張春曉
(衡水市振華污水處理有限公司,河北 衡水 053000)
污水處理是為使污水排放達(dá)到某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程[1]。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè)、交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。在污水處理系統(tǒng)酸性廢水處理過(guò)程中,中和調(diào)節(jié)pH值時(shí)經(jīng)常要用石灰制乳后進(jìn)行投加,但是目前市場(chǎng)上的污水處理一般采用人工投加石灰制乳,且需要人力攀爬至高處,才可將原料加入裝置內(nèi)部,大大增加了原料上料難度,降低了原料上料效率,并且當(dāng)使用者需要拆卸裝置時(shí),需要擰下大量固定結(jié)構(gòu),大大增加了裝置拆卸難度,降低了裝置拆卸效率[2-4]。從某污水處理廠石灰制乳投加的過(guò)程實(shí)踐可知,人工投加石灰制乳方式存在如下問題:工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,需要專人值守;設(shè)備操作復(fù)雜,需要熟練操作控制箱;自動(dòng)化程度低,人工連續(xù)投加量無(wú)法控制;石灰乳液濃度存在差異,工藝控制困難。針對(duì)以上問題,設(shè)計(jì)了一種新型的石灰自動(dòng)加藥裝置,并進(jìn)行了實(shí)踐應(yīng)用,結(jié)果表明,該裝置效果理想,有效降低了石灰制乳投加的勞動(dòng)強(qiáng)度。
針對(duì)污水處理系統(tǒng)中石灰制乳人工投加存在的問題,設(shè)計(jì)了一種新型污水處理系統(tǒng)使用的石灰自動(dòng)加藥裝置。該自動(dòng)加藥裝置結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要包括桶體、出料管、支撐桿、底板、安裝座、插銷、拉環(huán)、電機(jī)、加料斗、輸料管、排料管、觀察窗、絞龍、出料輪、控制器和防滑墊等部件。
圖1 石灰自動(dòng)加藥裝置結(jié)構(gòu)示意圖
從圖1可知,該石灰自動(dòng)加藥裝置底板的頂部對(duì)稱安裝有兩個(gè)支撐桿,兩個(gè)支撐桿的頂部均安裝桶體,桶體底部安裝出料管,且桶體底部靠近出料管的一側(cè)位置處通過(guò)螺栓固定連接第二電機(jī),第二電機(jī)采用GH-28-750-60S驅(qū)動(dòng)電機(jī),第二電機(jī)延伸至出料管內(nèi)部的一端轉(zhuǎn)動(dòng)連接出料輪,桶體一側(cè)通過(guò)螺栓固定連接輸料管,輸料管的底部通過(guò)螺栓固定連接第一電機(jī),第一電機(jī)采用Y2-90L-4驅(qū)動(dòng)電機(jī),且輸料管相背于桶體的一側(cè)安裝加料斗,輸料管靠近桶體一側(cè)的頂部安裝排料管,排料管傾斜向下伸入桶體內(nèi)部,第一電機(jī)延伸輸料管內(nèi)部的一端轉(zhuǎn)動(dòng)連接絞龍,桶體相鄰于輸料管的一側(cè)安裝控制器,控制器采用PLC可編輯控制器,型號(hào)為PLC CPU226,第一電機(jī)和第二電機(jī)均與控制器電性連接,通過(guò)加料斗將材料加入輸料管中,通過(guò)第一電機(jī)帶動(dòng)絞龍轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)材料在輸料管中移動(dòng),使材料從排料管中排出,讓材料便于添加。
底板的下方安裝了安裝座,底板與安裝座之間對(duì)稱貫穿兩個(gè)插銷,當(dāng)使用者需要拆卸底板時(shí),將兩個(gè)插銷拔出,即可將底板從安裝座上取下,使裝置便于拆卸。
兩個(gè)插銷的頂部均安裝拉環(huán),拉環(huán)上開設(shè)拉孔,通過(guò)拉孔和拉環(huán)讓插銷便于拉動(dòng)。進(jìn)一步的,桶體一側(cè)靠近控制器的上方位置處安裝觀察窗,觀察窗的外壁噴涂刻度標(biāo)識(shí),通過(guò)刻度標(biāo)識(shí)和觀察窗讓桶體內(nèi)部便于觀察。安裝座的底部安裝防滑墊,防滑墊的底部開設(shè)防滑槽,通過(guò)防滑槽和防滑墊讓安裝座更加緊固。
