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        井筒隔熱技術(shù)在東勝氣田開發(fā)中的應(yīng)用評價

        2021-10-18 06:56:10符偉兵
        石油地質(zhì)與工程 2021年5期

        符偉兵

        (中國石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,河南鄭州 450006)

        目前,氣田開發(fā)中采輸工藝主體采用高壓集輸和井下節(jié)流中低壓集輸。高壓集輸工藝總體應(yīng)用可描述為“高壓進站、集中加熱、兩級節(jié)流、低溫分離、輪換計量、單井注醇”,生產(chǎn)中需注甲醇解防堵,需配套含醇污水處理廠,存在環(huán)保風(fēng)險且生產(chǎn)成本較高[1–2]。井下節(jié)流中低壓集輸工藝總體可描述為“井下節(jié)流、低壓進站、常溫分離、站內(nèi)增壓、集中計量”,相比高壓集輸工藝,可通過井下節(jié)流實現(xiàn)井筒水合物防治[3],無注醇配套工藝,但實際應(yīng)用中,仍需配套一定的解防堵措施。井下節(jié)流工藝不利于生產(chǎn)過程全井筒流壓測試,影響氣井井筒積液及井底流壓的準(zhǔn)確判斷,從而影響氣井的動態(tài)監(jiān)測和分析管理。

        井筒隔熱技術(shù)作為稠油熱采中一項重要技術(shù),應(yīng)用已經(jīng)非常成熟,其原理是通過應(yīng)用較低導(dǎo)熱系數(shù)的真空隔熱油管降低流體在井筒油管流動過程的熱損失,從而提高注氣熱效率[4–6]。

        本文借鑒稠油熱采中的井筒隔熱技術(shù)方法與公開專利[7–9]中提到的技術(shù)思路,依據(jù)東勝氣田現(xiàn)場實踐取得的實際數(shù)據(jù),通過理論模擬與實測數(shù)據(jù)驗證相結(jié)合的方法,提出了井筒隔熱技術(shù)在氣田開發(fā)中應(yīng)用的具體方案,能簡化生產(chǎn)管理、降低生產(chǎn)成本、提高開發(fā)效益。

        1 東勝氣田低壓采輸工藝分析

        通過對X4井不同節(jié)點位置溫度、壓力監(jiān)測,明確了井下節(jié)流井生產(chǎn)流程中的溫度、壓力分布特征,其中井筒中節(jié)流器上部20 m位置流壓、流溫分別為3.8 MPa和55 ℃,井口位置流壓、流溫分別為1.6 MPa和11 ℃,進集氣站位置管線中流壓、流溫分別為1.1 MPa和5 ℃,由此可知井筒節(jié)流器上部至井口再到集氣站整個流程中流體的壓力為3.8 ~1.1 MPa,溫度為55~5 ℃。應(yīng)用東勝氣田天然氣參數(shù),計算建立了東勝氣田天然氣水合物生成臨界曲線(圖1)。通過實測流程的溫度壓力數(shù)據(jù)與水合物生成臨界曲線分析可以得出,在低壓運行模式下,氣井生產(chǎn)流程中井筒和地面管線均不會發(fā)生水合物堵塞。隨著流程中溫度的升高,生成水合物對應(yīng)壓力值也升高。

        圖1 東勝氣田天然氣水合物生成臨界曲線

        分析中低壓集氣站A號站氣井井口溫度的特征可以看出,井口溫度夏季為14 ℃左右,而冬季最低為3 ℃。通過井下節(jié)流井井口溫度與集氣站進站溫度分布特征分析,依據(jù)水合物生成對應(yīng)壓力特征(圖1),優(yōu)化出對應(yīng)管線運行允許最高壓力分布特征。壓縮機停機判別依據(jù):①進站壓力大于等于3.5 MPa;②井口壓力大于進站壓力0.3~0.5 MPa,據(jù)此可優(yōu)化東勝氣田井下節(jié)流井壓縮機開關(guān)制度,表1是氣井井口溫度統(tǒng)計。從表2可以看出,每年5月至9月采用停機中壓運行模式,而其他時間需開啟壓縮機,采用低壓模式運行。

