魯文章,韓 偉,許昌慶,陸 勇
(安徽華菱汽車有限公司,安徽 馬鞍山 243061)
機(jī)加工車間是我司大功率發(fā)動機(jī)最主要的自制件生產(chǎn)車間。生產(chǎn)線擁有德國、日本進(jìn)口的先進(jìn)加工中心45臺,以及2臺全自動精密測量儀等精密自動化設(shè)備。本車間的自制件缸體是發(fā)動機(jī)裝配最主要的基礎(chǔ)件,裝配有大量的重要零部件,如機(jī)油冷卻噴嘴安裝孔,曲軸孔等。
對于高強(qiáng)度的現(xiàn)代大功率發(fā)動機(jī),缸內(nèi)溫度非常高,為保證活塞的可靠性,大都會采用機(jī)油冷卻噴嘴(圖1)通過向活塞內(nèi)腔噴射機(jī)油以幫助冷卻散熱,避免活塞積熱升溫導(dǎo)致燒頂?shù)那闆r出現(xiàn)。在這樣惡劣的高溫環(huán)境下,是無法使用橡膠圈來保證機(jī)油冷卻噴嘴安裝在缸體上的密封性。所以只能通過提高機(jī)油冷卻噴嘴孔的加工精度,保證孔和機(jī)油冷卻噴嘴部件之間的密封性,確保機(jī)油噴射壓力達(dá)到要求,實現(xiàn)散熱效果。
圖1 缸體上的噴油器
我司的缸體機(jī)油冷卻噴嘴安裝孔是通過刀號為T225的長柄鉆頭(圖2,?11.7mm)來完成底孔加工,再通過?12H8的鉸刀保證尺寸精度及表面質(zhì)量。
圖2 T225刀具
但在近年的孔加工中我們發(fā)現(xiàn)T225鉆頭的異常損壞頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他鉆孔刀具,僅在改進(jìn)前的8個月內(nèi),斷刀次數(shù)就達(dá)到了驚人的26次之多,且刀具折斷后造成的孔壁刮傷(圖3中②孔處),大部分都無法通過精鉸和返工消除,為保證機(jī)油冷卻壓力,只能將整個缸體報廢處理。
圖3 斷刀后的機(jī)油冷卻噴嘴安裝孔
排除人為因素,我們從設(shè)備、材料、方法三個方面進(jìn)行了分析調(diào)查[1],找到了5項可能造成刀具異常損壞的末端因素:
圖4 刀具損壞分析圖
由于機(jī)油冷卻孔的設(shè)計工藝需要,此孔的加工刀具必然非常長,為保證加工剛性,減少跳動,采用了長度200 mm以上的長刀柄,提高加工尺寸的穩(wěn)定性。盡管如此,如果主軸跳動過大,再經(jīng)過長刀柄的放大,則必然導(dǎo)致機(jī)油冷卻噴嘴孔加工刀具提前出現(xiàn)磨損,甚至折斷。
根據(jù)HELLER機(jī)床廠家提供的主軸跳動精度標(biāo)準(zhǔn)(圖5),我們對機(jī)床主軸遠(yuǎn)近端跳動進(jìn)行了檢測(圖6),結(jié)果顯示150mmx芯棒近端跳動為0.011 mm、遠(yuǎn)端跳動為0.015 mm,均明顯<0.02 mm的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),所以排除此要因。
圖5 主軸跳動檢測示意圖
圖6 主軸跳動檢測中
盲孔加工中必須通過帶有穩(wěn)定壓力的切削液,將切削出來的鐵屑及時從鉆頭的排屑槽中沖出來。如果機(jī)床的供給切削液壓力不足或不穩(wěn)定,無法及時排出的鐵屑會導(dǎo)致鉆頭的磨損加劇、甚至斷裂。
經(jīng)過調(diào)查確認(rèn)本工序機(jī)床配有專用的切削液增壓裝置(圖7),且通過跟蹤主軸冷卻液壓力表數(shù)值變化,確認(rèn)機(jī)床冷卻液供給壓力穩(wěn)定在4~5 Bar的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),排除此因素。
圖7 切削液增壓設(shè)備
