(tǒng)近10%的故障排查時(shí)間,提高了水泵系統(tǒng)近6%的有效利用率,降低了煤炭生產(chǎn)成本,預(yù)計(jì)為煤炭企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益近50 萬元/年,取得了很好的應(yīng)用效果。