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        基于穩(wěn)壓源廢氣控制閥的天然氣發(fā)動機(jī)性能研究

        2021-10-20 05:30:46李玉帥潘永傳唐志剛李哲韓雨趙令輝
        內(nèi)燃機(jī)與配件 2021年20期

        李玉帥 潘永傳 唐志剛 李哲 韓雨 趙令輝

        摘要:基于穩(wěn)壓源廢氣控制閥的控制機(jī)理,試驗(yàn)研究不同工況下的穩(wěn)壓源廢氣控制閥對發(fā)動機(jī)性能的影響,通過試驗(yàn)得出:穩(wěn)壓源廢氣控制閥可以降低發(fā)動機(jī)低負(fù)荷工況的泵氣損失,提高發(fā)動機(jī)經(jīng)濟(jì)性1%~2%。

        Abstract: Based on the control mechanism of the control valve, the influence of the control valve on the engine performance under different working conditions is studied experimentally. The results show that the control valve can reduce the pumping loss of the engine under low load condition and improve the engine economy by 1%~2%.

        關(guān)鍵詞:穩(wěn)壓源廢氣控制閥;天然氣發(fā)動機(jī);負(fù)荷特性;瞬態(tài)響應(yīng)

        Key words: steady pressure wastegate control valve;natural gas engine;load characteristic curve;transient response

        中圖分類號:U448.213? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)20-0039-05

        0? 引言

        隨著天然氣發(fā)動機(jī)國六時(shí)代的到來,對發(fā)動機(jī)增壓控制及排放要求也越來越嚴(yán)格;目前,國內(nèi)市場普遍采用的是廢氣控制閥控制增壓器,天然氣發(fā)動機(jī)廢氣控制閥通過脈寬調(diào)制(Pulse width modulation,PWM)占空比(簡稱PWM_DC)調(diào)節(jié)其出口壓力來控制增壓器的增壓能力,繼而由增壓器提供一個(gè)和發(fā)動機(jī)負(fù)荷相適應(yīng)的可變的進(jìn)氣增壓壓力[1]。此方法存在問題較多,由于供氣位置是從進(jìn)氣管或者節(jié)氣門前,發(fā)動機(jī)在低負(fù)荷工況下運(yùn)行時(shí),進(jìn)氣管壓力較低導(dǎo)致廢氣閥進(jìn)氣壓力值較低,無法推動增壓器調(diào)節(jié)閥,不利于增壓器控制;本文引入一種新的穩(wěn)壓氣源廢氣控制閥,從整車空氣壓縮罐中取氣,氣源穩(wěn)定,能夠更精確的控制增壓器壓力,達(dá)到控制排放和降低氣耗的作用。

        1? 穩(wěn)壓源廢氣控制閥的控制原理

        穩(wěn)壓源廢氣控制閥為開關(guān)電磁閥。在不同的PWM_DC信號控制下,流出其內(nèi)部的流體(廢氣控制閥內(nèi)部介質(zhì)為氣體)壓力如圖1所示。由圖1可知,與傳統(tǒng)的電磁閥相比,穩(wěn)壓源電磁閥有效工作區(qū)間較寬,出氣口壓力可以從0.5bar~1.8bar,能夠滿足不同類型的增壓器調(diào)壓閥使用需求。究其原因,穩(wěn)定的供氣壓力是穩(wěn)壓放氣閥工作的基礎(chǔ),通過出口位置的壓力傳感器測出的實(shí)時(shí)壓力,經(jīng)過芯片內(nèi)部的PID控制,保證穩(wěn)定的輸出壓力。