        表1 東勝氣田A號站氣井井口溫度 ℃

        表2 壓縮機開機周期優(yōu)化

        2 氣井井筒隔熱技術(shù)試驗

        為了驗證氣井應(yīng)用隔熱技術(shù)后,氣井井筒溫度變化,選擇東勝氣田試采井X11井進行對比試驗。該井生產(chǎn)層位盒3層,試氣無阻流量20.07×104m3/d,氣層垂直深度3 057.8 m。試驗前油壓16.6 MPa,生產(chǎn)管柱為φ88.9 mm原壓裂管柱,油套不連通,套壓為0,日產(chǎn)氣4.46×104m3,日產(chǎn)液14.6 m3,實測井口流溫為20.90 ℃。井筒隔熱技術(shù)對比試驗中,該井采氣管采用隔熱保溫油管,視導(dǎo)熱系數(shù)為0.006~0.020 W/(m·℃),隔熱油管下深1 196.35 m,試驗期間油壓為15.6 MPa,套壓為15.7 MPa,日產(chǎn)氣3.96×104m3,氣井正常試采且生產(chǎn)穩(wěn)定。通過流壓流溫測試,實測井口溫度為39.11 ℃,相比試采期間實測井深2 900 m處溫度為92.60 ℃,井口溫度20.90 ℃,井口溫度提升明顯。根據(jù)實測溫度壓力數(shù)據(jù)進行理論計算,該井從井筒到地面采氣管線不會生成水合物。

        3 氣井井筒隔熱技術(shù)應(yīng)用方案

        基于井筒隔熱技術(shù)先導(dǎo)試驗,明確了井口溫度提升的效果,獲得了相關(guān)參數(shù)。目前應(yīng)用的井下節(jié)流+低壓集輸采輸工藝存在油壓為集氣管網(wǎng)回壓,不能反映井筒積液情況;井內(nèi)有節(jié)流器,對泡排等藥劑有一定影響;節(jié)流器在井筒內(nèi),調(diào)整產(chǎn)量不方便,需要打撈更換施工等問題。為此,基于單井井筒隔熱技術(shù)試驗效果,論證通過整體采用井筒隔熱技術(shù)提高產(chǎn)出流體井筒、井口溫度,進而提升地面管線中流體溫度,結(jié)合水合物生成條件,評價井筒隔熱技術(shù)對氣田采輸工藝優(yōu)化的可行性。

        3.1 技術(shù)可行性

        以東勝氣田A號集氣站及所轄氣井為基礎(chǔ),建立單井實際產(chǎn)量、溫度、壓力與進站壓力、溫度動態(tài)模型,對比井口溫度提升后,井筒隔熱保溫后對氣井生產(chǎn)及水合物生成情況的影響。

        應(yīng)用HYSYS 軟件建立了A號集氣站及所轄氣井的采輸管網(wǎng)模型,分別按照冬季和夏季兩個氣井時間生產(chǎn)過程中單井井口節(jié)點、進站節(jié)點錄取的對應(yīng)流程中的溫度、壓力數(shù)據(jù)及氣井實際對應(yīng)的產(chǎn)量數(shù)據(jù),調(diào)整模型中的管線傳熱系數(shù),使得模擬結(jié)果的井口節(jié)點和進站節(jié)點數(shù)據(jù)與實際錄取數(shù)據(jù)一致。在采用常規(guī)N80油管作為采氣管柱的情況下,冬季井筒至井口及井口至地面管線溫度為86.00~4.00 ℃,對應(yīng)水合物生成臨界壓力為1.6 MPa,夏季井筒至井口及井口至地面管線溫度為86.00~12.00 ℃,對應(yīng)水合物生成臨界壓力為4.2 MPa。基于井筒隔熱油管單井評價結(jié)果顯示,井口溫度提示約20 ℃,將HYSYS軟件中建立的A號集氣站模型中單井井口溫度均提升20.00 ℃,模擬結(jié)果顯示冬季進站溫度達到了14.00 ℃,夏季進站溫度達到了22.00 ℃,對應(yīng)水合物生成臨界壓力分別為5.8 MPa和15.0 MPa。從評價結(jié)果看,井筒隔熱保溫后,可以提升氣井生產(chǎn)井筒至集氣站流體溫度,防止水合物生成的最低壓力達到了5.8 MPa,滿足中壓集氣生產(chǎn)要求。

