高如云
(山西魯能河曲發(fā)電有限公司, 山西 忻州 034000)
燃煤成本是火電企業(yè)的主要成本, 占比可達(dá)70%以上, 當(dāng)動(dòng)力燃煤價(jià)格有較大上漲幅度時(shí),很多燃煤電廠(chǎng)就選用品質(zhì)相對(duì)劣質(zhì)的燃煤進(jìn)行燃燒,這就導(dǎo)致磨煤機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)諸多問(wèn)題,直接原因是實(shí)際入爐煤種參數(shù)偏離設(shè)計(jì)煤種。 因此,需要根據(jù)入爐煤種的變化調(diào)整運(yùn)行策略。葛銘等[1]從料位、分離器開(kāi)度和鋼球裝載量等方面對(duì)某電廠(chǎng)的雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化試驗(yàn)研究; 王興等[2]針對(duì)某電廠(chǎng)中機(jī)組帶不到額定負(fù)荷、鍋爐飛灰和爐渣含碳量偏高等問(wèn)題,從鋼球裝載量和配比以及旁路風(fēng)開(kāi)度對(duì)雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整與分析;劉創(chuàng)[3]對(duì)某電廠(chǎng)雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)出力不足問(wèn)題,提出了增容改造方案,并進(jìn)行了技術(shù)和經(jīng)濟(jì)層面的分析研究。 還有眾多研究者從煤位、風(fēng)量以及襯板等方面研究了雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)的性能[4-9]。 從上述研究可看出,磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)中各參數(shù)運(yùn)行合理至關(guān)重要。本文針對(duì)某660 MW 等級(jí)超臨界鍋爐,探究了煤種變化后磨煤機(jī)出力不足的原因,提出了針對(duì)某煤種的運(yùn)行策略。
山西魯能河曲發(fā)電有限公司4 號(hào)鍋爐是哈爾濱鍋爐廠(chǎng)有限責(zé)任公司自主開(kāi)發(fā)研制的660 MW等級(jí)超臨界鍋爐。 該鍋爐為一次中間再熱、超臨界壓力變壓運(yùn)行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的直流鍋爐,單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、緊身封閉布置的π 型鍋爐。 該鍋爐采用雙進(jìn)雙出鋼球磨冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每爐配6 臺(tái)MGS3854 雙進(jìn)雙出鋼球磨機(jī), 燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí)6 臺(tái)運(yùn)行,沒(méi)有備用。鍋爐采用新型切圓燃燒方式,主燃燒器布置在水冷壁的四面墻上,每層4 只燃燒器對(duì)應(yīng)1 臺(tái)磨煤機(jī)。 分離燃燼風(fēng)SOFA(separated over-fire air) 燃燒器布置在主燃燒器區(qū)上方水冷壁的四角,以實(shí)現(xiàn)分級(jí)燃燒降低NOx排放。
該鍋爐主要燃用山西省河曲縣的煙煤,其設(shè)計(jì)煤種熱值為19.228 MJ,哈氏可磨指數(shù)為65,而現(xiàn)階段實(shí)際給煤熱值為17.138 MJ, 哈氏可磨指數(shù)在55 左右。 相較于設(shè)計(jì)煤種,實(shí)際用煤不僅熱值達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,而且哈氏可磨指數(shù)也下降不少。因此,所需的煤耗量就增大, 磨制破碎難度也相對(duì)增大,對(duì)磨煤機(jī)的出力要求更大。 近期機(jī)組帶高負(fù)荷時(shí),磨煤機(jī)出力不足,維持高負(fù)荷比較困難,并且達(dá)不到電網(wǎng)調(diào)度要求。 磨煤機(jī)運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 磨煤機(jī)運(yùn)行參數(shù)