        廢氣控制閥在PWM信號控制下,當(dāng)發(fā)動機(jī)實(shí)際進(jìn)氣壓力小于設(shè)定進(jìn)氣壓力時(shí),ECU輸出PWM_DC減小,穩(wěn)壓源廢氣控制閥出氣口壓力變小,這樣推動增壓器廢氣旁通閥的壓力變小,排氣能量增大,直至發(fā)動機(jī)實(shí)際進(jìn)氣壓力與設(shè)定壓力相等;相反地,當(dāng)發(fā)動機(jī)實(shí)際進(jìn)氣壓力大于設(shè)定進(jìn)氣壓力時(shí),ECU輸出PWM_DC減小,穩(wěn)壓源廢氣控制閥出氣口壓力變大,這樣推動增壓器廢氣旁通閥的壓力變大,排氣能量減小,直至發(fā)動機(jī)實(shí)際進(jìn)氣壓力與設(shè)定壓力相等[1]。

        2? 穩(wěn)壓源廢氣控制閥控制策略

        穩(wěn)壓源廢氣控制閥輸出壓力通過管路進(jìn)入增壓器廢氣旁通閥,根據(jù)當(dāng)前發(fā)動機(jī)負(fù)荷需求控制其出口的壓力,氣體通過增壓器旁通閥氣室內(nèi)的彈性膜片及彈簧機(jī)構(gòu),與作用在旁通閥閥蓋前后的渦前壓力及渦后壓力的合力最終轉(zhuǎn)化為閥桿的位移,圖2為廢氣控制閥與增壓器旁通閥關(guān)系見圖進(jìn)氣壓力與閥桿位移的關(guān)系可表示為[1]:

        pA=B×L+p0(1)

        其中:pA為進(jìn)氣壓力;B為彈簧系數(shù);L為閥桿位移量;p0為彈簧預(yù)緊力。

        發(fā)動機(jī)運(yùn)行后,穩(wěn)壓源廢氣控制閥分為開環(huán)控制和閉環(huán)控制。開環(huán)控制為根據(jù)不同的轉(zhuǎn)速和負(fù)荷,向穩(wěn)壓廢氣控制閥輸出固定的PWM_DC值,使增壓器廢氣旁通閥開啟相同的位置[2~5];閉環(huán)控制是ECU根據(jù)發(fā)動機(jī)運(yùn)行的工況進(jìn)行判定,當(dāng)轉(zhuǎn)速及進(jìn)氣壓力滿足設(shè)定需求時(shí),增壓器進(jìn)入閉環(huán)控制,以增壓器壓力設(shè)定值為導(dǎo)向,通過PID調(diào)整向穩(wěn)壓廢氣控制閥輸出固定的PWM_DC值,調(diào)整實(shí)測的進(jìn)氣管壓力和設(shè)定值之間的偏差,使發(fā)動機(jī)進(jìn)氣量滿足當(dāng)前負(fù)荷需求,具體的控制策略見圖3。

        3? 穩(wěn)壓源廢氣控制閥的性能研究試驗(yàn)

        在臺架試驗(yàn)中,天然氣發(fā)動機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)及配置如表1所示。