毛坯的硬度如果大于設(shè)計要求,則必然會造成刀具的異常磨損甚至折斷。
根據(jù)材質(zhì)確認(rèn)硬度標(biāo)準(zhǔn):
毛坯材質(zhì)——HT200;
毛坯硬度標(biāo)準(zhǔn)——190~210 HB。
通過布氏硬度測量儀(圖8左)抽測了60件缸體毛坯在機(jī)油冷卻孔口端面(圖8右)的硬度,通過正態(tài)分布圖(圖9)分析可以看出,總體圖形成正常型分布,可以判斷毛坯硬度正常,處于穩(wěn)定狀態(tài)。
圖8 布氏硬度測量儀和被測平面
圖9 通過正態(tài)分布圖分析實測硬度
1.4.1 分析結(jié)構(gòu)
T225采用的是雙重頂角鉆頭(圖10),橫刃窄,鉆心頂角?。?0°),這樣自定心效果會更好。
圖10 改進(jìn)前刀具圖紙
1.4.2 分析排屑
雙重頂角鉆頭在切削塑性材料時可分屑,使得排屑過程順利,且鉆頭不至于被咬住。但切削鑄鐵件(硬、脆)時,90°切削刃和120°切削刃同時會產(chǎn)生大量的塊裝碎屑,但90°切屑刃的排屑空間明顯要小于后方的120°切屑刃(圖11),且切出碎屑的排屑過程易受到120°切削刃碎屑的阻擋。所以排屑的不暢通極易造成小尖角處的切削阻力過大,乃至造成小尖角處出現(xiàn)崩刃(圖12)。
圖11 雙重頂角鉆頭排屑示意圖
圖12 折斷鉆頭外觀檢查
通過加工程序中調(diào)取切削參數(shù):n=1905 r/min;f=750 mm/min;d=11.7 mm;d小尖角=5 mm。
表1 切削參數(shù)對照表
對比機(jī)械工業(yè)出版社出版的最新《機(jī)械工人切削手冊》[2],我們發(fā)現(xiàn)小尖角切削刃的實際進(jìn)給量0.39 mm/r,明顯大于標(biāo)準(zhǔn)的0.2 mm/r。
所以,通過上述調(diào)查可以確認(rèn),刀具進(jìn)給速度過快,90°刀尖承受切削力過大,是導(dǎo)致斷刀頻繁的主要原因。
通過取消小尖角,改善了刀具的排屑性能,降低了刀尖處的切削阻力。
圖13 改進(jìn)前刀具結(jié)構(gòu)
圖14 改進(jìn)后刀具結(jié)構(gòu)和圖紙
表2 改進(jìn)前后不同階段進(jìn)給速度對比表
通過刀具結(jié)構(gòu)及數(shù)控程序改進(jìn),我們經(jīng)過單件加工驗證, 及連續(xù)4個月的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性跟蹤,新狀態(tài)的T225刀具未出現(xiàn)一起刀具折斷事故;且通過刀具極限壽命驗證,使得刀具的實際壽命從改進(jìn)前293件/把提高到現(xiàn)在的450件/把,整體壽命比改進(jìn)前提升了53.58%。
效益確認(rèn):
(1)改進(jìn)后刀具結(jié)構(gòu)簡化,制造單價從1740.96元/根降低到1294.34元/根;
(2)刀具壽命提高到改進(jìn)前的153.6%;
(3)改進(jìn)前26次斷刀造成了26件廢品缸體,改進(jìn)后杜絕了斷刀造成的報廢件出現(xiàn)。
綜合統(tǒng)計后,僅今年前八個月就節(jié)約費用141172.65元。
此次改進(jìn),我們從機(jī)床精度、切削液壓力、材料硬度、切削參數(shù)和刀具設(shè)計這五個方面進(jìn)行了多方面的充分調(diào)查,找到影響刀具壽命的關(guān)鍵因素,最終通過改進(jìn)刀具結(jié)構(gòu)以及優(yōu)化數(shù)控加工編程內(nèi)容,使得缸體機(jī)油冷卻噴嘴安裝孔加工鉆頭頻繁折損問題得到了有效解決。