劉 偉
(大同煤礦集團(tuán)朔州煤電公司小峪煤礦,山西 朔州 038300)
煤炭資源需求隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展日益增多,采煤工作量逐年增加,極大地推動(dòng)了采煤事業(yè)的發(fā)展,尤其是機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化必將成為煤炭采掘行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)[1-2]。掘進(jìn)機(jī)作為煤炭采掘工作的重要設(shè)備之一,其工作性能的好壞不僅關(guān)系煤炭掘進(jìn)的安全性,還與煤炭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益息息相關(guān),現(xiàn)已引起了廣泛關(guān)注[3-4]??刂葡到y(tǒng)作為掘進(jìn)機(jī)的重要組成部分,相較于普通裝置而言,其服役環(huán)境較為惡劣,如水霧、粉塵、煤層等,經(jīng)常出現(xiàn)控制故障,降低掘進(jìn)機(jī)工作效率,增加運(yùn)維人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,限制了煤炭企業(yè)的掘進(jìn)效率和產(chǎn)量[5-6]。針對(duì)某煤炭企業(yè)對(duì)掘進(jìn)機(jī)電控系統(tǒng)提出的新要求,開展了更合理、更可靠電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作與應(yīng)用工作具有重要意義。
根據(jù)掘進(jìn)機(jī)原有電控系統(tǒng)的實(shí)際情況,提出了新設(shè)計(jì)電控系統(tǒng)的具體要求,第一是控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)接收掘進(jìn)機(jī)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)且可以根據(jù)需要對(duì)其發(fā)送控制指令;第二是能夠自主根據(jù)采集得到的掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)及環(huán)境因素參數(shù)進(jìn)行邏輯分析處理,判斷掘進(jìn)機(jī)是否正常工作;第三是一旦發(fā)現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)故障能夠及時(shí)發(fā)出故障預(yù)警,包括漏電斷電、警鈴、故障位置及處理策略等;第四是電控系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
根據(jù)煤炭企業(yè)對(duì)掘進(jìn)機(jī)電控系統(tǒng)提出的新要求,完成了掘進(jìn)機(jī)電控系統(tǒng)總體方案的設(shè)計(jì),如圖1所示??刂破髯鳛榫蜻M(jìn)機(jī)電控系統(tǒng)的核心部件,負(fù)責(zé)控制指令的發(fā)送、數(shù)據(jù)的處理、故障預(yù)警等功能,通過上位機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示。控制器輸入信息來源于操作箱按鈕、電機(jī)運(yùn)行參數(shù)、各類環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器、電控回路等,輸出信號(hào)涉及電機(jī)的啟停及漏電保護(hù)、故障預(yù)警、照明開閉等。電控系統(tǒng)通過檢測(cè)掘進(jìn)機(jī)實(shí)時(shí)運(yùn)行參數(shù)的信息,經(jīng)數(shù)據(jù)分析處理,實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和遠(yuǎn)程控制,如油泵電機(jī)啟停、截割高速和低速的切換、運(yùn)輸機(jī)啟停、風(fēng)機(jī)啟停、電機(jī)保護(hù)、故障預(yù)警等。
圖1 電控系統(tǒng)方案
3.1.1 控制器的選型
掘進(jìn)機(jī)工作于煤礦巷道之中,工作環(huán)境惡劣,如高濕度、粉塵、腐蝕氣體等,因此對(duì)掘進(jìn)機(jī)電控系統(tǒng)組件的環(huán)境適應(yīng)性要求較高。同時(shí),截割時(shí)煤巖臂的反作用力會(huì)增加機(jī)身的振動(dòng),導(dǎo)致掘進(jìn)機(jī)載荷波動(dòng)較為劇烈。另外,煤礦井下電網(wǎng)質(zhì)量較差,運(yùn)行時(shí)存在大負(fù)荷和高用電量時(shí)電壓波動(dòng)大的問題,出現(xiàn)故障時(shí)維修操作空間小、勞動(dòng)工作量大,排除故障需要較長(zhǎng)的時(shí)間。因此設(shè)計(jì)電控系統(tǒng)時(shí)所選的電控系統(tǒng)元器件需要具有防護(hù)等級(jí)高、抗震性強(qiáng)、低故障率等特點(diǎn),傳統(tǒng)PLC 明顯不能適應(yīng)上述應(yīng)用產(chǎn)所,故選擇了Inter Control 廠家的DCF-I 控制器作為控制核心。
3.1.2 主回路設(shè)計(jì)
主回路設(shè)計(jì)采用隔離換向開關(guān),配置一組450A熔斷器用于短路保護(hù),控制回路中使用交流真空接觸器,設(shè)置五組量程不同電流變送器完成保護(hù)電路的信號(hào)采集。結(jié)合掘進(jìn)機(jī)各個(gè)電機(jī)回路參數(shù)及高低速控制要求,確定了總回路的額定電流為291.5 A?;诖送瓿芍麟娐冯姎庠倪x擇,隔離換向開關(guān)型號(hào)為OT400E12,熔斷器型號(hào)為3NE3233,交流真空接觸器型號(hào)為CKJ5-250,電流變送器型號(hào)為CS50-1500/10VDC,電流變送器型號(hào)為CS50-1000/10VDC,電流變送器型號(hào)為CS50-100/10VDC。
3.1.3 保護(hù)單元
