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        礦用膠輪車(chē)調(diào)度分站定位監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        2021-10-21 12:30:50田瑞翔
        機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2021年10期
        關(guān)鍵詞:膠輪分站主站

        田瑞翔

        (山西天地王坡煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048021)

        引言

        礦用膠輪車(chē)作為煤炭井下工作面內(nèi)較為重要的輔助運(yùn)輸車(chē)輛之一,其能否可靠工作不僅關(guān)系著駕駛司機(jī)的生命安全,還與煤炭的產(chǎn)量和效率有著重大關(guān)系,現(xiàn)已引起了煤炭行業(yè)的廣泛關(guān)注[1-3]。調(diào)度系統(tǒng)的主要作用是保證膠輪車(chē)安全有序規(guī)范工作,提高工作的效率,以可靠完成輸送任務(wù)[4]。一般調(diào)度系統(tǒng)由地面主站和井下分站組成,其中分站系統(tǒng)工作過(guò)程中負(fù)責(zé)與地面主站進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸工作,同時(shí),采集匯總井下各個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),是監(jiān)控功能得以實(shí)現(xiàn)的重要紐帶[5-6]。因此針對(duì)某煤炭企業(yè)膠輪車(chē)調(diào)度分站定位監(jiān)控系統(tǒng)的功能需求現(xiàn)狀,開(kāi)展分站系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用工作,對(duì)于提高膠輪車(chē)的安全性和工作效率具有重要的意義。

        1 功能需求分析

        調(diào)度系統(tǒng)分站設(shè)計(jì)功能依據(jù)煤礦實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境確定,具體涉及如下功能:第一是車(chē)輛定位,實(shí)時(shí)顯示井下膠輪車(chē)的位置;第二是自動(dòng)控制與調(diào)度,避免膠輪車(chē)運(yùn)行時(shí)之間的干涉與碰撞,能夠遠(yuǎn)程控制信號(hào)燈顏色變化,指導(dǎo)井下膠輪車(chē)及時(shí)確定自己應(yīng)該運(yùn)行的方向及任務(wù);第三是井下膠輪車(chē)實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)的上傳,分站采集得到的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)交換機(jī)可以實(shí)時(shí)傳輸至主站進(jìn)行顯示,供礦區(qū)服務(wù)器隨時(shí)查看。

        2 方案設(shè)計(jì)

        根據(jù)礦用膠輪車(chē)調(diào)度系統(tǒng)的功能需求完成了整體方案設(shè)計(jì)工作,如圖1 所示,主要包括主站和分站兩部分。主站包括工控機(jī)、顯示器、交換機(jī)等,實(shí)現(xiàn)膠輪車(chē)運(yùn)行軌跡和狀態(tài)信號(hào)的顯示,傳輸控制信號(hào)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,通信借助以太網(wǎng)完成。

        圖1 膠輪車(chē)調(diào)度系統(tǒng)總體方案

        分站作為調(diào)度系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)的重要組成部分,其功能可否實(shí)現(xiàn)關(guān)系整個(gè)調(diào)度系統(tǒng)的正常運(yùn)行,其不僅負(fù)責(zé)采集分析膠輪車(chē)的位置信息,還兼顧與主站之間信息數(shù)據(jù)的傳輸工作。與此同時(shí),接收主站指令,實(shí)現(xiàn)信號(hào)燈的遠(yuǎn)程控制,達(dá)到閉鎖功能。調(diào)度系統(tǒng)監(jiān)控分站方案如圖2 所示,可以看出,主站與分站之間通信采用以太網(wǎng),分站與膠輪車(chē)之間通信采用無(wú)線(xiàn)通訊,起著承上啟下的過(guò)渡作用。

        圖2 調(diào)度系統(tǒng)監(jiān)控分站方案

        3 分站設(shè)計(jì)

        3.1 硬件設(shè)計(jì)

        3.1.1 控制器選型

        調(diào)度系統(tǒng)分站控制器選擇PLC,最好自帶以太網(wǎng)通信接口,同時(shí)考慮到系統(tǒng)輸出控制模塊較少,確定使用S7-200smart 系列PLC。該P(yáng)LC 能夠很好地適應(yīng)煤炭井下較為惡劣的服役環(huán)境,具有工作穩(wěn)定可靠,抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),能夠滿(mǎn)足系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要求。

