王志鵬
(晉能控股煤業(yè)集團朔州煤電千井煤業(yè)有限公司,山西 朔州 036900)
通風控制系統(tǒng)的原理是在礦井內每個工作區(qū)域內配置一套二次通風機,在工作區(qū)域內對通風風量進行探測[1-3],通過計算每個工作區(qū)域內所需的總二次空氣流量,將其作為風扇通風流量的設定值[4-5]。
為了實現(xiàn)礦井通風穩(wěn)定可靠,本文提出了一種新的通風風量最小控制方法,對目前的通風系統(tǒng)做出優(yōu)化和改進,使得礦井通風系統(tǒng)更加穩(wěn)定,消耗的能源更少。
目前通風系統(tǒng)采用多個風機分配通風風流的方式。風扇和門是通風系統(tǒng)的一部分,單個風扇或門的改變會對其他風扇的運行產(chǎn)生影響,采用SISO(單進單出)控制器很難精確地解決目前的通風控制問題。
控制目標是采用協(xié)調方式使風機正常運行,并且滿足礦井所需的最小空氣流量。
使用先驗信息的目標是礦井通風系統(tǒng)正常工作時如何節(jié)省能源。通過對通風系統(tǒng)進行分析,設置控制范圍,提出了一個改進后的、優(yōu)越的通風系統(tǒng)方案,如圖1所示。
圖1 改進優(yōu)化的礦主通風系統(tǒng)示意圖
對主風量影響最大的部件為主風機和各層進氣、排氣增壓風機。各層二次風機僅起攪拌作用,對整體風量無顯著影響。
研究表明,為了實現(xiàn)礦井通風過程中最大程度的節(jié)能,需要控制兩個最重要的參數(shù),一是礦井通風系統(tǒng)中進出的空氣流量,二是空氣流量所需的風扇最低功率,通過通風風流能量計算得到空氣流量。
建立用于控制通風風機的通風系統(tǒng)模型,并在現(xiàn)場與礦井作業(yè)人員共同進行了實驗。為了獲取每個控制輸入對整個系統(tǒng)的影響,首先關閉所有風扇的自動控制,然后對于其中一個風扇轉速進行設置,讓系統(tǒng)達到平衡。觀察所有需要被監(jiān)測信號,包括氣流、壓差、風扇功率、風扇轉速,并記錄結果,最后對其余的風扇重復這個過程。通過實驗研究,一個典型的階躍變化序列的結果如下頁圖2所示。
圖2 階躍響應和結果
這一實驗過程是對系統(tǒng)中的所有風扇進行測試的,并將所有的實驗數(shù)據(jù)擬合成為數(shù)值模型。
建立通風系統(tǒng)模型,并采用通風分流能量控制的方法,礦井內的通風風量比以前更能滿足需求,節(jié)能是風機順暢運行的直接結果。事實上,這是一個單一的控制系統(tǒng),簡化了在特定區(qū)域內空氣流量的調節(jié)控制。實驗結果證明,風扇的能源消耗減少了40%。此外,觀察到進礦總風量減少了約15%,節(jié)省的能源可以用在冬季取暖等其他方向。
除了直接提供的風扇能量減少之外,該模型還提升了對空氣流動的可控性。這說明通過按需通風功能計算的通風流量,可以計算出更接近最小極限的通風流量,如果設定值超過安全閾值,則通常會在需求參數(shù)中適當調整安全系數(shù)。如圖3所示,基于該模型,上述問題可以減少或消除。
圖3 模型預測控制的效果示意圖
模型預測控制方法具有穩(wěn)定性和可靠性,在很長一段時間,都不需要重新校準。如圖4所示,該圖顯示了受控風扇在特定期間的總功耗。需要注意的是,在這段時間的最后一部分,功率略有增加。這是由于其中一個流量傳感器工作不正常,導致其中一個風扇一直在全速運行,使得功率增加。
在同一時間段內,通過KPI監(jiān)控對通風性能進行實驗。該實驗證明增加風扇功率使得通風系統(tǒng)性能變差,該實驗還對通風系統(tǒng)的故障進行分析,并對損壞的空氣流量傳感器進行修復,圖5是圖4在同一時間段內的通風性能KPI示意圖。采用優(yōu)化控制系統(tǒng)模型后,礦井實際生產(chǎn)與通風系統(tǒng)性能之間的相關性比以往任何時候都更強。
圖4 受控制風扇的總功率
圖5 通風系統(tǒng)性能KPI
通風系統(tǒng)模型經(jīng)過優(yōu)化后的效果與預期一致,甚至超出預期效果。節(jié)能的最初目標已經(jīng)實現(xiàn),對更強氣流的可控性要求,則為控制系統(tǒng)設計提供了新的研究方向。在礦井正常工作前選取適當?shù)耐L控制范圍,對于通風系統(tǒng)的控制和分析是至關重要的。該模型采集的數(shù)據(jù)是數(shù)字信號,這表明模型是通過收集的歷史操作數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進行分析得出的。隨著礦井的發(fā)展,這種新方法使得對通風風量的控制更加容易,對模型的維護也更容易實現(xiàn),模型預測控制方法具有穩(wěn)定性和可靠性,在很長一段時間,都不需要重新校準。
將最小化控制模型應用于礦井通風系統(tǒng),使得通風風流能量消耗具有多重效益,不僅降低了通風系統(tǒng)的運行成本,而且大幅度改善了礦井工作環(huán)境。礦井在不斷發(fā)展,現(xiàn)有模型也在循序漸進地被優(yōu)化和改進。將模型預測控制技術集成到現(xiàn)有控制系統(tǒng)中,使得用戶可以輕松地更改系統(tǒng)參數(shù)和調整通風風流能量閾值。經(jīng)過實驗證明,本文提出的最小化控制系統(tǒng)在穩(wěn)定、安全的方式下取得了較好控制效果。