        3.2 經(jīng)濟可行性評價

        前期試驗及技術(shù)性評價均是以井筒保溫油管下深1 200 m及井筒溫度提升20.00 ℃情況下論證的,因此,需進一步評價投入成本和產(chǎn)生的效益情況。先建立X11井井筒管柱模型,論證不同下深情況下井口流溫情況,對比模擬數(shù)據(jù)與實測數(shù)據(jù)可以看出,計算精度較高,可以滿足需求(圖2)。隨著深度的增加,井口溫度逐漸增加;1 500 m后溫度增加的幅度減緩,同時油管成本增加,下深2 500 m時井口流溫提升至47.40 ℃(圖3)。以新井投產(chǎn)油壓18.5 MPa、井口節(jié)流后地面管線壓力4.0 MPa計算,節(jié)流溫降將達到72.50 ℃,使用井筒隔熱保溫方案也無法滿足井口節(jié)流前溫度要求。

        圖2 應(yīng)用溫度預(yù)測模擬(保溫油管不同下深)

        圖3 隔熱油管不同下深情況下井口溫度變化

        分析不同隔熱油管價格下投資及回收期顯示,在試驗應(yīng)用的油管價格350元/m情況下,僅需兩年就可收回油管投資,而如果規(guī)模應(yīng)用,進一步降低油管投資,則回收周期將進一步縮短,經(jīng)濟效益更加可觀(表3)。

        表3 保溫油管投資回收周期預(yù)測

        3.3 井筒隔熱保溫模式采輸方案

        在井筒隔熱技術(shù)評價結(jié)果基礎(chǔ)上,提出了東勝氣田井筒保溫+井下節(jié)流+中壓集氣(3.5~4.0 MPa)清潔采氣方案。

        (1)新投產(chǎn)氣井采用井筒保溫+井下節(jié)流+中壓集氣模式,其中隔熱保溫油管下深1 200 mm,井下節(jié)流后井口油壓設(shè)計為3.5~4.0 MPa,滿足了井底至井口及井口至集氣站水合物防治需要,同時滿足不開集氣站壓縮機,應(yīng)用氣井自身壓力外輸?shù)膲毫π枨蟆O啾葌鹘y(tǒng)井下節(jié)流+低壓集氣投產(chǎn)初期需要啟用集氣站壓縮機的方案,能夠有效地減少壓縮機應(yīng)用時間,延緩啟用時機,降低生產(chǎn)運行成本。

        (2)當(dāng)氣井套壓小于16.0 MPa時,對于需要開展井筒動態(tài)監(jiān)測的氣井,可打撈井下節(jié)流器,采用井口節(jié)流方式保持節(jié)流后井口壓力為3.5~4.0 MPa,同時配套井口加注環(huán)保抑制劑防堵措施。該方案為井下動態(tài)監(jiān)測提供了通暢的井筒條件,滿足井筒動態(tài)監(jiān)測工具下入要求,能夠有效解決傳統(tǒng)井下節(jié)流+低壓集氣模式下井筒節(jié)流器下部無法采用常規(guī)方法測試的問題。

        4 結(jié)論

        (1)東勝氣田井下節(jié)流中低壓采輸工藝,能夠有效地減少壓縮機應(yīng)用時間,延緩啟用時間,降低成本。

        (2)通過現(xiàn)場試驗評價,在下入1 200 m隔熱油管后,相比常規(guī)N80采氣管,氣井井口流體溫度提升約20.00 ℃。

        (3)基于井筒隔熱保溫模式下井下節(jié)流中壓集氣的清潔采氣新工藝,并配套井口節(jié)流、加藥防堵的動態(tài)監(jiān)測井采氣方案,為氣田低成本清潔采氣提供了一種技術(shù)方法。

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