張 萌
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)軒崗煤電有限責(zé)任公司機(jī)電修造廠,山西 忻州 034000)
與普通液壓支架相比較,液壓支架同時(shí)具備有支護(hù)和充填的功能,其性能更加優(yōu)越[1-2]。隨著煤礦開采技術(shù)水平的不斷提升,液壓支架的使用越來越廣泛。由于液壓支架工作過程中需要間歇性地承受來自巷道頂部對(duì)其產(chǎn)生的作用力,對(duì)其各方面的性能包括疲勞性能,提出了相對(duì)較高的要求[3-4]。液壓支架作為保護(hù)裝置,一旦發(fā)生故障問題,輕則影響采煤過程的連續(xù)性,重則威脅到設(shè)備和人員的安全[5]。液壓支架后頂梁結(jié)構(gòu)工作時(shí)承受較大的作用力,是容易發(fā)生故障問題的結(jié)構(gòu)[6]?;诖?,本文主要針對(duì)液壓支架后梁結(jié)構(gòu)的疲勞性能進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)措施。
本文以ZZC8800/20/38型液壓支架為例進(jìn)行分析,如圖1所示為該型號(hào)液壓支架的整體結(jié)構(gòu)示意圖。該型號(hào)液壓支架的工作高度為2~3.8 m。支架的初撐力和工作阻力分別為7 800 kN和8 800 kN,自身質(zhì)量達(dá)到了30 t,能夠提供的支護(hù)強(qiáng)度為0.73 MPa。
圖1 液壓支架的整體結(jié)構(gòu)
從圖中可以看出,液壓支架是一個(gè)非常復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu),內(nèi)部包含有很多零部件和裝置,對(duì)整體的可靠性提出了非常高的要求。液壓支架工作過程中,巷道頂部會(huì)對(duì)其前梁、頂梁和后頂梁等結(jié)構(gòu)產(chǎn)生非常大的作用力,這些作用力通過立柱傳遞到底座部位。對(duì)前梁、頂梁和后頂梁結(jié)構(gòu)的綜合性能提出了非常高的要求。另外,考慮到液壓支架工作時(shí)會(huì)不斷移動(dòng),其承受的載荷為間歇式,對(duì)頂梁結(jié)構(gòu)的疲勞性能也要求較高。
本文以液壓支架的后頂梁為例,對(duì)其工作時(shí)的疲勞行為進(jìn)行分析,并對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),以提升后定量的疲勞性能,從而提升整個(gè)液壓支架的可靠性和穩(wěn)定性。
在建立有限元模型時(shí),首先需要利用UG軟件根據(jù)后頂梁結(jié)構(gòu)的實(shí)際尺寸建立對(duì)應(yīng)的三維模型,后頂梁結(jié)構(gòu)的長度、寬度和高度分別為2.98 m、1.141 8 m和0.565 m。在建立模型時(shí),為了提升模型的計(jì)算速度,需要對(duì)結(jié)構(gòu)中存在的較小結(jié)構(gòu)進(jìn)行忽略處理,比如倒角、圓角等。但并不會(huì)對(duì)計(jì)算結(jié)果產(chǎn)生比較大的影響。將建立好的三維模型導(dǎo)出為STL通用格式,然后導(dǎo)入到ANSYS軟件中進(jìn)行后續(xù)的有限元建模。
將模型導(dǎo)入到有限元軟件后,需要設(shè)置后頂梁結(jié)構(gòu)的材料屬性。后頂梁通常使用Q460材料加工制作,該型號(hào)材料的彈性模量、泊松比、密度和屈服強(qiáng)度分別為206 GPa、0.28、7 850 kg/m3和460 MPa,將以上物理屬性參數(shù)輸入到有限元軟件中,以確保模型計(jì)算的準(zhǔn)確性。然后利用ANSYS軟件的自動(dòng)網(wǎng)格劃分程序?qū)δP瓦M(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格邊長會(huì)直接影響模型計(jì)算的速度以及計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,在綜合考慮計(jì)算時(shí)間和結(jié)果精度的情況下,本研究中將網(wǎng)格邊長大小設(shè)置為15 mm,最終劃分得到的節(jié)點(diǎn)數(shù)量和網(wǎng)格單元數(shù)量分別為557 394個(gè)和319 283個(gè)。
建立好有限元模型后就可以調(diào)用軟件的計(jì)算程序?qū)δP瓦M(jìn)行計(jì)算分析,最后對(duì)結(jié)果進(jìn)行提取。在ANSYS軟件中利用Fatigue Tool對(duì)結(jié)構(gòu)件疲勞性能進(jìn)行分析,主要是對(duì)其疲勞壽命和安全系數(shù)進(jìn)行分析,如圖2所示為液壓支架后頂梁結(jié)構(gòu)的疲勞壽命和安全系數(shù)云圖。從圖中可以明顯看出,后頂梁結(jié)構(gòu)不同位置的疲勞壽命存在非常大差異,疲勞壽命的最大值達(dá)到了1×106次,但最小值卻只有5.953 8×105次。疲勞壽命最短的部位處在與立柱前段相接處的部位。本文在計(jì)算液壓支架后頂梁安全系數(shù)時(shí),將疲勞壽命設(shè)置為5×105次。從安全系數(shù)云圖中可以明顯看出,后頂梁結(jié)構(gòu)不同位置的安全系數(shù)也存在很大的差異,安全系數(shù)最大值達(dá)到了15,但是最小值只有1.190 7。結(jié)構(gòu)的安全系數(shù)全部超過了1,說明整個(gè)液壓支架后頂梁在運(yùn)行時(shí)還是相對(duì)安全的,但安全系數(shù)存在如此大的差異,表明結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)存在缺陷,導(dǎo)致不同位置的安全系數(shù)嚴(yán)重不平衡,會(huì)存在材料浪費(fèi)的問題,增加了后頂梁結(jié)構(gòu)的加工制作成本,有進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn)的空間。