煤位通常由差壓進(jìn)行表征。 差壓越大,煤位越高,載煤量越多。當(dāng)載煤量較少時(shí),鋼球下落的動(dòng)能只有一部分用于磨煤,另一部分消耗于鋼球的空撞磨損;隨著載煤量的增加,鋼球用于磨煤的能量增大,磨煤出力增大。但如果載煤量過(guò)大,由于鋼球下落高度減少,鋼球間煤層加厚,使部分能量消耗于煤層變形,鋼球磨煤能量減小,磨煤出力反而降低,嚴(yán)重時(shí)將造成圓筒入口堵塞,磨煤機(jī)無(wú)法工作。
磨煤機(jī)通風(fēng)量包含容量風(fēng)和旁路風(fēng)。容量風(fēng)用于輸送煤粉,流量與負(fù)荷成正比;旁路風(fēng)用于干燥原煤,同時(shí)防止煤粉在風(fēng)管內(nèi)沉積。 相同進(jìn)口風(fēng)量下,增大旁路風(fēng)開(kāi)度,會(huì)增大出口風(fēng)溫,減小進(jìn)口風(fēng)溫,導(dǎo)致破碎難度增加。 該鍋爐的一次風(fēng)管直徑為580 mm, 在同類(lèi)型機(jī)組中較小, 在不堵管的前提下,應(yīng)將旁路風(fēng)關(guān)小,這有利于增加磨煤機(jī)出力。
通過(guò)對(duì)一次風(fēng)管風(fēng)速測(cè)試, 發(fā)現(xiàn)平均風(fēng)速達(dá)31 m/s 左右,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值。 由于部分測(cè)試位置距離彎頭距離較近,且風(fēng)速波動(dòng)較大,測(cè)試中通過(guò)多點(diǎn)測(cè)試進(jìn)行了修正,結(jié)果可作為一定的參考。
磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)溫對(duì)出力有重要影響。進(jìn)口風(fēng)溫高,煤粉易爆破破碎,磨制效率高,能耗低,該值在250 ℃左右時(shí)的效果尤為明顯。實(shí)際運(yùn)行中,磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)溫嚴(yán)重偏低,經(jīng)常在180~210 ℃之間。 主要原因如下:一是一次風(fēng)壓太高,達(dá)13.9 kPa,530 MW負(fù)荷時(shí)磨煤機(jī)通風(fēng)量達(dá)490 t/h, 一次風(fēng)管的風(fēng)速平均達(dá)31 m/s 左右;二是旁路風(fēng)門(mén)開(kāi)度較大;三是在煤質(zhì)較差且入口風(fēng)溫只有180 ℃時(shí), 磨煤機(jī)出口風(fēng)溫仍控制在70 ℃。
磨煤機(jī)出口風(fēng)溫的控制與煤種揮發(fā)分大小相關(guān),該限值的大小直接影響磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)溫。 該值的控制范圍應(yīng)根據(jù)鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)安全綜合情況而定,此范圍既不宜過(guò)高也不宜過(guò)低,過(guò)低則磨煤出力降低、磨煤電耗增大,需要的冷風(fēng)量增多,經(jīng)濟(jì)性差; 過(guò)高會(huì)引起制粉系統(tǒng)及管道的著火爆炸,安全性差。
鋼球磨煤機(jī)筒體內(nèi)鋼球量的多少,即鋼球充滿(mǎn)系數(shù)的大小, 直接影響磨煤機(jī)的出力及功率消耗,磨煤機(jī)出力與鋼球充滿(mǎn)系數(shù)的0.6 次方成正比,具體磨煤機(jī)的鋼球充滿(mǎn)系數(shù),需通過(guò)試驗(yàn)確定其最佳值。 鋼球磨煤機(jī)的出力不僅受鋼球裝載量的影響,也與鋼球直徑有關(guān)。一般鋼球直徑為30~80 mm,不同直徑的鋼球作用不同, 直徑較大的鋼球主要起“砸壓”作用,直徑小的鋼球起“研磨”作用,因此應(yīng)根據(jù)用煤情況,合理地調(diào)整鋼球級(jí)配才能很好地穩(wěn)定磨的出力并降低運(yùn)行電流。
磨煤機(jī)內(nèi)所配鋼球規(guī)格為d 30 mm、d 40 mm、d 50 mm, 該方案是早期針對(duì)熱值較高、 揮發(fā)分較高、可磨系數(shù)較大煤種所采用。 由于煤質(zhì)的變化,目前使用配球規(guī)格為d 30 mm、d 40 mm、d 50 mm、d 60 mm、d 70 mm、d 80 mm, 按照充滿(mǎn)度較高的原則進(jìn)行優(yōu)化配比,有些根據(jù)實(shí)際情況還采用d 25 mm和d 90 mm 規(guī)格的鋼球。