        3.1 穩(wěn)態(tài)工況下穩(wěn)壓源廢氣控制閥研究

        發(fā)動機(jī)運(yùn)行在穩(wěn)態(tài)工況特別是低負(fù)荷工況時(shí),進(jìn)氣管壓力(Manifold Air Pressure以下簡稱MAP)較小,絕對壓力低于大氣壓力,發(fā)動機(jī)主要通過節(jié)氣門的限流作用控制進(jìn)氣量,使發(fā)動機(jī)維持在低扭矩;如果使用傳統(tǒng)的PWM廢氣控制閥,廢氣控制閥氣源從節(jié)氣門前取氣,導(dǎo)致輸出的壓力值較低,無法推動增壓器廢氣旁通閥,增壓器處于全增壓狀態(tài),增加了泵氣損失,發(fā)動機(jī)經(jīng)濟(jì)性降低[6~8];使用穩(wěn)壓源廢氣控制閥時(shí),在低負(fù)荷工況時(shí),可以設(shè)定PWM_DC值,使增壓器廢氣旁通閥全部放氣,增壓器處于無增壓狀態(tài),這樣降低了泵氣損失,相同的扭矩工況下,節(jié)氣門開度更大,能夠有效的降低節(jié)氣門的限流作用,提高發(fā)動機(jī)的經(jīng)濟(jì)性[9~12]。分別選取發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速在1200r/min和1600r/min,節(jié)氣門開度(Throttle Position Sensor以下簡稱TPS)為10%~30%時(shí),驗(yàn)證穩(wěn)壓源廢氣控制閥在PWM_DC值在5%和90%(5%對應(yīng)增壓器處于全增壓狀態(tài),90%對應(yīng)增壓器處于全放氣狀態(tài))時(shí)發(fā)動機(jī)的運(yùn)行情況;圖4和圖5分別是1200r/min,TPS為10%~30%對應(yīng)的扭矩和MAP對比曲線,從結(jié)果分析得出,TPS在20%以下時(shí),MAP與扭矩基本一致,對發(fā)動機(jī)性能無影響;當(dāng)TPS在20%~30%時(shí),隨著TPS的增加,MAP與扭矩增加明顯。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果得出下一步驗(yàn)證方案,針對TPS在20%~30%時(shí),扭矩在200N·m~600N·m時(shí),設(shè)定不同的PWM_DC值,驗(yàn)證發(fā)動機(jī)經(jīng)濟(jì)性。圖6和圖7分別是1600r/min,TPS為10%~30%對應(yīng)的扭矩和MAP對比曲線,試驗(yàn)結(jié)論與1200r/min一致。

        根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果制定試驗(yàn)方案,分別選取發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速在1200r/min和1600r/min,扭矩分別為200N·m~600N·m時(shí),驗(yàn)證穩(wěn)壓源廢氣控制閥在PWM_DC值在5%和90%時(shí)發(fā)動機(jī)的運(yùn)行情況;圖8和圖9分別是1200r/min,扭矩分別為200N·m~600N·m時(shí),MAP和TPS對比曲線,從結(jié)果分析得出隨著扭矩的增加,PWM_DC值在90%時(shí)需求的MAP值明顯小于5%時(shí),節(jié)氣門開度明顯大于5%時(shí),說明穩(wěn)壓放氣閥在低扭矩時(shí)能夠提高進(jìn)氣效率;圖10和圖11分別是扭矩分別為200N·m~600N·m時(shí),燃?xì)庀牧浚⊿pecific Fuel Consumption以下簡稱SFC)和燃?xì)庀穆剩˙rake Specific Fuel Consumption以下簡稱BSFC)對比曲線,從結(jié)果分析得出,同樣的轉(zhuǎn)速和扭矩需求下,PWM_DC值在90%時(shí)SFC比PWM_DC值為10%時(shí)少了0.12kg~0.31kg,BSFC少了3.6g/kWh~4.9g/kWh;圖12~圖15為1600r/min,扭矩分別為200N·m~600N·m時(shí),MAP和TPS對比曲線,從結(jié)果分析得出結(jié)論與1200r/min一致。

        3.2 穩(wěn)壓源廢氣控制閥對燃燒產(chǎn)生的影響

        選取發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為800r/min,扭矩為600N·m,對比穩(wěn)壓源放氣閥和傳統(tǒng)放氣閥在進(jìn)氣沖程和排氣沖程的缸壓曲線,可以得出,相同的工況下,穩(wěn)壓源廢氣控制閥進(jìn)氣效率高,MAP值比傳統(tǒng)廢氣閥低,由于穩(wěn)壓源放氣閥可以在該工況下將增壓器放氣閥全部打開,所以排氣壓力要比傳統(tǒng)廢氣閥低很多,通過圖16兩種廢氣閥的對比曲線可以看出,穩(wěn)壓源放氣閥降低了泵氣損失,提高了經(jīng)濟(jì)性[13~15]。

