孫寶燦
(中國石油 四川石化有限責(zé)任公司,四川 彭州 611930)
連續(xù)重整工藝主要用于增產(chǎn)芳烴、提高油品辛烷值并副產(chǎn)H2,隨著H2及芳烴在化工生產(chǎn)領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛,煉廠更需要連續(xù)重整裝置正常高效運(yùn)行,而隨著原油價格變化及國內(nèi)競爭越來越激烈,各個煉廠重整裝置的負(fù)荷變化越來越大,所以保證重整催化劑活性和穩(wěn)定性顯得越來越重要。催化劑再生部分為反應(yīng)在高苛刻度條件下操作提供了可能性。在催化劑再生過程中,氧氯化區(qū)操作好壞直接影響到催化劑持氯及Pt 金屬分散情況的好壞,直接反映在催化劑的酸性功能和金屬功能的強(qiáng)弱。因此,針對實際情況下催化劑氧氯化效果差的原因進(jìn)行分析,并驗證裝置已經(jīng)進(jìn)行的技改措施是否有效是非常有必要的。
氧氯化是催化劑再生過程第二個步驟,經(jīng)過燒焦的待生催化劑由重力流入氧氯化區(qū),在氧氯化區(qū)高溫下使催化劑金屬充分氧化,聚集的鉑金屬形成Pt-O-Cl,從而自由移動,使聚集的金屬再分散,并補(bǔ)充催化劑由于運(yùn)轉(zhuǎn)和燒焦損失的氯。具體原理如下:
(1)全氯乙烯和O2反應(yīng)生成Cl2:
Cl2C=CCl2+2O2→2Cl2+2CO2
(2)Cl2在高溫下與H2O 發(fā)生平衡反應(yīng),生成HCl
Cl2+H2O方HCl+O2
(3)Cl2能夠使聚集的Pt 成為Pt-O-Cl 再分散
金屬+O2+Cl2→氧化/分散金屬
(4)HCl 調(diào)整再生劑的氯含量
載體-OH+HCl方載體-Cl+H2O。
通過上述4 個反應(yīng),可以發(fā)現(xiàn),注氯量、溫度、O2含量及氧氯化區(qū)停留時間是影響氧氯化區(qū)操作的關(guān)鍵因素。一般要求注氯量根據(jù)待生催化劑要求0.9%~1.1(wt)%的氯含量注入,O2濃度>8mol%,溫度490~510℃,時間6~8h。在實際操作中,氧氯化區(qū)停留時間主要受裝置負(fù)荷、原料性質(zhì)、再生規(guī)模限制,主動調(diào)整可能性較小,O2含量由空氣決定,基本上無法調(diào)整。所以氧氯化區(qū)可調(diào)整優(yōu)化的條件是注氯量和氧氯化區(qū)溫度。注氯量少會降低Cl2濃度,影響催化劑金屬分散和酸性功能、注氯量大也會影響催化劑酸性功能,并帶來后續(xù)的腐蝕等一系列問題;氧氯化區(qū)溫度低會造成催化劑金屬不能充分氧化,分散效果就不好,溫度過高,又會產(chǎn)生損壞催化劑內(nèi)構(gòu)件等后果。
某石化2041kg·h-1催化劑連續(xù)再生是200 萬t·a-1連續(xù)重整的配套裝置,采用UOPCycleMax 工藝技術(shù),再生放空氣脫氯采用UOP Chlorsorb 工藝技術(shù)回收再生放空氣中的HCl。待生催化劑從重疊反應(yīng)器的末反流出,被提升到催化劑再生部分,待生劑按以下5 步完成再生:燒焦、氧化/氯化、干燥、冷卻、還原。再生后的新鮮催化劑被循環(huán)提升到第一反應(yīng)器,用這種方式,新鮮催化劑將連續(xù)循環(huán)地通過重整反應(yīng)器,保證了重整反應(yīng)在高苛刻度下進(jìn)行,并能長周期地運(yùn)行。
該石化連續(xù)重整裝置使用UOP 公司R-234 型催化劑,在運(yùn)行過程中氧氯化效果不好,催化劑花白顆粒較多,見圖1。
圖1 再生催化劑情況Fig.1 Status of Regenerated catalyst
由圖1 可知,催化劑氧氯化效果不好,部分聚集金屬沒有分散。
針對氧氯化區(qū)效果差情況,對裝置注氯量、溫度、O2含量及催化劑在氧氯化區(qū)停留時間等因素逐一排查,通過調(diào)查分析確定本裝置氧氯化效果差原因主要是氧氯化區(qū)溫度偏低和注氯量不均勻。查找原因發(fā)現(xiàn):(1)注氯套管及管口處長期結(jié)焦;(2)氧氯化區(qū)溫度長期低于有效溫度。
霧化N2流量較小,部分全氯乙烯在注氯套管及注劑法蘭管口處熱解,結(jié)焦,由于注氯系統(tǒng)無法與再生器系統(tǒng)切出,若檢修就需要再生器停工、降溫泄壓,至少需要2d 時間,所以造成注氯結(jié)焦后仍長期運(yùn)行,結(jié)焦情況越來越惡化,進(jìn)入氧氯化區(qū)的全氯乙烯越來越少,氧氯化區(qū)效果越來越差,直至無法繼續(xù)運(yùn)行,見圖2。
