王 浩,許寬林,朱聯(lián)邦
(江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)
螺栓連接的緊固方式以其裝配方便性及可拆卸性的優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于汽車領(lǐng)域,但隨著汽車本身以及零部件結(jié)構(gòu)的日趨復(fù)雜,各系統(tǒng)零部件之間的相互影響也逐漸加深。成熟可靠的螺栓連接結(jié)構(gòu)由于匹配環(huán)境的變化可能會變的不可靠,繼而產(chǎn)生螺栓松動等連接失效的問題。本文針對某乘用車CEPS管柱上支架連接螺栓松動問題,借助于CAE以及臺架驗證等分析手段,快速有效地解決了此連接螺栓松動的問題[1]。
圖1 松動螺栓圖示
(1)此螺栓松動問題首先出現(xiàn)在設(shè)計開發(fā)階段的可靠性路試車輛上,發(fā)現(xiàn)問題后擴(kuò)大排查范圍發(fā)現(xiàn)75%的可靠性路試車均出現(xiàn)了連接螺栓的松動問題。
(2)此螺栓的打緊力矩為(3.3±0.3)Nm,在產(chǎn)線進(jìn)行裝配時100%檢測并監(jiān)控記錄,調(diào)取全部的產(chǎn)線數(shù)據(jù),具體如下圖2所示。
圖2 螺栓打緊力矩數(shù)據(jù)
根據(jù)排查結(jié)果可判定螺栓的打緊力矩滿足設(shè)計要求。
利用質(zhì)量管理工具中的故障樹分析法(FTA)對可能導(dǎo)致此螺栓松動的原因進(jìn)行多層次的詳細(xì)分析,具體如下圖3所示。
對末端因素進(jìn)行詳細(xì)排查,確認(rèn)螺栓松動的主要原因[2]。
(1)根據(jù)此螺栓的使用目的,結(jié)合實(shí)際的螺栓打緊測試,同時考慮一定的安全系數(shù)[3],此螺栓的最大打緊力矩為3.655 Nm,由此可確定螺栓打緊力矩的設(shè)計值符合設(shè)計要求。
(2)螺栓摩擦系數(shù)設(shè)計值為0.12±0.03,隨機(jī)抽取20件進(jìn)行摩擦系數(shù)測試,實(shí)測結(jié)果顯示均滿足設(shè)計要求。
(3)隨機(jī)抽取20個螺栓,均按照3.3 Nm扭矩打緊后測試各自的松開力矩,平均松開力矩為2.343 Nm,可知松開力太小是螺栓松動的主要原因之一。
(4)對比同結(jié)構(gòu)標(biāo)桿車,通過CAE分析,對比CCB上管柱下安裝支架剛度,結(jié)果見表1。
表1 下安裝支架剛度分析結(jié)果
根據(jù)分析數(shù)據(jù)對比分析可知,問題車管柱下支架剛度太小,導(dǎo)致螺栓所受Y向載荷過大,同樣是螺栓松動的要因之一。
根據(jù)此螺栓松動的兩個主要原因,制定以下優(yōu)化方案:
(1)提高CEPS管柱支架連接螺栓防松性能。
1)CEPS管柱支架連接螺栓的設(shè)計不僅需要考慮螺栓的防松效果,同時需要考慮到對管柱潰縮性能的影響;提高螺栓松開力矩的方案需嚴(yán)格按照下述規(guī)范進(jìn)行。
圖4 螺栓防松效果優(yōu)化設(shè)計規(guī)范
2)通過下列理論計算公式[4],可得出現(xiàn)方案按照規(guī)定的(3.3±0.3)Nm打緊螺栓后螺栓產(chǎn)生的軸力范圍為3.3 kN~4.0 kN;
其中:μ為摩擦系數(shù)(0.12);As為螺栓公稱應(yīng)力截面積;D為公稱直徑;
d2為中徑;d3為計算直徑;Δs為屈服強(qiáng)度(ISO 898-1)。
另:
3)通過與供應(yīng)商對接以及小組內(nèi)部討論,擬采用以下方案提高螺栓的松開力矩:對螺栓涂覆螺紋緊固膠。
由于增加螺紋緊固膠會增大螺紋副的摩擦系數(shù)(由0.12增加到0.18),導(dǎo)致相同的螺栓扭矩產(chǎn)生的軸力減小,需同步增加螺栓的緊固力矩才能確保螺栓軸力相同,以至不影響CEPS管柱的潰縮力;根據(jù)理論計算結(jié)合臺架驗證,增加螺紋緊固膠后擰緊扭矩下限設(shè)定5.3 Nm。
同時根據(jù)臺架驗證,在不影響潰縮力的前提下,螺栓的擰緊力矩上限設(shè)定為5.9 Nm。
(2)通過與標(biāo)桿車型的對比分析以及小組內(nèi)部討論,提出了以下方案來提高CCB管柱安裝下支架Y向剛度。
圖5 CCB優(yōu)化方案
隨機(jī)抽取20個螺栓,均按照5.6 Nm扭矩打緊后測試各自的松開力矩,具體結(jié)果如下:
圖6 優(yōu)化螺栓松動力矩
增加螺紋緊固膠同時增加擰緊力矩后,抽取的20個螺栓,平均松開力矩為10.23 Nm,相對于優(yōu)化前,松開力矩提高了337%。
對比分析CCB管柱下安裝支架剛度,具體如下表:
表2 CCB管柱下安裝支架優(yōu)化前后剛度對比
從上表可得出以下結(jié)論:
優(yōu)化方案CCB管柱下安裝點(diǎn)Y向剛度相對于優(yōu)化前提高了4.18倍。
將優(yōu)化方案在臺架上進(jìn)行振動耐久驗證,3臺次完整的振動耐久驗證后,此螺栓均未松動。
將優(yōu)化方案裝車進(jìn)行整車耐久驗證,并跟蹤效果,3臺次完整的整車耐久驗證后,此螺栓均未松動。
針對某針對某乘用車CEPS管柱上支架連接螺栓松動問題,對造成該問題的因素進(jìn)行分析和排查,最終確認(rèn)問題根源是螺栓的松開力矩過小以及CCB管柱安裝支架Y向剛度過小。針對該問題根源進(jìn)行優(yōu)化整改,經(jīng)CAE對比分析、試驗室臺架測試和整車耐久測試,優(yōu)化方案解決了此螺栓松動的問題,大大提升整車可靠性。同時在整改優(yōu)化過程中總結(jié)了以下經(jīng)驗,可以為后續(xù)車型開發(fā)提供借鑒意義:
(1)在CEPS匹配設(shè)計流程中需增加CEPS管柱與CCB的系統(tǒng)級別剛度CAE分析;
(2)CEPS管柱在CCB上的下下支架Y向剛度應(yīng)≥4000 N/mm。