張心彬
上海金冠幕墻股份有限公司 上海 201104
建筑立面采用玻璃幕墻作外圍護結(jié)構(gòu)并配以鋁板裝飾條的形式越來越多。同時,單元式幕墻由于其施工方便、節(jié)能環(huán)保的特點,近年來得到了迅速推廣。目前,單元式幕墻外裝飾條施工時大量采用焊接形式。盧星存等[1]研究表明,雖然幕墻連接件焊接殘余應(yīng)力不會影響整體結(jié)構(gòu)的應(yīng)力分布、剛度和承載力,但在焊縫周圍60 mm范圍內(nèi),殘余應(yīng)力最大值接近材料的屈服強度。沈雋等[2]在對單元板連接的大型外裝飾條所產(chǎn)生的側(cè)向荷載及彎矩進行計算時,得出焊接產(chǎn)生的焊縫會對幕墻系統(tǒng)產(chǎn)生較大影響的結(jié)論,并認為采用焊接形式時焊縫需保證結(jié)構(gòu)要求。祝偉等[3]認為幕墻施工中的焊縫應(yīng)飽滿平滑,不得有夾渣、裂紋。范晶[4]在工程實踐中得出結(jié)論:除非為呈現(xiàn)特定的外觀效果,幕墻工程施工時應(yīng)盡量減少焊縫數(shù)量和焊縫長度,以提高工程質(zhì)量。鄭春等[5]在某幕墻工程裝飾條施工要點中指出,鋼方管及角鋼進行焊接時要考慮焊接偏差,避免累積,以確保裝飾線條尺寸準確。
基于大裝飾條在安裝施工中的難點,設(shè)計團隊開發(fā)出一種新型的第二支點安裝系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用全螺栓連接,三維可調(diào),可有效消除安全隱患,安裝效果可靠,且提升了結(jié)構(gòu)偏差吸收能力,從而減少了成品損壞現(xiàn)象。該系統(tǒng)在上海某超高層建筑外裝飾條施工過程中得到成功應(yīng)用,解決了由于裝飾條巨大、操作空間狹小、風(fēng)壓大等導(dǎo)致的焊接難度大、返工率高、周期長等技術(shù)難題。
現(xiàn)行大裝飾條第二支點安裝方式都是將轉(zhuǎn)接件通過焊接直接安裝在主結(jié)構(gòu)上[6],現(xiàn)有技術(shù)單元體第二支點安裝豎剖、橫剖節(jié)點如圖1所示。
圖1 現(xiàn)有技術(shù)豎剖、橫剖節(jié)點
該技術(shù)存在以下幾點不足:
1)現(xiàn)場大量采用焊接,焊接質(zhì)量較難控制。
2)焊接時操作空間狹小,且為仰焊,對工人技術(shù)水平要求較高,焊接質(zhì)量很難把控;裝飾條外挑較長,側(cè)向受力較大,存在較大的安全隱患,且不利于成品保護。
3)現(xiàn)場大量采用焊接,安裝間隙較小,極易燙傷已安裝的鋁材及玻璃,造成不可修復(fù)的破壞。
4)安裝精度要求較高。焊接完成后左右無法調(diào)節(jié),因此對鋼件定位要求較高。
5)在工程施工過程中,易出現(xiàn)諸多問題,直接導(dǎo)致施工周期延長,影響工程進度。
根據(jù)工程特點創(chuàng)新研發(fā)了第二支點安裝系統(tǒng)(圖2),其通過在結(jié)構(gòu)鋼梁外側(cè)面焊接固定平板。該平板設(shè)有豎向的通槽,通槽面向結(jié)構(gòu)鋼梁的側(cè)面焊接有哈芬槽,使其開口與通槽對正,哈芬槽內(nèi)設(shè)有能滑動的T形螺栓。平板外側(cè)面設(shè)有水平的連接橫梁,該連接橫梁兩側(cè)面與平板通過L形的轉(zhuǎn)接件固定連接。轉(zhuǎn)接件的2個側(cè)面相互垂直,第一側(cè)面通過T形螺栓與平板固定連接,第二側(cè)面通過固定螺栓與連接橫梁固定連接,兩垂直側(cè)面端部設(shè)有三角形加強肋。