保護(hù)單元涉及漏電檢測(cè)、電壓電流傳感器、油溫油位傳感器、瓦斯氣體傳感器等功能,監(jiān)測(cè)掘進(jìn)機(jī)實(shí)時(shí)工作參數(shù),發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常,立即啟動(dòng)故障預(yù)警。根據(jù)電控系統(tǒng)需求完成了相關(guān)電氣元件的選型,通訊模塊型號(hào)為750-337,模擬量模塊型號(hào)為750-459,溫度采集模塊型號(hào)為750-460,終端模塊型號(hào)為750-600,絕緣監(jiān)視儀型號(hào)為IR420-D6-1,耦合儀型號(hào)為AGH520S,絕緣監(jiān)視儀型號(hào)為IR420-D4-1,電壓變送器型號(hào)為PAS-UG1-2000,油溫傳感器型號(hào)為KG3044,油位傳感器型號(hào)為GUY10,甲烷傳感器型號(hào)為GJC4。
3.1.4 控制電源
掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)配置的電源涉及控制變壓器、本安直流電源1 個(gè),非本安直流電源2 個(gè),高壓熔斷器1 個(gè)和空氣斷路器3 個(gè)。變壓器輸入電壓為1 140(660)V,輸出電壓分別為110 V、127 V、220 V。本安電源選擇110 V 線路供電,照明和報(bào)警選擇127 V線路供電,其他電氣元件由220 V 線路取電。
3.2.1 主程序
掘進(jìn)機(jī)電控系統(tǒng)主程序流程如圖2 所示,涉及開機(jī)延時(shí)、程序初始化、系統(tǒng)狀態(tài)管理、電機(jī)程序管理、運(yùn)行狀態(tài)判斷處理程序等,其主要作用是在延遲等待其他通訊器件啟動(dòng)完成后,完成各個(gè)大的子程序的調(diào)用。
圖2 電控系統(tǒng)主程序流程
3.2.2 系統(tǒng)狀態(tài)管理子程序
系統(tǒng)狀態(tài)管理子程序的作用是完成核心控制器中I/O 轉(zhuǎn)換程序進(jìn)行初始化處理,實(shí)現(xiàn)外部I/O 和內(nèi)部控制完成映射,完成掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)測(cè)與管理。其主要包括故障預(yù)警、控制器輸入輸出狀態(tài)和系統(tǒng)程序變量的對(duì)應(yīng)關(guān)系,主要指監(jiān)測(cè)電壓電流數(shù)值與物理量的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
3.2.3 運(yùn)行狀態(tài)判斷處理子程序
電控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)判斷與處理程序流程如圖3所示,是掘進(jìn)機(jī)邏輯控制功能實(shí)現(xiàn)的核心,其作用是依據(jù)電控系統(tǒng)中采集得到掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行參數(shù)、環(huán)境因素、操作控制指令等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),通常數(shù)據(jù)處理和分析,判斷掘進(jìn)機(jī)是否工作正常,并經(jīng)工作情況顯示于系統(tǒng)的人機(jī)交互界面中。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),及時(shí)發(fā)出故障預(yù)警,提示故障出現(xiàn)的位置及修復(fù)策略,提高電控系統(tǒng)故障排查效率,提高掘進(jìn)機(jī)的有效工作時(shí)間。
圖3 運(yùn)行狀態(tài)判斷處理子程序流程
人機(jī)交互界面用于顯示井下掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)的實(shí)時(shí)顯示,讓掘進(jìn)機(jī)監(jiān)控人員實(shí)時(shí)掌握掘進(jìn)機(jī)的工作狀況,并且監(jiān)控人員能夠根據(jù)實(shí)時(shí)運(yùn)行參數(shù)及其變化趨勢(shì),對(duì)掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程操控指令的控制,實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)在線監(jiān)測(cè)與遠(yuǎn)程控制的目的。如圖4 給出了掘進(jìn)機(jī)電控系統(tǒng)主工作界面,實(shí)時(shí)顯示了電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)、電流、溫度、油溫、油位、進(jìn)線電壓等參數(shù)。一旦掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)超標(biāo),系統(tǒng)會(huì)立即發(fā)出報(bào)警信息,提示故障問題及位置,指導(dǎo)監(jiān)控人員及時(shí)調(diào)度系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)行系統(tǒng)故障排查與修復(fù),保證系統(tǒng)能夠快速恢復(fù)至工作狀態(tài),保證掘進(jìn)機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
圖4 電控系統(tǒng)主工作界面
為了驗(yàn)證懸臂式掘進(jìn)機(jī)電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可行性和合理性,將其應(yīng)用于服役中的掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行試運(yùn)行,跟蹤記錄控制系統(tǒng)的應(yīng)用情況,結(jié)果表明,控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,滿足掘進(jìn)機(jī)實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制和故障報(bào)警等功能要求。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,相較于原掘進(jìn)機(jī)電控系統(tǒng),新電控系統(tǒng)的應(yīng)用,降低了電控系統(tǒng)近10%的故障排查時(shí)間,節(jié)約了2~3 名系統(tǒng)運(yùn)維人員,提高了近5%煤礦井下各采煤設(shè)備利用率,降低了煤炭掘進(jìn)成本,預(yù)計(jì)為企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益近60 萬元/年,取得了很好的應(yīng)用效果。