        3.1.2 位置識(shí)別模塊

        位置識(shí)別模塊涉及參考節(jié)點(diǎn)模塊和移動(dòng)節(jié)點(diǎn)模塊兩個(gè)部分,參考節(jié)點(diǎn)指的是坐標(biāo)已知的點(diǎn),在煤炭巷道內(nèi)部存在固定的位置。參考節(jié)點(diǎn)模塊組成包括CC2430 芯片和外圍模塊,其中CC2430 芯片集成了收發(fā)器、MCU(8051)開(kāi)發(fā)環(huán)境、大小為8KB 的RAM、64 位可編程內(nèi)存,同時(shí)還能直接使用ZigBee協(xié)議。移動(dòng)節(jié)點(diǎn)模塊置于膠輪車(chē)中,配置獨(dú)立的電源,采用了CC2431 芯片,內(nèi)置定位功能模塊,其結(jié)構(gòu)組成如圖3 所示。

        圖3 移動(dòng)節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)

        3.1.3 環(huán)境檢測(cè)模塊

        調(diào)度系統(tǒng)分站環(huán)境監(jiān)測(cè)模塊涉及有害氣體和溫度的檢測(cè),此處選擇型號(hào)為MQ-2 的化學(xué)式氣體濃度傳感器,工作原理是有害氣體與傳感器內(nèi)部面板發(fā)生化學(xué)反應(yīng),檢測(cè)氣體濃度越高,面板的導(dǎo)電率越高。溫度檢測(cè)使用DS18B20 模塊,配置3 個(gè)引腳,分別為電源、接地和數(shù)據(jù)引腳。DS18B20 通信使用串行模式,數(shù)據(jù)的存取使用一組I/O 接口,配線(xiàn)簡(jiǎn)單,使用較為穩(wěn)定可靠。

        3.1.4 網(wǎng)關(guān)模塊

        ZigBee 采集得到的數(shù)據(jù)借助以太網(wǎng)傳輸至系統(tǒng)主站,其中需要網(wǎng)關(guān)轉(zhuǎn)換才能實(shí)現(xiàn)。此處選取ZBNET-300C-U 網(wǎng)關(guān),能夠快速完成ZigBee 網(wǎng)絡(luò)與以太網(wǎng)的傳輸轉(zhuǎn)換工作,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程ZigBee 控制和數(shù)據(jù)采集的目標(biāo)。膠輪車(chē)采用ZigBee 芯片,靈敏度高、覆蓋面廣,配合10 Mbps/100 Mbps以太網(wǎng)接口應(yīng)用,足以滿(mǎn)足系統(tǒng)分站的數(shù)據(jù)傳輸要求。

        3.2 軟件設(shè)計(jì)

        3.2.1 分站主程序

        調(diào)度系統(tǒng)要求實(shí)現(xiàn)井下膠輪車(chē)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集,數(shù)據(jù)采集時(shí)間間隔設(shè)置為0.1 s,每隔0.1 s 由分站向主站傳輸膠輪車(chē)的位置和信號(hào)燈實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),監(jiān)控人員可以根據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)出控制指令,實(shí)現(xiàn)膠輪車(chē)遠(yuǎn)程調(diào)度與控制功能。調(diào)度系統(tǒng)分站主程序如圖4 所示,系統(tǒng)啟動(dòng)先進(jìn)行初始化,之后采集膠輪車(chē)實(shí)際運(yùn)動(dòng)狀態(tài),采集得到的數(shù)據(jù)為空時(shí)反復(fù)查詢(xún)。當(dāng)控制器檢測(cè)得到井下膠輪車(chē)的位置信息之后經(jīng)以太網(wǎng)傳輸至主站,若主站需要調(diào)度控制,對(duì)控制器可以發(fā)出對(duì)應(yīng)的指令。