圖2 注氯系統(tǒng)結(jié)焦情況Fig.2 Coking of chlorine injection system
連續(xù)重整裝置再生風(fēng)機(jī)返回再生器燒焦區(qū)底部的氣體溫度原設(shè)計值為518℃。實際操作過程中,由于重整的進(jìn)料組成與設(shè)計值偏差較大,重整催化劑積碳含量小,再生器燒焦床層溫度只有495℃,再生器頂部出口氣體溫度458℃。氯氧化區(qū)溫度長期偏低,嚴(yán)重影響重整催化劑的氧氯化和鉑分散效果。
4.1.1 技改增加注氯套管清理流程 裝置將注氯套管換熱器后、根部閥之前焊接改為法蘭連接,實現(xiàn)了在基本不影響再生裝置運(yùn)行的情況下,清理注氯結(jié)焦。清理注氯套管到法蘭部分,可采用蒸汽疏通、N2干燥的方式進(jìn)行,清理法蘭后至注氯噴嘴部分,可采用稍開根部閥門,引再生器內(nèi)N2反向吹掃方式進(jìn)行。技改過后,從停注氯泵到清理完成啟動注氯泵,整個過程時間不超過2h,裝置半年定期清理一次,大大降低全氯乙烯結(jié)焦速率。
4.1.2 降低再生注氯流量低低聯(lián)鎖值 由于裝置催化劑積碳實際較少,催化劑上氯損失較小,加上注劑泵為往復(fù)泵,流量周期變化,在實際生產(chǎn)中,常常會因觸發(fā)注氯流量低低聯(lián)鎖(<1kg·h-1,延時30s),關(guān)切斷閥,停注劑泵。通過與專利商溝通,將低低聯(lián)鎖流量由<1kg·h-1降低至<0.2kg·h-1,使注劑平穩(wěn)進(jìn)行。
4.1.3 補(bǔ)充保溫伴熱,避免全氯乙烯凝結(jié) 設(shè)計伴熱保溫僅到根部閥處,霧化后的全氯乙烯經(jīng)后續(xù)管線時,會因溫度突降凝結(jié),導(dǎo)致進(jìn)入氧氯化區(qū)有效注劑減少。通過增根部閥后注劑噴嘴法蘭和再生器本體之間的伴熱和保溫,維持霧化全氯乙烯溫度恒定,減少全氯乙烯損失,降低凝結(jié)結(jié)焦風(fēng)險。
裝置通過技改增加一臺再接熱區(qū)電加熱器,通過該加熱器將再加熱氣體的溫度升高至高于正常的再生風(fēng)機(jī)出口溫度,以保證催化劑進(jìn)入氯化區(qū)前達(dá)到適宜的氧氯化區(qū)溫度。
裝置增加再加熱區(qū)電加熱器后,分階段將再加熱氣體溫度由458℃提至540℃,并觀察催化劑氧氯化后顏色及反應(yīng)數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)當(dāng)再加熱氣體溫度在540℃時,氧氯化區(qū)最高溫度在500℃時,再生催化劑表面花白現(xiàn)象基本消失。見圖3。
圖3 再加熱氣體溫度調(diào)整前后催化劑對比Fig.3 Comparison of catalysts before and afterthe reheated gas temperatureadjustment
由圖3 可知,左側(cè)催化劑樣品是再加熱氣溫度調(diào)至前的狀態(tài),花白催化劑約占催化劑樣品的10%左右;中間催化劑樣品是再加熱氣溫度調(diào)至500℃的狀態(tài),花白催化劑約占催化劑樣品的4%左右;右側(cè)催化劑樣品是溫度調(diào)至再加熱氣540℃的狀態(tài),花白催化劑占比將至1%以下。
經(jīng)過氧氯化區(qū)優(yōu)化操作,裝置催化劑性能和使用時間得到了極大的改善和延長,自2014 年2 月開工到2020 年4 月更換,催化劑使用6 年,較設(shè)計4.8年延長1.2 年,共加工重整進(jìn)料1023.7 萬t,較設(shè)計959.6 萬t 多64.1 萬t,換劑前催化劑性能良好,H2/Pt:0.94,比表面積:132m2·g-1,重整反應(yīng)的芳烴轉(zhuǎn)化率依然達(dá)到146.33%,純氫產(chǎn)率3.8%。催化劑依舊具備繼續(xù)運(yùn)行的條件,但經(jīng)過核算,更換新催化劑總體效益更高,裝置在2020 年4 月進(jìn)行了催化劑在線更換工作,更換為R334 催化劑。
(1)通過裝置優(yōu)化效果證明,催化劑氧氯化效果不好是可以通過技改和精細(xì)操作改善氧氯化條件而恢復(fù)的。
(2)由于催化劑變化是一個緩慢的過程,氧氯化區(qū)操作改善對催化劑改變無法取得立竿見影的效果,但通過調(diào)至注氯量、溫度、O2含量及氧氯化區(qū)停留時間幾個條件,并觀察催化劑顏色、分析對比原料產(chǎn)品變化、借助催化劑性能分析,總能得到一個最適合自己裝置的最優(yōu)條件。