圖2 創(chuàng)新技術(shù)三維
為便于三維調(diào)節(jié),第一側(cè)面設(shè)有橫向的第一長孔,T形螺栓位于該第一長孔內(nèi)。連接橫梁設(shè)有豎向的第二長孔,第二側(cè)面設(shè)有橫向的第三長孔,固定螺栓分別穿過該第二長孔和第三長孔。為在調(diào)節(jié)后能夠牢靠地固定位置,第一長孔和第三長孔周圈均設(shè)有豎向的鋸齒,T形螺栓末端和固定螺栓末端均設(shè)有帶豎向鋸齒的墊片。該創(chuàng)新技術(shù)的豎剖、橫剖節(jié)點如圖3所示。
圖3 創(chuàng)新技術(shù)豎剖、橫剖節(jié)點
由于哈芬槽(圖4)與平板結(jié)合設(shè)計并預(yù)制在主體鋼結(jié)構(gòu)上,且均布橫梁左右兩側(cè),因此能承受較大的側(cè)向荷載。豎向哈芬槽與T形螺栓的齒牙咬合關(guān)系可以實現(xiàn)螺栓的上下調(diào)節(jié),同時避免豎向滑動。轉(zhuǎn)接件采用雙向拉齒,可實現(xiàn)左右、前后調(diào)節(jié),進而達到三維可調(diào)的目的。同時,哈芬槽與平板預(yù)制在鋼結(jié)構(gòu)上可對鋼結(jié)構(gòu)本身起到局部加強的作用,滿足了幕墻結(jié)構(gòu)受力及連接要求。此外,哈芬槽還具有防側(cè)移功能,可實現(xiàn)臨時定位功能,使螺栓在未擰緊的情況下,仍可實現(xiàn)定位。超高層建筑大裝飾條懸挑長,外挑達1 000 mm,第二支點的連接處側(cè)向風(fēng)荷載大,標準值為5.23 kPa。為能夠承受較大風(fēng)壓,轉(zhuǎn)接件采用鋼材質(zhì),同時在側(cè)向增加2塊肋板,以加強抗彎性能。
圖4 創(chuàng)新技術(shù)哈芬槽(紫色)
當現(xiàn)場安裝單元體時,可在安裝單元體前,就將第二支點的鋼轉(zhuǎn)接件進行臨時安裝定位。單元體安裝就位后,由于第二支點三維可調(diào),使得安裝較為方便。在大型裝飾條的安裝中,為保證整體裝飾條的結(jié)構(gòu)強度,現(xiàn)有施工技術(shù)一般是在與主體結(jié)構(gòu)連接部位采用全部焊接的工藝,但焊接時的高溫極易將安裝完成的鋁材及玻璃燙傷,造成不可修復(fù)的破壞。因此,在焊接空間狹小的不利條件下,創(chuàng)新的第二支點安裝系統(tǒng)相較于現(xiàn)有施工技術(shù)而言,由于全部采用螺栓連接,故能夠避免現(xiàn)場的大量焊接工作,大大提高了現(xiàn)場施工的安全性,改善了施工條件。同時,新型第二支點安裝系統(tǒng)的三維可調(diào)功能可有效地控制安裝質(zhì)量,消除安全隱患,提升吸收結(jié)構(gòu)偏差的能力,減少對成品的破壞。
上海前灘中心辦公樓項目建筑高度280 m,共55層,幕墻總面積約55 000 m2。在55層屋頂層,層高4.5 m,幕墻面積8 000 m2,玻璃單元1 152樘,每層144樘,裝飾條2 500延米,層間設(shè)100 mm厚防火巖棉。主要幕墻系統(tǒng)為單元式幕墻與屋頂層異形鋁板裝飾條(框架)系統(tǒng),結(jié)構(gòu)支撐形式為單跨支點承載。幕墻形式為橫明豎隱單元式玻璃幕墻,外挑豎向遮陽裝飾線條,裝飾線條為異形裝飾條(圖5)。
圖5 55層屋頂層異形裝飾條
異形鋁板裝飾條龍骨固定的第二支座需要現(xiàn)場焊接,在如此狹小的層間位置進行焊接施工,難度很高,且很容易燙壞已安裝好的單元體板塊,存在較大的施工難度和安全隱患。