        圖4 監(jiān)控系統(tǒng)分站主程序

        3.2.2 定位程序

        地位程序的功能是計(jì)算得到井下膠輪車(chē)的位置坐標(biāo),即移動(dòng)節(jié)點(diǎn)位置數(shù)據(jù)。計(jì)算的前提是求解移動(dòng)節(jié)點(diǎn)至鄰近3 個(gè)參考節(jié)點(diǎn)的距離,需要已知這3 個(gè)參考節(jié)點(diǎn)的坐標(biāo)值。其中移動(dòng)節(jié)點(diǎn)本身能夠完成移動(dòng)節(jié)點(diǎn)和3 個(gè)參考節(jié)點(diǎn)之間距離的計(jì)算,之后運(yùn)用三角質(zhì)心算法得到移動(dòng)節(jié)點(diǎn)位置坐標(biāo)。定位程序如下頁(yè)圖5 所示。

        圖5 定位程序

        3.2.3 人機(jī)交互界面

        人機(jī)交互界面作為調(diào)度系統(tǒng)分站中的重要組成部分,主要實(shí)時(shí)顯示井下膠輪車(chē)的實(shí)時(shí)運(yùn)存數(shù)據(jù)供監(jiān)控人員觀(guān)察,監(jiān)控人員可以根據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)對(duì)井下膠輪車(chē)進(jìn)行遠(yuǎn)程的控制。膠輪車(chē)監(jiān)控分站基于PLC控制器設(shè)計(jì)而成,其監(jiān)控畫(huà)面如下頁(yè)圖6 所示。由圖6 可以看出,系統(tǒng)參考節(jié)點(diǎn)均勻分布于巷道內(nèi)部,信號(hào)燈布置于避酮室兩端,達(dá)到區(qū)段閉鎖與同行的控制,顯示膠輪車(chē)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)信息。因系統(tǒng)需要適應(yīng)不同巷道,界面實(shí)時(shí)顯示了巷道參數(shù)與編號(hào)。對(duì)巷道環(huán)境監(jiān)測(cè)得到的有害氣體濃度和溫度也進(jìn)行了實(shí)時(shí)顯示,并配置了對(duì)應(yīng)的參數(shù)超標(biāo)報(bào)警功能,報(bào)警信息可以在監(jiān)控畫(huà)面上進(jìn)行顯示。

        圖6 分站系統(tǒng)監(jiān)控界面

        4 應(yīng)用效果評(píng)價(jià)

        為了驗(yàn)證膠輪車(chē)調(diào)度分站定位監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)效果,將其應(yīng)用于某煤炭企業(yè)膠輪車(chē)調(diào)度系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行,進(jìn)行為期半年的跟蹤記錄,結(jié)果表明,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,能夠滿(mǎn)足煤礦井下膠輪車(chē)的實(shí)時(shí)定位與遠(yuǎn)程調(diào)度的要求。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,相較于原調(diào)度系統(tǒng),新設(shè)計(jì)分站系統(tǒng)投入使用后,膠輪車(chē)調(diào)度系統(tǒng)的定位精度提高了近3%,保證了較快的響應(yīng)速率,改善了膠輪車(chē)工作混亂的情況,增加了膠輪車(chē)近6%的有效作業(yè)時(shí)間,降低了煤炭生產(chǎn)成本,預(yù)計(jì)為煤炭企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益60 萬(wàn)元/年,取得了很好的應(yīng)用效果。

        5 結(jié)語(yǔ)

        膠輪車(chē)作為煤炭掘進(jìn)工作面內(nèi)重要的輔助輸送設(shè)備,其調(diào)度工作效率要求較高。針對(duì)某煤炭企業(yè)膠輪車(chē)調(diào)度分站定位監(jiān)控系統(tǒng)的功能需求現(xiàn)狀,開(kāi)展分站系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工作,結(jié)果表明,分站監(jiān)控系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,滿(mǎn)足膠輪車(chē)準(zhǔn)確定位與快速響應(yīng)的要求。應(yīng)用新設(shè)計(jì)的調(diào)度分站監(jiān)控系統(tǒng),提高了近3%的膠輪車(chē)定位精度,保證了較快的響應(yīng)速率,改善了膠輪車(chē)工作混亂的情況,膠輪車(chē)的有效作業(yè)時(shí)間增加了近6%,降低了煤炭生產(chǎn)成本,為煤炭企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益60 萬(wàn)元/年。

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