在使用時(shí),將裝置移動(dòng)至使用點(diǎn),將安裝座通過(guò)螺栓固定于地面上,并且在防滑墊的作用下,緊固安裝座。安裝座固定后,將裝置通過(guò)底板與安裝座卡合,通過(guò)拉環(huán)拿取插銷,將插銷插入底板和安裝座之間,從而固定裝置。將需要添加的石灰放置于加料斗中,通過(guò)第一電機(jī)帶動(dòng)絞龍轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)材料移動(dòng),使材料在輸料管中移動(dòng),將材料通過(guò)排料管排出,從而進(jìn)入桶體中。當(dāng)使用者需要將石灰添加至處理池時(shí),通過(guò)第二電機(jī)帶動(dòng)出料輪轉(zhuǎn)動(dòng),從而將桶體內(nèi)部的材料通過(guò)出料管排出,使石灰通過(guò)出料管進(jìn)入處理池中[5-6]。
與以往技術(shù)對(duì)比,該新型石灰自動(dòng)加藥裝置具有以下優(yōu)點(diǎn):
1)該新型石灰自動(dòng)加藥裝置通過(guò)加料斗將材料加入輸料管中,通過(guò)第一電機(jī)帶動(dòng)絞龍轉(zhuǎn)動(dòng),從而讓材料從輸料管和排料管中移動(dòng),使材料通過(guò)排料管進(jìn)入桶體中,讓使用者無(wú)須人力攀爬至高處,就可將原料加入裝置內(nèi)部,大大降低了原料的上料難度,提高了原料上料效率。
2)該新型石灰自動(dòng)加藥裝置通過(guò)安裝座與底板卡合,通過(guò)插銷插入底板和安裝座之間,從而將底板和安裝座固定。需要拆卸裝置時(shí),只需拔出插銷,即可拆卸裝置,使用者無(wú)須擰下大量固定結(jié)構(gòu),大大降低了裝置拆卸難度,提高了裝置拆卸效率。
某污水處理廠一級(jí)A升級(jí)改造于7年前建設(shè)完成。當(dāng)前,該污水處理廠采用較為先進(jìn)的AO污水處理工藝,其設(shè)計(jì)規(guī)模為5萬(wàn)m3/d,實(shí)際處理規(guī)模達(dá)到4萬(wàn)m3/d,設(shè)計(jì)出水水質(zhì)為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。污水處理廠將極大地改善周圍水體環(huán)境,對(duì)治理水污染、保護(hù)當(dāng)?shù)亓饔蛩|(zhì)和生態(tài)平衡具有十分重要的作用。
該污水處理廠對(duì)污水處理的過(guò)程中,在酸性廢水處理工藝中,主要是采用人工投加石灰制乳來(lái)中和調(diào)節(jié)pH值。從多年的生產(chǎn)過(guò)程實(shí)踐可知,人工投加石灰制乳的方式,其原料上料難、工作效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大,影響了污水處理廠的日污水實(shí)際處理量。針對(duì)這一情況,采用新型的石灰自動(dòng)加藥裝置來(lái)對(duì)以往的石灰制乳工藝進(jìn)行改造設(shè)計(jì),并投入實(shí)踐應(yīng)用當(dāng)中。
改造后的石灰自動(dòng)加藥裝置能有效地完成污水處理工藝中的石灰制乳工序,使原料的上料效率提高,有效降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。整個(gè)自動(dòng)加藥裝置實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,使得乳液濃度配制標(biāo)準(zhǔn)一致,有效控制了污水處理工藝。當(dāng)前改造后的石灰自動(dòng)加藥裝置已成功運(yùn)行半年,實(shí)際處理規(guī)模從4萬(wàn)m3/d提高到4.8萬(wàn)m3/d,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的安全經(jīng)濟(jì)效益。