郝永亮
(潞安集團寺家莊有限責(zé)任公司,山西 昔陽 045300)
煤礦生產(chǎn)中的掘進和回采為兩個關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié),裝備的性能、采煤技術(shù)及掘進技術(shù)等直接決定煤礦的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率。經(jīng)研究可知,當(dāng)前煤礦實際生產(chǎn)中綜合掘進效率跟不上綜合采煤效率,導(dǎo)致兩個環(huán)節(jié)之間存在較大的差距,進而影響煤礦的生產(chǎn)效率。因此,實現(xiàn)煤巷工作面的快速掘進是提升礦井生產(chǎn)能力的突破口[1]。本文著重對煤巷快速掘進技術(shù)進行研究,并對其應(yīng)用效果進行驗證,為后續(xù)建立科學(xué)的煤巷掘進體系,實現(xiàn)煤礦科學(xué)、高效、安全的開采奠定基礎(chǔ)。
長河煤礦的煤炭儲量為1 340.5 Mt,目前該煤礦的生產(chǎn)能力為每年10 Mt,煤層的傾角范圍為0°~3°,采用斜井與立井相結(jié)合的方式進行開采,其中斜井為主運輸,平硐為輔助運輸,立井為回風(fēng)井。本文著重對長河煤礦31304工作面的快速掘進進行研究,31304工作面的頂?shù)装迩闆r如表1所示。
表1 31304工作面頂?shù)装迩闆r
如表1所示,31304工作面頂板巖層的強度較低,容易發(fā)生坍塌、冒落等事故。因此,實現(xiàn)該工作面快速掘進的前提為對其頂板進行合理支護[2]。經(jīng)探測,31304工作面在掘進期間的正常涌水量預(yù)計為15 m3/h。為保證掘進期間不發(fā)生透水事故,要求所采取的防水措施可預(yù)防50 m3/h的涌水量。
結(jié)合31304的地質(zhì)條件及實際支護經(jīng)驗,采用“錨桿+錨索+鋼筋網(wǎng)”的聯(lián)合支護方式對掘進工作面進行支護。采用綜合計算分析法和工程經(jīng)驗類比法設(shè)計31304工作面的初步支護方案如下:
采用直徑為18 mm的無縱筋螺紋鋼錨桿,錨桿對應(yīng)長度為2 100 mm,錨桿間距為900 mm,錨桿排間距為1 000 mm,每排錨桿的數(shù)量為6根,最小預(yù)緊力矩為100 N·m。
采用直徑為18 mm的玻璃鋼錨桿,對應(yīng)錨桿的長度為2 000 mm,錨桿的間距為1 100 mm,錨桿排間距為1 000 mm,每排錨桿的數(shù)量為2根,最小預(yù)緊力矩為50 N·m。
采用直徑為16 mm的圓鋼錨桿,對應(yīng)錨桿長度為1 800 mm,錨桿的間距為1 100 mm,錨桿排間距為1 000 mm,每排錨桿的數(shù)量為2根,最小預(yù)緊力矩為100 N·m。
采用直徑為17.8 mm、長度為5 000 mm的鋼絲絞線,錨索間距為2 200 mm,錨索排間距為2 000 mm,錨固長度為1 800 mm。
為保證煤巷的支護質(zhì)量,在實際施工過程中嚴(yán)格按照工藝及質(zhì)量要求進行,具體質(zhì)量要求如下頁表2所示。
表2 工作面支護質(zhì)量要求
實現(xiàn)煤礦工作面的快速掘進,需要高性能掘進設(shè)備和合理掘進工藝的相互配合[3]。因此,本節(jié)著重對掘進設(shè)備和掘進工藝的選擇進行具體研究。