由于受熱面壁溫偏差大的原因,在低負(fù)荷工況時(shí),一般均停A 和D 磨運(yùn)行,這樣各種工況下B、C、E、F 均處于運(yùn)行狀態(tài),磨內(nèi)鋼球消耗過(guò)大,補(bǔ)球不及時(shí),鋼球配比不佳,在煤質(zhì)較差且高負(fù)荷工況時(shí),會(huì)嚴(yán)重影響機(jī)組出力。 此時(shí)如果采用過(guò)多加大磨煤機(jī)通風(fēng)量、過(guò)高的磨內(nèi)煤位高度、全開(kāi)磨煤機(jī)出口擋板措施,會(huì)使入口風(fēng)溫更加降低,出力更加降低,煤粉變粗,造成惡性循環(huán)。
基于以上理論依據(jù),對(duì)該鍋爐的雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整, 調(diào)整詳情如表2 所示。 2020-12-21 先將各磨煤機(jī)出口風(fēng)溫限值提高了0~5 ℃,旁路風(fēng)開(kāi)度較大的磨煤機(jī)調(diào)小,煤位差壓值分別調(diào)小。 2020-12-23,基于調(diào)整前各磨煤機(jī)鋼球量增加情況如表3 所示, 適當(dāng)增加的某些磨內(nèi)鋼球量如表4 所示。
表2 調(diào)整方案詳情
表3 調(diào)整前磨煤機(jī)鋼球量增加詳情
表4 磨煤機(jī)鋼球量調(diào)整詳情
通過(guò)調(diào)整雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)的相關(guān)參數(shù)(見(jiàn)表5)并進(jìn)行優(yōu)化。 整理表5 數(shù)據(jù)可知,調(diào)整后的容積風(fēng)與給煤之比均顯著減小,這意味著相同容積風(fēng)量下的煤粉攜帶量增加,磨煤機(jī)出力明顯提高。再者,即使沒(méi)有增加鋼球裝載量也可以看出磨煤機(jī)出力得到了顯著改善,說(shuō)明先前已有調(diào)整措施效果佳。
表5 不同工況下磨煤機(jī)相關(guān)參數(shù)
結(jié)合以上數(shù)據(jù)可看出, 出口風(fēng)溫限值的提高顯著增大了進(jìn)口風(fēng)溫,調(diào)整后的進(jìn)口風(fēng)溫約為250 ℃,甚至更高,極大地提高了磨煤機(jī)的制粉效率。 同時(shí),旁路風(fēng)風(fēng)量、 煤位差壓以及鋼球裝載量的調(diào)整也對(duì)磨煤機(jī)出力有不同程度的貢獻(xiàn)。
該660 MW 超臨界煤粉爐磨煤機(jī)出力低,是煤種偏離設(shè)計(jì)值和相關(guān)運(yùn)行參數(shù)設(shè)置不合理綜合所致。 現(xiàn)階段燃用煤種熱值低,哈氏可磨指數(shù)低于設(shè)計(jì)值,比較難磨。煤種變化后,磨煤機(jī)相關(guān)參數(shù)不匹配,導(dǎo)致制粉效率低,出力不足,燃料主控同時(shí)反饋調(diào)節(jié)增大一次風(fēng)量, 導(dǎo)致進(jìn)口溫度進(jìn)一步降低,不利于煤粉爆破,形成惡性循環(huán)。 磨煤機(jī)相關(guān)參數(shù)設(shè)置不合理包括進(jìn)出口溫度較低、 旁路風(fēng)風(fēng)量過(guò)大、煤位過(guò)高以及鋼球裝載量和配比不當(dāng)?shù)龋ㄗh采取如下措施。
a) 部分磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)溫偏低, 個(gè)別甚至低于200 ℃。進(jìn)口風(fēng)溫低于250 ℃時(shí),應(yīng)將出口風(fēng)溫限值由70 ℃適當(dāng)提高至75 ℃; 進(jìn)口風(fēng)溫達(dá)到250 ℃以上時(shí),則可以將出口風(fēng)溫定值在73 ℃,這樣可以確保進(jìn)口風(fēng)溫維持較高,有利于增加磨煤機(jī)出力。
b) 在風(fēng)管不堵塞磨煤機(jī)的前提下, 旁路風(fēng)風(fēng)量開(kāi)度應(yīng)盡可能減小,有利于提高進(jìn)口風(fēng)溫。
c) 煤位差壓 650~720 Pa,煤位偏高,磨煤機(jī)效率較低。 建議將差壓保持在450 Pa 左右,升負(fù)荷時(shí)可適當(dāng)增加差壓,負(fù)荷穩(wěn)定后在回調(diào)到該值。
d) 合理搭配鋼球的直徑與裝載量, 以穩(wěn)定磨的出力并降低運(yùn)行電流。
e) 進(jìn)一步進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整, 保證低負(fù)荷工況時(shí),A 磨和D 磨可以投運(yùn), 保證制粉系統(tǒng)運(yùn)行的靈活性和可靠性。