新型第二支點連接系統(tǒng)的安裝方法為:在建筑主體上預(yù)留安裝橫向的工字形結(jié)構(gòu)鋼梁,在該結(jié)構(gòu)鋼梁內(nèi)側(cè)對稱安裝2個帶有豎向哈芬槽的平板,并將該哈芬槽內(nèi)的T形螺栓通過該平板的豎向通槽伸出,將L形轉(zhuǎn)接件的第一側(cè)面通過T形螺栓與平板固定連接,再將用于連接裝飾條的連接橫梁的兩側(cè)面分別與2個連接件的第二側(cè)面通過固定螺栓連接。在施工過程中,單元掛接后只需穿螺栓即可,避免了此位置的現(xiàn)場焊接工作,如圖6所示。
圖6 新型連接技術(shù)應(yīng)用
該建筑結(jié)構(gòu)形式為框架核心筒結(jié)構(gòu),建筑高度279.85 m,地面粗糙度類型為C類,抗震設(shè)防烈度為7度,主體結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限50年,基本風(fēng)壓0.55 kPa,基本雪壓0.20 kPa。計算軟件采用PTC_Mathcad_15.0_M045_CHS。連接螺栓為3-M16不銹鋼螺栓A2-70,支座鋼埋板設(shè)計采用Q345鋼板,考慮到扭矩作用,將其等效為水平作用力,支座連接設(shè)計采用3-M20的8.8級T形螺栓。
螺栓校核:轉(zhuǎn)接件與鋼梁連接螺栓設(shè)計采用兩列3-M16不銹鋼A2-70,此處螺栓主要承受扭剪作用。經(jīng)計算,單個螺栓承受剪力39.882 kN,螺栓抗剪設(shè)計承載力為41.605 kN,應(yīng)力比為0.959,因此螺栓剪力校核滿足要求;單個螺栓承受Y軸拉力74.844 kN,單個螺栓承受X軸剪力4.217 kN ,螺栓抗拉設(shè)計承載力為98 kN,應(yīng)力比為0.766,因此單個螺栓的拉、剪復(fù)合驗算滿足要求。
對安裝完成的單元體試件進行物理性能檢測,選取板塊中某一根外裝飾條,長度約4 500 mm,寬度約1 000 mm,進行風(fēng)墻模擬測試以及耐撞擊測試(圖7、圖8)。
圖7 風(fēng)墻模擬測試
圖8 耐撞擊測試
風(fēng)墻模擬測試中的風(fēng)墻高度約4 500 mm,寬度約1 200 mm,風(fēng)墻模擬風(fēng)速為40 m/s,外裝飾條側(cè)面承受風(fēng)壓作用,風(fēng)口距試樣約2.5 m,持續(xù)時間為15 min。測試結(jié)果顯示,外裝飾條無永久變形,無任何損壞,無異響,滿足要求。
裝飾條耐撞擊測試按室外3級標準,撞擊物體是總質(zhì)量為(50±0.1) kg的軟體重物,由2個輪胎、2個重塊和其他連接件組成,輪胎內(nèi)壓力為(0.35±0.02) MPa。室外側(cè)的最大撞擊降落高度按700、1 100、1 800 mm逐級增加,最大撞擊能量800 N·m,觀察并記錄試件的狀況并測試試件的殘余變形。試驗結(jié)果顯示,撞擊力消失后,樣品未發(fā)生永久變形,撞擊力未導(dǎo)致樣品零部件脫落,滿足要求。
大裝飾條第二支點安裝系統(tǒng)的創(chuàng)新研究避免了施工現(xiàn)場的大量焊接工作,實現(xiàn)了安裝三維可調(diào),有效控制了安裝質(zhì)量,消除了安全隱患。同時,該系統(tǒng)提升了吸收結(jié)構(gòu)偏差的能力,減少了對成品的破壞,并在上海前灘中心超高層建筑上得到了成功運用,為同類工程項目的施工提供了很好的借鑒。