結(jié)合31304工作面的地質(zhì)、煤層等條件,本工程選用MB670掘錨機完成對煤巷的掘進任務(wù)。任何工作面的掘進均需完成破、落、裝、運,以及對巷道的支護等工序[4]。根據(jù)掘進任務(wù)工序和工作面巷道斷面面積及底板情況,配置與MB670掘錨機相匹配的設(shè)備,關(guān)鍵配套設(shè)備如表3所示。
表3 31304關(guān)鍵掘進配套設(shè)備
除表3中所述的關(guān)鍵設(shè)備外,在實際掘進施工中還需配備膠帶機、通風(fēng)機、激光指向儀及電氣控制的相關(guān)設(shè)備等。
掘進任務(wù)包括破、落、裝、運四個環(huán)節(jié)。首先,在破巖的過程中嚴(yán)格按照地測站標(biāo)定的中邊線施工,在本工程中中邊線分別距離巷道左右兩幫2.5 m,且本次掘進設(shè)計的循環(huán)進尺為1 m。實際破巖過程中經(jīng)歷升刀-掃頂-進刀-破巖四個環(huán)節(jié)[5]。
結(jié)合31304工作面的現(xiàn)場情況和掘進效率,設(shè)計如下工藝流程:
掘錨機沿著中邊線破巖后,采用錨桿鉆機及時對巷道頂板和兩幫進行支護,所破下的巖石經(jīng)刮板輸送機-連運車-裝載膠帶機及各個環(huán)節(jié)的膠帶運輸機運送至大巷,最后運輸至地面。
31304工作面的快速掘進是在穩(wěn)定支護的基礎(chǔ)上采取最佳掘進設(shè)備組合和掘進工藝實現(xiàn)的。因此,快速掘進技術(shù)的應(yīng)用效果可通過對煤巷圍巖的控制和掘進效率進行驗證。
對于所采用支護手段對煤巷圍巖的控制效果,可通過頂板離層監(jiān)測儀對頂板的離層量進行監(jiān)測;采用測槍對巷道頂板和底板的位移量進行監(jiān)測;采用壓力表對錨桿的受力狀況進行監(jiān)測。經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)測,得出如下結(jié)論:
1)在煤巷中設(shè)計了兩個監(jiān)測點,分別對煤巷頂板總的離層量進行監(jiān)測。經(jīng)監(jiān)測得知,兩個監(jiān)測點的離層量分別為39 mm和35.5 mm。而且,煤巷離層較為嚴(yán)重的區(qū)域位于淺部范圍。
2)經(jīng)現(xiàn)場實際施工可知,在巷道掘進初期距離掘進50 m的范圍內(nèi),頂板的下沉量為70 mm,底板對應(yīng)的底鼓量為52 mm;距離掘進頭60 m的位置,頂板的下沉量達(dá)到穩(wěn)定并且保持在90.5 mm,底鼓量最終為79.1 mm。
采用本文所設(shè)計的快速掘進方案后,4月整個巷道的掘進量為930 m,而且5月的掘進量達(dá)到最大,為1 326 m。而采用傳統(tǒng)掘進工藝對應(yīng)每個月的平均掘進量僅為538 m??偟膩碇v,采用掘錨機相對傳統(tǒng)掘進機對應(yīng)的掘進效率可提高2.5倍;而且,隨著掘進工藝的不斷成熟,其掘進效率還會繼續(xù)提升。
煤礦生產(chǎn)能力主要受工作面的掘進和回采效率所決定。目前我國煤礦工作面的回采效率已經(jīng)具有顯著的優(yōu)勢;而工作面的掘進效率偏低,與回采效率無法相匹配、適應(yīng),進而制約整個煤礦的生產(chǎn)能力。為此,實現(xiàn)煤巷的快速掘進對提升煤礦生產(chǎn)力具有重要意義。本文以掘錨機為主體,在對煤巷采用“錨桿+錨索”聯(lián)合支護的基礎(chǔ)上,為掘錨機配套了相應(yīng)的設(shè)備和最佳工藝。實踐表明,掘錨機相對應(yīng)的掘進效率為普通掘進機的2.5倍。