        3.3 穩(wěn)壓源廢氣控制閥對負(fù)荷特性產(chǎn)生的影響

        發(fā)動機(jī)負(fù)荷特性表征在相同的轉(zhuǎn)速下,隨著油門開度的增加,發(fā)動機(jī)實(shí)際輸出扭矩的情況,傳統(tǒng)的廢氣閥,由于從PTP位置取氣,在增壓器開始介入工作時(shí),無法實(shí)際控制輸出壓力將增壓器放氣閥打開,此狀態(tài)下增壓器開始工作時(shí)為全增壓狀態(tài),增壓器在全增壓狀態(tài)與受控狀態(tài)之間切換時(shí),會導(dǎo)致負(fù)荷變化太快,司機(jī)在實(shí)際駕駛過程中出現(xiàn)動力性猛增、整車突竄的問題,使用穩(wěn)壓源廢氣控制閥可以避免在增壓器負(fù)荷變化時(shí)導(dǎo)致的負(fù)荷突變,由于增壓器全程受控,可以設(shè)定不同的Boost Reference值,使負(fù)荷特性平順過度,徹底解決該問題。圖17為穩(wěn)壓源廢氣控制閥和傳統(tǒng)的廢氣控制閥負(fù)荷特性對比曲線,可以看出傳統(tǒng)廢氣閥在節(jié)氣門開度為20%~40%區(qū)間比較陡,穩(wěn)壓源廢氣閥可以通過控制PWM_DC將負(fù)荷特性平順過度,提高了駕駛舒適性。

        3.4 瞬態(tài)工況下穩(wěn)壓源廢氣控制閥控制研究

        發(fā)動機(jī)在整車運(yùn)行時(shí),特別是在公路上行駛時(shí),運(yùn)行工況主要為瞬態(tài)工況,即發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速及負(fù)荷處于連續(xù)變化狀態(tài),增壓器的瞬態(tài)控制對整車的響應(yīng)性起著最主要的作用[16],精確的瞬態(tài)控制直接影響了駕駛的動力性和舒適性。穩(wěn)壓源廢氣控制閥結(jié)構(gòu)采用PWM_DC前饋+PID調(diào)整的方式來進(jìn)行瞬態(tài)調(diào)節(jié),與傳統(tǒng)的廢氣控制閥相比,穩(wěn)壓源廢氣控制閥有明顯的優(yōu)勢,前饋表采用的是基于轉(zhuǎn)速和MAP的二維表,發(fā)動機(jī)運(yùn)行到對應(yīng)的工況時(shí),ECU控制PWM_DC值首先從前饋表中差值計(jì)算得出,然后根據(jù)當(dāng)前的進(jìn)氣管壓力設(shè)定值(Boost Refrence)和MAP的差值進(jìn)行PID控制調(diào)節(jié),最終使得Boost error值控制在±1kPa,圖18穩(wěn)壓源廢氣控制閥結(jié)構(gòu),在瞬態(tài)運(yùn)行過程中的實(shí)際效果圖,可以看出,發(fā)動機(jī)負(fù)荷變化時(shí),MAP迅速平穩(wěn)的響應(yīng)到Boost Reference值,提高了發(fā)動機(jī)的穩(wěn)定性和響應(yīng)性。

        3.5 穩(wěn)壓源廢氣控制閥對經(jīng)濟(jì)性的影響

        基于穩(wěn)壓源廢氣控制閥的各項(xiàng)優(yōu)勢,在臺架上分別對同一臺發(fā)動機(jī)更換為穩(wěn)壓源廢氣閥和傳統(tǒng)廢氣閥進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的WHTC循環(huán)進(jìn)行測試,對比循環(huán)氣耗率見表2,通過結(jié)果得出穩(wěn)壓源廢氣控制閥能有效的降低WHTC循環(huán)氣耗率1%,明顯的降低了循環(huán)氣耗。

        4? 結(jié)論

        ①穩(wěn)壓源放氣閥降低了泵氣損失,有效的提高了經(jīng)濟(jì)性,經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢提升1%~2%;

        ②穩(wěn)壓源廢氣閥可以通過控制PWM_DC將負(fù)荷特性平順過度,提高了駕駛舒適性;

        ③穩(wěn)壓源廢氣控制閥結(jié)構(gòu),能夠明顯提高了發(fā)動機(jī)的穩(wěn)定性和響應(yīng)性。

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