圖2 優(yōu)化前的后頂梁結(jié)構(gòu)的疲勞性能分析結(jié)果
基于以上分析可以看出,液壓支架后頂梁結(jié)構(gòu)的疲勞性能存在很大的差異,出現(xiàn)這種情況的根本原因在于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理。為了不造成材料浪費(fèi),降低后頂梁結(jié)構(gòu)的加工制作成本,有必要對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。本研究中,以圖3所示的結(jié)構(gòu)參數(shù)為優(yōu)化對(duì)象,基于正交實(shí)驗(yàn)方法對(duì)以上結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行取值,再利用ANSYS軟件建立模型并計(jì)算得到疲勞性能結(jié)果,對(duì)不同結(jié)構(gòu)參數(shù)得到的疲勞分析結(jié)果進(jìn)行對(duì)比研究,直到獲得最優(yōu)結(jié)果為止。
圖3 后頂梁的優(yōu)化改進(jìn)對(duì)象
基于以上思路開展優(yōu)化改進(jìn)工作,最終發(fā)現(xiàn)A、B、C、D、E、F、G、H、I的結(jié)構(gòu)參數(shù)分別為203 mm、31 mm、145 mm、130 mm、130 mm、58 mm、1 mm、3 mm、23 mm時(shí),后頂梁結(jié)構(gòu)的疲勞性能最優(yōu)。圖4所示為優(yōu)化改進(jìn)后液壓支架后頂梁結(jié)構(gòu)的疲勞性能分析結(jié)果。從圖中可以看出,后頂梁的疲勞壽命和安全系數(shù)仍然分布不均勻,但其最大值與優(yōu)化改進(jìn)前相比均保持不變,最小值分別增加到了6.234 5×105次和1.345 4。最小值與優(yōu)化改進(jìn)前相比有所增加,表明通過對(duì)后頂梁結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改進(jìn),使得疲勞壽命和安全系數(shù)的不均勻性得到了一定程度的改善。
圖4 優(yōu)化后的后頂梁結(jié)構(gòu)的疲勞性能分析結(jié)果
后頂梁結(jié)構(gòu)在優(yōu)化改進(jìn)前,利用軟件可以計(jì)算得到其質(zhì)量為2 460.4 kg,優(yōu)化改進(jìn)后利用同樣的方法可以計(jì)算得到該結(jié)構(gòu)的質(zhì)量為2 215.3 kg,其質(zhì)量降低了9.96%。但通過優(yōu)化改進(jìn),在完全相同的工況條件下,后頂梁的最小疲勞壽命和安全系數(shù)分別增加了4.71%和12.99%??梢?,通過對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),不僅降低了后頂梁的重量,從而降低了生產(chǎn)加工成本,同時(shí)還在一定程度上提升了結(jié)構(gòu)的疲勞性能。
將優(yōu)化改進(jìn)后的后頂梁結(jié)構(gòu)應(yīng)用到液壓支架中,對(duì)其實(shí)踐應(yīng)用情況進(jìn)行了連續(xù)3個(gè)月時(shí)間的觀察。結(jié)果發(fā)現(xiàn)其實(shí)踐應(yīng)用情況良好,整個(gè)觀察期間后頂梁結(jié)構(gòu)沒有出現(xiàn)明顯的故障問題。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)工作人員初步的估算,認(rèn)為此次優(yōu)化改進(jìn)能夠使后頂梁結(jié)構(gòu)的使用壽命提升10%以上,降低設(shè)備的運(yùn)行故障率。基于上述分析可以看出,優(yōu)化后的后頂梁結(jié)構(gòu)使得液壓支架設(shè)備的運(yùn)行效率得到了更好的保障,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益,獲得了現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的一致好評(píng)。
本文以ZZC8800/20/38型液壓支架后頂梁結(jié)構(gòu)為優(yōu)化對(duì)象,對(duì)其使用過程中的疲勞性能進(jìn)行分析和研究,并對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),所得結(jié)論主要如下:
1)后頂梁結(jié)構(gòu)不同位置的疲勞壽命和安全系數(shù)存在明顯的差異,主要原因是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,增加了結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)加工成本;
2)對(duì)后頂梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),使得結(jié)構(gòu)件的最小疲勞壽命和安全系數(shù)分別增加了4.71%和12.99%,而其重量則降低了9.96%,在提升結(jié)構(gòu)件疲勞性能的同時(shí)降低了加工成本;
3)將優(yōu)化改進(jìn)后的后頂梁結(jié)構(gòu)應(yīng)用到液壓支架工程實(shí)踐中,有效提升了設(shè)備運(yùn)行的可靠性,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。